化工工艺早期设计案例分析_第1页
化工工艺早期设计案例分析_第2页
化工工艺早期设计案例分析_第3页
化工工艺早期设计案例分析_第4页
化工工艺早期设计案例分析_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、有如下流程:流程A流程B比科|-0E-771厂-.塔釜出料P=0.5MPaG:.jT=170CCWP-771A/B问,上述流程A和B,各有什么优缺点?若上述流程A和B设备布置成如下,是否合适?E-771八T-770T-770-塔釜出料E-771CWP-771A/B>人、)_EL:6000mm有如下流程:P-771A/B二相流E-702D-701D-702罐罐LICLIC701(二段加氢后物料)P=2.6MPaGT=130CCW702I中液相出Fl若设备布置如下,是否合适?E-702EL:6000mmD-702D-701EL:0.00mm有如下流程:反应器中发生加氢反应放热反应流程A,冷物

2、料可跨过E-760流程B,热物料可跨过E-760CW反应出料TCT1”Cr空汽蒸P=3.0MPaGT=40C问,上述A、B流程各有什么优缺点?有这样一个设计:压缩机凝液42.7C改为55C,有人当设计几近完成时,由于压缩机制造的原因,压缩机凝液温度由建议取消E-611,问这样的改变是否合适,将会有什么后果?已知有一物料:C5:30%,C6:40%,C7+:30%,欲分割得到C5,C6,C7,设计了如下二种流程:流程A:先脱轻,再脱重流程B:先脱重,再脱轻问,上述A、B流程各有什么优缺点?裂解汽油加氢中的稳定塔,流程如下:进料塔的压力P=0.6MPaG,塔釜温度为170c在改造后刚开车时,发现塔

3、釜温度升不起来,塔釜蒸汽调节阀全开时,仅能达到145C,问是什么原因造成塔釜温度升不起来?背景说明:该装置已生产了近20年,温度升不起来时,现场塔顶控压的阀门A、B、C、D都是关着的。(1)T-602(汽提塔)塔顶冷凝器能力不够,其流程如下:52.8 CEA-604FC*1_J-E-605 (水冷器)CWLIC 一进料塔顶采出EA-604和E-605的参数如下:EA-60443000x8300光管面积178m2E-605()700x5000换热面积124m2(循环水线为DN250)塔顶物料泡点温度约50C,流程模拟塔顶冷凝器的热负荷为3.444x106kcal/h请判断该如何改造?(2)T-606塔顶冷凝器能力不够,流程如下:EA-614和E-616的参数如下:EA-614空冷器41800x8300光管面积143m2E-616后冷器(水冷)4700x4500换热面积130m2(循环水线为DN1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论