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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上龙东煤矿“一通三防”汇报材料 一、矿井通风系统 龙东煤矿具有完整独立的通风系统,全部实现分区通风,矿井内各地点风速符合规程规定要求,通风系统稳定、合理、可靠,通风设施、设备齐全,矿井通风能力能够满足生产需要。矿井通风网络符合煤矿安全规程的要求,采掘工作面通风系统完善、合理,不存在违反规定的串联通风、扩散通风、采空区通风现象。井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所实现独立通风;杜绝微风、无风和采用老塘通风作业,实现了矿井安全高效、合理集中生产。目前,矿井计算需风量为5178m³/min,实际进风量为5433m³/min,矿井总回风量为5609m

2、9;/min,矿井总排风量5741m³/min,矿井负压2280Pa,矿井东翼为最长通风流程,计12500m,矿井等积孔2.6m²,矿井有效风量率为95.7%。在优化巷道布置方面,加强巷道的修复工作,按时完成公司下达的全年巷道维修计划,确保通风巷道有效的通风断面,巷道失修率符合规定;每月按规定组织通风系统隐患排查、系统审查。主要通风机的反风设施每季度检查一次,有记录可查;按规定完成了2014年度矿井反风演习,各地点及主要通风机的供风量在风流方向改变后,均不小于正常风量的40%,符合煤矿安全规程规定,测点反风后与反风前风量比最低达66.72%;目前,矿井有风门23组,调节31

3、道,所有风门及调节设施均使用阻燃材质,设置合理,牢固可靠,均为永久设施;矿现有掘进工作面两个,即东翼机轨合一大巷及东翼回风巷炮掘工作面,均按要求安装并正常使用“三专两闭锁”装置;局部通风机的安装、使用及风筒管理均按龙东煤矿一通三防管理制度执行;局部通风机供电系统可靠,运转正常,无循环风现象。 二、矿井瓦斯防治系统根据苏经信煤炭(2014)748号文关于公布2014年度全省煤矿矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定结果的通知,龙东煤矿瓦斯相对涌出量为0.0021m3/t,瓦斯绝对涌出量为0.01 m3/min,二氧化碳相对涌出量为0.66m3/t,二氧化碳绝对涌出量为1.58m3/min,采区瓦斯最大

4、相对涌出量为0.56 m3/t。结论为:龙东煤矿为瓦斯矿井。我矿瓦斯涌出量极低,防治瓦斯事故的重点放在盲巷管理、采空区检查、“一炮三检”及“三人连锁放炮”管理、盲巷探险、瓦斯排放工作上。我矿已对井下所有盲巷进行了封闭,掘进工作面设计中的硐室长度不超过3m,从源头上消除了盲巷的产生;老采空区实行周检制并定期取样进行化验分析,工作面采空区每班检查不少于两次,未出现过瓦斯涌出量突然增加现象;“一炮三检”及“三人连锁放炮”制度执行到位,每次爆破前均报告调度室并经调度人员同意,实行巡回瓦斯检查制度,每月初编制有瓦斯检查设点计划,重点地点设专职瓦斯检查员,人员配备满足矿井安全生产的需要;盲巷探险及瓦斯排放

5、工作全部程序化,瓦斯排放均制定有针对性的措施并实行分级排放,并将长期封闭盲巷需要排放瓦斯的浓度上限提高到0.8%,探险及排放工作由总工程师现场指挥,巷道贯通符合规定;采掘工作面回风巷瓦斯浓度从未超过规定值,制定了瓦斯超限分析追究制度。3、 矿井安全监控系统矿井安装有KJ65N-F型安全监控系统。井下所有煤巷、半煤岩巷掘进工作面、采煤工作面均安装有甲烷传感器及其它传感器,数量齐全,位置安设到位,并进行了定期校验,数据准确,报警及时,断电可靠。安全监控系统均符合煤矿安全规程、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007)和江苏煤矿瓦斯防治暂行规定规定要求,监控台与矿调度台实现24

6、小时同台值守,系统运转正常,并与大屯公司、中煤集团公司联网。我矿均按流程对矿井安全监控系统出现的异常或报警进行了处置。四、矿井防灭火系统龙东煤矿开采的7煤层,2009年度由煤炭科学研究总院重庆研究院进行了自然倾向性鉴定,煤层自然倾向性为一类,属于容易自燃煤层。我矿西风井现建有注黄泥、粉煤灰两套注浆系统及压注二氧化碳系统。黄泥注浆系统安装有三台卧式清水泵,其中一台功率30Kw,两台功率15Kw,黄泥浆冲浆方式采用人工操作的高压水枪冲浆;粉煤灰注浆系统采用由槽罐车运输粉煤灰,随到随注;压注二氧化碳系统利用西风井地面压注二氧化碳装置,将灌装液态二氧化碳气化后压注至各相关地点。压注二氧化碳系统同两套注

7、浆系统共用同一管路,主干管路敷设到各采区甩道口,主干管路管径为4吋,支管敷设到分层开采的上分层工作面、放顶煤工作面和各个采空区密闭,做到随时可以注浆,注浆管管径:主干管不小于4吋,支管不小于3吋,工作面注浆管路为3吋。井下共安装注浆系统干管11659米、支管3225米,矿井注浆系统完善,运转正常。目前我矿仅有一个采煤工作面7163放顶煤工作面,实行压注液态二氧化碳、凝胶、阻化剂、均压等综合防灭火措施。龙东煤矿在西风井地面建有集中注浆站,西风井建有黄泥及粉煤灰两套注浆系统,设有2个水池,容积均为100m³;2个浆池,容积均为30m3。注浆站制浆能力为90m³/h。注浆系统主干

8、管路直径为4吋,支干管路直径为3吋。井下消防系统与防尘系统共用同一供水系统,消防器材和消防设施按照规定配备齐全。我矿采空区管理符合规定,共建造密闭墙70道,安设位置、质量、观测孔符合要求。五、矿井防尘系统2009年9月重庆煤科院,对7煤煤尘爆炸性进行了鉴定,经鉴定7号煤煤层挥发份为38.37%,煤尘具有爆炸性。目前,矿井地面有2个容积为200m3供水池,井下全部采用地面永久性防尘水池供水。供水源出口处全部安装水质过滤器,保证水的清洁,水中悬浮物含量不超过150mg/L,粒径不大于0.3mm,水的PH值在69.5,水质每半年进行一次分析化验,改变水源时重新化验。井下共有防尘管路约47085m,能

9、够覆盖全矿井防尘区域,大巷主要管路直径为5寸,采区主干供水管路采用4寸管路,掘进工作面及采煤工作面管路均采用3寸管。为做好巷道冲洗消尘工作,在皮带运输巷道每50m设一个三通,并配备有把哨和25m长的消防软管,其余巷道每100m设一个三通。矿井产尘点综合防尘措施落实到位,采煤工作面推广使用了智能喷雾系统,实现了割煤自动喷雾,降柱、移架同步自动喷雾,煤机装有内外喷雾,供水系统增设了加压泵,保证了煤机喷雾压力。回采工作面采用单向动压注水法进行预注水,注水孔采用封孔器封孔,两道出口30m以内各安设一道自动化、覆盖全断面的净化风流水幕,回风巷推广使用了捕尘网;炮掘工作面推广使用了声控爆破自动喷雾装置、触

10、控耙矸自动喷雾装置,实现放炮、耙矸作业的喷雾自动化,距工作面50m范围内安设一道自动化、覆盖全断面的净化风流水幕,距工作面20m范围内安设爆破自动喷雾装置;采、掘工作面供水管路入口处合适位置均安装了反冲式水质过滤器,确保水质满足井下防尘需要。井下煤流系统推广使用了自动化触控转载点自动喷雾装置,煤仓上口安装使用了防尘罩。该矿建立了巷道冲洗制度。每月下发巷道冲洗计划,对综合防尘区域进行细化,并落实到具体的施工单位,定期组织验收、严格考核。全矿共设置防尘净化水幕40道,转载点喷雾41处,主要进回风大巷、采区进回风巷安装主隔爆水槽10组,采掘工作面安装辅助隔爆水槽5组。建有粉尘分析室,配有测尘仪7台,

11、高精度天平2台。根据煤矿安全规程第七百四十条,我矿井下总粉尘每月测定2次,呼吸性粉尘每月测定1次,采掘工作面回风侧均安装了粉尘传感器,矿调度可以进行实时在线监测。目前,我矿矿井粉尘防治系统完善,防尘、隔爆设施完备,巷道实现了无积尘。六、煤矿“一通三防”安全制度、安全措施及安全生产责任落实情况。总体来看,“一通三防”安全制度、安全措施及安全生产责任在我矿落实到位。七、煤矿“一通三防”管理机构、管理制度和责任制健全情况,人员配备及仪器仪表配备维护情况情况。 我矿管理机构:由矿总工程师直接分管“一通三防”工作,矿设置了通风副总工程师1人,通风科科长1人、副科长3人、技术员2人、测风测尘员8人、专职瓦检员39人。通风科为“一通三防”管理职能部门,职工共有127人。2015年以来矿“一通三防”机构没有变化。存在的问题是,缺少技术副科长和技术员。目前执行的龙东煤矿“一通三防”管理制度共计30项,其中包括龙东煤矿“一通三防”技术管理体系及另行编制、执行的制

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