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文档简介

1、1平常,在课本中讲到活性污泥法 MLSS时说应该控制在2000 3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么 呢答:MLSS具体定多少,完全取决于 F/M值;所以,MLSS直不应该 是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、 高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效 成分,从而能够综合评估。2. 为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml 液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运 行效果好或运行效果差呢答:个数不是关键,因为它会随 MLSS值、气温、进水成分而波动;重 点是种群比例是否协调,

2、 另水质处理好坏不是单个指标决定的, 需要 综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。3. 在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度 是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、 MLSS 浓度、接触时间等; 为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承 受能力比较可行。4. 工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓 度,大概在那个范围答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要 控制进水有机物浓度的, 此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除 效率,可以在运行中积累

3、数据得出你的接触氧化池处理效率, 以此判 断其可能的最大抗有机负荷能力。5. 我现在进水量方每小时,UASB出水不稳定,在10001800间,氯 离子在 9000mg/L 左右,进好氧池后,每小时加自来水方,同时加面 粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积 100方,生物可以见少量 钟虫,好氧A池sv32% (厌氧出水带泥)好氧B池sv20%出水在650 左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了2、面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑价格 问题,通常培菌不用的。3、由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键

4、,故不要投 加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。4、氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好 氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。5、确认F/M值,以定MLSS值在合理范围。6你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少最少的为 多少应该有个数据范围吧假设出水为一级标准, 那么这个进水有机物 浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。答:1、稳定运行时,接触氧化处理效率约 60%95%,这个根据其 在工艺中的位置和原水水质有关。2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时,处理效果较低。3、接触氧化处理在处理 10001500ppm左右

5、的进水COD浓度时比 较合适。7.我现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰, DSD酸, 苯氨,二乙醇氨,纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池 - 微电解-UASB-好- 氧 a 池-沉淀池好氧 b 池二沉池。进水量方每小时,由于调节池没有曝气,UASB出水忽高忽低,UASB出水不稳定,COD在 10001800之间,氯离子在9000mg/L左右, 进好氧后每小时加自来水方,同时加面粉 75kg,好氧两个池,每个 池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧 A池sv42% (厌 氧出水带泥,MLSS变化较大)好氧B池sv18%出水在COD650左右, 好氧a池MLSS是815m

6、g/L,好氧b池MLSS为216mg/L,好氧a池回 流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥miss是310mg/L,好氧a池每天 排泥10立方,泥龄估算在8天左右,好氧b池每天排泥8个立方, 泥龄在 9 天左右, 出水混浊, 我感觉就是污泥培养不起来,去除率不 高,怎么回事请问我该如何操作答:1、原来是荧光增白剂啊,应该属于难降解有机物类,所以,不 建议通过增加自来水来稀释浓度。 以便延长在好氧池的接触时间, 同 时,也要提高废水在UASB系统内的停留时间,以便降解彻底。2、如有条件,进入生化系统前强化物化段的混凝去除效果。8我目前调试的主体工艺:缺氧+ 好氧+ 缺氧+好氧,当cod高的时候

7、, 氨氮去除效果很差。 进水氨氮 200、cod 1000,前段时间氨氮进水 200、 cod进水200的时候,氨氮出水效果很好(40 50),设计值为60, cod 主要用废甲醇液。目前调试了 1 个半月,不长泥,测污泥浓度 2000 3000, sv10 15,公司要求尽快调好 ,但是目前怎么做比较合 适答:1、MLSS已经有20003000ppm,请确认F/M值,再看看是否 要提高其浓度了。2、你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足, 请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。9.在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和 UASB那么,水 解酸化是应该

8、放在UASB后面还是前面呢能给具体介绍一下吗?网友答:肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些 无机 COD, 把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还 有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在 UASB 池后面就没多大必要 三丰答:解释得很好!补充一下,水解酸化的作用是属于预处理范畴, 而UASB是可以作为最终处理设施的。就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高 SS 废水流入时,水解酸化池波动不大,而 UASB也却难以承受,出水波 动明显的。10食微比是营养物质与微生物之比,但具体怎么计算呢,能说详细 点吗八、 J食微比的计算方法:食微比(F/M )实际应用中

9、是以BOD污泥负荷率(Ns)来表示的即:Ns= (QLa) / (XV)( kgB0D5/kgMLS$)式中:Q污水流量(m3/d)V曝气容积(m3)X混合液悬浮固体(MLSS浓度(mg/l)La进水有机物(BOD)浓度(mg/l)11. AB工艺,日处理工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间 污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水 COD SS 都超过了进水, 请问这是什么原因所导致的应该采取何种措施来解决 问题1、PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。2、PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会

10、太大。超过4 小时的,处理效果直线下降。持续超过 2 天的,活性污泥将基本解 体。3、初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲, 以赢 取抗冲击时间。4、如图长期稳定,务必增设物化段,以抗击 PH值的异常波动12. 现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰, DSD酸, 苯氨,二乙醇氨,纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池 - 微电解-UASB-好- 氧 a 池-沉淀池好氧 b 池二沉池由于原料里有亚硫酸盐之类的,现在 UASB出水二价硫较多,产气较 差,硫化氢的味道较重,UASB进水在3500左右,出水在1400左右, 我用硫酸亚铁做物化,COD去除了 60%(工艺里没

11、有),现在好氧池 污泥是青不白色,镜检有好多丝硫菌,而且好氧泡沫较多,有好多浮 泥,SV在10%左右,请问我该如何操作现在在做二期方案,我想厌 氧出水进气提,气提脱硫后,一部分水回到 UASB这样对厌氧的甲 烷菌会不会恢复,产气率会不会提高,UASB的cod去除率会不会增加答:1、对于难降解物质和有毒物质,通过物化段的去除是必要的。2、就工艺而言,设计的时候终归会有些考虑不周的,通过适当改造 是需要的。3、你的丝状硫化菌过多,对有机物去除率影响不小4、同意你的改造方案。13我的好氧 A 池一夜间污泥解体了, 基本上没有污泥了, 应该是中 毒的表现,我想和硫较多有关,我现在该怎么办啊!还有 20

12、 天验收 了!答:1、既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是 必须要做的。2、离验收还有 20 天,消除中毒物质的影响,再次启动应该还来得及 的。14. 同样是AB工艺,最近一段时间 A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L 左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢答:1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复核即可。2、AB法的A段 通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝 气是否过量,回流是否到位等。3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物 去除效果来评价。15. 刚接种的干污泥连续曝气间断进水 2周,DO维持之间,微生物 已

13、经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飘体虫,其他纤 毛目的虫均已经出现, 钟虫属生长较好, 不知道是什么原因而且二沉 池很多水蚤,场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多。请问什么原因导 致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢还有一个比较奇怪的问题是, 由带式 压滤出来的污泥接种 2周后,现在出现很多条状的污泥,肉眼可见, 这类条状的污泥在二沉池会互相吸附, 最终成为无名指般粗和长的污 泥上浮于水面。 不知道这些现象是不是干泥接种的一种过程, 由于小 弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加 PAM 的缘故,导 致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。 这样的现象是属于正常还 是不正常呢要解决以上的问

14、题到底该如何做呢还是这些是属于接种 过程的自然现象呢。由于接种时间才 2 周。生化池在连续曝气下 DO 仍然是左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢答:1、曝气与否取决于DO值;2、轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关, 此类污泥投入后, 有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现;3、絮体浮泥与 PAM 无关;4、请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。16. (接15问)第一点说的是曝气取决 DO很同意,第2个回答也 同意,第 3个回答说的是絮体污泥与 PAM 无关的话,那么和什么有 关系呢正常的情况下, 活性污泥不应该是这样的, 我这里补充一下吧, 其实我这里干污泥接种应该是第

15、2 次才对,第一次接种的时候我按工 艺要求只接了一半的污泥, 接种的过程中也象刚才我提问的一样, 但 是没有出现大量的红斑飘虫, 由于这个公司经常开机停机, 培养速度 比较慢,所以我决定第二次接种干污泥,第一次接种和第二次相隔 45 天左右。而两次接种,过程中一定有一次是轮虫暴增和出现大量 的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥的现象,第一次接种,我选择排泥,我排 走一部分泥,但是情况一直没有好转。由于泥小,最后我取消排泥。 我想知道,这些条状肉眼可见的污泥到底是什么回事呢?答:1、条状物和PAM无关,是因为,来自干污泥内的 PAM在曝气作用下与水体充分混合后,其浓度不可能达到絮凝活性污泥的作用 的。2、确

16、认一下碳氮比是否失衡,导致池底的活性污泥反硝化后放出气 体,最终导致污泥上浮后絮凝,并发生条状絮凝物。(后续提问者回复: 老师的两次回答都很完美, 经过我这两天的判断 和老师的诊断。首先确定造成条状污泥现象主要原因还是因为轮虫的 问题,还有就如老师说的反硝化,实际上就是碳氮比例不平衡。 但是轮虫大量繁殖的原因是因为溶解氧一直过高, (一直检测的溶解 氧是 2-3 范围其实是溶解氧出现问题,所以导致本人判断错误,由于 曝气池连续几天疯狂曝气溶解氧估计有 7 天左右是维持 5 以上)就如 老师之前说的一样,排泥是一定的,现在我开始排泥,由于设计正常 处理污水的MLSS是1000所以很难控制,也不敢

17、多排。现在首先控 制好曝气池DO,处理后的污水循环进入水池,等待生产车间正常投 产后才进污水培养微生物。)17过年放长假(半个月)的时候,生化池怎么处置比较好而且现在 公司的废水也少了好多。答:1、可以的话储存一部分水,平均分配到每一天,开个几小时即 可。2、较大的处理设施,尽量将 MLSS降低。3、记得每天间隔 12小时开一次曝气设备,每次 30 分钟即可。18池体环氧树脂防腐的话要防止氟酸腐蚀 ,能具体给介绍下防止氟 酸的具体措施吗答:1、如果氟酸浓度很低的话也可不予考虑。2、较高浓度的话,可内衬 PVC板即可!后续提问:内衬PVC板施工方便吗施工难度大不大再就是可不可以砌耐酸磁砖呢当然

18、,耐酸磁砖的成本是相当高的 .我只是想知道耐酸磁砖 对工艺控制方面有没有影响答:内衬PVC板应该比较容易啊,相反搪瓷砖施工比较麻烦的19.书上讲 活性污泥不能过高的废水,如 COD20000则产生的MLSS为 8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用 ”对,吧这是引自废水 生物处理中的一段话 ,而我们运行的高浓度正好是这样的数值 ,却用 三级好氧活性污泥法 ,有各自的回流 ,只有最后排泥 ,最后流向四级好 氧池CASS也中,使用的很好,只不过去除率比较低,高浓度水不是用好 氧也行吗采用每级排泥是不是更好一些呢而书上说每级排和最后排 都行是这样吗答: 1、高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使

19、用,我不太赞成 的。可以增大二沉池容积和加大回流量来实现。 问题倒是在曝气能力 上,因为,溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力,对水和污泥的剪切 力越大,对污泥的絮凝破坏较强。2、我建议你采用多级排泥。因为,就理解排泥的目的而言,有助于 你的污泥活性提高,正好应对你的去除率低的问题。20.水解酸化池常有污泥上浮,是不是因为厌氧产生气体上浮答:1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮2、出现这样的情况也是正常的。21这个方法挺好的(见问题 17),但是如果半个月完全没有一丁点水进入到生化池,只是降低 MLSS并每隔12小时曝气30分钟能 维持吗因为我这里要改造一些设备, 可能也会遇到生化池停水的情况 呢。还

20、有一个问题,哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢答:粘性泡沫可能原因如下:1 、高负荷废水流入生化系统(白色粘性);2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣);3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)。22能不能阐述一下污泥老化形成粘性泡沫的机理呢答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外):1、进水有机物过高,使经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成 泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围 聚结的泡沫程度可见一斑, 如,自然水体发生水跃时, 泡沫堆积有限, 通常不超过半米, 而废水处理设施排口存在水跃的话, 泡沫堆积超过 半米是常有的事情。 而我们知道

21、自然水体有机物含量很低 (25PPM 左 右)。2、活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生 的泡沫上, 助长了泡沫的不易破裂性。 由于泡沫黏附了解体的活性污 泥,自然粘性会加强。23现在接触一个葡萄糖酸钠废水的处理,化学需氧量为9000mg/l,悬浮物为 4000。因为生产工艺保密,无法得知,只是厂家说里面没 有什么添加剂,看看采用什么工艺答:因为属易降解废水,单从你提供的数据,我认为,如果为了达到3 级标准,物化混凝沉淀 +传统活性污泥法即可。如果是一级标准的 话,增加生物塔于传统活性污泥法之前也可。24. 采用一级物化处理河道污水,河水中含有较多有机物,COD约150,水

22、质已发黑发臭 ,通过投加絮凝剂等沉淀后排放, 由于气温较 高,污泥中有机物含量较多, 在污泥池中存放时间较长, 发生了厌氧, 并不断冒出气泡,污泥不能沉降,不能絮凝,污泥池没有特殊结构, 即为空池体,没有办法采取很好的措施对污泥进行投药、 搅拌等处理, 只能通过压滤脱水。但无论采用什么类型的 PAM,均不能形成絮凝 体,污泥从滤带中透出,不能形成泥饼。这该怎么处理答:河道污水用物化法,略觉奇怪;既然不能脱水,可否试试用干化场进行干化处理呢。25. 关于白色泡沫:我的标准标放口有时带着大量的白色泡沫, 粘性,测COD在 50以下,这是什么原因生化池里都没这种现象的答:前已说过,水跃明显,所以泡沫

23、容易堆积,另外COD=50较一般河流高了 1 倍,所以,也较河流内容易堆积。26. AB工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行 曝气,风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可 以保持在其正常范围内,A曝在L, B曝在2mg/L左右。可是近两天, 2座曝气池的DO值都大幅上升,为了控制其不再上升,关闭一台鼓 风机,将风量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降 低的趋势,几个空气调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥 全部沉降下去)。昨天关闭了鼓风机,停止曝气,结果 15分钟以后 2个曝气池的DO全都降低到了 0,这就排除了仪表的问题。我想

24、请 问,为什么会有这种情况应该如何解决答:请从以下方面考虑:1 、需求降低,主要表现在活性污泥浓度降低,是否为正常降低,可 从系统去除率是否变化过大来确认。2、设备问题,比如原来可能曝气头有堵塞,最近调整曝气量或搅拌 后,出现堵塞部分通畅了,曝气效率提到了。3、进流水已经带有一定的溶解氧了4、水体冬季溶解氧饱和度可以提高到夏季的 35%左右。也就是曝气量就可以降低 35%左右的27我们厂的油水分离装置分不出油来,通常是因为什么原因答:1、设计不合理,稳流不到位2、进流水水流过大,冲击明显3、油类乳化4、撇油不及时28我刚刚接触水处理,现在正在做造纸黑液的处理 cod: 60000mg/L ss

25、:9400mg/L 色度: 6000 ph:8工艺: A/O (uasb)请问我应该如何调试能具体讲解一下过程吗1、 造纸黑液浓度高,进入生化系统前,通过物化段有效去除SS可以大大降低有机物含量,减轻对后段生化系统的冲击。2、培菌力求逐渐提高进水量。3、进入生化系统的营养剂和排放水的营养剂含量需要多分析,找出 去除率,以确认补充量需要否。29水解酸化阶段起主要作用的微生物是哪类对溶解氧有何要求答:个人认为,在一套生化系统前再增加一套(不论设么形式的), 都是会降低后续生化系统的压力的, 至少改善出水水质, 就如传统活 性污泥法前可以增加生物滤池,来降低冲击负荷一样。同理,增加水 解池于好氧池前

26、段,自然也有此等功效。水解池在水解时,高分子可水解为小分子有机物,利于后段再降解,大家都知道的。另外,有些SS成分,同样会因为水解作用而变得更加细小,也就是说流入好氧 池的颗粒物质粒径可以变小, 这是非常有利于在一定污泥龄情况下及 时降解有机物, 避免在好氧池过度堆积的。 氧控制的话尽量做到微氧 状态,完全缺氧不太可能的。参考一 下,我也没做过什么平衡实验,自己的理解而已!30我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫, 也就是您说的第二 种情况,请问要如何才能消除这些泡沫呢背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性

27、污泥老化(易成浮渣,粘性一般)答:1、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象 2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解3、* 消泡对丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效4、有关具体丝状菌膨胀的对策,我的新书中有介绍,目前已向 全国各建筑书店配发中,可作参考。31假如让您调试一个工业废水 ,调试工艺是调节池 +水解酸化 +好氧 活性污泥 +二沉池+活性炭吸附。调试的时候经常出现缺水情况 ,缺水 的情况就如没法生产因而没有正常的污水产生的情况下 ,而且是连续 一个星期生产车间正常状态 ,然后一个或两个星期不能生产的状态 ,在 这样不正常供水的情况下 ,不知道老师有什么办法可以保证稳定处

28、理 后出水的指标呢 ,实际上应该是问如何保证活性污泥里的微生物正常 生长答:如果要保出水,应该没有问题,因为你的负荷不高,后段有活性 炭吸附,自然出水 OK。培菌的话,初期底物浓度不够,可外加碳源,慢慢培养即可,水量和 浓度没有有效提升前,不必期望过高的污泥浓度的,所谓水到渠成。为了应付验收的话,业主要看到污泥,你就要求他们加外加碳源吧32(接 31)其实我就是属于业主方,因为设计方因某些原因没有 过来调试, 所以在这样的情况下, 只好由我这个污水处理站的管理者 来调试。首先说清楚一点的就是, 我采用干泥接种的, 所以污泥一早就存在了。 之前所问的是在这样的情况下, 如果不外加碳源的情况下怎么

29、控制好 微生物的生活环境?如果污水是稳定供应的话,调试起来就方便和简单,但是碰上这样 的问题,既然我是业主方, 很多时候要考虑成本的问题的,毕竟不是 每个老板都愿意掏太多的钱来做这个事。所以我在寻求最好的方法, 其实在调试过程中, 微生物接种成功了很多次了, 但是总是在缺水的 情况下难以保证它的活性, 当有污水来的时候, 微生物又不能很快适 应污水,活性不够。答:既然你是业主,问题就容易了。1、施工安装单位为了按照合同交差,条件不成熟时很为难的2、既然业主在调,那么,出水合格就行了,至于活性污泥是否形成,我觉得不重要了。3、待进水稳定后,再行调试即可,这样节约成本效果更好。33.请教一下在什么

30、情况下出水 COD在70但看起来很混浊呀 不知 道什么原因水解接触氧化法,还有测MLSS和测SS的方法是一样的吧答:1、出水混浊原因很多,接触氧化法的话多半和进水有关,如进 流负荷波动过大、进水SS含量高、废水成分突变(或难降解有毒物 质等流入)2、MLSS与 SS检测方法相同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤 纸的缘故,最好是用抽滤。34.刚到一家公司调式,合成革废水生化接触氧化法,测了生化池PH 为 5-6,找不到碱,他们说一直没加碱的,且出水正常运行了半年,水质前几 天刚变坏,出水变浑浊,他们说是负荷过载的原因。您能解释下这样 的PH值下能正常运行的原因吗今天早上还发现二沉池飘了点小

31、块黄 色泥答:1、既然有半年稳定运行概念,PH=56也是可以的2、这样的PH值对一般微生物来讲无法适应的,特别是本来运行在正 常PH范围内的微生物,突然将 PH降到56的话,在持续时间超过48 小时的情况下,出水会明显恶化。3、改处理设施PH=56仍然能够运行应该与如下原因有关:a、培菌阶段原水PH值也是在56的水平b、微生物已经被原水水质所驯化c、微生物种群与一般活性污泥类微生物有区别4、此种状态被训化的微生物,特异性强,也就是水质变化对其冲击 会扩大5、为此,个人认为,进水水质波动导致出水变差为主要原因。35不知道为什么,很多的污水站,都没有显微镜,不能做镜检!答:如果没有显微镜的话,强化

32、对 SV30观察时的各种状态把握,也可以做到对活性污泥形状的了解。36. 生化池SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还 发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。 能发析一下是什么原因产生的吗我 认为是低负荷运行的结果, 不知正确否, 但是进水量浓度和平时都差 不多。1、上部泥质松散很浑浊,下部紧密的话,请确认是否有惰性物质过量流入,如物化段沉淀效果不佳。2、另外,您说的低负荷运行,虽然进水浓度不变,但是活性污泥浓 度过高的话,同样会出现低负荷,并因为污泥老化而并发飘泥。37. 接触氧化也适合低浓度的有机废水?1、生物膜法的特点中有一点就是抗冲击负荷能力强,也就是高负荷对生物膜的损毁程度较

33、对活性污泥法的活性污泥要小。 为此,工艺搭 配上多半是膜法放在活性污泥法前面进行串联运行的2、低负荷方面,如果仅仅是为了出水有机物浓度再一步降低而已的 话,确实接触氧化法比活性污泥法稳定, 因为活性污泥在低负荷状态 下更加不易维护,而生物膜法可较好的适应。38. 进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80, NH3-N为20,采用A2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来, 不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为 70左右,可 NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是 6万T/d,可 实际只有 2 万 T/d。现在有两种想法,一种是加污泥驯化

34、,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持, 似乎不太现实; 另一种是在缺氧区投加化学物 质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用化学法去除 NH3-N,二沉 池当作絮凝沉淀池用。哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?1 、进水有机物浓度不上去,我想氨氮去除效果很难提高2、您说的化学法处理,还请说的详细点3、适当延长污水在 A 池的停留时间,以便厌缺氧充分,应该有助于 氨氮的去除,如此需降低回流给与配合 问:1、好像加 MgCI2 6H2O 和 Na2HPO412H2O 或 MgO 和 H3PO4能生成 磷酸铵镁的沉淀物,不知道这样去 NH3-N行不行?2、另外,根据我上面说的

35、情况,投加污泥进行培养,进水中加有机物以提高进水COD,不知道这方案可行吗成本是不是会太大另外效果不知道行不行NH3-N能有效去除吗?3、当延长污水在 A 池的停留时间,以便厌缺氧充分来帮助去除氨 氮,那我是不是可以把厌缺池的出水回流到进水管, 这样就能延长污 水在 A 池的停留时间了。可是,因为水中没有污泥,应该基本没有 硝化跟反硝化反应,增加停留时间对去除氨氮会有用吗?答:客观原因限制,处理难度较大。所以,可以多种方法参试一下 的,这样在寻找方法的同时也是在提高自己的经验。 39现在石油废水(包括采油废水, 钻井废水, 石油化工的工业废水) 的处理方式有哪些成本是不是很高尤其是采油废水、钻

36、井废水。 我看到的大多是絮凝,不知还有没有更好的办法呢 答:矿物油类确实不容易被降解, 我们从其深埋地下如此漫长的时间 未被生物降解, 足可见, 生物处理效果不佳, 就物化处理应该是首推 的,混凝沉淀、气浮、过滤等,我想比较经济实用些!达标降解难度 就比较大了。40污水处理工程里的各种管道(如污水管,风管等)一般漆成什么 颜色?污水管确实是深棕色(铁锈色); 空气管好像就是镀锌管色; 自来水绿色;天然气黄色。411、水解酸化池和缺氧池有何区别?2、一般我见到的水解酸化池是不曝气的,挂填料缺氧池需要曝气 吗?3、关于缺氧池的建造查不到什么资料, 是不是敞口的、 曝气少量如 果是,那么曝气量怎么确

37、定?答:1、水解酸化是为了降解有机物(降低有机物浓度,难降解转化易降 解);2、缺氧池为脱氮提供场所;3、工艺上水解池后续设施无混合液回流到水解池,缺氧池后续设施 混合液有回流;4、缺氧池无需曝气、敞口。42我在新乡新亚集团环保公司看到他们利用的是: 在曝气池边缘有 直径 10 公分的管子(耐腐蚀),上面有很多小孔,利用压力泵抽取 曝气池污水, 那么水就从小孔以适当的压力射出, 可以消泡,但只能 是部分,只能保证泡沫不跑到池子外面。 听他们说这样也不影响出水。(处理的是造纸废水,碱回收法+卡鲁塞氧化沟)1、治标的话,消泡剂和喷淋水皆可。2、治本的话,找出泡沫产生原因是关键,除丝状菌导致的浮渣泡

38、沫 外,其他情况处理效果还是有保证的。43厌氧工艺里厌氧池的污泥培养大致需要多少时间系统稳定运行又 需要多少时间?答:受厌氧状态、水质、负荷、温度、设计等影响,培菌差异较大, 通常在 1 个月左右。44化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工 艺:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘 稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出 水COD严重超标。是何原因?1、多半是填料上的丝状菌增殖所致;2、出水严重超标不一定和此类物质有关,可能与你系统整体工况控 制有关。45缓冲池水质比快滤池水质好?洗水厂(洗牛仔较多),日处理 2000吨,日加药

39、量 150 公斤氯化 铝,加药是经搅拌后每 2 小时再抽进加药箱, 但缓冲池水质比快滤池 的要好,肉眼看上去缓冲池色度要比快滤池的淡处理工艺是进水 调节池 -斜板沉淀池 -缓冲池 -水池酸化池 -化学氧化池 -斜板沉淀池 2 快滤池(三级标准) -回到城市污水管网。 答:色度分真色和假色;物理法去除假色,通过斜板词可以做到,过 生化系统,特别是厌氧后,水内经过生化反应后,真色增加, 此真色 过滤法这个样的物理方法去除率不高, 所以,你的情况就此可以解释。46. 柠檬酸废水,原先设计标准是cod300,bod150,ss200现在需要改 造,按新标准cod100,bod20,ss70工艺是废水-

40、调节池-uasb-曝气调节 池-沉淀池 -接触氧化池 -气浮-排放,还需要增加流程吗如果不增加流程 运行好的话能达标吗?答:您只说了排放标准,进水情况没有说清楚! 不过您的工艺就原水水质而言, 应该没有问题的, 有问题我想也是操 作方面的。47. 有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口, 水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了, 这是什么原因?答:水不流则腐,可能是这个原因吧!48. 我想问的是对营养物质, 公司的高级顾问说对于工业污水最好是 不要采用污泥接种, 也不须再投加什么营养物质, 就让它自己慢慢的 形成菌种所需的环境。 但是这样不是与我们以往所看的

41、资料和书本上 介绍的东西相违背了吗在实际操作中, 我们也是这样做的, 也不知道 效果会是什么样的。这样做好不?答:自身培养自然培养出的菌种更符合当前废水,并且抗冲击能力 强,但是,我想不能一概而论,比如原水缺乏某些成分(微生物生长所必需的部分),还是需要补充的,否则去除效率不高。另外,有的 要赶工期的话,接种污泥相对启动和完成培养时间较短。 49概况如下:1、工艺:(含物化段)中和槽-曝气调节池-SBR排水2、水量(设计及实际)设计 1 20t/d ,实际 70 t/d3、运行周期或频率 24h4、进水水质概况:酸性废水,生产二元酸后产生的,主要含有小分 子的酸, PH=25、 出水水质概况:

42、曝气调节池基本没有作用, SBR池开始调试的时 候还可以,总是运行一段时间后,就不行了。6、各指标进出水处理效率:进水 COD10000左右,我们的目标是出水 1000 以下7、活性污泥负荷 F/M8、活性污泥浓度 MLSS9、溶解氧控制水平 DO10、活性污泥沉降比 SV3011 、污泥龄 ts12、营养剂投加依据及出水氮磷含量: 人工投加氮磷量, 通过计算投 加出现的问题:1、运行一段时间后,SBR池出现大量泡沫,上清液发黄,逐步污泥 就会很多2、通过检测,SBR池的pH值能够达到9,甚至更大,什么原因?3、通过检测,人工投加氮磷后,实际水中的氮磷量没有计算的多, 而且低很多,不知怎么回事

43、?4、像这样的废水可能就不应该用这样的工艺, 应该用什么样的工艺 才合适呢?C=;M=,MLSS=4000;3. 溶解氧控制还可以 ,多数情况都是 2 以上 ,但是也是不稳定, 处理效果恶化的时候就低下来了。4. 显微镜观察 ,在初期调试的时候钟虫 ,累枝 .答:1、进水浓度过高是导致出水不稳定的关键;2、F/M 值过高,自然去除效果差,出现白色泡沫也是表征进水浓度 过高;3、虽然F/M值过高,但是,MLSS也到了很高的浓度了,所以,建 议如下:1)降低 F/M 值,方法是稀释,可采取处理后水回流的方法实现,使 F/M 值降低到以下,或者延长处理时间,并小水量处理。2)活性污泥活性提高方面,请

44、多多排泥,将混杂在活性污泥中的无 机杂质排除,以提高活性。3)适当延长反应时间,即曝气时间,以保证处理的充分性。50我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是 PH 值在左右,曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因1、曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水 质 COD 处理效果不佳时,可以发生水质发黑。2、如果市政污水,进流途经管道较长,在进处理厂时因为缺氧,也 会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。51我这里有个这样的项目, 日产氧化锌 300 吨,今后可能还要扩产, 请问用什么样的工艺最好, 我们这里先用了纯碱预

45、处理, 但处理效果 还是不达标!有什么先进的经验?答:1、纯碱虽然有产泥量少的优点,但是其效果不如氢氧化钙,还请调 整后做实验确认一下!2、如果后段有个砂滤或活性炭吸附,自可保万无一失。 52关于垃圾渗滤液处理: 我们厂是市政垃圾处理厂, 垃圾处理量很 小,30 吨天。1、渗滤液超少,在11月到下年的3月份都没有渗滤液!调节池没 水,污水水源供不上, 所以在这期间只投加营养物到厌氧反应器, 每 天运行搅拌4个小时,而氧化池不管,放置了4个月!2、现在4月份下雨,调节池储有污水,现在想重新培养污泥,不知 道还能不能培养起来?3、渗滤液测得 COD620,BOD200,PH氨氮60, SS20Q出

46、水主要检 测这些。4、进水8吨/小时。现在遇到的问题是:1、领导要把污泥培养起来,在现在的情况下,不打算接种污泥.不 知道行不行?2处理工艺:污水调节池厌氧反应器2个污泥氧化池1个 (带 初沉池, 100回流)二沉池生物稳定塘(水葫芦处理)排水。3、不排泥,也没污泥排,想保住污泥都难,进水底物太低! 现在最主要把污泥培养起来, 经常有人来参观, 但是来却看到处理站 都没运行。1、进水如此不均衡,我想以后还会发生设备闲置和再培养的问题。2、污泥培养方面,如果周边条件允许还是接种为好,毕竟垃圾渗滤 液处理难度不低的。自培养耗时较长( 1 月以上)。3、培养及运行过程中不要考虑污泥量的过高保持,一切

47、根据 F/M 值来确定,根据您的F值,我想M值在800PPM左右即可。但低负荷 运行,出水效果(特别是 SS会差一些。53电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺 ,既节省成本又能达到 很好的效果呢一般的电镀法产氧化锌污水水质一般是什么呢因为有 一旧厂要迁新址 ,污水方面由我负责 ,但我确不懂这个污水。1、污染物还是在重金属方面;2、建议氢氧化钙调整PH值+混凝沉淀+PH调整+砂滤(如水量不大,辅以活性碳 +石英砂过滤)。54. 目前接触了一种废水:废水中的主要成分是苯胺,环己胺,还有 一些苯系副产物树脂等。 废水在物化处理的时候, 絮凝沉降后, 很清 澈、透明,在 ph 持续增加到 14 的过程

48、中,也未见沉淀物。后经过 生化,调节 ph 后,絮凝物很多,这时 ph 值在 11 左右,我怀疑是废 水中存在碱溶的物质。在经过生化以后, 改性 在碱性条件下析出了。 不知道是否有道理考察过混入废水中的部分生活污水, 在碱性条件下 未发现这股水的水中有能够沉淀的钙鎂等能够沉淀的物质。还有就是,此类水在生化后,絮凝的过程中,加入 PAC, PAM,还有 氢氧化钙,发现沉淀池表面,有白色,好像水里下了雾的感觉。不知 道是否是石灰的作用停止加入石灰还是有这种情况, 不知道是怎么回 事难道是沉淀池底层的未排泥,沉淀的氢氧化钙的作用?一直在思考,请指点迷津! 答:如果两个疑问归为一个原因的话,个人觉得是

49、生化系统出水 SS 不低,故投加 PAC、 PAM 后形成絮体所致, 因活性污泥被 PAC、 PAM 絮凝后,絮体容易夹杂气泡而形成浮渣, 您沉淀池液面可能与此有关。 55果酱工艺产生的污染物有哪些这类废水的 COD BOD 大致在什么 范围?答:果酱废水,我想植物纤维较多,所以类同于造纸抄造废水,但 比造纸废水可生化性要好,我估计 B/C 在左右。56电镀氧化锌的渣怎么处理最经济最易操作, 还能通过环保验收还有如果要回收怎么做工艺是什么有什么要求?答:我觉得还是专门委托附近的专业回收公司去做吧,那样也能拿 到出售费用,环保问题也不用考虑了(确认对方资质即可),目前这 样的专业回收公司还是比较

50、多的。57. 在做COD实验时,有时加硫酸汞来屏蔽氯离子,请问这对试验结果 有影响吗会不会测的结果比实际的要低呢?答:既然按照国标在做,应该没有什么影响。58. 现在我采集到的水样进水水质是: 总镍:0 总汞:挥发酚 : 总砷: 化学需氧量 悬浮物 PH 总磷 氨氮 总镉 请问这个处理工艺采用什么样的好呢还有渣量回收处理水量不大 ,30 立方/ 每天!(这个厂是做电镀氧化锌的 )答 :这个水量的话,混凝沉淀 +加过滤(石英砂 +活性炭)我想没有问 题了的。脱水污泥含重金属, 需要委托资质单位处理, 不可作为一般水处理污 泥。59. 关于自培菌: 请问采用自培菌方式, 刚开始引进曝气池进行闷曝

51、的污水是经物化处理后的污水还是原水 (即未经物化处理) 采取接种 培菌方式也是一样处理吗?答:都应该是原水(即未经物化处理),如果是处理水,大多是底 物浓度较低,有效成分被降解过的,不利于培菌的进行。60. 要调试一脱水房项目: 30-60m3/h ,含水率 %,我不知道怎么选 择计量泵流量和压力大小。能这样请教吗 我的计算:(1) 按 8kg/T-DS,1500 的脱水机处理量最大按 40m3/h , 则投加 药 2.56kg/h, 投加母液浓度 %,则为 512L/H ,每台计量泵选大于 512L/H 的,是这样吗(2)两个泵都要投加 2.56kg/h ,则制备系统配制能力至少为 512+

52、512=1024,我们用配制能力 2000L/H 的,体积 4立方,熟化时 间约 2 小时吧。够用了吗?答:母液 %好像高了,如此浓度投药后不易与污泥混合,效果较差, 建议 % 左右,如此需要储存体积较大,为应对,也可在投药管上增 加稀释水管,适当混合后也可,如此,调节比较灵活。 泡药周期不见得 2 小时就够了,还请向设备厂家确认为好。 61前两周分别用厌氧后的水及原水做过小试验, 两种都是加水, 调 节后PH营养物后闷曝一天,之后每天倒掉约 70%的上清液后再引入 污水。大概进行了 10 天,但并没有看到任何原生动物,而且用原水 试验的水样有点发臭。不知是不是试验有问题还是未控制好?答:1、

53、成分单一的工业废水或难降解废水, 培菌 10 天没有看到原生动物 也很正常,原生动物的出现需要依赖于菌胶团的形成。、2、曝气不足容易导致水体发臭,当然,同等条件下曝气,如果原水 有机物浓度高,也会导致耗氧需求大,继而供氧跟不上。所以,原水 要比厌氧后水体更容易发臭,请确认试车溶解氧。62. F/M怎么来确定,控制在什么范围其和 MLSS有何相互关系?答:MLSS活性污泥混合液悬浮固体浓度,就是活性污泥浓度,控 制值根据 F/M 决定,通常氧化沟的 F/M 控制较低(左右),传统活 性污泥法可控制高一点( 上下)。63. 辽宁营口排水公司,工艺是传统活性污泥法 ,出水设计指标为一 级B,为了能满

54、足中水回用的生产要求,我们将生化池的一部分改造为 A2O工艺,在好氧段加入生物膜填料,提高好氧段的降解效率。经过近 3个月的试验运行,通过检测出水水质,COD T-N、T-P的去除率效果 很明显, 处理效率远大于传统活性污泥法。 但是,我们也发现了几个 问题,一直没有得到合理的解决办法。1、当水量增大时,(原来为 8 万吨/日,增到 9 万吨/日)出水指标 有明显变化,而且持续几天不好转。我分析的原因是,水量增大后, 回流污泥没有进行补充,造成好氧段污泥浓度偏低,污泥负荷过大, 曝气时间过短。 如果是这样, 是不是说明这个工艺抗冲击能力很差呢 以后再要增大水量,应该提前增大污泥回流量吗?2、由

55、于我们的 A2O 是后改造的, 所以没有自控能力。 我认为, A2O 工艺的自控参数应该是 DO、MLSS进水流量。但是,由于我们在好 氧段加入了填料,曝气除了给水增加DO外,还有对填料进行搅拌的 作用,所以曝气量一般都保持在使填料能够流动的状态, 这样就不能 根据反应条件来改变曝气量。MLSS我理解为污泥浓度,它是悬浮在 水中固体物质的浓度, 我们在检测的时候只能检测水中悬浮的, 却不 能检测填料的,所以我认为我们能检测到的 MLSS只是实际数值的一 部分,那么也不能通过 MLSS来控制工艺。 您能根据我的介绍大概判断一下, 我们应该采用什么指标来判断工艺 状态吗我经常看到关于氧化还原电位法

56、来判断反应状态, 我们的工艺 是否也可以参考呢?答:1、出水指标在水量上升时,出现波动也很正常,原有的微生物适应 了之前的进水环境, 改变这个环境, 微生物要有个适应过程, 稳定的 话 3 周左右还是需要的。2、工艺控制参数选择,我想进出水指标对比也可,虽然反应时间慢 些,但不受工艺不同而影响。 再者,显微镜观察法也可作为较好的辅 助参考,这些指标都不会因为工艺不同而变化过大的。64有个问题请教:牛仔废水,工艺是物化 +水解酸化 +接触氧化,现在接触氧化池SV30有85%, D023,进水COD600左右,出水C0D15A200,现在二沉池上面漂浮很多泥,很细。因为在调试培养 期间,已经有一个

57、半月没有排泥,每天进水量 350400t,池容积 350m3。镜捡发现丝状菌较多,菌群数量很少。请问这种情况是否是污泥老化严重,并且出现污泥膨胀想采取多排 泥、加大回流并多投加营养(尿素、磷肥、生粉)的措施解决。这样 是否有效排泥的量大概多少每天排多少排几次合适?答 :浮渣产生与丝状菌膨胀有关, 其机理是丝状菌膨胀后导致夹带气 泡能力上升, 由曝气导入的气泡即可夹带污泥上浮, 对策还是在丝状 菌的控制上, 可以的话重新培养, 否则进水水质成分单一需改变以达长效目的。当然各工艺指标控制合理,也可带丝状菌状态稳定运行, 只是抗冲击负荷能力偏弱。工艺方面保持 F/M 值的合理范围,曝气区不留死角。营养物质检查 后合理投加须考虑,另外,不论何种情况,长期不排泥是不行的。 问:请教:氧化池污泥浓度很高, 且沉降速度慢是否因为污泥老化要是长时间静置(23h),污泥沉降只有50%。带丝状菌稳定运行

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