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文档简介

1、提高结构板模板一次验收合格率QC小组陕西建工第八建设集团有限公司万景荔知湾安置楼及车库工程项目二零一六年一月二十日一 工程概况本工程为万景荔知湾安置楼及车库工程,位于西安市长安区子午大道与学府大道十字西南角,包含 D1# D2# D3# D5# D6#D8# D9# D10# D11#楼九栋单体住宅、裙楼商业用房及地下车库 工程,总建筑面积约20.7万平方米。住宅楼为剪力墙结构,地下一 层,地上三十三层,地下室及楼层结构板均采用木模板拼装,模板采用12mn厚竹胶板,竹胶板规格:1220mM 2440mm 915mM1830mm方木规格40*60mm结构板最小厚度100mm最大厚度150mm 每

2、层平板面积约400平米。二小组概况小组概况表表2-1小组名称陕西建工第八建设集团有限公司 万景荔知湾安置楼及车库工程项目QC、组注册日期2016.7.1课题名称提咼结构板模板一次验收合格率注册号活动时间2016年7月2016年11月小组类型现场型活动出勤率100%小组接受QC教育时间72小时活动次数30制表:刘飞制表时间:2016年7月2日QC小组成员概况表表2-2序 号姓名年龄性别职称文化程度组内分工职务1吴实36男高级工程师本科组长项目经理2王永平31男工程师本科副组长生产经理3王凡28男工程师本科副组长技术负责人4刘飞29男助理工程师大专组员木工工长5丁文平29男助理工程师大专组员钢筋工

3、长6王明堃29男助理工程师本科组员混凝土工长7闫仓26男助理工程师大专组员质量员8刘乾威28男/组员操作人员9吴开林26男/组员操作人员10刘星29男/组员操作人员制表:刘飞制表时间:2016年7月2日三、选题理由公司要求各分项工程合格率必须达到 90%以上,该工程10#楼十 层结构板模板一次验收合格率为80%小于公司要求,且荔知湾项目 目标为陕西省优质结构工程、“长安杯”、及陕西省绿色施工示范工 程,因此选定课题为“提高结构板模板一次验收合格率”。四、施工现状调查本次调查在D10#楼 10层结构板面近400平米板面100个点进行 抽查,发现有20个点达不到规范要求,意味着这20个点在砼拆模后

4、 需要处理,影响感官质量。而对这 20个点进行统计,结果如下:质量缺陷调查表1相邻板面平整 度1365652截面内部尺寸210753底模上表面标咼420954其他15100合计20100制表时间:制表:刘飞2016812频数(点)频率N=20(点)A2095%85%16128401 65%(%loo% T 100%10090-8070-60一 50-40-30-201 一 100顶板质量缺陷排列图制图人:刘飞制表时间:2016年8月12日相邻板面平整度 底模上表面标高 截面内部尺寸其他结论:从以上排列图可见,影响提高结构板模板一次验收合格率的主 要问题是相邻板面平整度。五、设定目标1、目标确定

5、将结构板模板一次验收合格率提高到90%以上。六、原因分析QC小组经过深入的调查,并进行了多次讨论,广泛收集现场管理人员、劳务队管理人员及一些可实现术专家的意见,集思广益, 得出关联图如下图一周转次数多材料质量差材料供应商不同监督不到位木模变形木模厚度不同支护不规范相邻板面平整度工人操作水平低班前培训不到位制表时间操作人员 责任心差测量仪器 未校验制图人:刘飞2016年8月16日测量仪器 误差大未有配板 图或未按照 配板图施工 技木父底不清固定措施不到 位奖罚制度 未落实七、要因确认骨口、 序号末端原因确认内容确认方法确认标准完成日期1班前培训不到位作业人员的培 训情况查阅培训资料、现 场技能测

6、试考核作业人员经培训考 核合格达到100%刘飞16.8.162奖罚制度未 落实奖罚制度的落 实情况查阅会议记录或考 核记录必须落实公司的奖 罚制度刘飞16.8.163检测仪器未 进行校验查看检测仪器 的检疋报告检测仪器是否在检 定有效期内检测仪器检测合格 并在检定有效期内刘飞16.8.16使用4方案编制不 详细查看施工方案 的内容检查施工方案中有 关细部做法叙述编制专项施工方 案,且交底落实到 每个操作人员王永平16.8.165材料供应商 不同材料供应商及 材料质量情况查阅材料质量合格 证材料质量合格并标 准统一王明堃16.8.166周转次数多材料使用记录查阅相关施工日志 及材料进场记录木模板

7、面的平整度、 刚度丁文平7监督检查不到位对施工班组作 业成活进行抽 查对在建的10#楼十二 层顶板拼缝情况调 查分析管理人员做到全程 监督王明堃16.8.168支护不规范模板支设情况现场模板支设与技 术交底比较必须与技术交底一 致刘飞制表人:刘飞制表时间:2016年8月22日确认一:班前培训不到位根据公司规定,作业人员必须持证上岗,且进行班前教育,考 核合格后方可上岗,由项目部技术负责人王永平对项目部人员培训 记录进行查阅,资料中记录作业的12人教育成绩合格率仅达到 100%结论:作业人员技能考核合格率达到 100%作业人员班前培训 不到位不是主要原因。确认二:奖罚制度未落实2012年5月3日

8、,项目部技术负责人查看了有关的现场检查记 录和奖惩记录,对于现场管理人员提出的整改意见没有落实到位 的,项目部处罚人民币100元;对于作业成绩突出的个人奖励人民 币200元。结论:项目部对于操作班组进行了奖罚制度,因此奖罚制度为 落实不是主要原因确认二:检测仪器未进行校验项目部技术负责人王永平对本工程所使用的水准仪、50m钢卷尺的鉴定证书进行了查阅,检定有效期均为 2013年3月27日。结论:检测仪器均在检定有效期内,因此检测仪器未进行校验不是主要原因。确认四:方案编制不详细项目部技术负责人对编制的砼施工方案进行详细查阅,发现方 案中对顶板模板支设的作法进行详细描述并提出了具体要求。结论:方案

9、编制不详细不是主要原因。确认五:材料供应商不同项目部管理人员在使用木模之前对不同厂家不同批次进场的材 料厚度进行检查,木模厚度及质量均符合要求。同时,施工过程中也 未采用不同厚度的木模。结论:材料供应商不同提供的材料未影响板面质量,因此材料供应商不同不是主要原因。确认六:周转次数多将10#楼十二层顶板模板采用周转次数过多(超过四次)的木模 并对拼缝质量情况进行全数检查并对各拼缝存在的问题进行整改, 经复查合格,待顶板模板安装及砼浇筑完成后,再次对各拼缝处错 台进行复核,发现移位率达 81%结论:各道工序查验合格后,仍出现拼缝错台,阳角缺失、翘 曲,因此周转次数多是主要原因确认七:监督检查不到位

10、项目部组织管理人员在模板支设过程中全程监督施工人员的操 作过程,个别人员没有按照技术交底要求进行施工。同时,对10#楼十二层顶板50处拼缝质量进行检查,其中有7处质量偏差超过2mm 质检人员随即提出要求整改。结论:质检人员对现场模板支设不存在漏检的现象,因此监督 检查不到位不是主要原因。确认八:支护不规范1、管理人员对支设模板的架体和支撑进行详细检查,发现个别丝杠螺母松动,局部模板下方木间距超过技术交底要求, 而技术交底 要求为200mm现场摆放方木时采用的搭接方式,致使局部方木间距 达到300到400mm在浇筑砼时极易因砼压力使底板局部倾斜、平整 度不够。2、每一开间支设模板进行详细检查,发

11、现有 3个开间模板拼缝 未设在与垫木同方向上。即未按照配板图进行施工,在浇筑砼时会在 模板拼缝处产生错台。结论:支模过程未按照要求支设而产生错台、底板倾斜、平整度 不够,因此支护不规范为主要原因。八、制定对策根据确认的要因,确定如下对策:序 号要因对策目标措施责任人完成时间1周转次数多在有效利用 的前提下减 少周转次数模板在使用前 其平整度及刚 度要满足施工 要求1. 专业工长对模 板进行目测观察2. 对不符合要求 的模板及时进行 更换王永平 丁文平2016.9.122支护不规范严格按照技 术交底施工架体和支撑均 达到技术交底 要求1、计算机排版,确保模板长边拼 缝在一条直线上。2、次龙骨方木

12、米 用对接,余料现场 接长。刘飞 闫仓制表人:刘飞制表时间:2016年9月12日九、对策实施实施一、严格控制模板质量1. 为保证施工过程中模板的平整度、 刚度满足要求,项目部制定 内容详细的模板周转记录表,明确使用部位、时间、记录人等。2. 与材料采购员及时沟通,把好材料进场的质量关并对不满足要 求的模板及时退场;对周转次数较多的不符合施工要求的模板及时更 换。效果检查:对现场材料使用记录进行定期的检查,模板的质量 性减少了拼缝的偏差,各楼层顶板面错台现象减少。实施二、严格按照技术交底施工1、根据图纸尺寸,项目部技术人员通过计算机画出排板图,将 每两相邻模板拼缝放在方木长方向中部且在一条直线上

13、。同时要求施工人员严格按照排板图进行施工。2 、从绿色施工要求和节约成本方面考虑, 对现场多次使用过的、 长短不一的方木,提前进行机械对接处理,从而满足施工中对方木长 度的要求,并禁止次龙骨采用搭接方式。效果检查:通过采用新的方木排板图施工后,项目部对8#、9#、10#楼十三层结构板模板安装进行检查,共检查了150个点,有8个拼缝处模板安装不合格,合格率为 94.7%,大于目标值90%该操作 方式大幅度提高了模板安装的合格率;同时解决了因模板安装不到 位而产生的错台问题。整改前效果:整改后效果: 十、实施 效果1、质量效、人益:QC小组于2016年9月13日对活动后的10#楼十二一二一层顶板进

14、行了现场 检查,检查1000处,不合格数量为96个,合格率达到90.4%,实现 了 QC活动的目标。通过QC小组循环活动,小组成员的不懈努力,达到了预定目 标,说明该QC舌动所采取的措施及手段是卓有成效的,提高了工程 质量,达到预期目的,对完成规划奠定了基础。2、经济效益(1)以往一层顶板打磨,一个工人需要二个小时完成,现在只需 半个小时,按照一个工人一天200元计算,一天8小时,每层可节约 200*0.25- ( 0.5/8)*200=37.5元,按照荔知湾每栋33层,共九栋, 可节约9*33*37.5=11137.5元人工费。(2)方木采用搭接时(搭接长度按500mn计算)每层使用方木为

15、1300根,则采用方木对接加长方法后,荔知湾项目部每栋楼(共九 栋)方木用量按四层配备,则节约方木量:1300*0.5*0.5*4*9*0.24* 10"2=28.08m3o 按照市场价 1700 元/m3 计算:28.08*1700 元=47736丿元。综上所述,节约总费用:11137.5+47736=58873.5元3、社会效益通过这次QC小组活动,锻炼了项目部年轻管理人员不选创新的 思路,同时也加强了小组成员共同面对困难的团队精神,提高了结 构板的施工质量,节约了成本,为以后验收陕西省优质结构工程、“长 安杯”打下了坚实的基础,同时废料二次利用、 减少噪音和灰尘产生, 为项目评定绿色施工工程做出铺垫,也受到业主和监理较好评价, 为企业赢得了信誉。十一总结1、总结2016年11月15日召开了小组会议,对活动前后的安全意识、个人 能力等6个方面进行了评价和对比:综合素质评比表表8-1序号评价内容活动前(分)活动后(分)1创新能力792rr 口、i-r质量意识、8103团队精神7104分析能力895个人能力796:成本意识610制表:刘飞时间:2016年11月16日综合素质评比雷达图制图:刘飞时间:2016年11

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