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文档简介

1、浅议变电站二次故障,案例分析及常见故障,绪论,变电站二次回路是电气系统中的一个重要组成部分。二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行,甚至造成极其严重的后果。因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障。二次回路的故障原因可分为两大类,一是二次回路开路故障,二是二次回路短路故障。其中以二次回路开路故障居多。,变电站常见故障及分析,保护装置误动作 直流接地故障 380V母线电压消失 110kV母线电压异常 互感器二次回路两点接地 隔离刀闸操作信号错误,案例分析(1),案例事故,220kV线路保护装置误动作 某220kV线路发生A相瞬时故障,A相断路器跳闸后,重合闸启动过

2、程中BC相断路器相继跳闸,对保护二次回路及开关动作情况检查发现保护二次回路接线正确,保护定值整定无误。且线路第一、二套线路保护、开关保护动作正确。 监控系统跳闸事件记录SOE中发现如下异常报文: 13:26:45:059 断路器A相合位 返回 13:26:45:088 断路器非全相 动作,检查开关本体三相不一致回路发现,只有在开关本体 内三相不一致时间继电器KT4或中间继电器K5动作时 才会发“断路器非全相动作”信号。如图所示:,图中KT4为三相不一致动作 时间继电器,在开关位置三 相不一致时KT4励磁,其延 时接点接通K5中间继电器励磁。 K5继电器的一个接点发“断 路器非全相动作”信号,另

3、 一个接点接通三相跳闸回路。,检查中发现:此线路根据设计使用开关本体的三相不一致保护,保护装置内的三相不一致保护为退出状态。因实际运行中三相不一致保护并未投运,因此将开关本体内三相不一致延时继电器整定为最大值3min。 初步分析认为,事故可能是由于开关机构箱内三相不一致KT4时间继电器未经整定时间(3min)动作,误将B、C相跳开。 在作好安全措施后,取下KT4时间继电器,对其4个时间整定档位进行10次加压试验发现,有6次接点动作时间为25-30ms,有4次接点动作时间在整定正常范围内。,由现场试验可以准确判断:在线路单相故障跳闸 时,三相不一致时间继电器动作,其延时接点29ms误 动作,未等

4、重合闸动作,开关即经三相不一致跳闸回 路三相跳开。,思路拓展,1、如何停用非全相保护? 在保护装置里停用控制字、硬压板或者在断路器本体停用硬压板,4、压板操作与二次线变更的反事故措施要求有哪些? 必须进行所有保护整组检查,模拟故障检查保护压板的唯一对应关系,避免有任何寄生回路存在,2、如何隔离停用的母线保护? 在保护装置里退出控制字、软压板以及硬压板,3、如何停用定值中未开放的保护? 单母线运行时,母线也同时停用;双母线运行时,尽量缩短停用时间,且避免母线连接设备检修,轻负荷运行,案例分析(2),案例事故2,直流接地故障 站用变断路器跳闸 对各部位进行检查发现: 保护装置定值整定无误,无动作记

5、录 站用变本体无异常状况,绝缘良好 直流系统出现接地现象,断开站用变柜内直流空开直流系统恢复正常,确定为站用变控制回路存在接地。,检查发现如图所示,站用变跳闸回路A点发生接地现象,跳闸继电器KM流过电流,发生误动作。,直流接地引起保护误动原因分析 变电站直流系统等效电路图如下:+KM、-KM表示母线电压,R1、R2、R组成电桥。一般情况下,R1、R2电阻大小相等,阻值大于30K,在40K300K之间,C+、C-为直流系统对地分布电容。,站用直流系统对地电容分析: 当直流系统对地电容增大到一定数值时(阻抗减小),直流负母线对地电压高于继电器动作电压时,直流系统的一点接地就有可能致使继电器误动。如

6、上图所示:继电器误动当在A点接地时,C对继电器充电,C对继电器放电(等效为C与C并联对继电器放电)。这时继电器内部就有电流流过,当电容器上的电压大于继电器动作电压时继电器就有可能误动。,针对以上分析,可采取以下措施: 提高继电器的工作电压。当出口继电器的动作电压大 于55%的Ue时,直流系统对地绝缘良好情况下发生一点 接地,继电器不会误动作。 提高继电器的动作功率。继电器动作功率越大,其阻 值越小,抗电容充放电能力越强。 降低站用直流系统对地分布电容。更换老旧电缆、保 护就地安装等都可以减小直流系统对地分布电容。 提高站用直流对地绝缘水平。 建议新建变电站投运前,测量站用直流分布电容参 数,针

7、对分布电容大小制定相应防范措施。,直流系统接地故障的查找方法: 查找直流接地故障原则:根据运行方式、操作情况、气候影响进行 判断,采取拉路查找处理的方法,先信号和照明部分后操作部分, 先室外、后室内。查找时按以下步骤进行查找: 根据接地的极性,分析故障可能发生的原因、大概位置。 若站内二次回路上有工作,或有设备检修试验,应立即停止, 看信号是否消除。 缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。 对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。 对于重要的直流负荷,用转移负荷法(即将发生接地的系统各个 回路逐回短时切换到另一电压相同的正常直流

8、回路中,观察接地现 象是否随着转移,以判断该回是否接地),查该分路内各回路有无 接地故障。,案例分析(3),案例事故,380V母线电压消失 对各部位检查发现: 母线电压无指示 柜内电压二次开关在合位,母线电压表无指示(如下图) 其他回路保护动作,窗口提示“低电压回路断线” 主控室电脑显示电压为零。,查找原因: 1、检查电压互感器二次回路开关在合闸位置,开关良好,上端、下端均无电压。 2、检查电压互感器高压保险良好,无熔断。 3、检查电压互感器良好,无烧伤、断线现象,中性点接地良好,三相阻值正常、对地良好,相对地数值相等,开口三角线圈良好,电压互感器二次接线良好。 4、对电压互感器送电运行没有异

9、常现象,但电压仍然没有。 5、在二次回路中,检查中间继电器,发现继电器线圈之间没有电压,继电器在释放状态。 6、查找继电器的动作电源,保险,端子正常,但没有电压。 7、查自动装置保险,紧固端子。这时继电器动作一切正常工作,其他开关保护动作复归正常状态。,综上所述,故障原因具体分析如下:中央信号保护及电压互感器装置频繁动作,工作时间较长,装置保险虚接,导致保险架过热变形,使装置电源中断,中间继电器释放,二次回路断开。,(三)、正确查找步骤: 1、测量各相之间电压; 2、检查二次开关是否正常,测上下端均有无电压; 3、测量中间继电器上下均有无电压; 4、检查中间继电器控制电源、线圈均有无电压; 5

10、、检查装置。,案例分析(4),案例事故,110kV母线电压异常 110kV母线B相电压在电网正常运行条件下,发生故 障,二次电压显示为43V。 该电容式电压互感器型号为TYD110/3-0.02H 生产日期2001年7月,在发现上述异常现象后,首先对相关的二次回路 进行了详细检查,测量各节点的电压值,结果发现从二 次绕组到接线端子引出的电压就下降了,并非是由二次 回路引起,这说明可能是CVT内部有局部故障。为了查 清CVT内部出了什么问题。在将其退出运行后,首先在 现场拆掉引线对其做了常规例行试验。检查CVT的外观 无损伤痕迹及外壳发热现象,检测电磁单元二次出线端 对地绝缘、绕组间的绝缘,均大

11、于50000M,绝缘合格 。随后又对其高压电容C1和中压电容C2的电容量、tan 进行了测量。采用相同的测试方法,试验接线参考制造 厂规定的自激法,使用仪器为福建普华PH2801全自动抗 干扰介损测量仪,部分试验结果如下表所示:,高压电容C1 、低压电容C2与历史数据的比较:,试验分析:故障相B相试验数据与设备投运前和上次预防性试验的试验数据相比C1基本变化不大,而C2的电容量和介损却有明显的变化,电容量的初值差达+7.5%。同时将B相电容值与健全相的各电容值也进行了比较。 由上表可以看出故障相B相C2的电容量和介损值与健全相相比变化很大,也与实际二次输出电压低的情况符合。同时把试验数据与相关

12、的规程对比,根据DL/T596-1996电力设备预防性试验规程规定膜纸复合绝缘的CVT 电容量偏差不超出额定值的-5%+10%,介损值不超过0.2%,于是我们怀疑故障相CVT二次输出电压低是由于C2部分电容元件被击穿使电容量增大,引起的分压比的改变而导致CVT二次输出电压的下降。,如图所示:为其电气接线原理图 该电容式电压互感器由高压电容C1、低压电容C2以及安装在下部油箱中的电磁单元组成,电容器的芯子由若干元件串联组成,其电容量分别为:C1电容量为0.0282F,C2电容量为0.06645F,电磁单元中间变压器的一次端B在C1与C2的中间抽头处,三个二次绕组的接线端子1a,1n,2a,2n,

13、da,dn从分压器底部引出到油箱中,通过油箱引出到外部接线端子盒上。,为了解故障的真正原因,对该互感器进行解体 检查,结果发现中压电容C2的25片电容元件中最后两层 有明显的放电烧伤痕迹,而C1的各电容元件完好,这与 电容量和介损的测量结果是一致的。由此,可以判定该 CVT二次电压低是由于C2的部分电容元件被击穿引起的。 解体检查结果如下图所示:,案例事故,互感器二次回路两点接地 某变电站220kV线路运行状态下,该变电站1条出线W相接地故障,该线路所属断路器线路保护正确动作跳闸。同时,另一出线201断路器误跳闸,两侧W相断路器跳闸,重合成功。,案例分析(5),检查后发现: 电缆是几年前对该站

14、进行改造时新更换的电缆。在拆除室外一次设备区端子箱接地点后进行绝缘检查,发现仍有接地现象。故障原因为:201 断路器保护的电流回路至2 号主变压器保护屏上的电缆头处电缆钢甲嵌入N 相线心,造成201 线路保护电流回路在室外一次设备区端子箱和保护室两点接地,接地点分别在微机保护零序绕组的两侧,见下图:,原因分析: 系统接地故障时,一次故障电流造成两接地点之间存在电位差,该电 位差在保护零序绕组中形成附加电流,导致采样电流异常,角度反相, 零序方向保护进入动作区,保护动作跳闸。TA二次回路两点接地一方面会造成不应有的分流,如两接地点在保护装置电流绕组的两侧,两接地点和地构成并联回路,将电流绕组短路

15、,使通过保护装置电流绕组的电流大为减少。另一方面,当系统发生接地故障时,两接地点的电位差将在TA 二次绕组上产生极大的额外电流,上述2种因素综合作用,使流入保护装置的电流与TA 二次感应到的故障电流有极大差异,造成保护装置不正确动作。受此影响较严重的保护有电流差动保护和零序电流保护。,案例分析(6),案例事故,隔离刀闸操作信号错误 某站一线路停电,操作隔离刀闸时发现就地信号与监控机信号不对应,实际隔离刀闸在分位,而监控机信号是 在合位。,在发生上述异常情况后,首先详细检查相关的二次回路,测量隔离刀闸机构箱至测控柜的接点信号,发现触点电压异常,分位时此接点两端之间没有电压,判断为刀闸辅助触点没有正常动作。检查此辅助开关发现其他接点均没有在正常状态,确定为辅助触点没有完全释放。在手动向分位摇两圈之后再次测量,信号正常。,原因分析: 设备冬季运行,润滑油凝固机械性能下降,开关行

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