新项反措防止汽轮机事故PPT学习教案_第1页
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文档简介

1、会计学1新项反措防止汽轮机事故新项反措防止汽轮机事故第1页/共25页第2页/共25页第3页/共25页第4页/共25页备注:我们厂转速监测装置都装在车头箱。装在汽轮机大轴与延伸轴的连接装置上。共有八个转速探头,三个用于转速控制,三个用于超速保护,两个用于显示(就地和主控室转速表)。另有两个备用转速探头。备注:我们两台机组DEH系统改造后均未进行100%甩负荷试验。只进行了50%甩负荷试验。第5页/共25页备注:阀门活动试验包括全行程和部分行程两种。抽汽逆止门关闭时间测试2013年以前我们都没测量,现在通过热工兄弟的努力,已经能进行测试。备注:我们厂超速保护设有103%OPC超速保护,110%电超

2、速,ETS超速保护 。动作转速分别为:3090rpm,3300rpm,3300rpm。第6页/共25页备注:现在我们厂电液伺服阀可以进行在线更换,但操作过程一定要严格按照操作指导进行,要确认伺服阀前针型阀是否关闭严密(先少量松开锁紧螺栓,观察是否有大量的油漏出,若有大量油漏出则说明油动机进口阀未关紧,应立即将锁紧螺栓再锁紧,检查油动机进油阀是否关紧,若无法关紧则应停止更换工作)。备注:大、小修中严格按照要求进行检查,原先润滑油主油泵标高偏高,这两年我们对#1、#2机主油泵底部斜垫铁进行处理,解决了该问题。主油泵高速传动齿轮局部有崩齿、咬齿现象,近年检查未见缺陷扩大。第7页/共25页备注:装有六

3、个水平振动探头和六个垂直振动探头 ,垂直振动140m报警,180m跳机。目前存在#2机高负荷时#3、#4轴承振动高问题,发电部有几个文件对此进行了分析,采取了相应的防范措施:1、控制升负荷速率;2、 高压调门开度影响:#1/2、3调门开度在60%对#3、4瓦的振动影响较为明显,考虑尽早将进汽方式切为全周进汽,使汽机进汽均衡,减少主汽对汽机产生蒸汽激振。#1、#2机汽门全行程活动试验时,#1轴承水平振动高问题。第8页/共25页备注:应加强汽机、金属、化学等技术监督工作,加强监督人员培训,制定完善的技术监督计划。结合西安院每年的技术审计,通过整改,提高技术监督水平,提高机组可靠性和经济性。第9页/

4、共25页备注:我们厂一般安排在开机前进行超速试验。第10页/共25页备注:转子原始资料ALSTOM未提供。转子检修检查资料、主要事故情况及原因和处理等在大修报告和设备台账中都能查到。第11页/共25页备注:转子安装原始资料ALSTOM未提供。我们厂没有安装大轴弯曲表。大修中我们进行了转子弯曲度测量,并有相应的相位。在大修报告和设备台账中都能查到。第12页/共25页备注:大修中我们进行了通流部分的轴向间隙和径向间隙的测量和调整。在大修报告和设备台账中都能查到。第13页/共25页备注:厂家规定冷态开机前连续盘车时间不小于12h。热态启动不少于6h。第14页/共25页备注:#2机5月份调停退氢操作,

5、停运盘车时未关闭与汽缸连通的疏水阀,未采取闷缸措施。可能导致汽缸和转子变形。能不停盘车执行的工作,尽量不停盘车,以免出现缸体变形和转子弯曲。比如事故处理状态下氢气置换。手动盘车注意事项:在首次手盘转子之前,应先在方便观测位置标记号以便正确标记转子停运时初始位置,并确保每次手盘180。 第15页/共25页备注:事故处理如锅炉爆管处理,若需打水压试验,应注意缸温,同时应确认主汽门、调门后疏水阀开启。防止主汽门和调门不严造成汽缸进冷水。第16页/共25页备注:轴振动许可额定转速时 0.05mm 升 速 期 间 (报警值为,跳闸值为)第17页/共25页备注:低负荷时,高中压轴封供汽由未经过冷却的轴封母

6、管供应,高负荷时自身的轴封漏汽就能满足建立轴封要求。低压轴封供汽经过减温,一般保持在150左右。第18页/共25页第19页/共25页备注:我们厂未设置润滑油储能器。我们厂没有润滑油冷油器切换阀,安装了一个温度控制阀,其采用具有自动记忆功能的金属(硅钢片)制作,利用热胀冷缩原理,自动控制阀门开度,调节经过冷油器的润滑油流量。这种结构彻底解决了阀芯脱落问题,有效避免了润滑油通道堵塞导致的断油、烧瓦事故。第20页/共25页备注:按要求各阀门门芯应与地面水平安装。我们厂油系统主管路都满足要求,但辅助管道部分是垂直安装的,如主油箱事故放油阀。主油箱事故放油阀要求设置在距油箱5m以外的地方,这点我们也不满足要求。因系统设置原因,该系统无法进行彻底清洗、吹扫,无法满足安全动火要求,暂未整改。备注:油系统大修后需进行油冲洗,确保油质合格后,方可启动盘车。第21页/共25页备注:主油箱油位低低报警值:17637L,2个液位低低开关 主油箱油位低报警值:

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