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文档简介
1、提高坡屋面混凝土施工质量浙江XXX建设集团有限公司XXX二期QC小组引言:斜屋面以其良好的立面建筑效果和优越的排水能力,不仅在别墅建筑中得以应用,高层建筑也广泛采用了斜屋面的形式。但由于斜屋面较平屋面形式复杂,结构施工质量难以保证,防水设防难度大,因此斜屋面一旦出现渗漏,维修非常困难,给使用者带来极大麻烦。因此要在源头,即混凝土斜屋面浇筑过程中要严格控制施工工艺,以减少裂缝、蜂窝状空隙的出现,避免先天缺陷。一、工程概况:本工程为杭政储出(2011)26号地块商品住宅二期工程,位于XXX市丁桥镇XXX村,东至XXX路,西至天山路延伸段,南至天丰路,北至天山路。本工程由5-11#楼(共7幢22-2
2、4F层高层住宅)及2#地下车库组成,总建筑面积140830平方米。本工程屋面为现浇钢筋混凝土坡屋面,其结构造型复杂,由若干斜屋面交接而成,细部处理较多,屋面坡度均在18°以上,对混凝土的浇筑存在较大困难。屋面板的厚度为130mm,混凝土为C25。建设单位:XXX嘉浩房地产开发有限公司监理单位:浙江XXX工程咨询有限公司设计单位:XXX设计集团股份有限公司勘察单位:浙江XXX勘察研究院有限公司施工单位:浙江XXX建设集团有限公司2、QC小组概况(附表1、附表2)1.小组组成小组概况附表1课题名称 提高坡屋面混凝土施工质量 成立时间 XXX年5月注册号 JL-QC-XXX-03 活动时间
3、 XXX年5月XXX年11月 1 / 13课题编号 JL-QCkt-XXX-03 平均接受TQC教育 均接受 48小时以上课题类型 现场型 小组人数 9人小组名称 XXX二期QC小组 平均年龄 30岁小组成员简介附表2序号 姓名 性别 组内职务 学历 职称 执行内容1 XXX 男 顾问 本科 高级工程师 技术指导2 XXX 男 组长 本科 中级工程师 组织、协调3 XXX 男 副组长 本科 中级工程师 全面管理4 XXX 男 组员 大专 助工 组织方案实施5 XXX 男 组员 大专 助工 资料整理6 XXX 男 组员 大专 助工 表格制作7 XXX 男 组员 初中 电焊工 现场实施8 XXX
4、男 组员 初中 泥工带班 现场实施9 XXX 男 组员 初中 木工带班 现场实施制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年5月15日三、选题理由理由一、贯彻公司管理方针,树立XXX形象,创建精品工程,增强顾客满意度。理由二:根据一期已浇筑坡屋面现状,发现有较多的质量缺陷,对屋面的使用功能影响很大。理由三:由于本工程单元楼较多,且全为坡屋面,而屋面质量问题导致的渗水现象是如今业主投诉的重点,因此保证坡屋面的施工质量是本项目的重中之重。理由四:坡屋面的砼质量控制一直都是施工中的一个难题,现如今坡屋面结构越来越普遍,攻破这个难题并形成成熟的施工工艺迫在眉睫。四、现状调查斜屋面现浇混凝土结构施
5、工因坡度较大,在振捣过程中经常发生砼滑落、松散、离析现象,混凝土密实度难以控制,容易引发裂缝,易造成质量缺陷,留下渗漏隐患。为了提高坡屋面混凝土的施工质量并确定此次活动目标,小组成员于XXX年6月对XXX一期主体的坡屋面现场随机检查400个点,发现现浇混凝土坡屋面的主要质量问题有:表面平整度差、蜂窝、麻面、漏筋和裂缝等。现将影响坡屋面混凝土浇筑质量的项目进行调查、实测,发现不合要求点共有72个,合格率为82%。我们对这些不合格点进行汇总、分析,检查情况统计如下附表3、附表4:坡屋面混凝土施工质量调查表 附表3序号 检查项目 不合格点 不合格率(%)1 混凝土表面平整度 31 432 砼蜂窝麻面
6、 18 253 坡屋面板厚度 10 13.94 混凝土表面裂缝 5 6.95 混凝土表面露筋 4 5.66 其他 4 5.6合计 72 /制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年6月20 日根据以上调查表进行归纳整理,得出以下不合格项目频数表:附表4序号 检查项目 频数 累计频数 频率(%) 累计频率(%)1 混凝土表面平整度 31 31 43 432 砼蜂窝麻面 18 49 25 683 坡屋面板厚度 10 59 13.9 81.94 混凝土表面裂缝 5 64 6.9 88.85 混凝土表面露筋 4 68 5.6 94.46 其他 4 72 5.6 100 合计 72 / / /制
7、表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年6月20 日根据统计表画出排列图见附图1附图1 坡屋面混凝土施工质量问题项目排列图制图人:XXX 审核人:XXX 制图日期:XXX年6月25日从上述排列图可以看出混凝土表面平整度和蜂窝、麻面是坡屋面混凝土施工质量的控制重点,其累计频率达68%,只要全力解决这两个缺陷,那么坡屋面混凝土的施工质量合格率就能达到(400-72+31+18)/400*100%=94.2% > 92%五、预期目标根据现状调查,为切实提高坡屋面混凝土施工质量,使主体结构顺利通过混凝土结构工程施工质量验收规范的验收。本QC小组对坡屋面混凝土工程进行深入的研究活动,并确定
8、此次QC活动的目标:力争使坡屋面混凝土施工质量合格率由活动前的82%提高到活动后的92%以上(附图2)。100.0%92%80.0%60.0%82%活动前活动40.0%20.0%后0.0%活动前 活动后附图2 目标设定目标柱状图制图人:XXX 审核人:XXX 制图日期:XXX年6月30日六、分析原因小组成员通过查阅资料、现场调查,运用头脑风暴法对此次活动目标进行讨论分析,绘制关联图整理出8条末端因素(附图3):附图3 原因分析关联图制图人:XXX 审核人:XXX 制图日期:XXX年7月30日七、要因确认针对上述8条末端因素,小组通过调查、观测,列出了要因确认计划表(附表5):要因确认计划表 附
9、表5序 是否 末端因素 确认内容 确认方法 确认标准 负责人 确认时间号 要因是否全部经教育培 工人培训教 XXX年7月21 训,施工质量的了 调查分析 全体考核通过率100% XXX 要因 育不到位 日解情况砼浇筑顺序 砼浇筑有可行性措 有可操作性措施,交 XXX年7月42 不合理,措施 现场调查 XXX 要因 施和方案 底内容完善 日不完善模板周转次 屋面模板质量和周 模板周转次数控制5次 XXX3 现场调查 201年7月8日 要因数多 转次数记录 以内 技术交底不 XXX XXX年7月9 非要4 技术交底记录 现场调查 技术交底完整到位 日 因 每道墙柱的振捣记 振捣间距控制振捣半 XX
10、X年7月27 非要5 漏振 现场调查 XXX录 径1.5倍以内 日 因 模板支设不 模板方案是否能达到 XXX年7月20 非要6 模板支设方案 调查分析 XXX当 施工质量要求 日 因 混凝土供应 对砼供应站骨料进行 XXX年7月27 非要7 混凝土质量 调查分析 XXX站控制不严 严格控制 日 因 标高控制线 仪器重新进行校正、 XXX年7月21 非要8 测量控制 调查分析 XXX不准 现场复核 日 因制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年7月30日要因确认一:工人培训教育不到位。【确认方法】对施工班组人员进行专门培训并进行考核。【标 准】项目部制定考核标准,全体考核通过率100
11、%。【实测】项目部制定了考核标准,并于XXX年7月2日对施工班组(共18人),分别进行理论知识及操作技能岗位考核。根据考核情况,岗位考核通过率是85.0%,未达到标准100%通过的要求。【结 论】要因。要因确认二:砼浇筑顺序不合理,措施不完善。【确认方法】对斜屋面浇筑顺序和交底资料进行调查。【标 准】有可操作性措施,技术交底完善。【实测】斜屋面砼浇筑与平屋面浇筑顺序区别大,没有可操作性措施,混凝土沿屋面产生严重的自流堆积现象。【结 论】要因。要因确认三:模板周转次数多【确认方法】现场调查模板周转次数。【标 准】模板周转次数控制5次以内。【实测】由于屋面工程是最后一次大面积现浇混凝土施工,工地模
12、板周转次数已达到8次。【结 论】要因。要因确认四:技术交底不到位。【确认方法】检查技术交底记录,并考核施工班组。【标 准】技术交底记录完整,考核合格。【实测】现场对施工班组的操作人员进行调查了解情况,QC小组组织了施工班组的全体人员进行了技术交底考核,都满足要求。【结 论】非要因。要因确认五:漏振【确认方法】现场检查记录【标 准】按标准对每一块梁板进行有效振捣,振捣间距控制振捣半径1.5倍以内。【实 测】QC小组成员对每一位振动棒工人进行监督检查,发现基本无漏振现象。【结 论】非要因。要因确认六:模板支设不当。【确认方法】检查模板方案及现场支设情况。【标 准】模板方案达到施工质量要求。【实 测
13、】QC小组成员对现场模板支设进行检查,发现模板支设按方案实施。【结 论】非要因。要因确认七:混凝土供应站控制不严。【确认方法】派专人对供应站的混凝土进行塌落度检查。【标 准】塌落度符合设计要求。【实 测】经过现场检查,混凝土的塌落度能满足设计要求。【结 论】非要因。要因确认八:标高控制线不准【确认方法】对仪器和标高进行复核。【标 准】仪器和标高在误差允许范围之内。【实 测】将仪器送至专业维修点进行校正,最后对标高进行复核,发现均在误差范围之内。【结 论】非要因。八、制定对策QC小组针对影响坡屋面混凝土施工质量的3条主要因素,制定了相应的对策,具体见下表(附表6):对策表 附表6序号主要原因 对
14、策 目标 措施地点负责人完成日期1工人培训教育不到位。强化对班组培训教育。人员考核通过 率100%。1、制定培训计划、培训课程。2、对施工人员进行培训。会议室沈钟平XXX年8月5日1、 在方案中明确混凝土2砼浇筑顺序不合理,措施不完善制定专项施工方案并交底到位确保混凝土振捣密实,无蜂窝、麻面现象浇筑顺序、分段、相接浇筑2、 振捣采用点振法,要求工长在浇筑中全程监督现场周衍会XXX年8月10日3模板周转次数多。严格控制模板周转次数。模板周转次数控制在5次。与工地技术员、监理共同监督,控制模板周转次数。现场XXXXXX年8月12日制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年8月15日九、对策
15、实施实施(一)强化对班组培训教育对所有操作及管理人员进行培训、授课。课程内容包括相关技术标准规范、技术手册及同类工程的施工实践经验,使培训教材内容扎实、可操作性强,从理论知识、技能操作对施工人员进行强化培训。完成授课培训后,QC小组以考试的形式对18名施工人员进行考核,考试分理论知识和操作技能。实施效果:经过两天的强化培训,使工人对坡屋面施工难点有了进一步的了解,强化了质量意识。班组的考核结果优良率也达到100%,达到了对策目标。实施二:明确混凝土浇筑顺序、分段、相接浇筑,完善措施为避免在浇筑过程中板面钢筋下陷,保证板筋的有效高度,在双层钢筋网之间增设有效的钢筋马凳支撑,钢筋为10,间距不大于
16、1000mm*1000mm,同一方向上支撑不少于2道,且距板筋末端不大于150mm。按斜长每0.9m,沿坡屋面设置一道钢丝网,钢丝网与板面进行固定,以确保混凝土往下坠流时钢丝网能够截住混凝土;同时将钢丝网盖压在混凝土表面,避免混凝土往下坠流时造成屋面板板厚不均匀。本工程的坡屋面是多坡相接,为保证屋脊的混凝土厚度和线条分明的观感质量,在每条线条上设置一道10的钢筋,脊钢筋下部用钢筋头焊接支撑,支撑间距为500800mm且每根不得少于3个支撑点,上表面即为混凝土面。在大面处以脊钢筋为控制线增设大面的脊钢筋(拉线处理),板面脊钢筋按3000mm间距设置,等设置完成后用板厚来校核导轨是否设置准确,屋面
17、板厚130mm,最大偏差不得超过5mm。明确混凝土的浇筑顺序,由下往上,逐段台阶式浇筑,混凝土浇筑采用点振法,沿屋檐外环线开始以500mm的宽度环线顺时针进行混凝土浇筑,并在最初浇筑的混凝土初凝前进行交圈,然后按宽500mm的环线进行第二轮浇筑,逐渐向屋脊靠近,完成整个屋面混凝土的浇筑施工,在浇筑过程中设专人控制。实施效果:通过专项施工方案中对混凝土浇筑顺序的明确要求,采用钢丝网隔断,防止混凝土坠流,使整个浇筑过程有条不紊,同时采用点振法对混凝土进行振捣,使混凝土达到密实、均匀的施工质量。实施三:严格控制模板周转次数为提高坡屋面现浇混凝土的施工质量,QC小组成员与8月10日在工程现场召开会议,
18、根据工程进度,合理安排模板更换。项目部配合本QC小组与8月10日至10月22对本工程实施全程监控,严格控制模板周转次数,到达坡屋面混凝土施工完毕后,模板周转次数均控制在5次以内。(附表7)模板周转调查表 附表7楼号 模板周转次数 验证人 时间6# 4 XXX XXX年6月20日7# 4 XXX XXX年6月16日8# 4 XXX XXX年6月11日11# 5 XXX XXX年7月5日制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年10月22日十、效果检查效果(一)质量效果XXX二期工程主体完工以后,小组成员对坡屋面混凝土施工质量进行检查验收,共抽查400个点,合格点数372个,不合格点数28
19、个,合格率达到93%,达到了预期目标(附表8)。活动实施后不合格项目频数表 附表8序号 检查项目 频数 累计频数 频率(%) 累计频率(%)1 坡屋面板厚度 8 8 28.6 28.62 混凝土表面裂缝 6 14 21.4 503 混凝土表面平整度 5 19 17.9 67.94 砼蜂窝麻面 3 22 10.7 78.65 混凝土表面露筋 3 25 10.7 89.36 其他 3 28 10.7 100 合计 28 / / /制表人:XXX 审核人:XXX 制表日期:XXX年10月30 日活动后根据以上频数表画出排列图见(附图4)附图4 坡屋面混凝土施工质量问题项目排列图制图人:XXX 审核人
20、:XXX 制图日期:XXX年11月2日对策实施前后实测合格率对比目标柱状图(附图5)100% 93.00%95%92.00%90%85% 活动前82.00%目标80%活动后75%70%65%活动前 目标 活动后附图5 目标柱状图制图人:XXX 审核人:XXX 制图日期XXX年11月2日从上表可以计算出合格率为93%,已经达到了我们制定的目标,这说明我们制定的措施是有效的。效果(二)经济效果通过本次QC活动,屋面混凝土施工质量得到显著提高。与以前工程相比,砼板基本无须再进行水泥砂浆找平,可以直接进行防水卷材的铺贴,并且减少了大量的剔除、修补和清理工作,节省了大量的人工和材料。经过项目部工程处财务部门核算,减去QC小组支出费用800元,共节约资金约95200元,同时加强了结构自防水质量。节约成本计算如下:一、人工、材料QC活动后比QC活动前减少了大量的剔除、修补和清理工作,同时节省了混凝土、砂浆等材料。节约费用如下:人工:10×4×150=6000(元)每个屋面节约人工10工日;共4个屋面,人工费150元/工日。材料:经大概核算,节约材料15元/,共节约材料费用为90000(元)二、节约费用合计6000+90000-800=95200(元)效果(三)无形效果1、屋面混凝土施
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