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文档简介

1、316L不锈钢夹杂物水平的改善摘要: 不锈钢中夹杂物含量高低是影响其冷轧产品表面质量的重要因素。针对316L冷轧不锈锕表面发生大量线鳞缺陷,对缺陷样板及同期生产的板坯、热轧钢卷实物进行分析。结果表明,缺陷是由钢中夹杂物含量较高引起的。在生产316L不锈钢实践中,通过调整生产工艺路径、控制炼钢过程工艺以及实施夹杂物变性处理、精炼软搅拌、浇铸控制等措施, 有效改善了钢中夹杂物水平,并大幅减少了冷轧产品表面线鳙缺陷的发生。关键词:不锈钢;夹杂物;改善0前言316L是含钼奥氏体不锈钢,与奥氏体不锈钢中最常用的18 8型cr Ni奥 氏体不锈钢相比,Mo的加入使3 16L不锈钢耐稀硫酸、磷酸、各种有机酸

2、、尿素 以及耐氯化物孔蚀性能大大提高。该钢种既无晶间腐蚀倾向,焊后也不会产生 刀状腐蚀,被广泛应用于制造化工、化肥、石油化工、印染、原子 能等工业的设 备、容器、管道、热交换器等n。由于316L不锈钢碳含量低(表1),因此对整个冶炼过程处理要求较高,而较高含量的铬、镍和钼造成钢液粘度较大,不利于夹杂物上浮,从而增 大了钢水纯净度的控制难度。而钢水纯净度的高低,直接影响 到后续冷轧产品的表面质量。316L冷轧产品试制中,多次发生批量产品的表面缺陷,直接导致该产品降级使用甚至报废,造成了大量的经济损失。为此,对所有发生的缺陷类型和数量进行了统计,其中线鳞缺陷占总缺的比例高达70 % ,因此解决线鳞

3、缺陷成为开 发高品质316L冷轧板的关键环节。本文首先对改进前316L实物中的夹杂物现状 进行了分析,针对分析结果提出了改进方案,并在生产中应用,取得了明显效果,使冷轧产品的线鳞缺陷得到了有效控制。1缺陷分析线鳞是线状鳞折的简称,主要表现为冷轧后钢卷表面线形缺陷沿轧向分布,长约1030 mm,宽度方向上分布无规律,尺寸较小,宽约0. 1 mm。从生产的316L冷轧卷中挑选出有 线鳞缺 陷发生 的冷轧样品,缺陷宏观形貌见图1。图丨线算宏观形貌图对发生鳞折缺陷部位进行宏观观测,利用超声波清洗器对缺陷部位进行清洗,用FEICompany Quanta . 400扫描电镜和EDAx能谱分析仪(全文金相

4、和能谱分析采用相同的仪器和方法)对缺陷部 位进行表面形貌(图2)及缺陷处的元素组成(图3)等进行分析。图2缺陷部位微观形貌从图2中可以看出,缺陷形貌呈现条状分布,长约20 pm,宽约1斗m,在条状缺陷的局部有非规则颗粒状物质。该条状缺陷为典型的硅酸盐类夹杂,而非规则形貌缺陷需要进行能谱分析。图3缺陷处的元素及组成元糸质量分数/%原子分数/%O15.8133.00Mg7.5610.39AL15.7719.51Si0.480.57Mo1.090.38Ca1.291.08Cr11.317.26Mn1.470.89Fe40.7624.37Ni4.472.54O, Mg,Al,Cr和Fe等元素,还有少量

5、从图3可以看出,缺陷处的元素主要为的Ca。对比316L标准规定成分,可以看出,缺陷处 Al,Ca, Mg为非基体元素,其中Mg 为冶炼过程中钢液与耐火材料接触引入的杂质元素,Al和ca为冶炼过程中脱氧和添加BaCaSi丝引入的元素。缺陷 是典型的硬质尖晶石类 CaO- Al : 0,夹杂,这些硬质 夹杂在随后的轧制生产过程中并不会产生变形,其随着钢板的热加工变形而与钢板基体脱落,因此呈现典型的非规则形貌。从对缺陷的分析可以看出, 该类缺陷的形成主要和炼钢过程控制有关,即主要和钢水的纯净度控制有关, 因此要对该类缺陷进行控制, 主要从控制夹杂物的 数量和大小 方面 进行相关工艺控制。2 316L

6、不锈钢实物夹杂物分析中随机挑选同期生产的有线鳞缺为了解316L不锈钢实物夹杂物现状,在大生产 陷的316L板坯及钢卷进行分析。2. 1板坯夹杂物沿连铸坯长度方向取尺寸为80 mm X 1 250mm x 200 mm的316L不锈钢试样,截面如图4所示,在内弧面沿连铸坯宽度方向在边部、1 / 4宽图4连铸坯取样位置示意图度、中心各取一块试样,对其夹杂物类型和成分进行了分析。由于是铸态组织,所观察到的夹杂物都呈现为球状(图5),这说明夹杂物 在钢液的凝固过程中已经形成,即以液态第二相存在于钢液中,由于钢液表面张力的作用而呈现球状。所有夹杂物大小约20 30um。图5连铸坯不同位置夹杂物形貌对连铸

7、坯中存在的夹杂物进行了能谱分析(图6),发现该类夹杂富 0, Si,ca,Al和Mg(图7),属于以(aO,Si02,A120,和Mg()为主的夹杂物,由于其成分接近奥氏体不锈钢使用的保护渣成分,一般称作渣型夹杂物幢。这些渣型氧化 物中含有一定比率的Al : 0,导致材料硬度较大,偏向脆性,在热加工过程中虽然易脱落,脱落后就会在不锈钢表面形成微裂纹可产生变形,但变形后容 等表面缺陷。0 -i -141IH -11i %b仙ASt123 45 678910能量/ kev图6扫描电镜观察形貌丿元糸质量分数/%原子分数/%C0.460.94O36.3055.21Mg1.491.49Al13.4112

8、.09Si14.7212.75Mo1.240.31Ca17.2910.50Cr3.131.46Mn4.692.08Fe7.283.17对比成品的夹杂物分析可以看出,成品中硅酸盐夹杂物中存在非规则形状的 尖晶石颗粒。而尖晶石形成机理研究表明,一般有两种方式2,3 一种是钢水中的Al、Mg和0反应生成尖晶石,该类尖晶石夹杂物容易粘附于浸入水口内壁并粗大 化,落入钢中以大型夹杂物形态存在,成为有害夹杂物,而对比钢中的夹杂物 形貌可以看出(图2),该夹杂物属于微小类夹杂,不属于粗大夹杂物范畴。另外一种夹杂物是通过在渣型夹杂物中析出形成的。而图2中显示的夹杂物 形态也是渣型夹杂物和尖晶石?昆合共生,这和

9、尖晶石的析出机理相似,因此认 为该类缺陷主要为渣型夹杂物间接造成的。2. 2热轧卷夹杂物对同期生产的316L热轧卷板进行取样分析,采用的检测标准为GBI0561 89 ,结果见表2。夹杂物多为B类氧化物及C类硅酸盐夹杂,且夹杂物含量较 多。夹杂物的类型分析和对连铸坯的分析结果基本一致。在连铸坯中存在的氧 化铝和硅酸盐的复合夹杂物经过热轧变形,硬质氧化铝夹杂会呈现点链状分布, 而塑性硅酸盐类夹杂则沿变形方向呈现条带状分布。表2 316L热轧卷夹杂物评级 试样号_A_类B类 C类 D类纟田系 粗系纟田系 粗系纟田系粗系纟田系粗系1号002.0000002号002.000.50003号001.500

10、.50003改进措施从以上分析可以看出,钢水冶炼过程中产生夹杂物较多,而这些夹杂物会 直接影响到冷轧后产品的表面质量。夹杂物根据其形成原因可以分为内生夹杂 物和外来夹杂物。外来夹杂物主要为钢水在冶炼、出钢和浇铸过程中,由于钢液、 炉渣和 使用的耐火材料相互作用而被卷入的炉渣、耐火材料等,这类夹杂物一 般都较粗大。内生夹杂物一般都比较细小,不锈钢中的夹杂物主要为脱氧剂及 合金添加剂和钢种化学反应的产物,在钢水凝固前未浮出钢液而残留下来,如 AI脱氧易形成A1203夹杂,si脱氧易形成2FeO Si02等硅酸盐夹杂,这些夹杂物 虽然不能完全消除,但可以采用适当工艺对夹杂物的数量和大小进行改善。3.

11、1调整工艺路径改进前3 16L不锈钢炼钢工艺路径为:EAF_AOI) u IV LF CC(二步法)。 为了使钢液充分脱氧、脱硫和利于夹杂物上浮,将工艺路径改进 为:EAF AOD一 VOD CC(三步法)。三步法生产工艺中采用了 VOD真空吹氧脱 碳装置,在真空环境下通过氧枪吹氧以降低钢水中的碳含量,由于通过钢包底 部吹入氩气流搅拌,具有强搅拌功能,反应动力学条件好,对脱气、去除钢中夹 杂物效果有利。3. 2脱氧产物总量控制炼钢过程各阶段发生的反应如下:吹氧脱碳阶段:钢水中碳、铬的氧化反应C+0=CO t2Cr+3O=(Cr2。3)(Cr203)+3C: 2Cr+3CO还原阶段:加入铝和硅进

12、行还原(Cr 2 0s) +3 A1 = 2 Cr +( A1 2 0 3)或2( Cr 20 3)+3 si =4 Cr +3( si 02)脱硫阶段:投入石灰和萤石造渣进行脱硫(Ca0)+S=(CaS)+ 0从以上反应可以看出,冶炼过程中会产生各种脱氧产物,钢水纯净度与钢 中全氧含量密切相关,氧含量高,说明钢中各种金属氧化物多,钢水纯净度差。为此可通过控制其良好的动力学和热力学条件,使反应向更有利的方向发生。 脱碳阶段增大氧气的有效利用率,减少钢中铬的氧化,同时在还原脱硫阶段投入适当的si,ca0等,确保炉渣和钢水的低氧化性和较高的碱度,保证反应充 分。通过工艺优化,使钢中的埘咖从0 .

13、006 %降为目前的0. 004 %。3. 3延长软搅拌时间为了进一步提高最终产品的表面质量,一方面必须尽量减少炼钢过程夹杂 物的生成,另一方面要去除生成的夹杂物,所以在连铸浇注之前,要保持精炼底吹通畅,禁止倒包处理或使用事故氩枪,保证充分的吹氩软搅拌时间。这种底 吹气体搅拌能混匀钢液,使钢液中的非金属夹杂物在搅拌的过程中互相碰撞、结 合和长大,从而在浮力的作用下从钢液中上浮分离。对于大型非金属夹杂物,其会在较短的时间内上浮分离,而粒度较小的非金属夹杂需要发生混合、碰撞和长大后才能上浮,这就需要较长的软搅拌时间14 J。目前要求软搅拌时间从10 min增加到20 min 。3 . 4 大包自开

14、精炼结束,控制合适温度,确保大包设备状态良好,使大包自开,避免氧气烧 开而造成钢水二次污染。3. 5稳定拉速由于316L钢种特性,在高拉速下易出现裂纹、夹渣等缺陷,在实际操作中,必须按目标浇铸温度进行浇铸,不允许有意降低浇铸拉速,要求拉速稳定在1m /min。同时,对不满足该拉速要求的板坯进行全修磨,以避免由于振痕较深的部 位有大型夹杂聚积而造成后续的表面缺陷。4 改进后实物质量通过以上措施的实施,目前316L钢水的纯净度 有了很大提升,对近期生产的实物取样分析(连铸板坯上取样部位及分析方法同改进前)。结果表明,夹杂物尺寸明显减小(图8),三个试样中 分别有12颗粗系小于15仙m的夹杂物。对比

15、改进前的夹杂 物大小,可以发现经过以上工艺措施的执行,夹杂物大小和数量得到了明显改善。图8 改进后连铸坯不同位置夹杂物形 貌(a)边部(b)1/4(c)1/2对同期生产的316L热轧钢卷取样进行夹杂物评级分析(检测标准及方法同改进前)。结果表明,B类夹杂均小于1. 0级,C类夹杂小于0. 5级,比措施实施前较高的B类、c类改善明显(表3)。 表3 316L热轧卷夹杂物评级式样号A类B类C类D类细系粗系细系粗系细系粗系细系粗系1号001.000 0002号0 00.5 00 00 03号0 00 00.5000采取上述工艺措施后,316L不锈钢冷轧板表面线鳞缺陷得到了明显改善。2007年(采取措施前)共计供冷轧工序 2000 t 316L ,线鳞缺陷发生率为 9 . 8 %。经过2008 年的质量攻关和措施实施,2009年供冷轧工序共计3 000 t 316L ,线鳞缺陷 发生

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