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文档简介
1、型煤系统各工段设备配套说明1 粉煤干煤库型煤生产需要制作干煤库,至少用来储存 20 天使用的干粉煤库。湖北 钟祥雨季多,尤其春夏季雨水多,下雨长的时间可连续到 2030 天。需要库存 干粉煤 30000 吨,方可以满足生产。金鹰公司具有丰富山西煤资源, 可以大量储存粉煤。同时考虑金鹰公司 二期 20万吨甲醇项目,一二期项目的煤棚一并考虑。 设计干煤棚面积为 20000m2。 一期设计干煤棚面积 30000 吨,储存粉煤 3万吨。2. 褐煤库山西具有丰富高品质褐煤,腐植酸含量超过 45%,比湖北本地褐煤具有 较强优势。本次设计是采用山西成本褐煤作为腐植酸粘接剂。褐煤库存量按 30 天生产来考虑,
2、储存量 3200 吨。褐煤库设计面积为1100m2储存褐煤量3500吨。3 原煤进料系统干煤库面积20000m2可储存煤近10万吨。干煤库进料口处设计二台10 吨抓斗行车,一开一备用,利用抓斗行车进料,也可利用抓斗行车堆煤及煤 的配比使用。原煤利用抓斗行车送到进料口受料斗,经往复式给料机,经皮带 机,经振动筛进行筛分。筛上物大于 30mn块煤,可以直接进入到造气炉使用。 筛下物的粉煤储存到 100 吨料仓中,以缓冲进料口的进料紧张;保证粉碎机进 料均匀性。此立库可满足 1 小时的生产,同时保证粉碎机进料均匀性,也保配 液均匀配比。4 粉碎机系统设计 LF120 型粉碎机 6 台, 5 开一备用
3、。粉碎机出力在 3040吨/小时,在 煤水分w 7%寸,LF120型粉碎机出力达到40吨/小时。工作时间定为12小时/ 天,根据生产情况及电力要求,可以白班或夜班生产。从 100 吨料仓内粉煤经 往复式给料机定量给料,经皮带机送到粉碎机进料斗,供粉碎机使用。粉碎机进出力按35吨/小时计算(依煤水分情况),粉碎机工作时间为12小时,这样 粉碎机就足够时间来进行维护、维修。当金鹰二期项目投产时,可以增加3台粉碎机或者不用增加粉碎机,操作人员改为三班操作,这样是经济可行的。5制液、配液系统设计12套制液系统,与粉碎配套使用。每两套制液系统与一台粉碎机组合 使用,可以达到一边制液一边放液,达到生产的连
4、续性。本次设计使用山西成 品褐煤。其过程为成品褐煤经皮带机,经现场计量仪,定量加入到制液罐中, 在水、液碱、蒸气中制成合格的粘接液待用。当粉碎好的原煤经埋刮板机送入 一次双轴卧搅,在搅拌中一边加入一定量的粘接液。一次搅拌、二次集中强搅 拌,经皮带机、经沤化库顶移动皮带、自动卸料器分别加入到沤化库进行沤化。 粉碎、制液系统设计在一带顶钢结构厂房里,操作方便,现场清楚明了。6沤化库系统进入到沤化库,尤其是沤化好的煤,粘接性非常好。碰到什么地方就粘在 什么地方,沤化煤堆积可以竖直 90度不塌方,甚至可以打洞而不垮塌。此处是 型煤生产重点与难点,要么设备堵死,要么沤化煤无法进入。1)带行车的沤化库钢结
5、构厂房沤化库设计钢结构厂房,设计二台 10吨抓斗行车,一开一备用。抓斗行车 是沤化煤进料,同时也可配比不同煤用。可以大减少人员,大大降低了工人的 劳动强度。2)进料自动化利用皮带机,以及桥式移动皮带、卸料小车等,将带在沤化液的煤分别送 入各间沤化内,沤化库利用率达到100%沤化效果非常好。一间间装满沤化煤, 一个班使用一间,工人好操作,车间好计量管理。3)沤化时间保证72小时以上r本次设计沤化库6间,每间储存煤1000吨,共计储存沤化煤6000吨。金 鹰项目一二期沤化库,二期再增加二间。便于建设、生产、管理。同时对一期 生产也有极大的好处,煤沤化时间可以保证到72小时以上,对煤棒生产、烘干、
6、造气、消耗等较好。4)沤化库自动出料沤化成熟的沤化煤,粘接性无比地好。我们设计一自动出料系统,专用于 沤化煤的出料。通过下料斗、专用棒料阀、专用调速给料机,经抓斗行车来的 料可以均匀送到出料皮带机上,均匀地送给煤棒机中。在许多人印象中,煤棒 机操作非常困难,主要是一会儿没有料了,要停机而死机;一会儿是来料过多, 堵死了煤棒机,又是死机了。操作人员紧紧盯住煤棒机及操作表,不敢稍息。 经过我们这样设计及改造,煤棒机岗操作很轻松,一人操作两台机,生产非常 顺利。7 煤棒机系统设计煤棒机为 12台,常开 9台,备用3台。另考虑煤棒机的实际工作效率, 应留 2-3 台煤棒机的位置,一旦 12 台煤棒机不
7、能满足生产的需要,就可以随时 将煤棒机安装好,并能投入使用。 4 台煤棒机与一台烘干炉共用一套系统, 4 台 煤棒机生产煤棒全部进入到一台烘干炉,这样尽量减少煤棒二次转和减少破碎 率。每台煤棒机设计一个 5 吨储煤仓、可调速卧式给料机,保证煤棒机进料均 匀性,保证煤棒机生产的均匀性、稳定性。如果煤棒机出力高时,可以备用一 条煤棒机生产线,对煤棒机长周期生产效果显著。8 烘干系统烘干系统是设计 PLC 自控系统来控制烘干炉的操作,达到较先进的操作系 统。自煤棒机岗位来的湿煤棒经卸料小车往复无能运动,分别加入到烘干炉各 个烘干室,煤棒在烘干室内经 45 小时的下落,在 PLC 控制下,在一定烟气温
8、 度接触烘干,达到一定干度和强度,就从底部皮带机出来进入造气炉。PLC系统控制烟气引风机、烟气温度、干煤棒的出料等整个烘干过程。烘干炉HGT35是一种新型专用型煤烘干炉,获得国家专利技术。本次设计 自动煤棒烘干炉 35吨,共 3台,配用 3套系统。 煤棒机湿煤棒送到烘干炉顶部, 经卸料器下到烘干炉烘干室中,烘干 34 小时后,经底部皮带送到造气炉进料 皮带。烘干炉热源来自造气余热锅炉的放空尾气,或者利用热风炉提供热烟气, 或者预热空气。热源气温度在 150 度以下。本次设计热源来自造气余热锅炉的 空预气作为烘干炉干燥热源。需要量18万m3风压25002800Pa温度在120140C。同时设计三
9、台炉排式热风炉,自动上煤,自动出渣,效果很好。此热风炉作为开车或者备用。9 液碱系统设计一套 60 吨液碱系统,液碱贮槽、液碱高位槽、液碱计量槽及液碱输送 系统。液碱经槽车运来,储存、输送、计量、到加入到制液中,全部为自动控 制,没有人与碱直接接触,达到操作安全规范。10 公用工程部分1)水:系统用水(可以是热水或者废水) 5 吨/ 小时冷却用水(一次水) 10 吨/ 小时2)蒸气: 2.5 吨/小时( 3kgf/cm2 或 13kgf/cm2 )3)烘干烟气:流量 270000m3/h (温度w 150C),常用流量180000 m3/h。4)电:总电负荷5070kw,常用负荷3348kw。11 除尘系统1 )设计三套冲激除尘机组,对烘干炉放空气进行除尘,除去现场灰尘。此 除尘机是循环水冲洗,将粉尘带入水中。循环水可与造并入使用。除尘的煤粉
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