某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固_第1页
某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固_第2页
某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固_第3页
某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固l土堡墨萋量一.翌.量垦量i某大厦人工挖孔桩高压旋喷注浆补强加固鲍伏波(福建省建筑科学研究院)摘要介绍了人工挖孔桩施工时,未达到设计持力层,采用高压旋喷桩及注浆加固处理,效果良好.关键词人工挖孔桩高压旋喷桩注浆1工程概况厦门某大厦位于湖滨北路北侧,东邻锦绣广场,西侧为宏业大厦,主楼设计上部19层,地下室2层,埋深约7m,底板厚1.7m,原工程68根,本次施工工程桩41根.工程桩为人工挖孔桩,设计桩端持力层为强风化层,桩径为4fl200,4fl400和4,2000,承载力设计值分别为5250kn,7770kn和11780kn.本次工程桩设计桩径4fl200,承

2、载力设计值为5250kn.根据勘察报告,该工程场地地质自上而下分别为:人工填土(q):层厚2.o3.2m,褐黄,褐红,褐灰等杂色,主要由粘性土组成,不均匀含碎石约25%30%,稍湿湿,松散状态.第四系滨海相淤泥(q):层厚0.53.85m,褐灰,灰黑色,含有机质及贝壳碎屑,质较纯,具臭味,很湿,软塑一流塑状态.第四系冲积层(q):.粘土:层厚o.63.6m,褐灰,黄灰色夹绿色,局部含少量石英砂,稍湿一湿,硬塑状态.:粉质粘土:层厚0.32.2m,褐黄色夹灰白色,不均匀含石英砂10%40%,偶见条带构造,稍湿一湿,硬塑一可塑状态.中砂:层厚0.30.7m,呈透镜体分布,灰白色,石英质,混粘性土约

3、5%10%,饱和很湿,稍密状态.第四系残积层(q.):.砂质粘土:层厚12.232.6m,褐黄,褐红,夹灰白色由花岗岩风化而成,原岩结构随深度增加而逐渐清晰,含石英颗粒约20%,稍湿一湿,硬塑一可塑状态,下部呈坚硬状态,此层中夹有不同风化程度的花岗岩球形风化残留体一孤石.:粉质粘土:层厚3.59.0m,褐黄色,由辉绿岩脉风化而成,原岩结构较清晰,稍湿,硬状态.燕山期花岗岩():灰白色风化后呈褐黄,灰黄色,主要矿物成分为石英,长石,黑云母及角闪石,中一粗粒结构,块状构造,裂隙发育,多以陡倾角产出,按风化程度可分为强风化,中风化,微风化花收稿日期2006828岗岩.该场地土层自桩顶往下主要为残积粉

4、质粘土,该土层粉质含量高,在挖孔桩过程中易产生”流泥”,目前场内已施工了9口降水井,但因该土层渗透系数小,降水效果不明显,本次施工的41根工程桩除西南侧的11根工程桩已施工至设计持力层,其余30根桩均出现严重的涌泥现象,目前已产生了1000方左右的”流泥”,桩周土体塌空现象严重已无法继续施工,桩底离设计要求的强风化还差25m.同时,施工桩长已与原工程桩的桩底标高基本一致,由此可初步判断在目前无法施工的工程桩周边的19根原工程桩的桩端持力层存在疑问.2原因分析该工程施工中产生严重”流泥”的主要原因:(1)施工现场出现”流泥”现象后才进行降水井施工,因降水工作没有提前进行(按一般工程经验在挖孔前1

5、个月开始降水效果较好),因此降水井的效果不明显.(2)根据开挖的土层来看,残积土主要为细粒花岗岩风化而来,粉质含量高,渗透系数小,因此也造成了降水井效果不明显.,开挖中易”流泥”.(3)本次可施工至持力层的桩,原工程桩也可施工到设计标高;本次无法施工至持力层的桩,原工程桩可能在施工目前桩底时也出现了大量的”流泥”,且桩端在该层位就终孔了,因此周边已留下了部分的空洞,在本次施工至该位置后,对原来尚未恢复,处理的土层进行了二次扰动,因此”流泥”现象更为严重.3处理措施(1)新施工工程桩的处理方案:新施工工程桩出现”流泥”问题的桩长基本在桩顶下25m左右,距49量亘geotechnicalengin

6、eeringworldvol.no2离持力层(强风化)约24m,若考虑改变桩型,采用冲钻孔桩则存在工期长,坑底泥浆难以排出,”流泥”段泥浆护壁困难等问题.我们拟采用加固桩端及桩周的方法进行补强加固.桩端应清除浮泥后立即封底,并预埋套管,套管应从桩底至桩顶,为单重管旋喷桩提供导管,每根桩拟埋设4根.在桩身砼浇筑完成3天后进行单重管旋喷桩施工.加固的范围为桩底至强风化层之间的土体,旋喷桩控制注浆压力不小于20mpa,旋喷提升速度不大于15cm?min,且在局部位置进行复喷,注浆采用水泥净浆,水灰比为0.5:1.桩周采用预埋注浆管,对侧壁进行注浆处理,以提高”流泥”段的侧壁摩阻力,并对因”流泥”引起

7、的空洞具有一定的充填作用,以减少后期因土层下陷引起的负摩阻和地基土承载力下降.每根桩内预埋管不少于4根(图1).按上述方法加固后经验算,th1200桩的单桩极限承载力可达到9000kn以上.拄浆管(4只)(2)旧工程桩处理方案:对于旧工程桩拟采用桩底及桩周的分段注浆进行加固.对于thl200的桩中布置1个孔桩周布置6个孔;对于thl400的桩中布置1个孔,桩周布置8个孔;对于4,2o0o的桩中布置3个孔,桩周布置12个孔.注浆采用分段高压注浆,注浆压力大于2.5mpa,每段注浆高度控制在33cm,桩周的注浆处理范围为桩顶下15m至桩底.4加固处理工序(1)首先应探明原工程桩的桩端持力层状况及确

8、定应进行加固的旧桩数量及位置.对场地东西两侧可根据本次施工的工程桩持力层状况及桩底标高与原工程桩的施工记录进行对比,可基本判断其是否进入持力层,对已进入持力层(强风化层)的桩可不进行处理.对于中部的旧桩可先布置4个地质补勘孔,判明强风化的层位,与原工程桩的施工记录进行对比,判断原工程桩是否进入持力层(强风化50层),对有疑问的桩再随机抽取12根进行取芯验证.该工作可在7天内完成.,:(2)对本次施工的工程桩按上述方案进行浇筑,处理.处理的程序为封底_预埋管浇筑桩身砼_旋喷处理_桩周注浆.其中工作需7天,间歇一周后可进行,工作,拟安排23套的旋喷设备,在1015天内完成工作.(3)对原工程桩的处

9、理程序为钻孔_桩底注浆处理_桩周注浆处理.每台套设备对一根桩的处理时间约需4天.该工作可与2同时进行.(4)加固后需进行静载检测,可在加固完成15天后对加固的桩进行载荷试验.对于检测有两种方案可选择:1)在加固前先对中部原工程桩已判定未进入设计持力层的桩选取1根进行静载试验,以确定其承载力情况,为后期的加固提供依据;在加固后将新旧桩基作为一个整体进行随机取样进行静载试验;2)先对新旧工程各取l根进行加固处理,然后对该两根桩及中部原工程桩已判定未进入设计持力层的桩选取1根共3根进行静载试验,可判定加固效果,以确定后续的加固工作是否要进行调整;对验收试验因有前期的静载资料可考虑用高应变检测进行承载力确定.最终,选取3根工程桩做单桩竖向抗压静荷载试验,确定其单桩竖向抗压极限承载力(表1).表1静载试验结果5结论及其他人工挖孔桩与高压旋喷注浆相结合的方法很好地解决了施工场地受限制及水下流泥,塌孔导致人工挖孔困难的问题,与冲钻孔灌注桩相比,工程提前约一个月.在对因

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论