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文档简介

1、基于PLC实现的火电厂小汽机保护控制系统第2】卷第6期2006年11月热能动力T程JOURNALOFENGINEERINGFORTHERMALENERGYANDI)WERNOV.2(X)6艾章编:100l一2060(2OO6)O6056105基于PLC实现的火电厂小汽机保护控制系统李大中,倪玮强,李锦贤,郭召伟.(1.华北电力大学自动化乐,河北保定071003;2_大唐许昌龙岗发电有限责任公司,河南禹州461690)摘要:针对300MW机组给水泵小汽机保护系统采用PLC(可编程序控制器)设计了新的控制系统,替代了原继电器控制逻辑.该系统采用双CPU冗余热备和双电源供电设计,硬件结构简单,控制逻

2、辑由梯形图软件编程实现,替代了原继电嚣控制逻辑,大大提高了系统的平安可靠性,同时控制逻辑软件中新增设计了小汽机事故跳闸首出记忆功能,为系统的事故分析提供了依据.现场投运说明,该系统运行稳定,符合设计要求关键词:火电厂;小汽机保护;PI,C控制中图分类号:TK264文献标识码:A1引言火电厂给水泵小汽轮机系统是发电机组的重要组成局部,对于小汽机运行的安牟=保护地位十分重要,日前围内的一些大机组的小汽机保护控制系统还是基于常规继电器逻辑控制,由于继电器接点在长时间使用情况下,将会出现接点的粘连,打火放电或励磁线圈烧毁等现象,造成继电器接点误动或拒动,控制逻辑能静执行,使得系统的平安町靠性差,事故隐

3、患潜在,给整个发电机组的平安运行构成小汽机保护系统采用PLC控制器对原继电器保护控制系统进行的设计.2系统结构组成小汽机保护PLC控制系统构成如图l所示,PLC采用OmronCS1D系列模件¨.J,其中32点DO模件2个,32点DI模件3个,整个硬件系统使用了一个PLC主机架,为了提高PIJC系统的可靠性,采用双CPU冗余热备运行和双电源模件供电.收稿日期:20060417;修订日期:2(1060714作者简介:李人中(1961一),山西朔州人,牛北电力人学教授D0lD0IDIIDIIDI模l模I模I模l模件l件I件I件l件CPUI双机ICPUl电源l电源单元l控制l单元l模件l模件

4、A单元lBlAlB给水泵小汽轮机系统PIC编程器图1小汽机PI保护控制系统构成2,2I/O信号配置系统I/O信号包括两大类,即开关量输入DI信号和开火晕输出DO信号,其中DI信弓36点,DO信号26点.3保护控制逻辑软件设计小汽机保护系统控制流程如图2所示,基于该流程采用PLC编程软件设计的梯形控制逻辑主要包括以.F几局部.当1.2交流润滑油泵flj口力低(0.01,2.01)的时,延时5s(防止信号误动),发H交流润滑主油泵切换失败信号(6.03);润滑油供油母管油压低Il值A.B.c(o.02,2.02,4.00)3个测点,采用三取二逻辑,只要两个满足条件将发跳闸信号(6.05)的同时联肩

5、排烟风机(6.06)和直流泉EOP(8.04),并且产生事故追忆(8.05).如果润滑油箱油位低(0.00)将禁止投加热器(8.O0);交流润滑油泵出fJ母管油压低(2.oo)将联启1号泵(6.02),2几.泵(8.01)和启直流油泵EOP(8.02).如果直流油泵出口油压低?562?热能动力工程2006年(4.05)将联动排烟风机(8.03)同时产生报警信号(6.04).隔膜阀上部润滑油压低II值A.B.C(0.04,2.o4.4.04)3个测点也是三取二的逻辑,从而来确认小汽机跳闸卸隔膜ll卸润滑阀油压ll油压出记出记,/出记,/,出记出记BFPT已跳闸(6.07),证实小汽机已跳闸.其中

6、W0.证实小汽L已经跳闸的巾间点.YESYESMEH请求跳闸润滑油压低跳闸启排烟风机启EOP图2小汽机保护控制流程图小汽机排汽压力高II值A.B.C(0.03,2.03,4.02)3个测点,采用三取二逻辑,将报警信号(6.08)送至DCS,同时产生小汽机排汽压力高II值中问点(W0.02).小汽机排汽压力高(0.10)将报警,如果小汽机排汽压力高超驰指令(4.10)发出,将产生排汽压力跳闸超驰指令(W0.03),该信号同时自锁.小汽机复位运行二二上下压主汽门关到位一上Q集控室手动停机上就地手动停机上QMCS请求跳闸二二匹小汽机振动达跳闸值二二卫二小汽机偏心达跳闸值上排气压力高于大气压lQMEH

7、请求跳闸上Q电超速上Q轴向位移2个信号达跳闸值上Q1号2号交流润滑油泵油压都低上一小汽机排气压力高值在第l3步第l6步控制中,主要是埘上下压主汽门截止阀的开关控制,其中证实小汽机已经跳闸(W0.o4)的条件必须有,否那么无条件的操作将埘设备形成损害,当小汽机上下压主汽门截止阀关到位将产生小汽机高,低压主汽¨关到位(wo.07)信号,该信号起到一个小汽机排汽压力高跳闸信号(W0.08).一一一一一一一一妣釉一一母值呈_J一个压一两管第6期李大中,等:基于PLC实现的火电厂小汽机保护控制系统.563.根据小汽机轴向位移达跳闸值A.B.c(0.07,2.07,4.07)3个信号采用三取二逻

8、辑产生小汽机轴向位移大跳闸(W0.09)信号,小汽机振动达跳闸值信号(2.08)和小汽机偏心达跳闸值信号(4.08)分别产生小汽机振动达跳闸值跳闸(W0.10)信号和偏心种信号出现非正常状态都将导致小汽机跳闸.T一卜+O7l卜.07l-当MEH请求跳闸A.B(0.09,2.10)和电超速A.B(0.08,2.09)任意一个信号发出,都将产牛MEH跳闸请求信号(gO'0.12),而集控室DCS下发的MCS请求跳闸信号(4.09)和集控室手动停机按钮信号(4.06)和就地手动停机按钮信号(2.o4)都分别产生跳闸条件W0.13,W0.14和W0.15.2598一卜一一卜一一一一卜一一卜一以

9、上的12个跳闸条件均为或逻辑关系,任何一逻辑中我们把引起跳闸的条件全部引出,防止误动.由于小汽机跳闸将会导致整个机组的跳闸,为了便于小汽机跳闸后进行事故分析和原因查找,控制逻辑中设计了将l2个小机跳闸条件进行首出记一一一一一一日邕一一二-?564?热能动力上程2006征设计中采用了Keep模块,该模块实现的是一个功能增强型Rs触发器,并具有掉电保持功能.M口.E一KEEP(01.151.KEEP(011)"155'KEEP(0.l59i_'0fIKEEP(0l1)iW.1?O.强9.这里第38步和39步是小汽机跳闸指令至电磁阀(8.11,6.11)和小汽机跳闸指令至W

10、DPF显示(8.12),其中的FIRSTOUTZ(W1.13)是小汽机跳闸的一个闭锁条件,也是首出逻辑必须要用到的,因为当跳闸后,W1.13的常闭点将断开,以后引起的跳闸条件将不会在出现在逻辑中,这样就可以把跳闸的第一原因找出来.控制逻辑中12个首出跳闸信号,在同一PLC扫描周期内,假设有多个首出条件满足,那么从第一个首出之后的其它满足跳闸条件的首出都可以发出,且动作顺序就是程序的执行顺序,据此可看出之后的第二个扫描周期中产生的跳闸信号那么不能被苗出记忆,即进入下一扫描周期后,所有未发出首出的跳闸条件即使满足也将均被FIRSTOUTZ闭锁.在第38步巾,将小汽机复位(O.06)指令置于s端,而

11、将小汽机跳闸(W1.oo)条件置于R端,因为小机跳闸电磁阀为常带电,这两个跳闸电磁阀分别控制:润滑油压电磁阀,隔膜油压电磁阀,在正常运行时是常开的,当小汽机跳闸后,将用来卸掉回路油压.4现场调试与投运(1)将双机/单机模式开关设定成DPL(双机)(2)根据实际情况对运行CPU单元开关设定,右侧CPU运行状态就将开关拨到ACTRIGHT,左侧CPU运行状态就将开关拨到ACTLEFT.(3)将两个CPUUSE/NOUSE开关设定成USE,从而对应的CPU的供电就是ON.(4)设定双机单元上的通信开关,如果我们选用网络类型为ToolBus,将CXProgrammer连接到运行CPU的RS一232C端

12、n时,将双机模块的SYSMAC.WAY时,COMM开关没定成OFF.(1)检杏供电配线和电压没有问题,然后给电源模块加电.(2)确认双机单元上的DPLSTATUS指示器是否为绿色.(3)确认运行CPU单元的ACTIVE指示器为绿色.当PLC在PROGRAM模式时,通过Pc机或专用编程器中的CXProgrammer软件将控制软件下装到PLC的CPU单元.数据传送到运行CPU单元后,表示双机系统F在初始化,如,传送到运行CPU单出两个CPU单元之间有不一致,将发生双机确认错的不一致,其它错误应能被去除.完成4.3之后,将PLC在PROGRAM模式时,强制开关各种数字量,并确认相应的输出运行是否正(

13、下转第581页)第6期苏志刚,等:灰色软测量在球磨机料位检测中的应用?581?表3测试结果及误差(2)机理分析,且反映了球磨机大滞后的特性.数据1稳1-念le由表2和表3实验分析结果并结合实际工程,该软测量建模方法用于球磨机料位的预测效果是比较理想的,最大相对误差小于3%,相对误差平均值小于1.7%.5实验结果仿真通过球磨机全负荷试验获得大量的不同给煤工况下的稳态数据样本,用于训练非线性PIS模型的PLS的球磨机料位灰色软测量模型,用于无锡某电厂的球磨机制粉系统,试验时间为2005年1月24日,起始时间为09:24:43,数据采样问隔为3S,得到的由虚拟料位控制给煤机转速的变化趋势曲线,如图4

14、所示.由图4可以发现,用已建立的灰色软测量模型所预测到的球磨机虚拟料位随给煤机转速趋势符合萼爱图4料位随给煤机转速变化仿真曲线图6结论在分析了制粉系统球磨机筒1人J存煤量所受各种影响因素的情况下,本文提出了/火色一致关联法,运用非线性PLS回归方法首次实现了对料位的灰软测量建模口.实验结果说明,采用一致关联度法对辅助变量的选择是可行的;运用非线性PLS作为软测量建模方法其精度满足工程实际要求参考文献:1王东风.韩璞.基于RBF神经网络的球磨机负荷软测量J.仪器仪表,2002,23(3):31l313.2屈耀红,闰健围.曲线拟合滤波存无人机导航数据处理?I?的州J.系统上程与电子技术,2004(12):19121914.meAelingJ.ChemometricsandIntelligentLaboratorySystems,1989.7:5356.(辉编辑)(上接第564页)确.程序正常运行,小汽机各种信号有效,最后将PLC切换到MONITOR模式测试PLC运行,在此模式下,不能对程序强制.5结束语大型汽轮发电机组给水泵小汽机保护控制系统是关系到整个机组能否平安稳定运行的重要组成部分,采用PLC控制器替代小汽机保护系统中常规继电器控制逻辑是一种有效的控制方案.本文针对300MW机组小汽机保护系统,采用于系统采用了双CPU冗余热备运行和双电源供电设计,大大提高了保护控制系

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