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文档简介

.,1,二期锅炉烟温挡板改造QC报告,检修部锅炉班2014.4,2,一.前言:,。,我厂二期锅炉烟温调节挡板布置于尾部烟道,作为再热器汽温的主要调节手段,目前我厂二期锅炉烟温挡板均存在卡涩无法投用,主要原因是原设计结构原因存在不合理的部分,采用内置轴承,连杆数量较多,长期处于高温烟气中运行,容易发生变形造成机械卡涩,轴承容易积灰增加摩擦力造成卡涩,烟气调温挡板无法正常投用时导致再热蒸汽温度无法有效控制,大大增加了再热减温水的用量,严重影响锅炉运行经济型,另外容易造成受热面超温,直接影响到炉管寿命,锅炉安全可靠性大大减低。原有的烟温挡板为炉前炉后出轴布置,本次改造将原有的烟温挡板拆除取消,采用改进型的烟温挡板,取消内置轴承,改为轴环,无轴端密封,所有连杆及轴封全部放在烟道外部,与烟道隔离,驱动轴数量比未改进前减少,连杆也相应减少。,1,3,二.小组概况:,2,4,小组成员,二.小组概况:,3,5,三.活动计划:,表示计划表示实施制图人:,4,.,6,选题理由,公司要求,存在问题,消除挡板卡涩情况,提高设备安全可靠性,大幅度减少再热减温水的用量,提高再热汽温并降低一定的排烟温度,有效提高机组运行经济性,减少检修维护工作量和维护费用,我厂二期锅炉烟温调节挡板作为再热器汽温的主要调节手段,经常发生卡涩,烟气调温挡板无法正常投用时导致再热蒸汽温度无法有效控制,大大增加了再热减温水的用量,严重影响锅炉运行经济性,另外容易造成受热面超温,直接影响到炉管寿命,锅炉安全可靠性大大减低。,确定课题,二期锅炉烟温挡板改造,制图人:潘浩浩制图日期:2011年1月,四.选题理由:,5,.,7,我厂二期锅炉烟温调节挡板布置于尾部烟道,作为再热器汽温的主要调节手段,锅炉尾部烟气调节挡板低温过热器和低温再热器均布置有32块挡板,分别由2组执行机构进行控制调节烟温烟温挡板,再热器和过热器烟温挡板为炉前炉后出轴布置,挡板之间采用曲柄和连杆的方式连接,烟温挡板采用内置轴承,盘根密封方式,连杆数量较多,直接布置于尾部烟道中,底部布置工字钢进行导向,在运行中经常出现卡涩导致无法投用。,五.现况调查:,6,8,六.调查结论:,7,二期锅炉烟温调节挡板作为再热器汽温的主要调节手段,经常发生卡涩,烟气调温挡板无法正常投用,导致再热蒸汽温度无法有效控制,高负荷时大大增加了再热减温水的用量,低负荷时再热汽温不能维持额定值,严重影响锅炉运行经济性,另外容易造成受热面超温,直接影响到炉管寿命,锅炉安全可靠性大大减低。需要对烟温挡板进行改造。,.,9,通过对二期锅炉烟温挡板改造,消除挡板卡涩情况后,提高设备安全可靠性,大幅度减少再热减温水的用量,提高再热汽温并降低一定的排烟温度,有效提高机组运行经济性,减少检修维护工作量和维护费用。,制图人:潘浩浩制图日期:2011年2月,七.设定目标:,8,10,人员思想不重视,材,材料质量差,QC小组针对现场调查收集到的数据,进行小组讨论,运用头脑风暴法广泛收集影响挡板卡涩的因素,经认真研究和归纳,用因果图列表如下:,焊接材料失,烟温挡板轴承采用内置轴承,烟温挡板设计结构存在不合理的部分,检修工艺不合理,造成挡板运行中卡涩,挡板输入轴过长刚性不足,挡板长期处于高温烟气工况下工作,八.原因分析:,9,.,11,QC小组经过分析因果图的末端要素,制定了要因确认计划表,十.要因确认:,10,.,12,11,十.要因确认:,.,13,12,十.要因确认:,14,小组成员通过对未端因素的一一确认,最终找出了影响烟气挡板卡涩的主要原因为四个:原烟温挡板设计结构存在不合理的部分,连杆数量较多,长期处于高温烟气中运行,门轴和连杆容易发生变形造成机械卡涩。原烟温挡板轴承采用内置轴承,为滚动轴承,门轴传热对滚动轴承影响较大,易造成滚动轴承内外圈抱死,滚动轴承即使不抱死,润滑油干枯后成为无润滑的滑动轴承阻力矩也将增大5倍以上,轴承外部用盘根密封,一旦密封不佳,轴承内部容易进灰增加摩擦力造成卡涩。挡板输入轴刚性不足,挡板输入轴较长,支撑点距离执行器较远,为增加支撑改善门轴刚性,在保温层外增加临时挡块,风门动作时门轴与临时挡块摩擦,阻力矩也增大。由于挡板长期处于高温烟气工况下工作,底部导向的工字钢受热发生变形,部分工字钢拱起顶住挡板导致卡涩。,13,十.要因确认:,15,1.对烟温挡板进行改造,将原有的烟温挡板拆除取消,采用改进型的烟温挡板,取消内置轴承,改为轴环,无轴端密封,所有连杆及轴封全部放在烟道外部,与烟道隔离,驱动轴数量比未改进前减少,连杆也相应减少。2.将原设计出轴方向由炉前后出轴改为炉左右出轴,轴的数量减少,连杆也相应减少,叶片重量减轻,后轴承改为轴环,所有轴孔保持同心度,轴孔与外界密封采用耐高温密封材料进行密封。3.叶片为平板式,一次冲压成型,表面光滑不易积灰,沿叶片长度方向每隔一段距离增设一道加强梁,叶片的重量轻,驱动轴数量少,相应摩擦力减小,开启力矩小,结构紧凑合理不易卡涩。,十一.制定对策:,14,.,16,了解与我厂二期锅炉同类型的电厂烟温挡板使用情况,派人外出调研,现场查看,初步出具改造方案、改造费用、改造效果、工期要求、实施可行性。,对策实施一,十二.对策实施:,15,对策实施二,学习施工方案和技术措施,按照制定的方案进行实施,在4号机组C修期间执行,前期进行现场准备工作,施工方案具体为:取消原有的烟温挡板,割除原来的框架和导向装置,利用原来的撑筋和固定装置,在原来的标高位置用工字钢和槽钢重新制作底部框架。,参加人员:钱群威、吴晓强、王凯,对策实施三,采用改进型的新型烟温挡板,挡板门主要由框架、叶片、横梁、隔板、驱动轴、曲柄连杆机构、电动执行机构等部分组成,出轴方向改进,由炉前后出轴改为炉左右出轴,轴的数量减少,连杆也相应减少,叶片进行改进,叶片为平板式,经液压机一次冲压成型,表面光滑,叶片重量减少,沿叶片长度方向每隔一段距离增设一道加强梁,驱动轴数量减少;执行机构减少,低温再热器烟温挡板由一组执行器带动,低温过热器烟温挡板由二组执行器带动;轴承进行改进,轴承由原来的内置式改为外置式,后轴承改为轴环,所有轴孔采用特殊工艺、仪器定位,保持了轴孔的同心度,轴孔与外界密封采用耐高温密封材料进行密封。,17,目标实现了!,制图人:潘浩制图日期:20011年8月,十三.效果检验:,1.技术效果:4号炉和3号炉烟温挡板在机组检修期间完成了改造,冷态调试合格,开关均正常,机组运行期间烟温挡板使用情况良好,开关均正常,未发生卡涩现象,能可靠投入自动调节。2.经济效益:改造后再热减温水量降低5t/h,再热汽温提高4,煤耗共下降0.4g/kWh,以两台炉每年发电量80亿kWh计,每年可节约标准煤3200吨,以每吨标煤800元/kWh计,每年共节约256万元。3.无形成果通过QC活动,提升了小组成员分析、解决问题的能力,为进一步提升设备安全可靠性和经济性奠定了基础。,16,.,18,制表人:潘浩制图日期:20011年10月,十四.效果措施及标准化:,17,.,19,十五.总结回顾与今后打算:,1,2,制表人:潘浩制图日期:20011年5月,总结:通过烟温挡板改造,消除了烟温挡板卡涩的安全隐患,相比改造前设备安全稳定性得到了提高,检修维护工作量大大的减少。从目前运行使用情况来看4号炉和3号炉烟温挡板改造效果良好,解决了烟温挡板卡涩问题。热工在烟温挡板改造后进行了烟温挡板的INFINIT自动优化,目前烟温挡板投入自动运行,运行操作量明显减少,再热蒸汽温度控制更加精确,有效地控制了再热减温水的使用量并提高了再热汽温,减少了再热器超温情况,提高了机组运行效率和经济性。在以后的检修中进行专项检查和检修,确保烟温挡板一直处于良好的运行状态。今后打算:同时举一反三,针对其他设备类似的挡板进行分析,确定是否也进行适当的改造。,.,20,谢谢!,.,21,人

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