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第2004年7月 电站系统工程 O 文章编号:1005006X(2004)040027 02 能岳阳电厂 罗曙炎陈定坤 摘 要:简介实践出发总结运行经验,着重分析了其运行中容易出现的结渣和飞灰可 燃物过高等问题,并提出解决这些问题的具体措施。 关键词:无烟煤;渣;燃烧调整 中图分类号: 文献标识码:B huhe is tO 2 小和形状 卫燃带韵数 11华能岳阳电厂1 160t能岳阳电厂1 160司为燃用晋东南低挥发分无烟煤专门设计制造的。自1991 年投产至今,曾出现炉膛结渣严重等问题。锅炉设计采用单 汽包、单炉膛、平衡通风、八角燃烧、一次中间再热、露天 式布置、亚临界参数的自然循环。 锅炉主要技术规范如下:最大连续蒸发量1 160 th;过 热蒸汽出口压力175 热蒸汽出口温度543;再热 蒸汽流量9922 th;再热蒸汽压力(进出)416,395 热蒸汽温度(进出)338541;给水温度275;参考 环境湿度80;排烟温度1154;原煤消耗量1293 th; 炉膛容积热负荷3433 kW膛断面热负荷8904 kW锅炉设计燃用煤种为50+50的无烟煤和半无烟煤。 煤种的特性见下表。 煤种 无烟煤 半无烟煤 50一50混煤 工低位发热量,5979+1672 25435+1672 25707+1672 业 全水分, 8土3 553 675+_3 分 固有水分, 274 138 2可燃基挥发分, 704_+1 12952 100-_15 值 灰分, 1514_- 19637+7395 锅炉结构:锅炉采用“w火焰燃烧方式,在标高23 m 炉拱处分为上、下两个部分,下炉膛呈八角形,截面为16 224 20240 炉膛呈长方形,截面为7 176202402, 炉膛容积为7 568 炉配备正压直吹式制粉系统、4台 双进双出磨煤机。 收稿日期:20031216 罗曙炎,男,工程师。岳阳市,414002 量和位置、燃烧器一次风量、二次风量和三次风量相对比例、 速度和位置等因素的微小差异都会对燃烧产生显著的影响。 13 1)煤粉由上向下从喷燃器射出,着火后向下伸展,随 着煤粉燃烧,速度减慢,在离一次风喷口数米处开始折角向 上流动。由于三次风的作用,既不易产生煤粉分离现象,又 获得了较长的火焰燃烧行程,煤粉在炉膛内停留时间较长, 有利于无烟煤的燃尽。 (2) 由于喷燃器结构设计具有一定的空气转吸作用,使 引燃区部分高温烟气回流至着火区,有利于迅速加热入炉燃 料,提高着火稳定性。 (3)煤粉由上而下进入炉膛,一次风率可低至5一 15。风速可低至15 ms。 (4)采用旋风子煤粉浓缩器提高一次风的煤粉浓度,以 降低煤粉的着火温度。 2 1炉膛结渣运行分析 (1)华能岳阳电厂#2锅炉出现了严重的结渣,尤其严重。因同期#1锅炉未出现这种情况,首先排除煤 种造成结渣的原因。根据当时现状分析其原因主要是:卫 燃带面积过大。在梓2炉检修中,恢复和增加了卫燃带面积, 减少了火嘴的二次风喷口面积达25。当时机组经常满负荷 运行,卫燃带区域的炉膛温度高达1 510,造成严重结渣; 炉膛氧量不足。测定低负荷(200 满负荷时氧量不 能满足要求,省煤器出口氧量经常低于3,使燃料达不到 完全燃烧,未完全燃烧产生的还原性气体使灰的熔点大大降 低,在距喷燃器出口56 (2)1999年华能岳阳电厂#后墙尤其厉害。同期舵锅炉也出现一定程度的结渣情况。 维普资讯 ,结渣的原因主要是:与当时燃 用的煤种有关。经过反复检测和混煤试验,摸索到了些规 律:当灰的熔点温度高于1 350(时,不易发生结渣;炉 膛火焰发生偏斜,冲刷炉墙:后墙火焰炽白,前墙火焰暗红, 火焰明显偏向后墙。本锅炉燃烧器是由一组矩形喷口组成直 流燃烧器,喷口垂直向下,运行一段时间后喷口方向发生改 变或由于喷口处结渣使一次风和煤粉的混合物改变方向,着 火燃烧的高温煤粉气流就会冲刷炉墙,造成结渣。 22飞灰可燃物运行分析 华能岳阳电厂榉1、 锅炉自1991年投产至1996年, 飞灰可燃物平均值一直大于8。#1、#2炉第一次燃烧效率 试验测定结果均低于8904的设计值。分析飞灰可燃物高 的原因主要是:煤粉细度。锅炉投产初期,磨煤机出口粗 粉分离器的回粉管锁气器工作不正常,回粉管经常堵塞,造 成煤粉细度不符合要求;:噪种。无烟煤干掺烧,造成人炉煤的挥发分低至5左右,低位发热量低 至20 000 kJ卫燃带面积。锅炉运行一段时间后,燃 烧区的卫燃带逐渐脱落减少,引起飞灰可燃物升高。 3采取的对策 31防止炉膛结渣的措施 (1)注意调整一、三次风喷口的方位。注意检查锅炉结 渣情况,矫正一次风喷口的方位。调整三次风喷口方位,保 持锅炉前、后墙水平喷射的三次风方向正确,风量适当。 (2)监控燃用煤种,搞好燃煤掺烧。本锅炉燃用的设计 煤种的灰的软化温度高于1 500。合理掺烧燃煤,尽可能 保证入炉煤的特性接近设计煤种,可有效防止结渣。 (3)运行注意调整风量和风速,保证充足的燃烧用风, 维持适量的过剩空气系数。这样可以避免燃料燃烧不完全产 生的还原性气体使灰的熔点降低,从而防止结渣。 32为降低飞灰可燃物所采取的措施 (1)满足煤粉细度要求。本锅炉要求煤粉细度岛5控制 在10左右。 (2)注意恢复垮塌的卫燃带,强化煤粉气流的着火和稳 定燃烧,可最终降低飞灰可燃物。 4结束语 的优势。但在我国索阶段。实践证明,只要采用锅炉优化燃烧的必要技术措 施,以下低挥发分无烟 煤,甚至能够燃用挥发分4的无烟煤,而且飞灰可燃物可 以下降至3。 口 编辑:闻 彰 图6请碰煌缝熔上接26页) 表2膜式壁管屏焊接实验试件规格和焊接参数 送丝速度焊接电焊接电=啦角 m长,Lmm 角 屋 规格1 节距:91管:5钢:3996 : 90 。 1 8 1 2 z 12+236 2 200 23 仰焊 17 14 (a)平焊焊缝表面成形 (b)仰焊焊缝表面成形 图5管屏焊缝表面成形 (a)钢管 6o5,扁钢厚6 (b)钢管 5135,扁钢厚6 33工艺评定结果 试验后参照锅炉焊接工艺评定9对所焊试 样进行了工艺评定。结果显示,采用该焊接规范焊制的膜式 壁水冷壁管屏合格率为987,试件中没有出现旁弯、翘曲 情形,补焊及矫正工作量小。焊缝表面成形及焊缝熔池尺寸 符合标准焊制鳍片管(屏)技术条件525591要求, 试件焊缝表面成形如图5所示,焊缝熔池尺寸如图6所示。 力学性能测试结果显示,焊缝强度接近母材;水压试验及超 声波探伤结果亦表明,试件焊缝性能符合使用要求。 4 结束语 利用脉冲时,为获得较好的焊缝成形,在采用正确焊接参数的同时, 还应充分考虑对焊缝成形具有一定影响的因素。本文提出的 焊接参数和克服各影响焊缝成形因素的对策形成了一个完 整的采用脉冲 艺试验证明,该焊接规范适用于各种膜式壁管屏的生产。口 鸣谢:本文撰写过程中得到蔡龙庭老师、李永源老师、 李积海老师的热心帮助,在此致以衷心的感谢。 参考文献 【1 殷树言,等气

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