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文档简介

QC小组成果发布会拿奖品拿奖品拿奖品小组,第10组:拿奖品小组班 级:质量072成 员:蔡亚萍 李 麒 杨 旻 吴艳华 洪理梦 杜文涛 唐嘉然 鲍冰倩 苏建伟,小组简介: 于2010年11月成立了QC小组。从质量管理、加强现场过程控制着手,将改进意识深度融入到工作中,达到不断提升产品质量的目的。,活动计划,我小组组建的QQ群,一、课题设定,提高磁系统装配工序的合格率,二、设定目标,根据已有的现状水平,我们必须达到磁系统装配工序的工序能力指数Cpk在1.33-1.67之间。,三、现状分析,前期准备:仪器,人员分配,形成操作流水线MSA(GR&R分析)正态性检验(P值)SPC(Cpk),仪器及工具,装配人员:,装配之星,拆卸人员:,记录人员,测量人员,我们形成了操作流水线.,首先先对我们小组的测量系统进行分析,选了两名组员,用塞尺分别进行20组测量。在MINITAB软件中创建工作表,并或得数据如下:,MSA,GR&R结果分析,该量具结合实际情况可接受,测量系统的分辨力足够,测量人员稳定性,选吴艳华,正态检验:方法:选择同一个装配人员,同一个测量人员,对零件进行测量,测60组数据,记录如下:,利用MINITAB软件进行分析,得到图表如下:,分析结果,由上图表可以得出:P=0.1100.05,正态满足要求。同时也得到,Cpk1.33,需要改进。,讨论改进措施,头 脑 风 暴 法,气动螺丝刀操作不规范,装配时间太紧,多次测量造成心理暗示,气压大小是否合适,没有严格的按照操作工序执行,。,人,操作不规范,注意力不集中,设备,料,实验室噪声大,检测台不平整,操作不规范,学习培训不足,法,测量面的垂直度和平行度,塞尺未经过检定,判断误差,未按标准进行操作,多次拆装造成磨损,环,水平机架未经过检定,(三)小组针对各因素逐条进行要因确认分析,确认一,确认二,确认三,确认四,确认五,针对以上所有原因,大家排除了人、环境以及材料这些原因,确定了气动螺丝刀的转速,固定的顺序和螺钉拧紧顺序为主要原因,并利用DOE进行分析。,首先用DOE进行显著性分析:,都不在显著水平0.05上,所以最主要原因没有找到。,方差分析:,改进阶段出状况,各因子均不显著。,与指导老师进行交流中。,经过老师的指导与小组内的讨论,我们重新确定3个要因,即:气动螺丝刀的转速,气压的大小和螺钉拧紧顺序,并利用DOE进行分析。,继续采用DOE进行要因确认,确认要因,数据的方差分析,在水平0.05上是显著的,六、制定对策,气动螺丝刀P值小于0.05,在水平0.05上显著。因此我们确定气压为主要原因,1.气压大小为40,2. 气动螺丝刀:3档(最低档)3.螺丝拧紧顺序:顺时针,完整方案出来后,严格控制过程。控制要素:气压控制在40档位;气动螺丝刀选3档(最低档),成本低;螺丝顺序选顺时针,工人顺手,效率高。,对实验所得的最佳方案,进行实验,获得数据如下:,七、结果分析,八、巩固措施,改进各项措施通过产品图,进货检验卡片,检验指导书等形式进行了确定,并严格遵照执行。,完工讨论控制文件,控制计划,做好5S!,清理清洁整理整顿素养,通过本次QC活动,小组成员不仅增强了小组团队精神和质量意识,同时还提高了技术水平,扩大了知识面。下一步我们将珍惜每一次工作机会,关注平常中的改进,不断提高我们的检验水平,为质量保证和质量改进做好基础工作。,总结回顾及下一步打算,自我评价,通过此次活动,我们小组各人员及其他各部门都有了很好的提升,更让大家了解了活动带来的益处

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