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文档简介

1、制氢装置中温变换与低温变换部分工艺管理和操作规程1.1 中温变换低温变换部分的任务与主要工艺指标1.1.1 中温变换低温变换部分的任务本部分的目的是将转化气中 CO 在催化剂的作用下与水蒸汽反应,变换成CO2 和 H2,使得低变气含CO v 0.3%。以提高产氢率降低原料消耗。1.1.2 中温变换低温变换部分的主要工艺指标(1)中温变换反应器入口温度350370C出口温度412C入口压力2.83MPa出口压力2.80MPa空速2000h-1床层最高温度 450 C出口 CO 含量 v3%2)低温变换反应器入口温度 205215 C出口温度 215C床层最高温度230 C出口 CO含量v 0.3

2、%空 速 2000h-1 入口压力 2.77MPa 出口压力 2.74MPa1.2 中温变换反应器 R2003 入口温度的调节 中温变换反应是放热反应, 中温变换的目的是提高变换反应的速率, 在实际生产中, 只 要能达到工艺指标(中变出口CO含量v 3%)。中温变换反应器入口温度是通过转化气蒸汽发生器 E2001 管程转化气出口温控 TC7202 来调节的。 因此在实际操作中, 操作人员要根据中变反应器床层温度的变化来调节中变入口 温度。影响中温变换反应器 R2003 入口温度的因素:( 1 )转化炉操作的影响 转化炉出口温度直接影响到中变入口温度, 所以转化炉燃料气压力、 流量、燃料气调节

3、阀是否失灵以及火嘴燃料效果等都会引起转化炉出口温度的波动,从而影响中变入口温度。( 2)催化剂结焦的影响 催化剂层结焦不是很严重时, 会造成反应器局部温度上升。 这是因为催化剂结焦, 阻力 大,气体流动困难,故不能将这处的热量带走,造成温度局部上升。若催化剂层结焦严重, 气体更难通过,则形成气体偏流或短路,使壁温升高。( 3)催化剂的活性 在新装催化剂使用初期, 催化剂活性好, 由于中温度变换反应是放热反应, 温升大;随 着催化剂使用时间的延长,活性降低。因此,在实际操作中,要根据催化剂活性周期,认真 控好TC7202。在满足CO含量指标的前提下,使用初期,反应器入口温度可适当降低,使 用后期

4、,反应器入口温度可相对提高一些。( 4)转化气蒸汽发生器 E2001 。这个换热器的运行状况会影响中温变换反应的温度, 当它内漏时, 使中温变换温度急剧下降,发现这些现象,操作人员要及时报告值班及调度。(5 )仪表故障当发生仪表故障,必然使中变温度波动(上升或下降),操作人员要及时请仪表工修理, 同时,TC7202改现场手动操作。1.3低温变换反应器R2004入口温度的调节低温变换反应是放热反应, 温度低有利于CO转化成CO2,即有利于提高 CO的变换率,只要能达到工艺指标(低变出205215C。E2002管程出口中变气温控E2002壳程脱盐水量,从而达这是因为催化剂结焦,阻力低温变换的目的就

5、是提高提高CO的变换率。在实际生产中,口 COV 0.3%),就尽可能降低操作温度,低变温度一般采用 低温变换反应器入口温度是通过锅炉给水第二预热器TCA7301A 来调节。TCA7301A 为三通调节阀,它控制进入 到调节低温变换反应器入口温度的目的。影响低温变换反应器 R2004入口温度的因素:(1)催化剂结焦的影响催化剂层结焦不是很严重时,会造成反应器局部温度上升。大,气体流动困难,故不能将这处的热量带走,造成温度局部上升。若催化剂层结焦严重,气体更难通过,则形成气体偏流或短路,使壁温升高(2) 催化剂的活性在新装催化剂使用初期,催化剂活性好,由于低温度变换反应是放热反应,温升大;随着催

6、化剂使用时间的延长,活性降低。因此,在实际操作中,要根据催化剂活性周期,认真 控好三通调节阀TCA7301A。在满足CO含量指标的前提下,使用初期,反应器入口温度可 适当降低,使用后期,反应器入口温度可相对提高一些。(3) 脱盐水第二加热器 E2002这个换热器的运行状况会影响低温变换反应的入口温度,当它内漏时,使低温变换温度急剧下降,发现这个现象,操作人员要及时报告值班及调度。(4 )仪表故障当发生仪表故障,必然使低变温度波动 (上升或下降),操作人员要及时请仪表工修理, 同时,将TCA7301A改现场手动操作。1.4V2003的操作压力控制操作第一分水罐压力直接由装置前部分压力决定,外操在

7、巡检过程中应检查V2003现场压力显示是否正常,对出现压力显示异常的情况,及时报告班长,考虑是否更换压力表。液位控制操作设计罐容(60%液位),m3正常液位操作指标,%报警操作液位指标,%1.0424530 70控制原理由DCS液位控制回路LC7307自动调节,保证 V2003内有一定液位的罐容达到缓冲的 要求,保证进出物料平衡。控制原则控稳V2003液位,避免因V2003液位低而使高压氢气窜至 T2001排放大气,确保V2003 液位在安全指标范围内。非正常操作影响因素控制操作影响因素控制操作1、仪表故障:液位测 量假信号或液位指示 失灵。1、内操将LC7307由自动调节改为手动调节。2、内

8、操联系仪表处理。3、外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节大小副线开度,控稳 V2003液位。2、液控阀 LV7307失 灵。1、 外操与内操联系好,将LV7307改副线操作,根据现场液位显示,调 节大小副线开度,控稳 V2003液位。2、内操联系仪表处理。3、水碳比发生变化1、内操将LC7307由自动调节改为手动调节。2、外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节大小副线开度,控稳 V2003液位。4、入口温度发生变化1、内操将LC7307由自动调节改为手动调节。2、外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节大小副线开度,控稳 V2003液位。5、原料组分发生变化1、内操将LC7307由自动调

9、节改为手动调节。2、外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节大小副线开度,控稳V2003液位6、换热器运行状况的 好坏1、内操将LC7307由自动调节改为手动调节。2、外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节大小副线开度,控稳V2003液位143温度控制操作设计温度,C操作温度,C195163第一分水罐的温度受低压蒸汽发生器E2010的直接影响,通过调节E2010跨线阀开度可以控制V2003入口温度,但是 0.45MPa低压蒸汽产量及后部温度也会发生变化。1.5V2004的操作压力控制操作第二分水罐压力直接由装置前部分压力决定,外操在巡检过程中应检查V2004现场压力显示是否正常,对出现压力显

10、示异常的情况,及时报告班长,考虑是否更换压力表。液位控制操作设计罐容(60%液位),m3正常液位操作指标,%报警操作液位指标,%1.0424030 50控制原理由DCS液位控制回路LC7301自动调节,保证 V2004内有一定液位的罐容达到缓冲的 要求,保证进出物料平衡。控制原则控稳V2004液位,避免因V2004液位低而使高压氢气窜至 T2001排放大气,确保V2004 液位在安全指标范围内。非正常操作影响因素控制操作1、仪表故障:液位测量 假信号或液位指示失 灵。1、内操将LC7301由自动调节改为手动调节。2、内操联系仪表处理。3、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳

11、V2004 液位。影响因素控制操作2、液控阀LV7301失灵。1、 外操与内操联系好, 将LV7301改副线操作,根据现场液位显示, 调节 副线开度,控稳 V2004液位。2、内操联系仪表处理。3、现场液位计破裂1、外操关闭现场液位计上下引线阀。2、内操加强系统压力的控制。4、水碳比发生变化1、内操将LC7301由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2004 液位。5、入口温度发生变化1、内操将LC7301由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2004 液位。6、原料组分发生变化1、内操将LC730

12、1由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2004 液位7、换热器运行状况的好 坏1、内操将LC7301由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2004 液位温度控制操作设计温度,C操作温度,C195143第二分水罐的温度受锅炉水第一换热器E2003的直接影响,当中压汽包进水量发生变化时,第二分水罐的温度也随着发生变化。1.6 V2005的操作压力控制操作第三分水罐压力直接由装置前部分压力决定,外操在巡检过程中应检查V2005现场压力显示是否正常,对出现压力显示异常的情况,及时报告班长,考虑是否更换压力

13、表。液位控制操作设计罐容(60%液位),m3正常液位操作指标,%报警操作液位指标,%1.0424030 60控制原理由DCS液位控制回路LC7302自动调节,保证 V2005内有一定液位的罐容达到缓冲的 要求,保证进出物料平衡。控制原则控稳V2005液位,避免因V2005液位低而使高压氢气窜至 T2001排放大气,确保V2005 液位在安全指标范围内。非正常操作影响因素控制操作1、仪表故障:液位测 量假信号或液位指示 失灵。1、内操将LC7302由自动调节改为手动调节。2、内操联系仪表处理。3、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2005 液位。影响因素控制操作2、液控阀

14、 LV7302失 灵。1、 外操与内操联系好,将LV7302改副线操作,根据现场液位显示,调 节副线开度,控稳 V2005液位。2、内操联系仪表处理。3、现场液位计破裂1、外操关闭现场液位计上下引线阀。2、内操加强系统压力的控制。4、水碳比发生变化1、内操将LC7302由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2005 液位。5、入口温度发生变化1、内操将LC7302由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2005 液位。6、原料组分发生变化1、内操将LC7302由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联

15、系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2005 液位7、换热器运行状况的 好坏1、内操将LC7302由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2005 液位1.163温度控制操作设计温度,C操作温度,C17080第三分水罐的温度受无盐水换热器E2004及低压蒸汽发生器 E2005的直接影响,当无盐水流量发生变化时,分水罐温度也会发生变化。1.7V2006的操作压力控制操作第四分水罐压力直接由装置前部分压力决定,外操在巡检过程中应检查V2006现场压力显示是否正常,对出现压力显示异常的情况,及时报告班长,考虑是否更换压力表。液位控制操作设计罐容(

16、60%液位),m3正常液位操作指标,%报警操作液位指标,%1.0422010 30控制原理由DCS液位控制回路LC7303自动调节,保证 V2006内有一定液位的罐容达到缓冲的 要求,保证进出物料平衡。控制原则控稳V2006液位,避免因V2006液位低而使高压氢气窜至 T2001排放大气,确保V2006 液位在安全指标范围内。非正常操作影响因素控制操作1、仪表故障:液位测 量假信号或液位指示 失灵。1、内操将LC7303由自动调节改为手动调节。2、内操联系仪表处理。3、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2006 液位。影响因素控制操作2、液控阀 LV7303失 灵。1、

17、 外操与内操联系好,将LV7303改副线操作,根据现场液位显示,调 节副线开度,控稳 V2006液位。2、内操联系仪表处理。3、现场液位计破裂1、外操关闭现场液位计上下引线阀。2、内操加强系统压力的控制。4、水碳比发生变化1、内操将LC7303由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2006 液位。5、入口温度发生变化1、内操将LC7303由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2006 液位。6、原料组分发生变化1、内操将LC7303由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调

18、节副线开度,控稳V2006 液位7、换热器运行状况的 好坏1、内操将LC7303由自动调节改为手动调节。2、 外操与内操联系好,根据现场液位显示,调节副线开度,控稳V2006 液位温度控制操作设计温度,C操作温度,C17344第四分水罐的温度受空冷器E2006A/B/C的直接影响,可以通过开停空冷器来控制V2006入口温度。1.8 V2007的操作压力控制操作设计压力,MPaV2007操作压力,MPa安全阀SV2003定压,MPa2.882.22.52.88控制原理由DCS压力控制回路 PC7302自动调节由V2007的出口压力。当压力高于给定值时, PC7302超压打开,当压力低于给定值时,PC7302自动关回。控制原则

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