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文档简介

1、华能玉环电厂1000MW超超临界机组启停节管理资料1000MW超超临界机组启停节能创新管理的探索与实践1111黃寅张峰张志挺李来春,1.华能玉环电厂浙江省玉环县大麦屿317604,摘要:1000MW超超临界机组,设备庞大,系统复杂,每次启动和停运消耗都 很大,需要采取措施、创新方法、加大管理,实现最大限度的节能降耗。华能玉环 电厂作为国内1000MW超超临界机组技术发展的创始者和推动者,在机组启停节能 创新管理方面进行了诸多有益尝试,取得了良好的社会效益和经济效益。本文对华 能玉环电厂机组启停节能创新管理及效果进行了细致分析,对该技术在类似发电机 组中的推广应用具有一定的指导意义。关键词:10

2、00W;超超临界机组;启停;节能; 创新1概述。华能玉环电厂是华能集团落实科学发展观,建设“资源节约型、环境友好型” 企业,推进节能减排的重大电源项LI,是国家“863”计划1000MW超超临界发电技 术课题研究的依托工程。华能玉环电厂的成功建设使国内电力工业在设计、制造、 安装、工程建设管理、调试、运行管理等方面取得了长足的进步,大幅度缩短了与 世界先进发电技术的差距,成为国家实施节能减排战略的一个成功典范,引领国内 1000MW超超临界机组的规模发展。U前,华能玉环电厂拥有四台1000MW超超临界 机组,#1机组于2006年11月28日投产,实现1000MW超超临界机组在国内率先 投产,#

3、2机组同年12月30日投产;二期工程连续建设,两台机组均为2007年11 月投产。华能玉环电厂4 X 1000MW超超临界机组。锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司 (三菱重工业株式会社提供技术支持)设讣的超超临界变压运行直流锅炉(型号:HG- 2953/27. 56-YM1),锅炉最大连续蒸发量2953t/h,主蒸汽额定温度为605°C,主汽 压力27. 56 MPa,再热汽温603 °C,再热汽压5. 94MPa;启动系统采用内置式汽水 分离器和炉水循环泵;点火系统同时配备了油枪和等离子系统。汽轮机为上海汽轮 机厂(德国西门子公司提供技术支持)设计的一次中间再热、单轴、四缸四

4、排汽、双背压、凝汽式汽轮机(型号:N1000-26. 25/600/600 (TC4F),额定 功率1000MW,主蒸汽额定温度为600°C,主汽压力26.25MP&,再热汽温600°C,再 热汽压力5. 35MPa;采用八级不可调整抽汽;给水系统设置两台50,容量的汽动给水 泵和1台25,容量的电动启动给水泵;旁路系统釆用容量为40%BMCR的高、低压两 级串联系统。2 1000 W超超临界机组启停节能创新管理的实施背景。2.1启停 节能创新管理势在必行。1000MW超超临界机组技术代表了火力发电领域的国际最高技术水平。由于机组 大,系统复杂,机组每次启动和停运消

5、耗都很大,加之华能玉环电厂地处浙江省, 用电需求变化大,台风等季节性自然灾害多,机组启停较为频繁,据统计,2009 年电厂四台机组共启停17台次,按传统方法,启停过程中消耗较大。为做好节能减排、降本增效工作,创新方法,加强管理,努力探索1000MW超 超临界机组启动与停运的最优途径,实现机组启动和停运消耗的不断下降,已经成 为一项势在必行的工作。2. 2启停节能创新管理是大型发电企业履行社会责任的体现。一个真正具有社会责任感的企业,应该是在利国利民、促进环境和社会可持续 发展的基础上实现利益最大化。在构建社会主义和谐社会和生态文明的时代背景 下,企业的功能不仅在于缴纳税款和赚取利润,还应更多地

6、关心环境和生态、推动 社会进步等等。作为“国内技术水平最高,经济效益最好,单位千瓦用人最少”的大型国有发 电企业,华能玉环电厂积极响应国家节能减排政策,积极履行社会责任,不断提升 企业管理水平,进一步提高节能减排的科技含量和管理能力,最大限度地实现节能 发展。机组启停节能创新管理的研究、探索和实践就是其中一项集中体现。3 1000 MW超超临界机组启停节能创新管理的主要措施。3.1启动过程合理安 排,缩短启动时间。原启动过程,山于汽轮机暖阀时机掌握不统一、锅炉汽温控制难与汽轮机相匹 配等原因,造成机组启动时间较长。通过摸索规律,总结经验,规定满足条件时汽 轮机第一时间暖阀:冷态时炉侧过热汽温高

7、于汽轮机主汽阀内壁温100?时即开始暖 阀,温热态时炉侧过热汽温高于汽轮机主汽阀内壁温20?即开始暖阀;同时规定了 各种工况、各种参数下启动时锅炉煤量、给水量的控制策略,尽量增大炉水泵循环 流量,减少热排放。通过煤量、给水量匹配优化后,过热器及再热器减温水量得到大幅减少,使锅炉汽温得到了有效的控制。通过以上方法,大大 缩短了机组启动时间,据统计,每次启动时间较以往缩短了 3小时,多发电量210 万kWh。3.2启动过程,初期采用单侧风机运行方式。原启动方式,锅炉吹扫、点火、升参数、汽机冲转、并网前均釆用两侧送、引 风机运行的方式,送风机电流为85A,引风机电流为180A;日前改进的运行方式为

8、启动过程采用单侧送、引风机运行,并网前启动另一侧送、引风机并入运行。采用 单侧风机运行方式后,在保证相同送风量的情况下,送风机电流为100A,引风机 电流为210A,风机电流一共降低220A。机组调停后启动,从锅炉点火到机组并 网,每次约8小时,每次启动可节约厂用电1.79万kWh;机组计划检修后启动,由 于在并网前需要完成相关试验,从锅炉点火到机组并网,每次约45小时,每次启 动可节约厂用电10. 07万kWh。在机组并网前投入另一侧风机运行,有效的提高了 锅炉运行的安全性和稳定性。3.3启动过程,采用汽泵向锅炉上水,大幅减少电泵运行时间。原启动方式,电泵从锅炉上水即启动,一直到机组负荷20

9、0MW才停运,厂用电 消耗很大。通过优化运行方式后,电泵仅仅作为给水管道、高加等注水升压用,压 力升至一定数值之后,即并入汽泵,停运电泵,由汽泵来完成冷态冲洗、热态冲 洗、锅炉升温升压、暖机、冲转、并网、升负荷等一系列过程,用廉价的辅汽消耗 取代了高昂的厂用电消耗,此种方式可操作性强,节电效果明显。机组调停后启动 每次早停运电泵16小时,节约厂用电约5. 46万kWh;计划检修后机组启动每次早 停运电泵53小时,节约厂用电约18. 09万kWh。3.4停机过程,控制汽水分离器 压力,实现不启动电泵。原停机方式为当机组负荷降至498MW时,将一台小机汽源由四抽切至辅汽,停 用另一台汽动给水泵,启

10、动电动给水泵,通过调节电动给水泵的勺管以及出口再循 环调门,保持电泵出口流量大于210t/ho在此过程中,电动给水泵始终处于旋转 备用的运行状态,即未对外做功,却消耗了大量的厂用电。只有在机组负荷降至 150MW时,电动给水泵才并入运行,将第二台汽泵停运。通过优化运行方式,在机 组负荷下降的过程中,通过汽机调门控制汽水分离器压力,保持汽泵连续可调运 行,由汽泵完成停机过程。机组调停每次停机少运行电泵4小时,节约厂用电约 1. 37万kWh;机组计划检修滑参数停机少运行电泵10小时,节约厂用电约3. 43万 kWh。3.5启动过程,及时投用疏水回收系统。每次机组启停过程中的疏水回收率低,造成除盐

11、水的浪费。利用机组检修机 会,在启动疏水回收系统接入临时管,利用机组启动时的疏水对管路进行冲洗和对 系统内的变频器、水泵、阀门等设备进行调试,确保在每次机组启动过程中当疏水 水质合格后可投用启动疏水回收系统,将锅炉疏水回收至凝汽器利用,减少除盐水 用量,减缓海淡制水的压力。经过试验,每次启动或停运平均节水2000吨。3.6合理安排,提高等离子系统投用率。原启动方式,利用油枪点火,油枪投运时间大于7小时,机组启动消耗燃油量 大于80吨。通过提前合理安排,实现无油启动或少油启动。每次停机前将A原煤 仓烧空或置换煤种为适用煤种;机组停运时检查等离子系统可靠备用,点火前更换 运行时间较长的阴极头,合理

12、调整火检冷却风压、载体风压和冷却水压力;投入暖 风器,启动磨煤机暖磨吹扫,当磨煤机出口温度达到一定数值后,启动给煤机,保 持较低给煤量运行,调节磨煤机热风旁路门开度确保磨煤机出口温度在合格范圉, 调节A磨煤机入口一次风量维持磨煤机出口一次风管风速合格,观察等离子燃烧器 的燃二次风、等离子发生器电流进行调整;当A磨各燃烧器稳定燃烧烧情况;根据火 焰燃烧情况对一 /10分钟后,可适当增加A磨煤机出力,使燃烧状况达到最佳;在等离子方式时 对A磨煤机煤量最高限进行严格控制,若要再增加机组燃料量需启动笫二套制粉系 统。通过以上方法能保证和提高等离子系统投用率,每次启动平均可节约燃油70 吨。3.7锅炉起

13、压后,及时投入#2高加系统提高锅炉补给水温度。原启动方式,#2高加均在机组负荷大于150MW时投运,锅炉补给水仅通过除氧 器加热,辅汽消耗量大且锅炉补给水温度低,锅炉补给水温度与炉水循环泵出口温 差大,燃料消耗多。锅炉起压高旁开度大于5%,冷再有蒸汽后,及时投入#2高 加,不仅可以降低除氧器加热压力和辅汽消耗,而且能提高锅炉补给水温度,减少 旁路向凝汽器排放的蒸汽量,减少热量损失,进而减少锅炉启动过程燃料消耗,加 快锅炉升温升压速率。经试验统计,采用此方式可缩短锅炉升温升压时间30min, 按冷态启动燃料量控制在50,65 t/h计算,可节约标煤30吨,;提前并网30分 钟,多发电量35万kW

14、h。3.8维持汽水分离器低水位运行,实现WDC阀零排放或少排放。原启动方式,机组启动初期,锅炉汽水分离器水位山于燃烧、机组负荷的频繁 扰动而波动,WDC阀常常处于排放状态,对主汽压力扰动较大,造成锅炉减温水流 量波动较大,而且热量外排造成燃料消耗增多,运行人员调节强度大。严格控制给 水流量在规定范围内,当蒸发量大于5%时,依靠炉水泵进行炉水循环,完全可以实现WDC阀零排阀放,锅炉热量得以完全 利用。采用WDC阀零排放或少排放后,主汽压力扰动减少,主汽温度稳定,燃料量 减少,运行人员调节强度减小;主汽压力波动减小后,乂有利于锅炉给水、分离器 水位的调节。经试验采用此方式,启动过程减温水可以投入自

15、动运行,调停后启动 每次节约标煤约15吨,计划检修后启动每次节约原煤约120吨。3.9停机过程中,合理提前停运辅机。在停机过程中,采用逆向思维的方式,研究合理提前停运机组各个辅机的可行 性,并加以讨论和实践。负荷在500MW以下运行时,从机组真空方面入手,考虑到 影响机组真空的主要因素为循环水系统和真空系统,而这两个系统中,主要辅机为 循泵和真空泵,在确保机组安全稳定运行的前提下,根据机组真空情况,及时调整 循泵以及真空泵运行方式:保留一台循泵运行,停运一台循泵,调停每次可节省厂 用电1. 6万kWh,计划检修前滑参数停运每次可节约厂用电4. 8万kWh;保留一台真 空泵运行,停运一台真空泵,

16、调停每次可节省厂用电0.02万kWh,计划检修前滑 参数;负荷在450MW以下运行时,从制粉系统和风烟系统出发,及停运每次可节约 厂用电0.06万kWh时投入A磨煤机等离子助燃,取代投入油枪参与燃烧调整的运行方式,同时停 运一侧送、引风机运行,调停每次可节省厂用电2. 5万kWh,讣划检修滑参数停运 每次可节约厂用电7. 5万kWh;而在滑参数方式停机过程中,剩余两套制粉系统运 行时,停运一台一次风机,每次停机可节省厂用电0.3万kWh。在停机的整个过程 中,利用科学的管理方法,对逐个系统,逐个设备的停运加以分析和论证,挖掘节 约厂用电的潜力。3.10机停运后,山邻机供开冷水,提前停运循泵。机

17、组正常运行时,开冷水通过闭式热交换器冷却闭冷水,而山于机组处于停运 状态,闭冷水用户相应减少,因此对于开冷水的要求也有所降低(包括温度和流 量),完全具备节能的潜力,可以通过保持机组间循环水联络门小开度开启,山邻 机循环水供开冷水,实现提前停运循泵。通过周全考虑,机组在真空系统、轴封系 统停运,低压缸排汽温度小于一定数值后,将停运机组侧循环水联络门保持全开, 运行机组侧阀门关至小开度,全停停运机组的循泵,并立即将停运机组的凝汽器循 环水进出口门关闭,用运行机组的循环水来供停运机组的开冷水系统,同时注意加 强对停运机组闭冷器冷却水母管压力的监视。釆用此种运行方式,早停运循环水泵 运行一天,就可以

18、节约厂用电11万kWh。3.11机组停运后,充分发挥凝泵变频的节能作用。玉环电厂凝结水泵为一台工频,一台变频,机组正常运行时,为了达到节电的 目的,采取变频运行,工频备用的方式。机组停运后,凝泵仍处于运行状态,凝泵 是6kY的大功率辅机,如何尽早停运凝泵,或减少凝泵运行的耗电量,是实现停机 后节能的关键。首先从凝结水的用户入手,停机后凝泵除了给除氧器上水外,还要 满足凝杂水的各个用户要求(主要是凝结水管路的压力),所以在满足除氧器上水、 高压疏水扩容器喷水、低压缸喷水、旁路减温水、给水泵密封水等用户要求的基础 上,及时降低凝泵变频器输出,降低凝泵出口压力,从而达到降低凝泵电流,充分 发挥变频器

19、的节能作用。每次停机,汽机打闸后就将凝泵出口压力控制切手动方 式,突破自动方式下最低压力限制,将压力降至更低,使凝泵电流由73A降至 43A, 一般停机后15小时内,需凝泵运行,采用这种方式后,节电约0.5万kWh。3. 12机组停运后,山凝输泵供凝杂水,提询停运凝泵。真空系统、轴封系统、给水系统停运,除氧器水温降至一定程度后,确认凝杂 水用户中对凝水压力要求较高的用户都已停运,这时停运凝泵,关闭凝泵再循环 门,开启凝疏泵至凝结水管道上水门,山凝输泵供凝杂水用户(如高压疏水扩容器 减温水、高低压疏水立管减温水等),实现提前停运凝泵,每次停机可节约厂用电 1 万 kWh。4 1000 MW启停节

20、能创新管理的实施效果。4. 1经济效益显著。通过运行方式优化,在无任何技改项訂的情况下,启停机过程节能效果明显, 经济效益见表1。表1:经济效益统计表运行方式优化项LI经济效益 合理安排启动过程,缩短启动时间多发电量210 万kWh启动初期单侧风机运行方式调停启动每次可节约厂用电1. 79万kWh;计划检修后启动每次可节约厂用电10. 07万kWh启动过程汽泵向锅炉上水,大幅 减少电泵运行调停启动每次可节约厂用电5. 46万kWh;计时间划检修后启动每次 可节约厂用电18. 09万kWh停机过程控制汽水分离器压力,实现不启动电调停停 机每次可节约厂用电1. 37万kWh;计泵 划检修停机每次可

21、节约厂用电18. 09万kWh 启动过程及时投用疏水回收系统 每次启动或停运平均节水2000吨合理安排,提高等离子系统投用率每次启动平均可节约燃油70吨锅炉起压 后,及时投入#2高加系统提高锅炉节约标煤30吨,多发电量35万kWh补给水温 度启动过程维持汽水分离器低水位运行,实现调停后启动每次节约标煤约15吨; 计划检修WDC阀零排放或少排放后启动每次节约标煤约120吨 停机过程中,合理 提前停运辅机调停每次节约厂用电4. 42万kWh;计划检修滑参数停运每次节约厂用电12. 66万kWh机组停运后,山邻机供开冷水,提前 停运循泵早停运循泵一天,节约厂用电11万kWh机组停运后,充分发挥凝泵变 频的节能作用,每次停机可节约厂用电0.5万kWh由凝输泵供凝杂水,实现提前 停运凝泵 每次停机可节约厂用电1万kWh通过表一可以看出,每次调停后启动可节约厂用电7. 25万kWh、燃油70吨、 除盐水2000吨、标煤45吨,多发电量210万kWh;每次计划检修后启动可节约厂 用电28. 16万kWh、燃油70吨、除盐水2000吨、标煤150吨,多发电量210万 kWh;每次调停停机可节约厂用电18. 29万千瓦时、除盐水2000吨;每次计划检修前 滑参数停机可节约厂用电43.25

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