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文档简介

1、发动机曲柄连杆机构故障检测与排除方法目录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc16558 发动机曲柄连杆机构故障检测与排除方法 PAGEREF _Toc16558 h 1 HYPERLINK l _Toc32757 一、活塞敲缸诊断与排除诊断与排除 PAGEREF _Toc32757 h 1 HYPERLINK l _Toc12655 二、活塞销响诊断与排除 PAGEREF _Toc12655 h 2 HYPERLINK l _Toc22592 三、连杆轴承响诊断与排除 PAGEREF _Toc22592 h 3 HYPERLINK l _Toc22145 四、整体式曲轴

2、主轴承响诊断与排除 PAGEREF _Toc22145 h 4 HYPERLINK l _Toc22096 五、曲轴轴向窜动发响诊断与排除 PAGEREF _Toc22096 h 5一、活塞敲缸诊断与排除诊断与排除 1、故障现象(1)发动机怠速运转时,发出“当、当”有节奏的响声;(2)异响随着发动机的温度升高而减小或消失; (3)发动机排出的烟色为蓝白色。 2、原因分析 (1)活塞与气缸壁配合间隙的影响 (2)连杆扭转的影响(3)连杆小端的销套与活塞销、连杆大端的轴承与轴径配合间隙合适时,活塞换向时,活塞就能从气缸的一侧平稳圆滑柔和地过渡到另一侧。如果维护时更换的活塞销与承套装配过紧或连杆轴承

3、与轴径装配过紧,均会使活塞在换向时不能平顺圆滑柔和地过渡,出现不随和的摆动,于是产生了活塞敲击声。 (4)其他原因活塞损伤和活塞反椭圆等也会引起敲缸。活塞径向间隙中无润滑油,活塞敲缸会更明显。3、故障排除 (1)如果活塞敲缸发生在早期故障期,多数是因活塞销衬套与活塞销或连杆轴承与轴径装配过紧,活塞销座孔与活塞销装配过紧或因活塞拉伤引起,这时应进行单缸断火实验,若断火后活塞敲缸声减小或消失,表明此缸有活塞敲缸,应进一步拆卸检查,并有针对性地进行排除。 (2)如果活塞敲缸发生在正常使用期,多数是连杆变形所致,这时也应进行单缸断火实验。若断火后活塞敲缸声略减但不消失,表明此缸的活塞敲缸是连杆变形引起

4、的,应进一步拆卸连杆,进行检查并校正。(3)如果活塞敲缸发生在损耗期,其响声不随发动机温度变化,排气管冒有蓝白烟,大多数是因活塞与气缸壁磨损导致配合间隙过大所致,应进行发动机大修或酌情排除。 如果发动机温度升高后,活塞敲缸响声减小或消失,可暂不修理,继续使用。二、活塞销响诊断与排除1、故障现象发动机运转时,能听到活塞销与配合副(活塞销座孔与活塞销、活塞销与销套)产生撞击发出尖锐的“咯儿、咯儿”响声,则为活塞销响,其响声在怠速略高时较为清晰。2、原因分析发动机工作时,活塞销承受着较大的冲击载荷,使活塞销与配合副压紧,在运转中产生磨损,随着使用时间的延长,磨损或因修理不当使配合间隙增大。当配合间隙

5、增大到一定程度,在活塞做往复运动时,其加速度大小和方向随活塞运动位置改变而变化,那么,活塞销与销套和活塞的压紧面也在改变,于是销与套在改变压紧面时发生撞击而产生响声。活塞销与配合副无润滑油时,响声会更明显。3、故障排除应解体进而查明,并有针对性地予以更换,使之配合间隙,符合要求。三、连杆轴承响诊断与排除(1)、故障现象当发动机工作时,发出“当、当、当”有节奏的金属敲击声;单缸断火后响声减小或消失;异响随负荷增大而加重;随转速提高而增大,有时伴有机油压力下降。2、原因分析(1)磨损。此外,连杆轴径润滑油孔堵塞引起润滑不良,加速了连杆轴承与轴径的磨损程度,增大了配合间隙。 (2)连杆螺栓松动。连杆

6、螺栓松动使连杆轴承与轴径配合间隙增大。 (3)发动机修理时,连杆轴承间隙配合不当而过大。3、排除方法 诊断时,应根据连杆轴承异响出现的时期和现象进行诊断。 若连杆轴承响发生在早期故障期或正常使用期,一般是个别缸异响为常见,多数是连杆螺栓松动,连杆轴承装配不当或个别润滑油路堵塞所致,这时应用单缸断火的诊断办法确定缸位。若单缸断火后连杆轴承异响减小或消失,说明此缸有故障。否则,表明其他缸有故障,应继续查明。 若连杆轴承响发生在耗损期,常见各缸连杆轴承均有响声,并伴有机油压力明显降低现象,说明各缸连杆轴承间隙均过大,应进行发动机大修。四、整体式曲轴主轴承响诊断与排除1、故障现象发动机突然加速时,会发

7、出沉重有力的“刚、刚”的金属敲击声,严重时机体发生振动,响声随负荷增大而增强;相邻两缸断火时,响声减弱或消失,伴着机油压力而下降。2、原因分析 曲轴主轴承响是因其轴承与轴径配合间隙过大。发动机在运转中,由于活塞顶部气体压力和活塞、连杆、活塞销产生的惯性力以及曲轴旋转产生的离心力,以上的力形成一个合力,这个合力使曲轴主轴径与轴承产生撞击而发出声响。引起曲轴主轴承与轴承径配合间隙过大的主要原因有:(1)曲轴主轴颈与轴承正常工作时发生磨损,使配合间隙增大,不过这种磨损比较平稳且缓慢,多发生在损耗期。由于发动机润滑系发生故障、润滑油品质差、发动机温度过高或负荷过大等原因造成润滑不良,便会加速曲轴主轴承

8、与轴径的磨损进程而使配合间隙增大。(2)曲轴主轴承盖螺栓松动而造成间隙增大。 3、排除方法 若曲轴主轴承响发生在早期或正常使用期,多数是由于个别轴承盖螺栓松动或主轴径润滑油路堵塞,使轴承异常磨损而间隙过大,这时可做临近两缸断火试验以确定异响轴承的缸位。若相邻两缸断火后异响声减小或消失,表明此两缸间轴承有异响。若曲轴主轴承响发生在损耗期,并伴有机油压力下降,表明各道轴承间隙均过大,应进行发动机大修。五、曲轴轴向窜动发响诊断与排除1、故障现象曲轴轴承窜动异响的现象与曲轴主轴承相似。2、原因分析 曲轴必须具有一定的轴向间隙,但是有了轴向间隙后,曲轴因受轴向力的作用会前后窜动。为了限制曲轴前后窜动,一般在曲轴上装有轴向限位止推垫。发动机工作时,曲轴旋转止推垫必然磨损,如果止推垫磨损变薄使轴向间隙增大到一定程度时,曲轴前后窜动造成撞击而发响。3、故障排除 曲轴窜动发响一般

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