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文档简介

1、提高某站TDE脱水橇脱水露点合格率,论文提纲,1. 小组概况 7. 制定对策 2. 选题理由 8. 对策实施 3. 现状调查 9. 效果检查 4. 设定目标 10. 巩固措施 5. 原因分析 11. 活动体会及下一步打算 6. 要因确认,第一部分、小组概况,表1 小组情况统计表,第一部分、小组概况,表2 小组成员统计表,第二部分、选题理由,天然气水露点是天然气产品质量的一项重要指标,该项指标的控制主要由站场脱水橇来完成,我厂在用脱水橇主要由TDE、贝克休斯、马龙尼、普帕克四家公司生产,其中南18站为TDE公司生产。由表3可见,2008年,南18站水露点合格率仅为55%,严重影响了单位产品质量,

2、增加了下游净化厂脱水负荷,同时也加重了下游输气管线的腐蚀。为提高产品质量,减轻下游负担,小组决定以提高南18站TDE脱水橇脱水露点合格率为题开展QC攻关活动,第二部分、选题理由,表3 南18站TDE脱水橇2008年露点检测数据统计表,第三部分、现状调查,由TDE脱水橇工艺流程和三甘醇脱水原理可知,脱水露点主要受三甘醇质量、原料气质量及脱水工艺参数的影响,因此我们从以上因素着手,调查导致脱水露点不合格的主要问题。 1. 三甘醇质量 我厂所用三甘醇均由物资采办站向正规厂家统一采购,实行严格的市场准入制度,所有手续齐全,经化验各项指标合格,因此三甘醇质量不是影响脱水露点的主要问题。 2. 原料气质量

3、 原料气中影响脱水质量的主要杂质为硫化氢、凝析油、地层水,机械杂质及钻井液等化学助剂。通过气质分析,该站所辖气井硫化氢最高含量为124.78毫克/方,年产凝析油量为0,水气比为0.07方/万方,均为低含硫、不含油、低产水气井;最新投产的气井为2007年11月17日投产的G36-4B,该井配产10万方/天,属本区块高产气井,其余气井均为2005年以前投产,从气量与投产时间来看,钻井液应早已排出;从历年设备检修情况来看,该站所属气井产出机械杂质也较少,且通过两级分离后对脱水橇的运行已基本没有影响。所以原料气质量不是影响脱水露点的主要问题,第三部分、现状调查,吸收塔,闪蒸罐,精馏柱,重沸器,燃烧器,

4、缓冲罐,过滤器,图1: TDE脱水橇照片,3、脱水工艺参数,第三部分、现状调查,第三部分、现状调查,脱水橇主要由吸收塔、循环泵、闪蒸罐、过滤器、精馏柱、重沸器、和缓冲罐等组成。吸收塔塔盘内孔过大,堰流板过低会造成塔盘持液量低,天然气与三甘醇不能充分接触而致使脱水露点不合格。2007年9月,我厂组织在长庆石油勘探局机械制造总厂对TDE脱水橇的吸收塔进行了解剖,并做了塔盘持液实验,在设计要求的循环量下(45015型泵泵次10次/分),塔盘持液量满足要求;另外,通过实验发现循环泵、过滤器、精馏柱和缓冲罐均能达到设计运行参数,只有重沸器经常出现熄火现象,通过对三甘醇贫液化验分析,其浓度仅为90%(合格

5、值应为99%以上),因此判断影响脱水露点的主要问题是:重沸器再生效果差,第四部分、设定目标,1. 根据对天然气产品质量的要求,设定活动目标值为水露点合格率达到100,图2:目标值柱状图,第四部分、设定目标,2. 目标可行性分析 通过对南18站2008年露点检测数据资料的统计, 2008年有6个月露点检测合格,说明目标是可以达到的; 小组成员中有7人是石油天然气开采专业本科生,1人是石油天然气开采专业大专生,1人是采气工人技师,其中7人从事天然气开采工作超过10年,理论及实践经验丰富,有能力实现目标; 小组9名成员均接受过QC专业知识培训,有丰富的QC活动经验,完全可以应用QC活动方法实现目标。

6、 结论:小组有能力实现南18站TDE脱水橇脱水露点合格率100%的目标,第五部分、原因分析,小组针对造成重沸器再生效果差的原因进行了分析,具体如下,原料,风门挡板挡风能力差,设备,燃烧器功率小,重沸器再生效果差,仪表误差大,方法,巡回检查未落实,处理气量过大,冬季风大,重沸器容积小,人员,主母火压力设置不当,测量方法错误,图3:因果图,第六部分、要因确认,小组经过研究分析对全部末端原因进行逐一验证: 确认一:巡回检查未落实 由于我厂各项规章制度健全,远程视频监控、语音报警等技术设备到位,即便员工巡回检查不到位,当重沸器温度低于设定报警值时,系统也会自动报警,提醒员工及时点火。因此巡回检查未落实

7、不是主要原因。 确认二:处理气量过大 经查证,南18站日产气最高为23万方,水气比也仅为0.07方/万方,而该站脱水橇日处理能力为40万方,应该说该站脱水橇重沸器负荷适中,因此处理气量过大并非主要原因,第六部分、要因确认,确认三:主母火压力设置不当 在脱水橇的运行中,对燃烧器主母火压力等运行参数有着严格的要求,设置不当将直接影响脱水橇的稳定运行,经调查,2009年南18站经常出现重沸器无风时自动熄火的现象,其直接原因便是燃烧器主母火压力参数设置不当。经小组全体成员分析确认,燃烧器主母火压力设置不当是主要原因。 确认四:冬季风大 经调查,南18站露点不合格的时间多出现在冬季,而整个冬季属陕北地区

8、的风季,风大对脱水橇的影响是必然的,但风大属自然因素,人力无法改变,因此冬季风大的问题本小组暂不考虑,第六部分、要因确认,确认五:燃烧器功率小 由设计资料查得TDE40104m3/d脱水橇燃烧器额定功率为59KW,而相同规格普帕克脱水橇燃烧器额定功率为200KW,由此我们初步判断TDE脱水橇重沸器温度达不到要求与其燃烧器功率较低有关。通过计算,额定功率为59 KW,热效率为65%,循环量最大为375L/h时(45015型泵泵次6次/分),三甘醇可以达到再生要求,但考虑到循环量与脱水露点的关系,现场要求实际循环量应达到625L/h(45015型泵泵次10次/分),因此可见燃烧器功率无法满足实际循

9、环量下三甘醇再生要求。因此判定燃烧器功率小是主要原因,第六部分、要因确认,确认六:风门挡板挡风能力差 南18站TDE脱水橇风门调节依靠外侧一平直钢板的轴向移动来实现,该风门在风向正对风门挡板时挡风能力较强,但对侧风的挡风能力较差,因此该橇经常出现燃烧器火焰被风吹灭的现象,所以风门挡板挡风能力差是主要原因,图4:TDE脱水橇燃烧器照片,第六部分、要因确认,确认七:重沸器容积小 重沸器容积过小将导致火管与三甘醇换热面积小,换热时间短,从而使三甘醇不能充分再生,通过与同样处理量的普帕克脱水橇比较,TDE脱水橇重沸器容积明显偏小,但如要加大重沸器容积,则需对脱水橇进行重新布局设计,工程难度较大,且需大

10、量资金,已非本小组能力所及,因此,重沸器容积过小的问题本小组暂不考虑。 确认八:仪表误差大 仪表误差过大会对操作人员产生误导,进而发生误操作,影响脱水橇正常运行。但我厂目前在用仪表从质量检验、专业人员定期校验上严格把关,仪表误差基本控制在标准范围内。因此,仪表误差大不是主要原因,第六部分、要因确认,图5:压力表校验照片 图6:标准作业程序照片,第六部分、要因确认,确认九:测量方法错误 错误的测量方法将产生错误的结论,从而使我们产生错误的判断。我区测量人员均经过专业培训,并取得相关资质,且操作过程严格执行标准作业程序,因此,测量方法错误不是主要原因。 经过对所有末端因素的逐条确认,本次QC活动需

11、要解决的造成重沸器再生效果差的主要原因有: 1. 主母火压力设置不当 2. 燃烧器功率小 3. 风门挡板挡风能力差,第七部分、制定对策,针对以上要因,小组成员制定了如下对策: 表4:对策表,第八部分、对策实施,实施一:技术员现场调试设定主母火压力 1. 2009年6月由技术员现场调试脱水橇,根据脱水橇设计参数,结合南18站生产实际,最终设定主火压力40-50KPa,母火压力25-30psi。经过一个月的连续运行,脱水橇运行正常。 2. 2009年7月在区部的组织下,技术组根据现场调试结果,结合脱水橇设计参数,对脱水橇的操作规程进行了修订完善,规定了巡回检查内容,明确了各项操作参数,从而使脱水橇

12、的操作得以规范化。 对策实施后,根据调查,2009年7月-9月,南18站重沸器再未出现无风时自动熄火现象,达到了设定的目标,第八部分、对策实施,实施二:改造燃烧器火咀 1. 由表5可见,与相同处理量的普帕克脱水橇火咀比较, TDE脱水橇主火火咀明显偏小,为了增大重沸器燃烧器功率,我们将原来直径2.2mm的主火火咀分别更换为直径3.2mm、4.2mm、5.2 mm的喷嘴,表5:处理量40104m3/d普帕克与TDE脱水橇设计参数对照表,第八部分、对策实施,2009年9月份将主火火咀改为3.2 mm,运行2个月效果不明显。11月份改为4.2 mm,运行1个月效果明显,重沸器温度达到196左右。到1

13、1月底,随着环境温度的降低,重沸器温度又开始下降,将主火火咀改为5.2 mm,运行10天后,12月12日现场检测重沸器温度达到194,脱水露点合格,图7:改进前后主火火咀大小对比,第八部分、对策实施,2. 在更换火咀的同时,我们发现TDE脱水橇燃烧器火咀安装深度过大,致使大部分热能从烟囱排出,未能与重沸器充分换热,于是将原主火火咀安装深度由67cm改为50cm,母火安装深度则由95cm改为80cm,67cm,50cm,图8:改造前后主火管长度对比,对策实施后,2009年12月份对南18站脱水橇运行进行了现场连续检测,结果露点合格,第八部分、对策实施,实施三:改造风门 通过措施一与措施二的实施,

14、南18站TDE脱水橇在夏季运行已基本达到要求,但在冬季运行过程中依然出现火焰被风吹灭的现象,为了有效提高风门防侧风能力,2009年12月,我们在原风门外侧平直钢板上加装了一道宽约5cm的环形挡圈,对策实施后,根据调查,2010年1月-11月,南18站重沸器再未出现火焰被风吹灭的现象,达到了设定的目标,图9改造后风门照片,第九部分、效果检查,1. 活动效果检查 2010年6月8日,通过取样化验,南18站三甘醇贫液浓度达到99.7%,这一结果表明,重沸器再生效果差的问题已完全解决,图10:活动前后三甘醇贫液浓度柱状图,表6:2010年南18站露点检测记录,第九部分、效果检查,从运行参数统计情况可以

15、看出,在三项措施实施后,从2010年1月至11月,历经春夏秋冬四季,南18站露点全部合格,小组活动目标实现。(注:表中大部分重沸器温度低于190是我们在满足露点要求的前提下开展的另一项节能课题的需要。,图11:活动前后露点合格率柱状图,第九部分、效果检查,2. 产生效益 TDE脱水橇脱水露点的合格,有效地减少了游离水在输气管道内的聚积,保证了输气管道的输送效率,降低了管道的内壁腐蚀,从而延长了管道的使用寿命,第十部分、巩固措施,1. 每周定期进行露点检测分析,实时监测集气站生产情况,根据生产变化及时调整脱水橇运行参数。 2. 定期开展员工培训,持续提高员工技术素质。 3. 将南18站成功经验推广至我区南21等站点,并取得了明显的效果,第十一部分、活动体会及下一步打算,1. 体会 通

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