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文档简介

1、关于塔顶酸性水铁离子及脱后含盐超标原因分析和处理措施编 制:联合二车间分馏装置时 间:2017年3月8日 塔顶酸性水铁离子超标原因及处理措施1脱后含盐高的处理措施2一、酸性水铁离子趋势图图一:2.24-3.5日常顶酸性水铁离子趋势图二:2.24-3.5日减顶酸性水铁离子趋势图三:2.24-3.5日初顶酸性水铁离子趋势图片分析:从以上三个塔顶铁离子趋势图中可以看出,在预膜一段时间后铁离子是呈下降趋势的。TextTextTextText二、塔顶酸性水铁离子超标原因分析原料性质变化图四:2016年9月份原料硫含量趋势图图五:2016年10月份原料硫含量趋势图图六:2016年12月份原料硫含量趋势图图

2、七:2017年1月份原料硫含量趋势图图八:2017年2月份原料硫含量趋势图图片分析:装置自11月份检修开工后,原料硫含量上涨至1%以上(缓蚀剂技术协议硫含量1%,协议量15ppm)。硫含量上涨导致塔顶腐蚀加剧。中和缓蚀剂注入量对酸性水总铁的影响图九:2.1-13日中和缓蚀剂注入量趋势图十:2月份常顶总铁趋势图十一:2月份减顶总铁趋势 2月份初中和缓蚀剂注入量在20ppm,塔顶酸性水总铁全部合格。技术管理部制定的中和缓蚀剂KPI指标为15ppm。因为自开工后原料硫含量超出技术协议的30%,且原料硫含量持续处于高限;车间开工期间的预膜为日常加注量的3倍,2016年在开工后12月份平均硫含量为1.2

3、5%,最高值为1.42%;2017年1月份平均硫含量为1.28%,最高值为1.46%,导致前期预膜量不能维持硫含量上升的比例;2.13日塔顶酸性水出现超标;并且伴随着前期预膜破坏脱落。 三、酸性水铁离子超标后采取的措施 2.13日酸性水超标后,车间将中和缓蚀剂注入量提高至20-25ppm。 2.17日车间及技术管理部立即联系助剂厂家共同来处理。根据厂家要求对塔顶馏出线重新预膜。并做了详细的预膜方案,通过近期的调整塔顶铁离子出现下降趋势。初顶总铁趋势2.22-3.8常顶总铁趋势2.22-3.8减顶总铁趋势2.22-3.8从以上初顶、常顶、减顶铁离子趋势看出,自按照方案预膜开始铁离子从3月4日开始

4、出现效果,铁离子从之前的7-8mgL,降低到了3-48mgL;现阶段车间需要进一步稳定注入量,在稳定期间按照方案预膜成形10天。一、脱后含盐超标趋势上图为2.28-3.5日脱后含盐趋势,从28日装置开始提量,电脱含盐出现不合格,趋势中可以看出脱后含盐数据变化趋势。28日脱后含盐不合格后,车间从以下方面调整 影响脱后含盐高的因素 1、原料性质变化 2、电脱进料温度 3、电脱注水量 4、电脱混合压差 5、破乳剂注入量 6、电脱盐电场强度二、装置采取的措施1、调整电脱注水量2.28日注水量20t/h(4-4.5%),脱后含盐超标后注水量提高至30t/h(7.5%)。 注水水质条件及比例对脱盐脱水效果

5、的影响 注水的目的是微粒洗涤和稀释原油中的含盐水滴,并在脱盐罐中将含盐水分离出去。注破乳剂,加热和电场作用只是对这一过程的强化。原油中增加注水量,可以提高水滴间的凝聚力,以利于水滴的聚结脱出。 当然,注水也不是越多越好,当注水量超过10%时,聚结力变化不大;相反,注水过量会引起脱水不及时,界位上升,变压器电流增大甚至供电困难,严重时还会造成冲塔事故。目前,注水量一般控制在原油量的5%-8%2、调整脱前温度脱后原料含盐未超标时脱前原油控120,脱后原油超标后将脱前温度提高至130。 电脱盐温度对电脱盐效果的影响 温度是影响原油电脱盐的重要因素。温度升高,原油粘度降低,油水界面张力减弱,热运动加快

6、,乳化碰撞聚结机会增多,促进水滴聚结沉降,同时,温度升高,也使某些破乳剂在原油中的溶解度增大,引起乳化膜破坏,有利于增强脱盐效果。设计电脱温度120-140。3、调整电脱档位和停留时间3.2日电脱档位从13KV提高至16KV。3.4日电脱档位从16KV提高至19KV。 电场强度及注水停留时间对脱盐效果的影响 油和水的细小微粒在电场下产生静电感应,各自产生正负电荷而发生移动碰撞并聚集成大的颗粒,在重力作用下水滴沉降,油滴上升,从而实现油水分离。 电场强度的选择应根据原油性质和脱盐温度进行评定,提高电场强度有利于微小水滴的聚集,但过高的电场强度不但电耗上升,而且会产生电分散作用,影响脱盐效果,反而

7、适得其反。 原油和水在脱盐罐内的停留时间,不但影响生产效率,而且会影响脱盐脱水效果和排水含油的多少。提高油水界位,可以延长洗涤水在罐中的停留时间。脱水效果就得到增强,如果油水界位过低,使水在罐中的停留时间过短,不利于脱水效果,且切水含油量往往偏高.4、调整混合压差和脱水效果将电脱缓和压差从85kPa,提高至105kPa;现场脱水效果良好。油水混合强度对脱盐脱水效果的影响 水与原油经过充分混合才能有效地溶解其中所含的盐类,同时也可使原油中的固体不溶性盐得到润滑而被脱除。混合强度反应了油水的混合程度,总体而言,混合强度越高,混合效果就越好。但混合强度过高时,会使分散在油中的水滴直径变小,形成破乳化

8、现象,影响脱水效果,因此,混合强度应有一个最佳参数。前期车间混合强度为60-80KPa,现阶段105-110KPa.5、电脱反冲洗对电脱进行反冲洗,减少电脱沉积的杂质。6、原料脱前含盐数据从以上数据看出,2月份前期脱前盐含量在17-20mgL;自26日开始盐含量上升到均值在30mgL. 原油性质对脱盐效果的影响 电脱盐工艺对原油性质的要求,主要体现在原油的含盐含水情况,密度,粘度,开采方式及烃类组成上,每种原油都有各自的脱盐操作条件,同一操作条件下,不同原油的脱盐脱水效果存在很大的差异,原油进装置前,都会进行盐、水含量、密度等特性分析,根据分析内容,制定出有针对性的电脱盐方案来保证脱盐效果,方案的调整都有一定的滞后性,当原油性质频繁发生大的改变时,现有的电脱盐方案也就很难达到应有的效果,因此,稳定进入装置原油的性质,是保证原油脱盐脱水效果的先决条件。

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