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文档简介

1、操作规程示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-577编号:_再热蒸汽母管泄漏事故分析及处理审核:_时间:_单位:_再热蒸汽母管泄漏事故分析及处理用户指南:该操作规程资料适用于指明操作步骤和程序,安全技术知识和注意事项,指导正确使用个人安全防护用品,生产设备和安全设施的维修保养,预防事故的紧急措施,安全检查的制度和要求等。可通过修改使用,也可以直接沿用本模板进行快速编辑。广东沙角A电厂一期3台200 MW机组,其再热蒸汽压力为2.2 MPa,出口温度540,流量573 t/h。在机组运行过程中,再热蒸汽母管曾多次发生泄漏,严重影响机组的安全运行。因此,

2、分析其泄漏原因,并提出相应的预防及改进措施,对保证机组安全、稳定运行意义重大。1 母管检查情况炉顶再热蒸汽安全门及平衡小管布置如图1所示。平衡小管出口标高46 m,管座规格为?2×4.5;安全门连通管规格为?59×14(管座)、?33×13(管),材料12Cr1MoV;母管规格为?08×18,材质10CrMo910。图1 再热蒸汽母管标高46m疏水管布置A2号高温再热蒸汽母管位于平衡小低端管座下方(标高46 m)曾发生2次泄露事故,第1次是在甲侧平衡小管低端管座下方约100 mm处,泄漏点为一36 mm长的周向裂纹;第2次是在乙侧平衡小管低端管下方约13

3、0 mm处,泄漏点是一42 mm长的周向裂纹。对该两管段作UT,发现裂纹较多,且都分布在平衡小管座的正下方,裂纹大致平行,周向长度最大为60 mm。针对A2号炉再热蒸汽母管泄漏事故,利用机组大修机会分别对A3号机组和A1号机组的再热母管平衡小管低端管座及附近母材(标高46 m)、电动主汽门前后疏水管管座及附近母材、导汽管管座及附近母材等进行了探伤检查,检查结果除再热母管发现裂纹外,其余部件未发现裂纹;两台炉的再热母管的裂纹数量均较A2号炉的少,且扩展深度也浅(5 mm深);而甲、乙两侧裂纹数不同,甲侧明显多于乙侧,扩展深度也稍高于乙侧。2 裂纹性质对A2号炉高温再热蒸汽母管第2次泄漏管段进行取

4、样分析,试验分析结果如下:(1) 裂纹属热疲劳裂纹,见图2、图3。机组运行中,因工况突然变化,平衡管中的饱和水回流,使再热蒸汽管道内壁的温度骤然降低,产生大的热应力;(2) 随饱和水回流次数增加,管道内逐渐萌生裂纹和裂纹增大;(3) 对疲劳裂纹扩展寿命和疲劳裂纹萌生寿命分别估算,得出总疲劳寿命约为5 000周次。3 裂纹形成的原因A2号炉乙侧再热蒸汽母管中裂纹带长278 mm,宽36 mm,由此可断定饱和水量较大,否则不可能形成如此宽的裂纹带。按再热母管约5 000周次的疲劳寿命计算,以平衡小管每排1次饱和水到再热蒸汽母管管壁上而引起母管发生疲劳为1周次,则A2号炉乙侧平衡管从投产至今约15

5、h向母管排1次饱和水,使母管产生1次热疲劳。显然,在机组运行中,这种情况很难出现,因为平衡小管管内有蒸汽流动,即平衡小管内不断有热量补充,管内蒸汽就很难形成饱和水。因此,饱和水应在平衡管受到冷却(保温不好)及机组启停时产生。综合分析认为裂纹的形成与下列因素有关。图2 纵向剖面裂纹形态 (略)图3 再热母管内壁裂纹形貌(1) 安全门连通管的布置表1为安全门连通管数据。如图1及表1所示,安全门连通管从再热母管引出后,需经5,6个弯头,约20 m的长度才到再热安全门;由于连通管中平衡小管长度较长、管径小及弯头数多,使连通管内的蒸汽流动不畅,在安全门关闭时,该连通管即相对成为死管;在机组启停时,如此长

6、的管段其管内蒸汽极易受到管壁的冷却而形成饱和水;连通管越长,则热损失越大,越容易形成饱和水,而且形成饱和水量也就越多,由于A2号炉连通管比A1号炉的长,因此,A2号炉再热母管先发生泄漏。(2) 接头型式原设计平衡小管与蒸汽母管的进出口接头型式为直插式,无套管。从管内壁水印可看出,平衡小管中的饱和水沿着母管开口侧的内壁往下流;在进口侧该种接头形式不易在接头附近形成积水,因而不易产生疲劳裂纹;而在出口侧,由于母管内壁温度远高于饱和水的温度,平衡小管内的积水在流到母管时受到加热汽化,但同时母管受到水的冷却而产生热疲劳。(3) 平衡小管长度及弯头数量平衡小管长度增加,则流阻增大,热损失也大,管内易积水

7、;同样的,弯头数增多,流阻增大,热损失也大,也容易产生积水。表2为平衡小管的有关数据统计。从表中可知,A2号炉平衡小管无论是弯头数还是长度均比A1号炉多,这也是A2号炉再热母管先发生泄漏的原因。(4) 平衡小管的保温现场检查发现,A1,2,3号炉再热蒸汽平衡小管外层铝皮及保温石棉部分脱落,保温石棉不够厚、也不够严密(部分管段已有锈蚀现象),这些都造成管子保温效果差,从而使管内产生积水。(5) 机组启停次数及运行时间随着启停次数及运行时间的增加,则热疲劳周次增加,裂纹扩展加快。4 改进措施及效果依据裂纹形成原因的分析结果,采取了相应的改进措施。除机组启停次数难以控制以外,主要措施包括:(1) 减

8、少管子长度和管子弯头数量。对原平衡小管布置方式进行重新设计,弯头数量减少到3个,长度变为30 m。(2) 改变保温方式。用硅酸铝替代原来的石棉作为保温,并设两层保温。(3) 改进再热蒸汽母管侧的接头方式。管座加一套管,并伸进母管内约10 mm,避免管内可能产生的疏水直接流到母管内表面。经过多年的运行实践,实施改进后的效果非常明显。对原产生裂纹的部位及母管下弯头进行多次探伤检查,均未发现裂纹等缺陷信号,有效地提高了机组设备运行的安全性及可靠性。5 结 论(1) 再热蒸汽母管泄漏的根本原因是热疲劳裂纹所致。(2) 安全门连通管的结构布置不合理,以及平衡小管与蒸汽母管的进出口接头型式不当,是再热蒸汽母管产生裂纹的直接原因。平衡小管长度过长、弯头数量过多以及保温效果差,是造成母管

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