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文档简介

1、精品文档包装车间年底总结报告2015 年的生产情况汇报如下:一、人员与产量2015 年 1 到 12 月份车间共生产产量合计 : 万只 , 月平均 产量为万只 . 相比 2015年的月平均产量万只下降了万只 . 但 是除去受金融危机影响最严重的 11 月与 12 月与 07 年同期 (1-10 月份)相比,总产能增加了万只 . 通过对上述 07年与 08 年的产能及人员对比,我们可以看出: 08 年的产能变化较 07 年的产能较平稳有着明显不同, 08 年产能变化呈现一种 “”的趋势。产能上升的也快,回落的也非常的明显。受 此影响,车间在 2015 年在人员管理上下了很大的功夫,主 要表现在随

2、产能的情况合理的配置相应的人员,因此出现了 人员数量的波动性。二效率指标分析与总结2015 年工时利用率平均每月 %,比基线 %提升 %,离目标 提升 25%.相差 13%。2015 年各月工时利用率(见下表) , 从 2015 年 3 月份公司确定效率提升的目标之后,车间 与生产管控部就工时利用率的核算与统计方法进行了沟通。 本着公平公正的原则对一些不合理的现象进行了改正,以利 更好的体现车间每个班组的绩效。比如某些班组因为做了大 量的加工单,但未计入理论工时,导致其工时利用率相当的 低。而无法合理评估其绩效。故在核算工时利用率的时候要求将加工单计入理论工时; 将点焊作为独立工站管理,提 升

3、了点焊员工的利用率。以往某个班组点焊完成后,点焊员 工会到后面工序担任打杂或帮手。现在只要有电池,他们就 全力点焊; 实施工时利用率考核,将目标分解到班组。此 措施在很大程度上改变了领班只注意产量和品质的工作方 式。开始将关注点转移到效率上来。领班采取了多种的方式 来提高工时利用率,主要表现在以下几个方面:A 、严格考勤管理,消除考勤泡沫。B 、实施定额管理,任务细分到个人。某些领班会要求 员工在规定的时间内必须完成定额,否则加班不计工时。C 、变被动接受新员工,新员工上线后少闻寡问为主动 筛选员工, 主动培训和鼓励新员工。 以上措施的采用, 在一定程度上使工时利用率在短期得到了提升。随着改善

4、的 进一步深入,我们取得成绩将越来越困难,并出现反复和倒 退,产生了“高原效应”。为了持续提高工作效率, 08 年 9 月份制造二部成立了 IE 组,负责制造二部产品生产标准工时的制定和维护、 车间 生产效率的统计核算、车间 IE 改善的推行等工作, IE 组暂 由 IE 工程师和 IE 技术员组成。 IE 组在 08 年按计划开展了 以下几点工作:1. 数据统计及分析 要想进行改善,首先必须知道现状。以前虽然也在统计精品文档 核算车间的工时利用率,但基础数据标准工时和统计方 法都不完善和准确, 也不统一。 IE 组决定工作的入手点从制 定一套详细准确的包装生产产品标准工时数据和建立一个 统一

5、权威的效率统计核算平台系统开始。 产品生产标准工 时的测定以 K3 系统里的产品代码为单位,做到每个代码都 有一套对应的标准工时数据, 到目前为止 IE 组共测定了 426 个产品型号的标准工时数据,后续不断进行补充,直到建立 起一套完整的包装产品生产标准工时数据; 以前生产管控部核算制造二部总的工时利用率,制造二 部又要统计车间各生产线的工时利用率,生产管控部使用的 是 IE 组提供的标准工时数据,但由于两者没有联网,数据 不能及时同步更新,所以经常导致两个部门核算出来的数据 差异很大。针对此情况 IE 组用 Access 程序建立了一个通用 的工时利用率核算系统,测定的产品标准工时数据全部

6、保存 在系统中由 IE 组维护、由生产管控部输入每日车间的生产 订单和出勤工时、生产线上报生产责任外损失工时并经生产 管控部确认后录入系统,系统根据基础数据自动生产车间、 生产线的时间段内的工时利用率数据。目前该系统已正常使 用并完善增加了员工个人效率核算、车间人员配置、离职人 员查询、工时利用率走势图、订单排产查询、产能及负荷评 估等功能模块,该系统实现了权威、准确、通用的包装效率 核算系统。2.标准作业表测定出产品的标准工时后, IE 组开始制定产品的生产标 准作业表对生产线生产该产品时人员、机器模具的配置提供 参考,方便生产线领班布线、对员工进行考核。该生产标 准作业表以产品代码为单位,

7、采用文件受控发放到车间, 领班使用时借用的形式进行管理。 08 年 12 月份车间试行流 动性生产模式后, IE 组及时推出了 单件流生产模式工序排 置表,根据订单的产量计算生产节拍,安排工位人员配置, 计算线平衡率,图标显示生产瓶颈工序,该配置表直观 准确,易操作,对流动性生产模式的推行起到了积极作用。 目前为止共制作受控生产标准作业表 100 份,制作使用 单件流生产模式工序排置表 18 份。3. 员工效率考核通过标准工时的制定和核算平台的建立, IE 组能准确的 统计到车间、生产线甚至员工个人的工时利用率。统计数据 出来后, IE 组考虑应该建立效率考核及奖励机制, 以促进车 间整体生产

8、效率的提高。 08 年 10 月份,公司调整员工薪资 核算办法,取消计件工资全部采用计时工资。记时工资下员 工的作业积极性出现明显下降,员工中产生“干多干少一个 样”的想法。如何激励员工的工作效率,避免出现“吃大锅 饭”的情况, IE 组根据车间实际生产情况,及时制定了包 装组装材料准备线工资核算标准 ,在记时工资的基础上设 立效率奖,对员工工时利用率超过效率标准的进行奖励。此 核算标准的实施,极大的调动了员工的积极性, 10 月份 车间组装准备线只有 13 位员工超过效率奖励标准拿到绩效 奖,到 11 月份受奖的人数上升到 18 人,12 月份为 17 人, 特别是 1-1 线在 11 月份

9、没有一个员工受奖,但在 11、12 月 份 1-1 线分别有 5、7 人受奖。在此基础上, IE 组在 12 月份编制了包装组装流水线 工资核算标准 ,针对车间组装生产为单件流动生产模式, 设定生产线员工整体记时,订单生产应耗工时包干,实际工 时低于应耗工时的部分进行奖励。目前此办法正在试行并完 善中。4. 流动性生产 在标准工时制定、核算系统运行、效率考核机制实施等 工作步入正规后, IE 组在 08年 11月下旬将工作重点转移到 生产现场开展制程改善。分析了生产现状后 IE 组决定开始 导入流动性生产模式改变车间以往的工站式作业。流动性生 产模式以前在公司也没有试行过, IE 组一边找资料

10、一边结合 车间生产进行设计, 决定首先从 7#线作为试点然后在车间推 行。12月 10日对车间领班组长和 7#线员工开展了流动生产 的培训, 12月 11日开始上线试行。 试行的型号为 H061客户 LH055-3A44C4BT烫孔电池组,该型号工序复杂,不良率高, 一直是生产线的老大难:排产 3000 组 25 人至少需要 10-11小时。IE 组在前期观测时发现生产线的工序配置存在不合理 的情况,工序间作业等待造成时间浪费, 根据标准工时计算人员排布应该 3000 组电池在 8 小时内 20 员工完成的。我们 就以此作为改善的目标。通过 IE 组在前期的培训和现场的 指导, 7#线经过 2

11、 天的适应和调整期就达成了 20 人 8 小时 完成 3000 组的目标, 效率达成 %。产品不良率有改善前的 8% 下降到 4%。相当于每天节省工时 30h, 节省费用 =30*=320 元。流动性生产在 7#线的成功, 让车间其他生产线看到了甜 头,实实在在的感受到现金生产模式对生产效率的提升。员 工对流动生产模式的实施十分配合,因为计划早做完他们就 可以早下班休息,生产线领班通过实施流动性生产可以减轻 管理工作,因为所有的员工都按照生产节拍在作业,产品按 计划出成品,线上没有半成品,领班只要关注品质和处理异 常就可以了。 IE 组相续在包装车间全部组装生产线推行流 动性生产模式,对车间生

12、产效率的提升起到极大的推动作 用。08 年 12 月份车间的工时利用率为 %,相对与 11 月份 % 的利用率提升了个百分点,上升率为 %, 12 月份包装车间生 产的理论工时为 20151 小时,效率的提升相当于节省了出勤 工时 4548h, 按加点工价计算当月节省费用 =4548*=35269 元。三:产品品质2015 年全年 OQC抽检合格率平均 %。离目标 99%相差 %. 特别是 2015 年下半年以来 , OQC 抽检合格率呈直线式下降 . 原因分析为 OQC在检验时判定标准发生转变的因素,但更重 要的是车间在产能提升的情况下相因的领班及员工的培训 工作没有及时跟上 , 导致出现员

13、工品质意识下降,生产线管 控不力的局面产生 ;2015 年下半年由于公司工资体制改革 , 车间原有的相关全检工位的激励机制未及时调整 , 导致全检 工位员工的品质意识下降使 OQC抽检合格率呈直线式下降 , 车间已认识到问题的严重性并已制定实施了新的管控措施, 车间的品质状况开始扭转提升,车间计划在 2015 年 3 月份 将车间的出货检验合格率提升到 96%以上。四: 制程不良管控:2015 年全年平均不良率高达 %.2015 年制程不良的数据 是在生产管控部的监控下统计出来的 .2015 年各月制程不良 情况(见下表)真实的数据为日后的生产改善指明了方向 , 通过对所生 产的各种类型产品的

14、不良数据进行分析 , 在 2015 年车间开展 了酌有成效的改善活动 :1 、车间通过对 H-061 2B 的整理由以前的有胶纸整理改 为现在的有透明套整理 ; 定位以前凭经验现在用专用治具定 位 ; 还有就是针对移印的生产方式的改善及点焊治具的应用 通过这些改善 , 该型号的不良率有最高的 %下降到目前的 %;2 、 车间通过对 H-061 4B 的外套尺寸的标准化的改善及该型号所用的治具的完善 . 使该型号的不良率有最 高的 %下将到目前的 %.3 、 本年度车间通过对光身连接治具的改善 , 降 低了光身连接的不良率及避免了光身连接过程中出现的壳 身凹陷的不良现象 ; 通过试验的方法彻底解

15、决了生产 H-062 8X及 8H出现的锡焊不良的现象 ;通过对点焊参数的标准化及 调试治具的使用 , 把点焊不良率有以前的 2%改善并维持在现 在的 %左右通过对其主要产品的不良改善,车间的整体不良由最高 的%下降到 12 月份的%.五、现场改善1 、设备改善08 年车间不断开展车间设备改善活动, 使设备的性能更 稳定、员工的操作更简单:针对自动套缩机的铁传送链容易 烫伤电池的问题在链条上贴上了一层铁弗龙防止了电池烫 伤;针对自动放面垫机涂胶不均匀的问题对胶水盒的位置进 行了调整、对涂胶毛刷的材质进行了更换,采用了本厂使用 的隔膜边料,不仅涂胶效果好而且节省;针对卷铝箔机电池 进料采用一把一

16、把手抓,员工作业累效率低的问题对进料槽 进行了改进实现了整盒电池进料。经过以上工作的实施, 08 年包装车间没有出现严重的设备故障影响生产的情况,车间精品文档 设备使用、运行正常。新设备的使用提高了生产效率、降低 了生产能耗:自动套管机的产能为7200 只/小时*人,人工热缩的产能 2000 只/小时*人,以往热缩 使用的红外线热缩机的功率为24KW,自动套缩机的能耗为3KW,即自动套缩相对于人工热缩作业效率提高了260%,作业能耗下降了 7 倍;自动放面垫机的产能为 3500 只/ 小时* 人,手工放面垫的产能为 2700 只/ 小时 * 人,机器相对人工 的作业效率提高了 30%。2 、

17、治具模具的改善:08 年度车间对使用的治具模具进行了大范围的改善更 新,使治具在使用中更有效、好用。 H060 客户订单生产使用 的气动粘胶治具、测内阻治具、点焊治具、贴标治具全部进 行了更新;H061 客户 3A4B电池组的整理治具、 H069客户 3A3B 电池组的贴白纸板治具、测击穿导通治具进行了改进;设计 制作了万用贴标治具、粘胶尺、流水线防呆条、 2A2L 光身连 接治具、 PVC 外套定位治具、外观全检测试工作台等。以上 治具模具的改善,提高了产品质量、缩短了工序作业时间。针对生产使用的治具种类和数量越来越多的现状,车间 对的模具存放进行了重新规划和改进,改变以往全部治具对 方在货

18、架上,需要用时到处翻,有时找不到甚至用错治具的 情况,对货架进行了区域划分并隔断,将治具分类存放在不 同的区域格内,这样摆放整齐美观而且方便寻找;3 、在车间里进行现场定置管理,设置了现场管理看板 ;4 、为规范生产管理制度,实行离岗证制度,在没有得到当班领班的同意且没有取的离岗证的情况下,不 得随意离岗;年底车间更是规定的统一时间集体离岗 . 从根 本上杜绝了以前车间员工乱走乱窜的现象 .5 、 为了节约能源,强化物料的领用规定,部 分原材料实行以旧换新的领用原则 , 制程不良损耗的物料需 填写不良品报表换领的原则。6 、为提高新员工的工作效率 , 车间制定了 及, 从一开 始就把不符合车间

19、规定的基本要求的员工筛选出去 , 从而避 免了长时间的培训带来的浪费 , 为了使新员工在培训期有一 定的压力 , 车间根据相关的资料制定了 , 要求培训期新员工 在规定的时间里在品质及产能方面必须达到一定的要求, 否则就会按试用不合格处理 . 这样一来使新员工的培训周期大 大的缩短了 .六:生产过程中所遇到及发生的事件:1. 生产的产品外观标准品管及生产把握的不一致 , 会给 生产造成困扰 .2. 车间 2015 年底的组织的精益生产推行的不彻底 , 车间 大部分生产线未严格按标准实行精益生产方式 .3. 不良率过高 , 重工次数多 : 特别是成品送检后不合格造成的重工次数多 , 导致大量的工

20、时被浪费 , 还影响员工的 工作积极性 .4. 计划不能按时完成 , 不能做到当天计划当天清尾 . 影 响出货的事情时有发生 .不管怎样,过去一年的生产情况有喜有忧;从中我们可 以在明显的问题中找出我们明年的工作改进方向, 展望 2015 年工作目标和计划如下:1. 如何去克服多品种少批量在生产现场中 存在的困难 , 如何避免相同外观不同容量在生产现场中同 时存在且不相互混料的问题发生 .2. 坚持 5S 和目视管理在车间里的有效推进;3. 建立员工的培训计划,挖掘和培养一专多能的人才;4. 积极配合工艺将生产现场现有的工装夹具得到有效 的改进:( 1)防错法( 2)尺寸准( 3)操作方便(

21、4)效率快5. 降低成本从生产现场中的不必要浪费开始,严格执 行及有效控制生产 4大指标(产量 .质量.消耗. 安全);6. 加强团队建设,发挥团队凝聚力,让各部门互相协 调,互相合作,互相分工。7 计划性的开展设备保养,降低设备故障率;8 培养领班自主配置生产线的能力 , 开展瓶颈工序的改 善 , 稳步提高车间生产效率。2015 年是危机并存的一年, 在新的一年里意味着新的起 点新的机遇新的挑战,希望配合各部门顺利完成公司新一年 的目标,为实现我们的共同目标而努力奋斗! 包装车间年底总结报告 篇 2一、熟练掌握岗位业务 对于刚进入生产部的我,对调度员的了解比较片面,岗 位职责及业务水平都处于

22、萌芽状态。但为了做一名合格的调 度员,利用每天交接 - 班时间虚心的请教两位调度班长,明 白了调度员每天都要做什么工作、什么事该做、什么事不该 做、遇到问题后该怎样处理 等等,在半个月内我熟悉了调度员所要具备的能力与责任 ; 在车间遇到不明白的问题 后,不碍于面子,向员工学习各种设备的操作和工艺执行情 况,掌握生产一手资料,便于更好的监督车间、服务车间 我想,只有精通岗位业务,才能做到对生产的有效监管 !二、加强执行力 调度员最基本的职责就是执行力要强,面对领导下达的 任务,将不折不扣的完成,每天开会我都会将领导将的重点 记到本子上,进入车间后一条一条的进行落实,把生产中重 要的问题传达给车间主任或者班长,并监督其执行情况。遇 到客观性不能解决的

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