版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、珠江电厂一号机组 DCS 的改造Retrofit of the DCS for Unit 1of Zhujiang Power Plant高启繁 (广州发展油品公司 , 番禺 511458摘 要 简述珠江电厂 1#机组 DC S 改造的主要内容、 设备变更的情况 , 对改造前后控制系统的性能进行了分析 , 指出存在问题 , 提出 了改进意见。关键词 集散型控制系统 火电机组 改造方案 效果分析A bstract The major contents and equip ment chan ges of the retrofit of DC S for u ni t 1of Zhujiang p
2、ower plant are descri bed in bri ef. The performances of the control sys tem s before and after the retrofit are analyzed. The existi ng p roblems are stated and the i mproving meas ures are recom mended. Key w ords Distri buted control sys tem Fossil fuel power unit Retrofit strategy Analysis on ef
3、fectiveness珠江电厂 1#机组为 300MW 火电机组 , 投产于 1993年 3月 , 至 2001年 2月已运行 8年。这期间 , 机组 进行过两次大修 , 热工设备没有进行过大的改动。原热 控设计考虑了当自动控制系统失灵时需人工手动控制的 需要 , 设计比较保守落后 , 几乎所有重要的控制都保留了 手操功能 ; 使用的常规仪表较多 , 许多与 DAS 重复设置 ; 热控设备厂家多而杂 , 系统间均采用硬接线连接 , 不利 于系统间的数据共享 , 严重制约协调控制性能的提高 , 难于实现大范围变负荷快速调峰时的机组自动协调控制 以及机组的自起停控制功能。由于各个厂家的设备质量 参
4、差不齐 , 维护量大、 维护、 检修费用高 , 加之设置了较多 的常规仪表和手操设备 , 增加了人员误操作带来的安全 隐患。随着自动控制系统的日趋发展和企业对经济效益 和安全运行的要求不断提高 , 原来的控制设备已不能满 足电力市场竞争以及创建国际一流电厂的需要。1改造前的热工设备配置情况原设计安装的仪表及控制系统有 :美国西屋公司 WDPF 系统 (含 D AS 、 CCS 等 ; 美国福尼公司的 AFS-1000系统 (B MS-FSSS ; 上海新华公司的 DEH 和 MEH 系统 ; 瑞士苏而寿公司的 A V 6系统 (旁路控制 ; 上海电 气自动化研究所的 E TS 系统 ; 美国本
5、特利公司的 TSI-3300汽轮机监控系统 ; 锅炉继电器控制柜 BRC; 汽机继 电器控制柜 TRC; 锅炉定排、 吹灰、 空预器漏风、 锅炉除 灰、 排渣、 凝汽器胶球清洗、 给水泵最小流量阀等程控装 置 ; 汽机、 锅炉就地还配有近 30套基地调节仪 ; 仪表主 要有 UR-180记录仪 20台、 数字显示仪 6台、 电接点水 位计 6台、 智能温度巡回检测报警仪 11台、 单针指示仪 63台、 架装仪表柜 (配电器、 温度变送器、 报警给定器 等 ; B TG 盘上配置有常规仪表、 AN N 报警光字牌、 LI M 手操器 , 风机、 制粉系统、 水泵、 汽机疏水等系统手操控 制按钮
6、, 另外还有 ETS 、 锅炉电磁释放阀、 汽包事故放水 门 , A/B 小机、 旁路等控制系统手操器 ; 以及主机手动紧 急打闸按钮等设备。具体设备列于表 1。表 11#机组 DCS 改造前热工设备配置情况设备名称 设备配置 (数量 WD PF 系统 机柜 (14、 操 作员站 (4 、 工 程师站 (1 、 历 史数据存储站 (1 、 记录站 (1 、 VAX 机接口站 以及打印机等BMS 系统 机柜 (3 、 操作员站 (2 、 直接跳闸板 (1 DEH 、 MEH 系统机柜 (9 、 操作员站 (1 、 手操盘 (2旁路控制系统 机柜 (1 、 手操盘 (1ETS 系统 机柜 (1 、
7、 手操盘 (1TSI 系统 主机组件 (2 、 小机组件 (2BR C (锅 炉 继电器控制柜 机柜 (6 (常规继电器控制 TRC (汽 机 继电器控制柜 机柜 (8 (常规继电器控制 BTG 盘 机柜 (3 、 常 规仪 表 (106 台 /套、 LIM 手操 器 (39 、 TSI 组件 (4 、 ETS 手 操器 (1 、 小机手 操器 (2 、 机 组直接跳闸盘 (1 、 旁路控制手操 器 (1 、 风机振动指示报警仪 (6 、 ANN 报警组 件和后备手操按钮以及信号灯若 干个架装仪表盘 机柜 (3 (配电器、 温变、 报警给定器 就 地 程 控 柜(含锅炉吹灰、 除灰、 空预器漏
8、风、A/B 小 机、 给 泵最 小 流量 阀、 凝汽器胶球清洗控制等 机柜和 PLC(8套 、 常 规继电器控制设备若 干个5自动化仪表 6第 25卷第 1期 2004年 1月A 1, Jan. ,续 表设 备名称 设备配置及数量基 地调节仪 29套锅 炉定排控制柜机柜 1伺 服放大器盘 机柜 1计 算机接口继电器 盘机柜 1热 控电源柜 UPS4、 APS 42控制系统改造方案珠江电厂 1#机组 DCS 改造范围包括 DAS 、 CCS(含 AGC 、 BMS 、 SCS(含定排、 连排、 吹灰、 空预器漏风、 胶球 清洗等控制 、 ECS(电气 D AS 及电气控制 、 ETS 、 DEH
9、 、 MEH 、 TSI 等。本次改造 , 原来机组的控制策略保持不变 , 就地控 制设备基本保持不变。拆除上述原有的独立控制装置 和 DCS 。改造设备采用新华公司生产的 XDPS-400硬 件的 210版本的应用软件。机组新的控制系统所覆盖 的子系统均采用一体化的软硬件 , 所有的 DPU 和 MMI 都采用相同的硬件配置和软件平台 , 均具有数据采集、 连续控制和逻辑控制等功能。各子系统中同类型的 I/ O 点均采用相同的 I/O 卡件 , 所有人机界面站 (包括操 作员站、 工程师站、 历史数据站 均采用相同的硬件配 置和软件平台 , 系统采用同一图形组态软件 , 子系统之 间无网关连
10、接 , 直接挂接在同一数据高速公路上 , 所有 数据共享。控制界面为中文显示 , 便于操作人员监视 和维修人员修改组态。DCS 改造要求系统达到机组程控分阶段启停水 平 , 通过 AUS(auto unit sequence 顺控系统 , 根据机组不 同工况 (冷态、 热态、 极热态 采用相同的顺序控制逻 辑 , 实现从系统清洗、 锅炉上水、 建立风烟、 锅炉点火、 给水旁路和主路互相切换、 单冲量和三冲量的互相切 换、 汽机自动冲转升速、 阀切换自动并网带负荷、 厂用 电切换、 小机自启停、 高低加自投入等自动控制。 改造后 , 单元控制室内取消原电子控制盘、 BTG 盘 原有的操作员站和光
11、字牌报警系统 , 布置大屏幕显示 器及新操作员站 , 火焰电视和水位电视采用纯平彩色 CR T 独立显示。电接点水位计信号直接进入 DCS 在 CR T 上显示。大屏幕具有操作员站所有画面显示功能 , 包括流 程图、 趋势图和报警窗等 , 还可以显示炉膛火焰、 汽包 水位等。在大屏幕旁保留了以下硬接线操作按钮 , 以确保 在紧急情况下采用人工干预机组运行状态 :¹紧急停机按钮 ;º电动给水泵启动按钮 ;»汽包事故放水门操作按钮 ;¼电磁释放阀操作按钮 ;½直流油泵启动按钮 ;¾空侧直流油泵启动按钮 ;¿氢侧直流油泵启动按钮
12、;ÀA 小机脱扣按钮 ;ÁB 小机脱扣按钮。DCS 通过以太网与 MIS 系统相连 , DCS 所有侧点 都可以送进 MIS 系统。将原有 36套基地调节仪纳入 DCS, 拆除就地调节 仪 , 将原有气动阀门定位器改为电 /气阀门定位器 , 增 加测温元件 7支 , 压力差压变送器 8台。取消原定排、 连排、 吹灰、 空预器漏风、 胶球清洗等 专用程控装置 , 纳入 DCS 的 SCS 系统。取消原常规仪表 UR-180记录仪、 数显仪表、 电 接点水位计、 智能温度巡回检测报警仪、 单针指示仪、 架装仪表柜 (配电器、 温度变送器、 报警给定器等 , 数 据直接由 D A
13、S 系统采集。新 DCS 的硬件总共装设 18对冗余的 DP U 用于过 程监控 , DP U 的分配为 :DEH 中 2个、 MEH 中 2个、 CCS 及 D AS 中 5个、 BMS 中 2个、 SCS 中 4个、 ECS 中 2个、 I -DAS 中 1个 , 其中 DEH 、 MEH 、 BMS 、 ECS 系统 DP U 为双 BC 板配置 , 另外系统配置了 26台远程前端 (I DAS 用 于温度信号采集 , 通过一独立的 DP U 与 DCS 通信 , ETS 系统采用 SIEMENS 的 S7系列 PLC 完成。DPU 之间采用以太网联接 , 分为 A, B 及 C 三个
14、网 :其中 A 、 B 网用于实时控制 , C 网用于各 MMI 站之 间的文件传递。系统配置一个电源分配柜 :20个 I/O 端子柜 (其 中 DEH 中 2个、 MEH 中 1个、 D AS 及 CCS 中 5个、 BMS 中 3个、 SCS 中 5个、 BOP 中 2个、 ECS 中 2个 ; 3个扩 展继电器柜 (ECS 中 1个、 SCS 及 BMS 中 2个 ; 1个火 检放大器柜 ; 2个电磁阀配电柜 ; 1个隔离继电器柜 ; 1个 ETS 控制柜 ; 系统还配置了 13个机柜用于原系统接 线端子的转接以及部分仪表 (TSI 、 ID AS 、 电接点水位计 转换器以及风机振动保
15、护仪等 的安装。系统配置了 9台 MMI 站 , 包括 6台操作员站、 2台 工程师站、 1台历史数据站。 MMI 站配置 21英寸纯平 CR T, 其中 2台操作员站配置 84英寸背投式大屏幕显 示器 , 大屏幕旁安装炉膛火焰电视和汽包水位电视 , 下 方设置 10个紧急停机后备按钮。所有设备的操作全 珠江电厂一号机组 DCS 的改造 高启繁部通过 CR T 上的软手操完成。系统配置一台接口计 算机用于 DCS 与 MIS 系统联接通信。系统实际配置的 I/O 点数如表 2所示。表 21#机组 DC S 改造 I/O 配置数量AI420mA TC R TDA O DI D O PI DEH
16、15848322422010815 MEH 30006884016 DAS/CCS 408224160883201120 B MS 480007043200 SCS 1600813128320 ECS 17601604622048 ID AS 02272930000小计 83649950112631061616393改造后的效果分析本次改造后 , 系统在技术性能上较好地达到了技 术协议的要求 , 机组开机以来 , 经过电厂和新华控制工 程有限公司人员的调试、 改进和完善 , 整套系统已能投 入正常运行 , 各项技术指标基本达到设计要求。DCS 的功能全部投入正常 , 数据采集更加快捷、 准 确
17、 , 并实现了全系统数据共享 ; 同时 , 所有上网点都可 以记录并通过 MIS 系统实现远方监视、 数据统计分析、 报表打印等功能。CCS 系统设置自动调节 100套 , 现在投入 99套 , 投 入率 99%, 调节品质通过 3个月的调试和不断完善 , 已 基本达到技术协议要求 , 比以前的系统调节品质有所 提高 ; 汽包水位控制正常 , 在负荷较稳定时控制偏差小 于 30mm, 5%负荷变化率时偏差小于 50mm, 满足控制 要求 ; 炉膛负压和一次风压力调节品质较好 , 抗扰动能 力较强。机炉协调控制效果也较好。过热器、 再热汽 温度控制尚可 , 偏差小于 10e ; 再热汽温度调节、
18、 汽封 温度调节、 闭式水压力调节等调节品质还需改善 ; 电厂 和新华控制工程有限公司人员还在分阶段进行调试和 改进。主要自动调节试验数据列于表 3。表 3自动调节试验数据表负荷 变化范围 195250MW 实际偏差协议允许偏 差规程 允许 偏 差负荷 实际变化率 2%MCR2%MCR主汽 压力 -0. 3MPa, 0. 4M Pa ? 0. 3Mpa ? 0. 3MPa 炉膛 负压 -63Pa, +34Pa ? 100Pa ? 200Pa 氧量 -0. 8%? 1. 0%? 0. 7%一次 风压力 -0. 25k Pa, +0. 15kPa汽包 水位 -30mm, +60mm ? 20mm
19、? 40mm 过热 汽温度 -9e ? 5e ? 8e续 表负荷变化范围195250MW实际偏差协议允许偏 差规程允许 偏 差 再热汽温度 -7e ? 5e ? 10e除氧器水位 +10mm凝汽器水位 +41mmDEH 和 MEH 系统功能试验正常 , 阀门切换试验、 阀门松动试验、 一次调频试验均正常 , DEH 从开机、 挂 闸、 冲转、 升速、 带负荷以及甩荷试验正常 , 超速试验也 正常。BMS 系统运行正常 , 油枪投退自如 , 火检正常。 MFT/OFT 联锁、 保护动作可靠。机、 炉、 电大联锁回路试验正常 , 动作可靠。锅炉 跳汽机、 发电机 ; 发电机跳锅炉、 汽机以及汽机跳
20、锅炉、 发电机试验均动作正常可靠 ; MF T 联跳风机、 制粉系统 正常 , 联跳小机后电泵联动也正常。ETS 系统各连锁保护均投运正常 , 动作可靠。紧 急手动按钮操作试验正常。SCS 分为 TSCS 、 BSCS 和 BOP 三大部分 , 系统经过 调试和改进完善已基本达到技术协议的要求。汽机主 机与辅机之间的联锁保护、 辅机之间的启停连锁、 辅机 的启停条件等试验均正常可靠。锅炉空预器、 风机、 制 粉系统、 燃油系统联锁正常可靠 , 通过改造 , 控制性能 和可靠性比原来常规继电器控制有明显提高。锅炉吹 灰、 空预器漏风、 定排、 给水泵最小流量阀等控制回路 试验合格 , 动作正确可
21、靠。BPC 旁路系统试验正常 , 油泵联动正常。原来的基地调节仪改为 CCS 控制后调节正常、 稳 定。4存在的问题和改进建议¹DEH 、 MEH 系统的仿真系统使用不方便 , 建议 改为外接式仿真器。ºCCS/DAS 系统机柜中 I/O 点的容量设置太密 集 , 机柜内端子排以及电缆布置太密集 , 转接端子太 多 , 不便于检修 , 建议系统增加 2台机柜 , 各台机柜的 I/O 点数统筹考虑 , 并留有今后增加扩充的余地。 »SCS 系统 DP U13、 DPU17D 端子柜内电缆和接线 端子太多 , 建议增加 12台机柜。¼各 DPU 机柜内无电源
22、状态监视点和机柜温度 检测点 , 电磁阀配电柜内无电源及开关状态监视点 , 继 电器扩展柜内无电源监视点 , 建议相应增加。½DP U 中所用的 DOC 存储器容易在 DP U 停、 送 电或文件拷贝时损坏。5自动化仪表 6第 25卷第 1期 2004年 1月A 1, Jan. ,¾上网点的逻辑查找只能在某个已打开的 DP U 逻辑中进行 , 不能直接查找出引用该点的所有的 DP U 号 , 另外 DP U 引用该上网点时查找不出来。¿A 、 B 小机在转速大于 4000r/min 时 , 两个测 速通道偏差较大 , 转速大于 5000r/min 时 , 测量误差
23、 大。ÀETS 保护的切投状态与保护切投操作应增加 历史记录功能。ÁSCS 控制的所有设备所处的手动 /自动状态应 增加历史记录功能 , 便于故障查询和事故分析。一些 重要的程控应有模拟试验功能。收稿日期 :2003-01-22。作者高启繁 , 男 , 1964年生 , 1987年毕业于福州大学 , 工程师 。辊道窑现场总线计算机控制系统Field Bus Computerized Control System of Roller Conveyer Stove王 嵩 吴 刚 薛美盛 张培仁 孙德敏 (中国科学技术大学自动化系 , 合肥 2300270引言在陶瓷制造工艺过程中
24、烧成是最重要的工序 , 与 产品质量密切相关 , 占用总能耗的 60%70%。陶瓷 的烧成是将成形后的生坯在一定条件下进行热处理 , 经过一系列物理化学变化 , 得到具有一定矿物组成和 显微结构、 达到所要求的理化性能指标的成坯。烧成 对温度高低、 温度变化快慢、 不同阶段的气氛等都有严 格的要求。烧成设备为窑炉 , 辊道窑代表了当前窑炉 的先进水平 , 广泛应用于建筑、 卫生和日用陶瓷行业。 辊道窑是一种连续窑 , 具有工艺先进、 设计合理、 易操 作、 易维修等优点 , 它用许多平行排列的不停转动的辊 棒构成辊道 , 陶瓷坯件在辊道上被带动从窑头通过窑 炉炉体至窑尾 , 经过预热、 烧成、 冷却 , 最后出窑。辊道 窑控制系统的发展 , 历经了 20世纪 60年代模拟仪表 时期、 80年代数字仪表时期以及 90年代的 DCS 时期。 国内现有辊道窑大多控制水平低 , 产品类型少 , 质量波 动大 , 生产能耗高 , 经济效益差。引入先进控制技术可 以降低成本 , 保证质量 , 提高经济效益。1工艺简介广东某
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论