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文档简介
1、 电炉随钢流加料系统的实践与应用 本文主要介绍通过自主研发设计的独特的电炉炉后随钢流加料系统,实现在电炉出钢过程中随钢流加合金料,大大改善冶金了效果。经统计结果表明,LF炉造渣还原效率明显好转,成分掌握达标率上升8.5%,金属回收率提高2.52%,LF冶炼时间缩短5-7分钟,杜绝合金粘包底现象产生,最终提高了冶炼效率,释放LF产能。 电炉炉后随钢流加料系统是保证LF冶金效果的有效手段,国内各大炼钢厂炉后均配套相应下料系统。 太钢炼钢一厂碳钢线工艺流程为:EBT电炉+LF炉+VD+模铸,生产产品以火车车轴钢、车轮钢、模具钢等特种钢为主。50t偏心底电炉是由上世纪60年月传统出钢槽式电炉改造而来,
2、其偏心区大、现场炉后空间环境限制,始终没有实现随钢流加料系统设施。后经自主研发,结合太钢炼钢一厂的现场环境特点,设计出了适合炼钢一场现场环境特点的独特的随钢流加料系统,从而实现了偏心底电炉随钢流下料工艺,LF冶金效果改善显著。 随钢流下料系统的设计 为确保电炉加入合金熔化效果,降低LF炉金属料消耗,依据我厂工艺特点和现场化境,设计出了从合金库 电炉上料区 炉后待料仓 末端随钢流加料系统的多层级、简单的加料工序设备系统,最终在不影响钢包进出工位,不溅钢,不沾渣,易维护,自动智能操作的随钢流加料系统。 精炼效果改进 2.1LF第1试样的冶金效果: 原工艺下,合金直接加入钢包包底,靠电炉流钢冲刷混匀
3、,进工位送电12分钟左右取样分析合金成分,若电炉温度较低,包底合金未能完全熔化,存在粘包底现象,LF取样成分不正确。 渣料及合金随钢流加入后,充分利用电炉出钢过程钢水温度及搅拌效果,渣料及合金基本全部熔化。入LF炉后成渣速度快、合金熔化充分,送电5分钟取样具备代表性。 表1 LF取第1试样对比 项目对比时间合金熔化率(%)试样融合时间(min)随包加入10-14828-10随钢流加入5-698 1-2 通过表1可以看出,随钢流加料系统运行后,LF取第1试样时间缩短5-8分钟,合金能够完全熔化,为LF快速调成分及元素含量精确掌握供应前提。 2.2LF成分的精确掌握: 合金渣料随钢流加入后,LF成渣速度快,合金熔化完全,精炼取样成分波动减小,成分掌握精度较随包加合金提高8.5%。 2.3LF炉金属回收率上升: 脱氧剂随钢流先加入后,实现电炉出钢过程中充分脱氧,其它合金金属回收率明显提高,特殊为脱氧合金硅铁、高锰、钒铁的回收率较随包加入上升2.25%(见表2)。 表2 精炼金属回收率状况(%)
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