CFB锅炉给煤系统的研究及改造_第1页
CFB锅炉给煤系统的研究及改造_第2页
CFB锅炉给煤系统的研究及改造_第3页
CFB锅炉给煤系统的研究及改造_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、谢谢观赏CFB锅炉给煤系统的研究及改造作者:王玉峰编辑:发布时间:2007-08-23 09:00:06 浏览次数:4所需积分数:0摘 要 本文主要依据徐州华美坑口环保热电有限公司两台260T/H循环流化床锅炉的给煤系统频繁堵煤的现象,结合流化床给煤系统的设计理 念,对系统进行多处改进,提高了给煤系统的可靠性能,最终实现整台机 组的优化运行。关键词 CFB锅炉煤仓角度堵煤改造优化运行1概况公司锅炉采用的是由上海锅炉厂有限公司/上海天新热能工程公司和 中科院热物理所共同研制、设计、制造的高温、高压、单锅筒、自然水循 环、循环流化床(CFB锅炉,型号为SG-260/9.81 M255燃烧方式为 循

2、环流化床燃烧。#1机组于2005年5月28日并网发电,#2机组也于同 年12月28日投入商业运行。自机组试运行以来开始,给煤系统就暴露出 了设计中的一系列问题。成为制约机组稳定运行的最大因素。2现象1)大煤仓一侧的墙面坡度太小,煤不能正常下落到钢煤斗内,原煤 仓出现严重的棚煤、堵煤、煤仓搭桥,特别是阴雨天,煤的表面水分较高 时更加严重;2)炉前落煤管频繁堵塞;3)皮带给煤机出口下煤不畅,单台给煤量在 5吨以上时,煤就会堆 积在出口处,慢慢地将整个给煤机堵塞,造成整台给煤机停运。只能维持 65%负荷率,整台机组无法实现额定参数的运行。公司领导和有关技术人员多次就堵煤、棚煤问题组织讨论,并且也提

3、出了加装振打器、加装疏松机等措施,但效果均不明显。如何解决问题, 改善运行状况,提高机组的可靠性,对公司的可持续发展,具有重大的技 术意义、经济和社会意义。3堵煤和棚煤的原因分析1)在设计中过于考虑了原煤仓的容量,而忽略了煤仓四壁的倾角,造成倾角设计角度过小,煤下滑阻力较大,动力不足,煤仓四壁粘煤严重, 特别是煤含水较大时,问题更加突出。同时煤仓容量较大,煤在煤仓的停 留时间较长,使得煤的流动速度较慢,造成煤的积压,相互粘结,产生棚 煤搭桥,下煤困难。2)原设计落煤管的倾斜管段比较长,并且倾斜角度比较小,仅有40度,造成煤粒下落动力严重不足,仅有自重的一小部分,并且还要克服管 壁的阻力。当煤的

4、表面含水较大时,煤的粘滞力较大,情况更加严重。3)由于我公司锅炉给煤系完全依靠自身重力作用进入炉膛的。 原设计 中皮带给煤机出口的垂直管段比较短,煤的速度较小,动能不足,并且在 该垂直管段上还设计有膨胀节,造成下煤不畅,在此堆积,很容易堵塞落 煤管,运行中也多次出现在此堵煤。4 给煤系统的设计原则分析与研究1)经过多次考察和资料查阅,循环流化床(CFB锅炉给煤系统设计原则应尽可能的简单可靠,基本上具有如下几个类型:类型一:小型循环流化床(CFB锅炉可选择螺旋输送机单级炉前给煤; 类型二:中型循环流化床(CFB锅炉可选择刮板给煤机单级炉前给煤; 类型三:中大型循环流化床(CFB锅炉可选择皮带秤给

5、煤机单级炉前 给煤或皮带给煤机单级炉前给煤,落煤管上设计锁气器。类型四:大型循环流化床( CFB 锅炉采用炉后墙多点给煤系统时,一 级给煤机宜选皮带给煤机,二级给煤机宜选刮板给煤机;类型五:大型M布置的循环流化床(CFB锅炉给煤系统为前后墙混合 方式时,前墙为皮带秤给煤机单级炉前给煤,炉后为二级多点给煤系统。类型六:大型H布置的分离器位于炉膛左右两侧的循环流化床(CFB 锅炉多点给煤系统可采用皮带给煤机,或在刮板多点给煤机前加皮带给煤 机,以减小刮板给煤机的长度,提高可靠性。5 改造措施和技术应用1)原有的一级皮带秤给煤机基本未改动,仅在 8m平台增加二级刮板给煤机。取消原设计中的倾斜落煤管,

6、将其改为垂直管道,煤完全依靠自 身重力下落,进入二级给煤机进口,经刮板给煤机直接进入炉膛。没有了 管壁的阻力作用,下煤更加顺畅。(图 12 在一级皮带给煤机的进煤端设置密封风,在二级刮板给煤机出口端设置播煤风和吹扫风,实现煤在炉膛内的均匀播撒,并防止煤的局部堆 积,同时用这三路风来隔离高温炉烟的反窜,保护皮带给煤机,也省去了 快速关断阀或给料机锁气器的设计, 简化了系统,使热工控制也更加简单。3 两级给煤机均采用变频调速装置,由一级皮带秤给煤机来实现煤 的精确计量及均匀分配。考虑给煤机的检修和燃料的变化,二级刮板给煤 机也留有 100%的备用余量, 同时可根据一级皮带给煤机给煤量的多少, 灵

7、活调控二级刮板给煤机的转速,以实现经济运行。4 系统采用上位机控制的程序控制方式,调节或操控更加简单,便 于控制,并且设置了联锁开关来保证整个给煤系统的安全可靠运行。当二 级刮板给煤机出现过载或被异物卡住时,及时联锁跳闸上一级皮带给煤机,保证皮带给煤机的安全运行,也杜绝了堵煤的发生图1给煤系统改造示意图5) 牺牲煤仓的部分容量来换取煤较高的流动速度,增大煤仓四壁的倾 角,减少煤与仓壁之间的摩擦力(如图 2)。加大煤仓出口的设计尺寸,并采用优化设计(如图3),原设计的尺寸为400X 400 mm现改造为580 x 600 mm6) 煤仓内衬采用UHMW-P超高分子聚乙烯板衬里,以减少摩擦系数,

8、减少煤的下滑阻力。50006实施效果分析至2006年4月,我公司给煤系统技术改造全部完成,并正式移交生 产。经历生产运行的考验,该改造是十分成功的,取得了较好的效果:(1) 原煤仓棚煤、断煤、煤仓搭桥问题得到了彻底解决,即使在雨 季,煤的表面水份含量较大时,煤仓下煤依然很顺畅,达到了预期的效果;(2) 炉前给煤系统堵煤问题也得到了较好的解决,在以后的运行中再也没有出现堵煤问题,并经过了徐州电力试验中心的测试。测试中采用 了发热量为3000大卡左右、含水量10%勺低热值煤种,并且分别测试了锅 炉负荷在35MW 40 MW、48 MW、55 MW、60 MW五个工况点时,锅炉给 煤系统的可靠性。在

9、测试中,将#1、#3给煤机退出运行,逐步加大#2和 #4给煤机的给煤量,单台给煤机的给煤量分别为16T、19T、23T、25T,经过长时间的运行均未发生任何堵煤、断煤问题,测试结果达到了设计要求,各方面的性能也取得比较理想的效果;(3) 安全性、可靠性也得到了大幅的提高,锅炉的运行也更加稳定, 运行调整也更加简单方便。(4) 同时也提高了我公司的自动化水平,改造前锅炉“燃烧系统自动”由于堵煤、断煤根本不能投入,改造后“燃烧系统自动”投入效果很 明显,大大减轻了运行人员的劳动强度,提高了锅炉自动的投入率,全厂 的自动化水平也上了新的台阶。在同类型的电厂中我公司的自动化程度达 到了比较先进的水平;

10、(5)由于运行的稳定可靠性的大幅提高,使得设备的维护工作量减 少。7 结语长时间的运行表明,我公司给煤系统的技术改造各项性能都达到了设 计的要求,并取得了比较理想的效果:(1)彻底解决炉前给煤系统严重的堵煤问题,保证了锅炉的正常用 煤,并且在有一台给煤机出现故障时也能保证锅炉的正常运行;(2)彻底解决了原煤仓的棚煤、断煤问题,即使在雨季,煤的表面 水份含量较大时,煤仓依然下煤顺畅;(3)同时也提高了我公司的自动化水平,改造前锅炉“燃烧系统自 动”由于堵煤、断煤根本不能投入,改造后“燃烧系统自动”投入效果很 明显,大大减轻了运行人员的劳动强度,提高了锅炉自动的投入率,全厂 的自动化水平也上了新的台阶。在同类型的电厂中我公司的自动化程度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论