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文档简介

1、增压风机风机轴承进油管泄露在线抢修更换1、概述我厂脱硫系统增压风机采用豪顿华 ANN-4494/2120B型单级 动叶调节轴流风机,风机轴承箱布置在进气箱内,与烟气隔离, 风机轴承箱与电机通过中间轴段连接。 风机轴承润滑采用外置循 环润滑冷却系统, 与电机前后轴瓦共用一套润滑设备, 三路润滑 油进油可以根据要求单独调节进油流量。 润滑油进油均采用耐压 金属软胶管, 回油采用不锈钢管连接。 风机进油管进入轴承箱后 分支路对三组轴承进行喷淋润滑,设计正常风机润滑油流量 19L/min,电机润滑油流量玄4.5L/min。回油管接在轴承箱的 最底部保证了回油畅通。 某天风机润滑油进油管严重泄露, 机组

2、 在不降负荷不停机的情况下在线进行了更换,保证了风机设备、 机组的稳定运行。2、风机轴承进油管泄露及处理过程2.1 轴承进油管泄露 我厂#2机组增压风机风机润滑油进油管一直存在漏油现象, 由于脱硫旁路烟道取消,增压风机不能停运处理,某天中班18:30 左右漏油管忽然开裂增大,油箱油位直线下降,油箱容积 396L,最高油位容量316L,短时间补油量迅速增加,当时机组 负荷600mw现场积极调运所有46#压力润滑油进行临时补油处 理,整个从泄露开始至处理结束共计消耗约11 桶润滑油 (208L/桶)2.2 采取的泄露处理方案根据现场泄露情况, 派专业堵漏人员进里面检查, 发现油管 接头、管路多处有

3、渗漏现象,油管严重腐蚀老化,不能进行常规 堵漏的处理,一旦整个油管断裂,增压风机就得停运,机组就得 停机。专业人员组织紧急进行会议讨论, 决定采用临时将风机轴 承外循环润滑冷却改成自油浴润滑, 同时迅速更换进油管的技术 方案:维持轴承箱油位, 调整风机润滑油进油流量至最低流量 (以 能保证轴承温度不迅速上升为宜),迅速将回油管堵死,建立轴 承箱最低润滑油位(等到轴承旋转能带起润滑油自润滑即可), 关闭风机轴承润滑油进油流量阀, 更换润滑油进油管, 缓慢打开 润滑油进油流量阀至最小流量, 迅速恢复润滑油回油管路, 调整 润滑油进油流量至正常流量,处理过程结束。2.3 泄露处理过程 为了确保安全,

4、防止设备误报警、误动作。在确认实际运行 安全的情况下,热控解除了油系统的低油温、低油位、低流量保 护、电机轴承温度保护、风机振动等保护。将轴承温度跳机定值 由原来的100C提升到110C。整个处理过程油站持续补油,维 持油站高油位运行。油浴润滑的可能危险是: 因为风机功率很大, 轴承温度会短 时上升。当时的环境温度大概 5C,在做检修之前现场进行了降 低进油流量测试,风机轴承温度只缓慢上升 2-3C。确认油浴润 滑短时间不会造成轴承温度异常升高。所有准备工作就绪, 新油管放置到位, 安排两个检修人员进 入风机轴承箱位置,开始进行油浴润滑、换油管工作:打开风机 轴承箱上检查孔(用来确认油浴润滑油

5、位建立),迅速在回油管 路法兰处加装密封盲垫板, 降低风机进油流量, 为了尽快建立风 机油浴润滑的油位, 直接在轴承箱里添加了一定量的润滑油, 油 位建立后迅速关闭风机润滑油进油流量阀。 注:油位的建立不能 过高,以轴承的底部能够甩起润滑油自润滑为宜, 油位过高会造 成散热不良, 风机轴承箱两端的油密封也可能会渗漏。 同时安排 检修人员调整电机前后轴瓦润滑油流量, 保证电机轴瓦的正常工 作油位,防止电机瓦温升高、电机轴承箱渗油。短时间迅速更换 新的润滑油软管(拧紧流量阀后、轴承箱进口油管接头)。缓慢 打开进油流量 ,迅速抽出回油管法兰密封盲板,恢复回油管, 调整进油流量至正常量, 调整轴承箱油

6、位, 调整电机轴瓦润滑油 流量至正常油位, 整个更换过程轴承温度只有轻微上升。 恢复所 有的热控保护,风机恢复正常运行2.4 泄露处理安全注意事项 整个检修过程,工作人员需要来回进出风机进气箱机壳内, 风机裸露的转轴正好处在进气箱内(与烟气隔离),机壳底部还 有渗漏堆积的润滑油, 安全风险很大, 施工前进行了详细的风险 评估和施工准备,避免了检修过程中的人身伤害。检修施工准备时需要降低风机的润滑油流量: 减少润滑油的 泄漏量, 保证补油量能够建立高的油箱油位, 同步动态调整电机 轴瓦的润滑油流量维持正常工作油位。热控的所有连锁保护需要解除, 防止抢修过程中的误报警甚 至误动作。处理过程中运行需

7、密切监视风机的运行参数, 一旦有异常需 及时进行联系。3、事件原因分析及预防措施3.1 事件直接原因分析: 油管路老化, 管路多处渗漏开裂。 因风机不能停运处理,无法进行及时更换。3.2 事件根本原因分析:因风机运行时间较长,风机油管路 的正常更换周期未进行更换,使得油管路老化后耐压性能降低, 腐蚀老化。风机润滑油进油、回油部分管段、液压油进回油管路 均为耐压软管结构, 正常使用寿命 3-5 年,实际使用年限也存在 一定的偏差。3.3 可以采取整改方案及预防措施3.3.1 在机组停机期间,加大检查力度,检查油管路是否有 开裂、剥落、硬折弯、接头密封圈老化等运行缺陷,及时处理。3.3.2 固定油

8、管路的供货来源,保证油管路的备件质量。3.3.3 提前进行油管路更换,根据风机实际运行环境,缩短 实际管路更换周期, 同时加大油管路更换时的旁站监督, 确保所 有油管路接头连接完好,不产生安装硬伤。3.3.4 根据实际情况,将部分软管更换成不锈钢管连接,以不影响振动确保安全为前提。3.3.5 一定的润滑油库存储备,一旦发生泄漏能保证抢修处 理时间。3.3.6 改进轴承箱回油管的位置,将回油管接口更改至油箱 最低油位附近,一旦泄露,短时间可以维持风机的正常运行,为 检修工作赢得时间。4、结束语风机油管采用耐压软管, 能大大方便油管路的安装工艺布置 和实际施工, 一定程度上减少了因日常运行设备振动、 维护过程 中踩踏、

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