仿真机答案汽机_第1页
仿真机答案汽机_第2页
仿真机答案汽机_第3页
仿真机答案汽机_第4页
仿真机答案汽机_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

EHAEHBMCC段EH油泵全部故障导致机组跳闸的事故预想。1)EH油箱油位低至-300mm,EH油箱漏油(0-1.发现油箱油位低后立即就地检查EH油箱油位(油EH(1.77mm(—A泵运行24A,出口压14.75MPa补油门开启后可维以下补油有效果 跳点,看是否能够进行堵漏,如无法处理,汇报值长 复位相关,记录好台账,汇报值长1)硬光字报EH油箱油位低EH油管道漏油(0—1)EHEH油系统,检查发现EH油母管压力降低,EH油泵电机电流增大(程100%EH油泵联启。检查油箱油位,发现管道。立即汇报值长EHEHEH检查各小机调门开度正常,A、B小机运行正常。EH油系统进行全面检查,检查各放油门、取样门EH油再生装置、蓄能器(底部若无法油箱油位急剧下降至-500mm或压力下降7.8MPa或油漏入热力管道中且补油无效时机组应EH油压力低一值,备EH油箱油位低至-300mm,EH油蓄能器底部放油门误开(正常油位-EHEH油系EH油箱补油,补油前应对EH油系统进行全面检查检查发现EH油蓄能器底EH油蓄能器底部放EH如点无法处理,汇报值长,申请停机处理13润滑油压力降低派人到就地对润滑油系统进行全面检查,检查各放油门、取样门是否有误开,若有误开及时关闭。检查大机油净化滤油机等是否有跑油若有跑油及时2号大机冷油器冷却水出切换完毕,检查润滑油压力仍未回升,润滑油箱油位仍持续降(需停止补油观察排大机冷油器。1100.05Mpa,润滑油停机过,应确保惰走所需的润滑油量TOP(1.93Mpa3000转正常,综合异常现象判断故障为大机主油泵性立即手动启动TOP,TOP启动后检查润滑油压力恢复 TSI系统的监视。处理过,若润滑油压力低至0.05Mpa轴承温度超TOPTOPTOP2)TOP试运时,正常情况下140.1Kpa涨143.5KpaMCCTOP性能下降,立即汇报值长。2)TOPTOP声音、振3TOP检修措施,汇报值长,联系检修TOPEOP运行情况的监视。EOP试运时,正常情况下38.3AEOP试运时,正常情况下140.1Kpa涨169.3KpaEOP性能下降(0-试启动EOP,检查发现EOP电机电流较空载值偏小,220V直流母线电压EOP性能下降。派人到就地对EOP进行全面检查,检查EOP声音、振EOPEOP退备期间,若机组跳闸,TOP运行情况的监61)TOPTOP1)EOPEOP润滑油压力降低主机润滑油冷油器A(0-100)主机润滑油冷油器B(0-1.93Mpa2号大机冷油器冷却水出#1冷油器,汇报值长。关闭#1大机冷油器出冷却水门,关闭大机冷油器处理过,若轴承温度超过115℃,回油温度超75℃,推力瓦温度超过110℃,或者润滑油压力低至A冷却水管堵(0-100)B冷却水管堵(0-1)检查发现大机润滑油温不断上升,机组各轴承温度、回2检查#1大机冷油器出口油温不断上升,冷却水调门不断A冷却水管堵。立即汇报值长。4加强对大机各轴承温度、回油温度等参数监视,若若轴试切大冷油器检查2号大冷油器冷却水出门在开启位置,水侧注水排空气完毕。开启油侧注油门进行切换过应缓慢,密切监视好各轴承温度、润滑油压、润滑油温变化情况。35-42度。7)布置检修措施,关闭#1大机冷油器出冷却水门,1)正常情况下,润滑油温度翻看画面发现大机润滑油温度升高或下降,油压正常,(是否正常,大机冷油器冷却水供回水电动门开度正常,检查发现大机润滑油冷却水调门开度指令与实际反馈不一致,解除手动后活动无效。7#1#1#1#7瓦进油管堵塞(0-3000rpm,主油泵出口油压正常。检查机组各轴承温度,检查发现#1轴承温度不正常升明显变化。派人到就地对#1轴承进行全面检查,检查#1轴承供回油情况,测量#1轴承振动综合以上现象,判断故障为#1轴承供油管堵塞。立即汇1.处理过,若#1轴承温度超过115℃,回油温度超#1---#7瓦磨损(0-立即派人就地检查供回油油流情况,就地测温测振。同时令辅操适当降低机组负荷。0.5增加到0.6硬光字。2)0.5减到0.3,无。轴向位移漂移(反向检查发现轴向位移增大,立即检查TSI系统,检查发现#1测点不正常增大,#2测点显示无变化。综合以上现象,判断为#1轴向位移测点显示,轴通知热工处理,并将测点强制为与#2A小机油箱漏油(0-B小机油箱漏油(0-应立即将A小机打闸。停止过,应确保小机惰走所需1)0.15Mpa,硬光字(0.12Mpa联启TOP,0.08Mpa联启直流油泵并2)小机润滑油箱油位不断降AB加强小机油压、油位、轴承温度、回油温度、轴承振动令副换小机冷油器,注水、注油排气,先投水侧再投油侧,切换时注意油温油压,防止大幅波动。切换冷油适当降低机组负荷,将电泵勺管开至最大,控制好给水流量与汽包水位。处理过,若汽泵吸入端、吐出端径向轴承温度超过90℃,小机推力瓦、前后轴瓦温度超过95℃,或汽泵、小125um75℃,AAABBABB根据,立即检查A小机润滑油系统,检查发现AAA准备试切小机冷油器,检查A小机2号冷油器冷却水1号冷油器。关闭闭式水至A小机1号冷油器出手动门,关闭系化学化验油质,若油质严重,停止A小机运行。90℃,小机推力瓦、前后轴瓦温度超过95℃,或汽泵、小125um,应立即将小机打闸。打闸后,应确保AAA小机、汽泵各轴承温度AA降AA性能下降(0.-AB性能下降(0.-BA性能下降(0.-BB性能下降(0.-检查小机润滑油箱油位不断上升,油压降低,A交流油泵电机电流下降,各轴承温度上升,派人到就地对A交流润滑油泵进行检查,综合以上现象判断为A小机B交流油泵运行A交流油泵运行。ABB油泵跳闸小机跳闸的事故预AAABABB交流油泵跳闸B小机直流油泵跳闸4)根据软光子立即检查小机润滑油系统检查发现AA6)7)A流润滑油泵无,将A交流润滑油泵电机电源开关BB油泵跳闸小机跳闸的事故预30%以下,润滑油滤AA润滑油滤网堵(0-AB润滑油滤网堵(0-BA润滑油滤网堵(0-BB润滑油滤网堵(0-A滑油滤网由1号切换至2号切换过密切监视3)切换完毕检查润滑油滤网差压高小机润4)A油质严重,联系检修及时换油无小机冷油器冷却水调整门AA冷油器冷却水管堵(0-AB冷油器冷却水管堵(0-BA冷油器冷却水管堵(0-BB冷油器冷却水管堵(0-们均在开启位置,小机机冷油器出手动门在开启位置A冷油器冷却水管堵,汇报值长。A2号冷油器冷却水出门在开启位置,水侧注水排空气完毕。开启油侧关闭闭式水至A小机1号冷油器出手动门,开启125um,应立即将小机打闸。1)小机振动达到100uA小机端(前)轴承磨损(0-100)A小机驱动端(后)轴承磨损(0-100)A小机推力轴承磨损(0-100)检查发现A小机前轴承温度不断上升,振动不断增大,检查润滑油压力、润滑油温度、润滑油箱油位均正常。令A小机出力。加强对小机轴承温度的监视,若轴承温度超过95℃,125um,立即将小机打闸。A小机。8H,汽泵前、后轴承温度超过A给水泵端(后)轴承磨损(0-100)A给水泵驱动端(前)轴承磨损(0-100)A小机推力轴承磨损(0-100)3)汽泵前后轴承振动超过125um,检修措施:汽侧,破坏真空、停止轴封供气水侧:汽前泵停电,出、、再循环门停电,放水7)C给水泵润滑油冷却水管堵(0-C给水泵工作油冷却水管堵(0-80℃C前置泵端(后)轴承磨损(0-100)C前置泵驱动端(前)轴承磨损(0-100)C给水泵端(后)轴承磨损(0-100)C给水泵驱动端(前)轴承磨损(0-C给水泵推力轴承磨损(0-3)给水泵前后轴承温度超过4)给水泵前后轴承温度超过955)给水泵前后轴承温度超过6)给水泵前后轴承温度超过95下降,3循环水入出口压力下降 4检查大机参数是否正常,及时调整汽包水位和主再热汽降负荷,同时令辅操启动交流油泵,做好停机前准备,当真空接近保护动作值时应手动打闸停机,停机后应关闭去凝汽器所有疏水,注意低压缸排汽温度正常,其他按跳机处理。0.AB大机真空泵跳闸检查发现A0,泵黄闪,出口门联关,B真空泵监视,就地380V电气开关处检查真空泵是否有通知继保检查保护动作正确性,同时派人去就地检查真空泵分离器水位是否偏高,电机做好BA大机真空泵性能下降(0--B大机真空泵性能下降(0--100)2手动启动BA真空B处理:1.发现大机真空下降,令辅操注意煤量及给水泵转速,减煤至100T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整根据现象并令辅操就对检查发现真空泵汽水分离器水位低,放水门误开。判断故障为真空泵汽水分离器水位低导致真空下降,先关闭故障泵气动门再停止故障真空泵维持机组真空。备用真空泵在联锁投入时,当真空低于88kPa81kPa,根据真空下降情况及真空泵出力情况适当降低机组负荷,若真空无法维持根据50MW/aAB大机真空泵汽水分离装置补水门误关A小机真空系统(0-B小机真空系统(0-100)煤至100T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整水位正排汽温度升高,A小机出力降低,检查小机轴封正常,排E240MW,A缸体疏水及气门疏水联开。汽泵出口电动门及再热减温水电动门联关,再循环全部开启。及时关闭小机供汽电门,A凝汽器冷却水管泄漏(0--B凝汽器冷却水管泄漏(0--100)令辅操开启连排加强串水,通知化学加药控制汽水品质,水质按化学三级处理原则处理。检查低压缸排汽温度,令副操加强监视,温度高于及凝汽器冷却水出口温度升A侧凝汽器冷却水管堵塞(0--B侧凝汽器冷却水管堵塞(0--9加强对真空进行监视,如果真空下降至10KPa可适当降10检查低压缸排汽温度,令副操加强监视,温度高于及 12关闭抽真空手动门关闭过注意机组真空无明显变A凝结水泵性能下降(0--B凝结水泵性能下降(0--100)凝汽器补水调整门故障(12.3.误关)除氧器水位主调节门故障(1开2.卡3.误关)4主操布置除氧器上水调门检修措施,汇报值长,联系检除氧器水位付调节门故障(12.3.误关)处理:1现象:1.AA凝泵开关保护装置无信号,检查事故按钮情况,检查为:凝结水泵电流故障原因为电气故障,凝泵电机短路故障。立即派人对凝结水泵电机本体进行检查,检查是否有焦糊味,查看是否6KVA段凝结水泵电机开关拉至试验位,4.复位相关,记录处理过程,汇报值长凝泵电机接地故障(不跳闸AB凝泵出口门卡在中间位ABAB闭式水泵跳闸A查找A检查B将A闭式水泵停电,挂牌,关闭出门,挂牌,汇报闭式放水门误现象:1.复位相关,记录处理过程,汇报值长1确定C150MWC给水泵勺管开度,减少CC给水泵出口压力明显低于母管压力后,关闭C给水泵出口电动门,关小勺管开度至,停止C给水泵运行。3C电动给水泵停电,挂牌,检查出口电动门已关闭,关闭电动门,缓慢关闭再循环调门及调门前电动门,关闭过加强对电前泵进行监视,防止低压侧憋压,将出电动门060℃以下时,通知进行处理。1故障(1.卡,2.3.误开)2故障(1.卡,2.3.误开1B定冷水泵,检查B定冷水泵启动正常,电流正2A定冷水泵运行,将A定冷水泵停电,挂牌,关3BB启B光子A流为0,B封油泵联启,密封密封油差压阀故障(1卡23误开A循环水泵性能下降(0--B循环水泵性能下降(0--C循环水泵性能下降(0--100)及时启动1号高速循环水泵维持真空停止2号循环水50MW/Kpa速率降负荷,将循环水泵停电关闭循环水泵出门将出口电A凝汽器冷却水管泄漏(0--B凝汽器冷却水管泄漏(0--1.常,除氧器上水调门开度正常,凝结水电导上升,凝汽器循环水压力降低,泄漏侧出口温度升高,检查大机立即通知检修加锯末,通知化学化验水质,注意精处理运#5荷降压运行,辅操开启连排加强串水,通知化学加药控制汽水品质,水质按化学三级处理原则处理。A侧凝汽器冷却水管堵塞(0--B侧凝汽器冷却水管堵塞(0--速,减煤至100T,降负荷,并手动控制给水泵转速,调整凝汽器进出水电动门时检查循环水压力不超压,降低,煤量上涨。A小机真空下降,排汽温度升高,AA小机真空系统泄漏(0--B小机真空系统泄漏(0--100)负荷降低,煤量上涨。令辅操注意煤量及给水泵转速,减100T常,迅速检查真空系统,检查真空泵,循环水,轴封,凝A排汽温度升高,AE240MW,A小机运行,及时关闭小机供汽电门,关闭小机排汽1号循泵出口门故障(1.2.3.误开2号循泵出口门故障(1.2.3.误开3号循泵出口门故障(1.2.3.误开)1.312.3E磨煤机,快速降低机组负荷,维持机组真空,3号循泵启动后,循环水压113.50MW/Kpa4.处理过,若真空降低至-81kpa,检查真空保护动5.复位相关,记录处理过程,汇报值长除氧器水位测点A信号故障(短时除氧器水位测点B信号故障(短时1.查凝结水系统运行正常,判断为除氧器水位测点A/B信号故障,汇报值长,联系热工将除氧器水位测点A/B现象:1.位异常(短时 2.俩点同时故障,A、BC给水泵停运甲给水泵再循环电动门故障(1.2.3.误关)乙给水泵再循环电动门故障(1.2.3.误关)E240MW,降负荷电泵运行情况。应密切注意主机真空系统异常,立即停止工作,,,令辅操停止E磨煤机,降负荷至240MW,降负荷过程应密切注意主机真空系统异常,立即停止工作,0。0,综合以上现象,判断为甲汽前泵跳闸,立即令辅操停止E磨煤机,降负荷至240MW,降负荷过程,,AB小机低压调门卡涩令辅操停止E磨煤机,降负荷至240MW,就地摇关小量不正常大于省煤器流#3高加水位升高,高加水位高,#3正常疏水开大,#1高加管道泄漏(0--#2高加管道泄漏(0--#3高加管道泄漏(0--100)常疏水开度正常,#3高加出水2.3.立即开大高加正常疏水,开启高加事故疏水,关闭24.手动解列高加,依次关闭1、2、3侧,检查抽汽疏水应联开,汽侧后立即将高加给水至旁路,关闭高加出口门,高加水侧;检查高加水应下降,否则校严高加出电动门5.高加切除时,汽侧时注意,防止超压,超负荷疏扩温度,检查疏扩减温水是否开启,水侧时,注6.高加,严密监视大机参数,进水现象,应破坏真空7. 逆止门后疏水电动门断开电源,确认高加三通阀、现象:1.#5低加管道泄漏(0--#6低加管道泄漏(0--#7低加管道泄漏(0--#8低加管道泄漏(0--100)2.53.低加水位高5. 停运低,汽侧时防止超负荷、超压,低加水侧时,注意凝结水流量变化情况,防止凝结水中断。6.大机缸温,振动情况;注意检查凝汽器、除氧器水位,疏扩温度,检查疏扩减温水是否开启,注意检查其他低加水位情况。7.低加,关闭连续排气,低加水位正常后关闭正常#1高加疏水调整门故障(1.2.3.误开#2高加疏水调整门故障(1.2.3.误开)#1高加危急疏水门故障(1.卡2.误关3.误开)#2高加危急疏水门故障(1.卡2.误关3.误开)源情况,将调门停电,挂牌,通知进行处#5低加疏水调整门故障(1.卡2.误关3.误开)#6低加疏水调整门故障(1.卡2.误关3.误开)#7低加疏水调整门故障(1.卡2.误关3.误开)#5低加危急疏水门故障(1.卡2.误关3.误开)#6低加危急疏水门故障(1.卡2.误关3.误开)#7低加危急疏水门故障(1.卡2.误关3.误开)段抽汽压力降低,1号高加出水关闭高加抽汽电动门逆止门,注意温降速率小于温升:123关闭高加抽汽电动门逆止门,注意温降速率小于主给水电动门故障(123误开)#1#2高压主汽门故障关闭辅操立即解除给水泵自动(止跳软手操#1#2中压主汽门故障关闭1)检查再热蒸汽压力快速上升,机组负荷快速下降,立DEH1100,反馈01号中主门实际开度,综合以上现1号中主门故障关闭,立即汇报值长。1)E2)D3)1EHEH油压检查供油门是否误关,供油管道是否有,联系化学EH油油质、化验蒸汽品质,并通知检修加强滤油。4)联系热工将中主门指令与反馈置为一致,通知汽机热1号中主门故障。5)安全门没有动作,管道无6)TSI1号中压主气门进行传动,确认开关灵活、无卡瑟现供热补水至凝汽器电动门1故障(1.卡,2.误关3.误开)供热补水至凝汽器电动门2故障(1.卡,2.误关3.误开)供热补水至凝汽器电动门3故障(1.卡,2.误关3.误开)补氢电磁阀故障(卡、误关、误开硬光字报“密封油差压低B性能下降(0-B密封油泵。A密封油泵性能下降,B密封油泵运A密封油泵运行。AA密封油泵绝缘,测绝BB密封油泵220Kpa,0.2Mpa300MW,0.1Mpa200MW准备试隔氢气除湿装置氢气干燥器无效后重新降低机组负荷至240MW,试隔氢气冷却器。无效发电机氢气冷却器调整门故障(卡、误关、误开密封油差压阀故障(卡、误关、误开油氢差压阀前手动门,控制油氢差压在30-70Kpa之注意检查氢气、湿度等参数正常,,主机#1高压调门故障晃动关闭主机#2高压调门故障晃动关闭主机#3高压调门故障晃动关闭主机#4高压调门故障晃动关闭液定冷水冷却器B(0-1)根据光字,立即检查定子冷却水系统,检查发现(56.2T/H低,A定子冷却水泵电机电流正常,B B水压力偏低,定冷液位正常。检查发电机定子 检查发电机氢冷系统,检查各油水监视窗均无 5)准备试切定冷水冷却器,检查定冷水温度调整门在自A定子冷却水冷却器出 切换完毕,检查定冷水流量、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论