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文档简介

催化装置长周期运行的措施,中国石化茂名公司,1.装置长周期运行的主要障碍,11催化剂大量跑损,系统无法维持,装置被迫停工,跑损分两种:,设备失效跑损、流化问题跑损。,设备失效跑损:,翼阀卡涩(高温变形、结焦)、料腿堵塞(结焦、焦块、衬里脱落、催化剂架桥)、料腿穿孔、旋分其它部位焊缝开裂,烟气(油气)走短路。各种特阀滑阀、塞阀、双动滑阀、放火炬阀、蝶阀失效,如滑阀阀杆磨断,导轨脱落。,02年我厂二催化沉降器跑剂,坚持半年多后停工。检查发现旋分升气管焊缝开裂。05年中石油某催化在处理系统停电时升气管上热电偶的焦团脱落,堵塞料腿停工。,沉降器跑剂,再生器跑剂:,我厂二催化再生器二级料腿曾出现两次料腿磨穿失效跑剂停工。改进料腿方向并外包衬里来解决。我厂三催化曾出现双动滑阀导轨失效,引起再生器大量跑剂,装置停工。04年中石化某厂催化因气压机紧急停机,放火炬阀打不开,两器差压自保,再生器料位超高,料腿内催化剂架桥,引起再生器大量跑剂,装置停工。,流化问题跑损:,偏流,径向温差大,架桥、塌方,催化剂无法正常循环,催化剂质量差或堆比太大。大量跑剂多数发生在事故状态下恢复生产、装置改造后开工或新装置开工。,最危险的跑损:,沉降器催化剂大量跑往分馏塔,堵塞塔盘和管线,严重时油浆管线磨穿着火。,12机组故障,装置被迫停工,机组振动、位移、温度、润滑油压等超出联锁值停机,机组喘振,叶片断裂、轴瓦损坏等原因停机,装置被迫停工。,典型案例:,像GHH公司的轴流风机各厂均出现过叶片断裂。主要原因是风机叶片设计裕度小,叶片自然频率与气流激振力频率接近,出现喘振和小流量工况时极易诱发共振加速叶片疲劳断裂。我厂二催化轴流风机叶片断过两次。某厂催化因三旋单管堵塞,烟机叶片磨损振动大停工。仪表失灵,电器故障,引起机组联锁停机,装置被迫停工。,13油浆系统结焦,油浆循环量不足,装置被迫停工,14动力系统运行不稳定,装置被迫切断进料,典型案例:,电网故障,蒸汽爆管,引起水电风汽供应不正常,装置被迫切断进料。,15误操作引起装置停工,典型案例:冷油器的切换,引起润滑油压低低限联锁停机。仪表、电器处理问题引起装置联锁动作。,16其它原因引起装置停工,出现火灾或爆炸,或上下游装置相互影响。,典型案例:蒸馏装置停工、渣油加氢装置引起催化装置停工。,2.装置长周期运行的主要措施,设备是基础,加强设备管理与维护防止沉降器和油浆系统结焦提高管理水平,注重技术进步抓好职工培训,提高操作水平,避免人为事故,处理好突发事故,21设备是基础,加强设备管理与维护,211加强设备的日常维护备用设备要达到备用状态。出现故障马上维修。确保好用。落实关键机组特护措施。机电仪管操五位一体,缺一不可。设备状态监测,故障诊断,防止设备失效。,加强设备防腐管理:防止高温和低温硫腐蚀,定点定时测厚,建立台帐。技术防腐、工艺防腐、材质防腐。,严禁设备超温、超压、超负荷运行:“三超”是设备的大敌。尤其是超温对设备影响最大。对内构件、对衬里、对催化剂有显著影响。严格巡检制度,发现问题及时处理。常驻保镖。全面规范化生产维护-TnPM,预防维修、全员参与、规范行为。,212把好检修质量关,消除设备隐患,保证设备安全运行,做好大修计划,备好备齐检修物资。应修必修,修必修好。科学统筹,精心组织,全力以赴,优质高效。反应再生三旋内构件的检查修理至关重要。旋分器8-10年更新是合理的。PV、BY、PLY旋分广泛使用。特阀的检查、修理、调试,确保好用。,防止衬里脱落:衬里材料质量是基础是前提,施工质量是保证、烘干过程是关键、超温操作是危害。,专人负责,三级确认。,22防止反应沉降器和油浆系统结焦的措施221减少提升管结焦的措施选用高效雾化喷嘴,确保良好的雾化效果,如LPC、BWJ、KH系列高效喷嘴被广泛使用。喷嘴安装要对角线安装,每个喷嘴的进油量尽可能一致。采用较大的雾化蒸汽量(610)。渣油掺炼比越大,原料越重,雾化蒸汽量越大。,适当的原料预热温度(190230)。回炼油与原料油混合进料,降低粘度。油浆尽可能不回炼。使用终止剂技术。,222减少沉降器结焦的措施合理使用防焦蒸汽,确保畅通。根据原料性质及生产加工方案,反应温度控制在495515。回炼比控制0.10.2,降低回炼比。缩短反应油气在沉降器内的停留时间。各种出口快分与旋分的联结。UOP公司的VSS(用于内提长管)/VDS(用于外提长管),国内的VQS旋流快分。停流时间缩短至23s。MIP或MIP-CGP工艺改造:可以大大降低沉降器的结焦。,223减少油浆系统结焦的措施分馏塔底设油浆急冷油搅拌,塔内加滤焦器,塔底外加过滤器。油浆循环量尽可能大,提高换热器线速,下返塔最大流量控制,塔底温度控330350。缩短停留时间。塔液面控制30-50%。加注油浆阻垢剂。,23提高管理水平,注重技术进步严格执行各项规章制度,按时修订操作规程和工艺卡片。做好技术分析工作,根据装置运行中出现的各种问题制定临时处理方案。对生产过程中出现的疑难问题组织技术攻关,聘请专家指导。认真学习同类型装置长周期生产的好经验,总结或吸取经验教训,提高管理水平。,231闷床工艺闷床工艺是一种特殊的工艺处理方法。在处理主风机组故障、设备漏点处理、“四停”时非常有用。避免不必要的非计划停工。关键:闷得好,稳得住,恢复快,闷床专线,232防止再生器开裂再生器开裂的原因:烟气露点腐蚀、应力腐蚀开裂、硝脆。防止再生器开裂的措施:提高壁温减少衬里厚度,由150mm降至120mm。再生器外保温。再生器材质用16MnR或20g,不用A3R。,233催化剂的使用和管理催化剂质量:活性、稳定性、选择性,流化性能,平稳加料,少量多次。定期做分析,并建立技术台帐。催化剂成像技术:对催化剂破碎、对催化剂跑损的判断有帮助。油浆灰分分析:对灰分进行筛分分析,可以判断沉降器旋分工况。,234催化原料的管理原料性质相对稳定,控制合理的掺渣比。焦化蜡油尽可能不进催化。235控制油浆外排量油浆外排量以油浆密度大小为依据,密度控制在1.01.08。密度小于1.0不经济,大于1.08要防止外排油浆管线堵塞,236带压堵漏、在线处理装置长周期运行的非常措施。,24搞好职工培训提高操作水平,避免人为事故,处理好突发事故完善制度,使职工从要我学到我要学的转变。“活流程”、“金星”、“银星”全能操作能手的培养。高技能人才的培养。定期组织技术比武。定期组织技术讲座,开拓职工视野。组织相关技术资料,丰富学习内容。如仿真培训。提高操作水平,避免人为事故。,提高责任心,精心操作,精心维护。定期开展反事故演练,处理好突发事故。像“四停”的处理、UPS失电、DCS黑屏的处理。事故处理要避轻就重抓要害,坚持“四不放过”原则。,3.茂名三套催化装置长周期生产情况,31一催化装置一催化装置1973年投产,90万吨/年,蜡油催化,两器并列,提升管反应器。前些年加工量较低时作为调节装置,处于开开停停状态。最长周期是808天,最长检修周期是六年一修。停工待料期间采取物料置换、氮气防腐的办法保护设备。装置目前长周期的主要障碍是原料含硫高,设备腐蚀,再生器旋分使用时间长,效率低,剂耗大。,32二催化装置二催化装置1989年投产,100万吨/年,重油催化,两器并列,提升管反应器,前置烧焦罐完全再生、下流式外取热器。最长周期是936天,最近生产周期是841天,检修周期实现两年一修,接近三年一修。装置目前长周期的主要障碍是再生器旋分超负荷,烟机入口闸阀阀板卡涩。,33三催化装置三催化装置1996年投产,140万吨/年,与渣油加氢配套的重油催化装置,一再与沉降器同轴布置,二再与一再并列。最长周期是636天,装

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