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文档简介

QC成果

悬浇桥高墩施工外观质量控制中铁X局XXA5项目部20xx年01月18日发表程序一、工程概况二、QC小组概况三、选题理由四、活动目标五、方案确定(一)制定原计划高墩墩身翻模施工方案,进行墩身施工,根据施工情况和实际效果制定应对措施。(二)依据原方案能否达到预期效果,进行方案改进,进行墩身施工,并进行预期目标的评定。六、效果分析及评定七、巩固措施八、活动体会

国家高速公路XX至XX横线XX省XX至XX高速公路(XX界)A5合同段XX2号大桥悬臂高墩质量与外观控制一、工程概况

XX2号大桥为双线桥:左线起点桩号为K40+070.100,终点桩号为K40+389.000桥长318.9米,桥型布置为3×25米预应力混凝土连续T梁+(50+90+50)米预应力混凝土变截面连续刚构箱梁+2×25米预应力混凝土连续T梁;右线起点桩号为K40+055.600,终点桩号为K40+349.500桥长293.9米,桥型布置为3×25米预应力混凝土连续T梁+(50+90+50)米预应力混凝土变截面连续刚构箱梁+1×25米预应力混凝土简支T梁。左线桥梁位于R=1100米圆曲线及Ls=200米的缓和曲线内;左线桥梁位于R=1700米圆曲线及Ls=103.765米的缓和曲线内。该桥主墩及过渡墩设空心薄壁墩,共8个,主墩平面尺寸为7.0米×4.0米,过渡墩尺寸为6.5米×2.5米,高度为5.765米-63.525米,主墩从墩顶以下5米范围墩身采用C55砼,其余采用C40混凝土浇筑。本桥墩身均采用翻模工艺施工。即施工过程中,每一节模板都立在已浇注混凝土的模板上,该节施工完毕后拆除下节模板,再转至上节模板施工,两节模板交替轮换往上安装。二、QC小组成员概况

QC小组人员名单三、选题理由

1、国内高速公路工程中大跨径高墩施工发展迅速,翻模施工工艺日渐成熟,必须从施工细节中提高墩身施工质量,创造优势。2、XX2号大桥是永宁高速公路的控制工程及亮点工程,在外观质量上要求较高。3、永宁高速公路A5合同段是继永武高速公路之后集团公司在福建市场的又一规模较大的高速公路工程,墩身施工外观质量的好坏直接影响到集团公司的声誉,对集团公司拓展福建市场产生重大的影响。

以上几点原因要求我们QC小组成员及广大施工人员发挥集体的智慧,在施工细节中探索,创一流的墩身施工质量。四、活动目标1、墩身混凝土外观质量合格率100%,优良率90%以上,确保创优。2、结合现场实际施工的问题,进一步优化墩身施工方案。3、通过现场施工与开展QC小组活动,提高高墩墩身外观质量并总结出一套切实可行的克服墩身混凝土外观质量缺陷的标准化作业体系。五、方案确定(一)制定原计划高墩墩身翻模施工方案,进行墩身施工,根据施工情况和实际效果制定应对措施。

1、原计划施工方案的制定(1)模板设计:墩身外模采用δ=5mm的钢板加∠50×50、50×3mm肋条间焊而成,主墩顺桥向每块模板尺寸3.5×1.5m,横桥向每块模板尺寸4.0×1.5m;过渡墩顺桥向每块模板尺寸3.25×1.5m,横桥向每块模板尺寸2.5×1.5m;内模用P3015型钢模,并特制收坡钢模和角端模,模型间用螺栓拼合而成,内外模间设对拉螺栓。(2)墩身钢筋绑扎:钢筋的绑扎在模板系统上的工作平台上进行,主筋采用墩粗直螺纹连接,应检查成型钢筋符合设计和规范要求。(3)墩身线形控制:空心墩的线型控制主要通过施工测量来进行,测量时,用全站仪对矩形空心墩的四个角进行定位,再定出矩形空心墩的四条边的位置,以此定出空间位置来支立空心墩的模板。空心墩模板的组装应符合模板组装精度要求。(4)混凝土浇注:混凝土采用拌合站集中拌合,灌车配合混凝土输送泵浇注。入模前应检查混凝土的均匀性和坍落度,浇注混凝土时,应分层、均匀、对称进行,每层厚度不超过30cm。振捣时做到不欠振,振动棒不要插得过深,深入下层5cm左右,也不得掸击模板及其它预埋件。(5)养生:混凝土浇注完毕后表面覆盖毡布浇水保湿养护,模板外侧倒挂两层毡布保温养护。2、墩身施工后现状调查我们QC小组成立后,积极发挥小组成员的集体智慧,严格跟踪墩身施工的全过程,对施工后墩身外观质量调查如下:(1)上下模板拼缝之间以及左右模板拼缝之间接缝密集且较为明显,个别错台较大。(2)墩身模板拉杆部位局部存在漏浆现象。(3)墩身每模施工底部气泡现象较为明显。3、调查分析4、要因分析(1)模板拼缝及错台:模板未设计成整体模板,接缝较多,易出现错台现象。(2)漏浆现象:对拉杆孔、模板接缝易漏浆部位未采取堵漏措施。(3)气泡现象:工人责任心不强,振捣方法未按交底要求,导致振捣不到位,气泡较多。5、因果分析图6、要因评价通过绘制要因分析图,得知影响XX2号大桥墩身外观质量的因素主要为以下几个方面:(1)模板设计方案应改进,原设计方案模板接缝较多。(2)针对拉杆孔等易漏浆部位未采取防漏浆措施。(3)操作人员责任心不强,振捣不到位。(二)依据原方案能否达到预期效果,进行方案改进,进行墩身施工,并进行预期目标的评定。

针对影响墩身外观质量要因的分析结果,将施工方案改进如下:1、模板设计不当:20XX.11.2-11.9日,在项目总工XX的组织下,对墩身模板重新设计,墩身模板采用整体模板并加高至2.25m,减少模板接缝。主墩顺桥向每块模板尺寸7.0×2.25m,横桥向每块模板尺寸4.0×2.25m;过渡墩顺桥向每块模板尺寸6.5×2.25m,横桥向每块模板尺寸2.5×2.25m。项目书记XX负责新模板的进场工作。2、模板拉杆孔等部位未有防漏浆措施:20XX.11.5-11.10日,XX、XX、XX负责对填缝剂材料的检验,并在平时的质检工作中加强对模板缝隙及孔洞的检查。3、工人责任心不强,振捣不到位:在XX的组织下,XX负责对工人下发墩身混凝土施工技术交底,对施工工人进行教育和监督。项目经理XX针对以上工作作出统筹安排。针对要因要素制定对测表序号要因对策负责人整改期限1模板设计不当对墩身模板重新设计

XX、XX20XX.11.152模板拉杆孔等部位未有防漏浆措施使用填缝剂等防漏浆材料XX、XX、XX20XX.11.153工人责任心不强,振捣不到位加强对工人教育及监督XX、XX平时施工时六、效果分析及评定

通过QC小组对XX2号大桥高墩墩身外观质量全程跟踪控制和针对施工问题采取的应对措施,XX2号大桥墩身外观质量有了很大的提高,达到了活动预期的效果,受到了业主及总监办的一致好评。同时也为以后的高墩施工积累了宝贵的经验。

我们QC小组成员会再接再厉,让XX2号大桥成为永宁高速公路上一道亮丽的风景。七、巩固措施1、科学计划,精心组织根据工程实际情况,采取适合施工的方案,科学计划、合理安排各工序的协调衔接关系,均衡有序的组织施工,确保工程质量、工期目标的实现。2、建立健全高效的生产控制体系加强自我管理水平,建立健全岗位责任制、质量奖惩制度。权责明确、上通下达、步调一致,保证指挥畅通和施工组织设计的贯彻落实,增强生产管理力度,树立预防为主的观点。3、总结经验,鼓励革新定期召开质量分析会议,总结积累经验,加强技术革新力度,加强对新技术、新工艺、新设备的研究与探索

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