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1、高速运动伺服控制系统的应用评职称、发论文,交给机电之家* 3个月内完成!收藏此信息 打印该信息 添加:李田科 来源:未知1引言近几年来随着伺服控制技术的飞速发展, 它已广泛用于控制交流电机转速、 位置等。现场总 线技术伴随着计算机技术、 网络通信技术及微电子技术的发展而飞速发展,推动整个自动化控制向更高层次发展。本文所介绍的系统充分发挥伺服控制器和现场总线技术的特点,准确、灵活地控制高速硬币压印机的冲压和拨饼,满足了多种工艺要求。以前硬币压印机的主轴与拨饼轴之间的传动连接采用同步带联结,如图1所示,即主轴与拨饼轴之间的传动比为固定的1:1,拨饼轴的速度变化随主轴速度而变,主轴与拨饼轴的位置角度
2、一一对应,其最大特点是简单和可靠,实现了两轴的1:1同步,但系统不具备柔性。为了满足特殊生产工艺要求,如对某些产品(大规格纪念币、小规格纪念币) 就必须靠进行多次压印功能来达到工艺的技术要求,也就是经过多次压印后,拨饼一次,需要改变主轴与拨饼轴之间的传动比为 n:1,修改系统的机械传动结构非常困难,所以需要用高速运动伺服控 制器,控制拨饼运动,如图 2所示。图1同步带联结 图2伺服控制器控制如果两轴的1:1同步,那么也就是拨饼速度等于主轴速度;如果两轴的n:1(n=2 , 3 , 4)间歇同步,那么也就是拨饼速度等于主轴速度的1/n。根据系统要求选用西门子公司masterdrives me运动
3、控制驱动器。因为masterdrives me运动伺服控制驱动器适合控制循环周期短 而且高精度、高动态响应的控制系统。这种驱动器是智能控制系统的一部分,它能够实现机动、灵活和高效的驱动控制,其性能远远超过同类系统。2控制内容和控制要求本文以高速硬币压印机为控制对象,硬币压印速度必须要达到700枚/min,主要工艺过程是:送饼机构把光饼送到拨饼机构,拨饼机构把光饼准确拨给主传动机构,在主传动压印, 加工成成品。其主要特点是 :速度快(每完成一枚只需 85ms);各机构之间的传动要配合默契, 特别强调主传动与拨饼机构要配合非常准确,拨饼的时间只有40ms左右,所以拨饼驱动采用siemens公司me
4、伺服数控系统,me伺服数控系统是siemens公司最新高速运动控制系 统,是无轴驱动系统(无轴驱动系统就是同步信号从主传动上取出,即在主传动曲轴上安装 高分辨率的光电编码器,当主机运转时,编码器的脉冲信号输送给拨饼伺服控制器控制,伺 服控制器准确控制拨饼动作,从而达到随拨饼主机同步运转的要求)。siemens公司me运动伺服控制系统主要特点为:高动态响应,masterdrives me驱动器使用 了 32位数字控制技术;高过载因数能处理高难度的应用问题:me运动控制驱动器有极高的过载因数:250ms内300%的过载能力;集成式安全保护装置保障了所有功能的安全应用:具有的安全停止”功能软件:灵活
5、运用bieo技术,它们可被应用于所有必要的开环和闭环控制。根据工艺要求,主传动机构和拨饼机构既要满足1:1同步要求(压印一枚,拨一枚),又要满足n:1间歇同步要求(压印一枚n次后,再拨一枚)。3系统的整体构成和方案设计3.1电气主控系统电气主控系统将采用德国siemens公司的s7-300系列可编程序控制器,中央处理单元为西门子cpu315-2dp,该系统可靠性高,速度快。epu 315-2dp具有一个profibus dp接口和一个组合的 dp/mpi接口,通过epu315-2dp 的profibus dp接口,连接符合 profibus总线的 设备,使得epu可以轻松的访问底层的profi
6、bus网络上的设备。图3为系统的整体构成图。注意在配置网络终端电阻时,网络的首端、尾端电阻为on,中间全部为off。图3系统的整体构成图3.2现场总线通信协议profibus dp现场总线通信协议格式。可编程序控制器pic要和驱动器顺利通过profibus通信,两者必须共同遵守profibus通信格式。西门子 profibus通信协议格式如附表所示,附表通信报文帧发送/请求格式。sd:开始定界符,le:网络数据长度,ler:数据重复长度,da:目的 地址,sa:起源地址,fc:功能码,dap:目的服务存取点,sap:源服务存取点,du:数据单元,fc s:帧检查序列,ed:结束定界符。变频器现
7、场总线控制系统中,profibus dp的通讯协议的信息帧分为协议头、用户数据和协议尾,有的用户数据带有参数区域和过程数据区域,而有的用户数据仅由过程数据组成。profibus通信控制变频传动定义了五种ppo类型,即参数值pkw和过程数据pzd的字长不同。参数值pkw是变频器运行要定义的一些功能码,如最大频率、加/减速时间等。过程数据pzd用来传输控制字的一些功能码,如变频器设定值、状态字、变频器实际值。附表通信报文帧发送/请求格式SDLESDD ASAFCDAPSAPD JFCSEE3.3硬件组态用siemens公司的step7软件对系统进行硬件组态。使用step7组态软件,进入硬件配置hw
8、 config,完成 s7-300plc 硬件组态,选定 plc 为主站系统(master system),在 hardware catalog中找到 masterdrives 把它连接到以 cpu315-2dp 为主站的dp网上,并选定使用的 p po类型,设定站点网络地址。由于与主传动、拨饼电机通讯数据量大,需要监控主机电流、主轴角度。特别是拨饼伺服系统寻参功能,为了使系统达到同步运行,机床的零点与电气控制系统的零点必须重合,零点是非常重要的参考点,拨饼伺服系统mdi功能,当机床发生故障,产生角度误差时,需要执行 mdi功能,走mdi功能,再一次可靠实现拨饼伺服系统 的角度与主轴角度重合,
9、消除误差,保证了控制系统运行的可靠性、准确性。所以采用ppo5的通讯方式,如图 4示,pkw为4个字,pzw为10个字,通讯速率为1.5mbps 。Cener&l Ccnf leuratlon |Default |FPO-T)rp K PXT+PID-lO/iOLn lde&lPKVFIBDS MrtMEAdds miDI/O4FTPInput/Out putt24Vcrd5Act Ull VUlUff/SBtPn pcu iIiwut/Output22W10ford图4 ppo5的通讯方式3.4软件编程利用西门子step7软件对系统的软件编程。 建立2数据块:db3、db4分别对应主传动变频
10、器、 拨饼伺服控制器。db3、db4中设置相关参数。slave_3. dpaddr为profibus dp从站地址, slave_3. daddr 为 profibus dp 从站诊断地址,slave_3. slot_4.laddr 为 profibus dp 从站 i /o 基本槽地址,slave_3.slot_4. slot_id 为 profibus dp 从站 i/o 基本槽号,slave_3.slot_4. pcd_addr 为 profibus dp 从站过程数据地址,slave_3.slot_4.length 为 profibus dp 从站数 据字长,slave_3.slot_
11、4.consist 为profibus dp从站数据是否一致性的判断。4系统调试中的难点解决利用西门子公司的drive monitor软件进行调试及监控。drive monitor软件是基于 windows平台的调试、诊断软件,驱动器的所有参数都具有表格化、图形化提示,可以更新处理,及 打印参数设置,也可以处理过程数据,及进行诊断操作,也可以实现离线或在线操作,这些也可以在通讯条件下进行。硬币压印速度必须要达到700枚/min,即每完成一枚只需 85ms(动作过程为:拨饼宀到位,冲压(此时停止拨饼)t拨饼,各机构之间的传动要配合默契,特别强调主传动与拨饼机构要 配合非常准确,拨饼的时间只有40
12、ms左右。拨饼负载变化非常大,在拨饼起始瞬间阻力特 别大,当拨动饼后阻力马上变小,在40ms时间拨饼盘要到位,否则冲头要把拨饼盘打碎。利用drive monitor软件监控拨饼机构负载变化曲线为 1:1,负载变化曲线如图 5所示,n:1 负载变化曲线如图 6所示。图5 1:1负载变化曲线图6 n:1负载变化曲线(1) 根据上述曲线,选用西门子伺服电机1ft6084-8ac71-4ta0 ,额定转矩为 mn=16.9n - m ,额定转速 nn=2000r/min ,最高转速 nmax=3200r/min ,采用减速比为 1:3 ,以满足主机最高 速度 700 枚 /min 的要求以及 力矩要求
13、。(2) 利用 drive monitor 软件对矢量变频器及 mc 运动伺服控制器进行参数整定。先采用静 态整定的方法, 自动测定主电机, 为的是确定转子和定子阻抗的实际值, 自动进行优化计算 ; 再用先动态整定的方法, 激活转矩控制, 这是由加速转矩的计算, 根据转速给定变化调整转 矩控制, 并考虑转动惯量变化, 动态整定主要功能的参数, 设定速度控制电路的动态响应的 功能参数作用,并进行系统的优化控制。(3) 在调试时 , 随主机速度的提高 , 拨饼盘经常被冲头打碎。 经分析认为, 主机速度的提高, 需要拨饼盘响应速度提高, 快速准确定位, 所以需要调整位置环的增益参数。 位置环的作用
14、是产生电机的速度指令并使电机准确定位和跟踪。 通过设定的目标位置与电机的实际位置相 比较,利用其偏差通过位置调节器来产生电机的速度指令, 当电机初始起动后 (大偏差区域 ), 应产生最大速度指令, 使电机加速并以最大速度恒速运行, 在小偏差区域, 产生逐次递减的 速度指令, 使电机减速运行直至最终定位。 本文为了准确控制拨饼盘, 对主机速度进行分段 控制,速度每提高 20r/min 为一个区间,动态修改位置环的增益参数,以满足不同主机速度 要求。5 结束语 尽管高速运动伺服系统已广泛应用,但是要注意以下几个问题 :(1) 先要了解系统转矩情况,也就是系统正常工作对伺服电机力矩的要求。(2) 对
15、负载变化大的系统。考虑采用通过增加减速箱的方法,提高系统力矩,在提高力矩的 时候也要考虑系统响应时间等问题,特别对高速运动的控制。(3) 对有速度变化的负载进行位置控制的系统。需要动态调整位置环的增益参数,以满足不 同速度要求。此系统经实践证明对位置的控制非常准确和可靠。 充分说明了在高速系统中用运动伺服系统 准确地控制位置,对控制同类设备有借鉴意义。参考文献1 siemens s7-300 可编程序控制器 z. siemens 公司 .2 siemens s7-300 和 s7-400 梯形逻辑编程 z.siemens 公司 .3 siemens step 7 v5 编程手册 z. siemens 公司 .4 siemens s7-300 、s7-400 语句表编程 z.siemens 公司 .5 ma
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