冶金试验研究方法_第1页
冶金试验研究方法_第2页
冶金试验研究方法_第3页
冶金试验研究方法_第4页
冶金试验研究方法_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

废塑料在炼铁工艺中的应用主要内容问题的提出废塑料的优势废塑料的进展试验设计高炉喷吹塑料的经济效益高炉喷吹塑料的应用结语1问题的提出1840S.M.班克斯提出来,并于1840~1845年在法国进展了实际操作,因工艺方面的问题没有得到解决,结果未20世纪八十年取得200kg/t(煤粉对燃料比的比率)38%~40%,而且在英国克利夫兰厂的大喷煤试验中已经做到煤粉、300kg/t)了较大进步。重点大中型企业的喷煤比和总喷煤量都有较大的提高,2023年我180kg/t。(如自然气+重油、重油+煤粉、高炉煤气和焦炉煤气+煤粉等)的概念,并成功地进展了工业喷吹。这早已是一项成熟的技术,将废塑料分类、清洗、枯燥等处理后,制造成粒径为6毫米的颗粒,可以代替局部煤粉用于高炉炼铁。喷吹进高炉的废塑料颗粒在炉H2CO,随热风上升的过程中,它们作为复原剂将铁矿石复原成铁。其反响式见(1.1)和(1.2):风口区:CnHm+1/2O2=nCO+1/2mH2+Q1 〔1.1〕气体上升过程:Fe2O3+nCO+mH2=2Fe+nCO2+mH2O+Q2 (1.2)上面2个反响式中Q1、Q2是反响生成热2、废塑料的优势:密度小,保管和运输费用大;种类多、外形杂,有袋状、薄膜状、瓶状,以及模压成形的和泡沫塑料等等;材质种类多,而且从外观很难判定其材质;废塑H2/CO比值要大于等量的煤粉,H2的集中力量与复原力量均CO,因此用废塑料代替煤粉有利用于降低高炉焦比;同时由于塑料的灰分和硫含量很低,可以削减高炉的石灰用量,进而也削减高炉产渣量和炼铁本钱;提高高炉的生产效率。40%~60%;而用废塑料制成的小颗80%~100%40%的焦炭,剩余60%的焦炭完全可以满足高炉炉料的透气性和承载载荷的需要。3、喷吹塑料的进展19942199562号高炉(内容2688m3)7×104t/a的喷吹设备,要求塑料的氯含量<2,金属含量<1等(1。高炉喷吹结果说明:所喷入的废塑司的胡金根厂也在高炉上正式喷吹或进展半工业试验。日本NKK公司在京滨厂1号高炉(4907m3)上开发利用废塑料代替局部焦炭用于炼铁技术获得成功,喷吹19973×104t19994×104t,喷吹结果说明:废塑料的热1:1;200kg/t时,CO2的12%;无有害气体产生,而且副产品--煤气还可以用于发电。1塑料颗粒物化性能粒度<1.0cm粒度<1.0cm缓慢落下细粒比〔<250um)<10%剩余湿度<1.0wt%堆比重>0.3kg/L灼烧残渣——其中金属含量<4.5(65℃)<1.0wt%塑料含量>90.0wt%——其中聚烯烃含量>70.0wt%——其中工程塑料含量<4.0wt%论证阶段。其主要的制约因素为:废塑料的收集和供给量缺乏,无分类措施,无法保证高炉喷吹的要求;(PVC)含量较高,分解后产生的氯元素严峻地腐蚀炉衬;4、试验设计废塑料和煤粉在高炉风温条件下燃烧率的比较PEPP、PSPET3~5mm粒度。煤粉选用高炉喷2~4。2试验原料的化学成分原料PEPPPSPET混料煤粉2试验原料的化学成分原料PEPPPSPET混料煤粉WC85.60WH14.21WOWSW灰分0.1985.7514.150.1092.167.630.213.893.8931.230.1785.7113.680.430.1782.504.321.460.3811.343混料的比例种类PEPPPSPET比例/%72.220.85.61.440~100目100~200目>200目30.8240.0729.114煤粉粒度分析燃烧试验:模拟风温12001250℃,1所示,单0.5g,通人的空气流量1L/min;塑料颗粒和煤粉混合1.0g1L/min1250℃下对混合试样进展燃烧试验。14煤粉粒度分析最终把这些曲线分类整理进展多方面多角度的比照,找出规律,并分析其缘由。主要结论如下:烧区的空气氧气不能维持充分燃烧.而生成的CO、CO2峰值和反响完成时间也明显早于煤粉。1250℃下经尾气分析得知整个燃烧过程中都是完全燃烧.几乎没COCO2CO生成,但其燃烧时间长。CH20%~30%。之,废塑料在不需富氧条件下仍可猎取较高的燃烧率。越慢.喷吹煤与废塑料时矿石的复原粉化性能试验原料及条件:矿石为首都钢铁公司炼铁厂原料,全部原料通过烘箱5矿石成分〔质量分数〕%炉料烧结矿球团矿澳矿巴西矿120℃下烘烤1h后,5矿石成分〔质量分数〕%炉料烧结矿球团矿澳矿巴西矿FeFeOSiO2CaOMgOMnOSAl2O357.29.45.239.782.170.180.0161.8562.71.511.200.201.300.160.0271.9166.20.63.750.60.140.220.0282.0068.31.01.020.650.170.310.0260.95灰分挥发分固定碳水分S CHNO6.2690.053.690.06 76.4113.060.453.7610.798.2680.950.57 80.983.471.053.1412.4179.147.690.766原料的工业分析与元素分析〔质量分数〕%原料工业分析元素分析废塑料喷吹用煤焦炭试验时各种矿的质量不少于40g500g其中,巴西矿和澳6原料的工业分析与元素分析〔质量分数〕%原料工业分析元素分析废塑料喷吹用煤焦炭1号高炉生产的煤气成分为根底,主要考虑CO/CO2的比例和氢气的体积分数因素。试验时将CO体积分数掌握在25,CO2体积分数分12、17%22%时,H25%、913时进展试验。试验反响时间依据高炉的实际生产状况确定,高炉内上部区域(≤800℃)的反响时间为0.5~2h,中部区域(800~1000℃)的反响时间为2.5~3h,下部区域(1000~1500℃)的反响时间为0.7~3h。炉料粒度为(14±2)mm和(8±2)mm,焦炭粒度为(20±2)mm和(14±2)mm。为了模拟高炉,在向吊篮装料时,炉料按一层焦炭一层矿的挨次分层装入。试验方法:为了模拟高炉喷吹煤和废塑料混合燃料时的高炉生产条件,得到具有普遍意义的炉料气固相反响试验数据,承受高温炉、制气装置及配气系统组成1600℃。炉料失重可由失重天平测得。低温时用自制吊篮,高温下用石墨坩埚作为放炉料的容器。反响气体由高温炉刚玉管底部进气管引入,反响后气体经炉管上端封盖的出气口排出。试验时电炉以5~8℃/min升温,N2保护,料层到达规定温度时马上切制,在其进入反响系统以前由转子流量计显示气体流量,人工调整到规定值。各试验都在无荷重下进展。试验开头前用木炭将造气炉布满,然后通电对造气炉和高温炉预热。待造气炉,,待煤气成分合格后,造气炉预备工作完毕。待高温炉升到预定温度后,将试样放入高温炉中;按比例将CO、CO2H2通到混气罐,再通入高温炉中。结论:8煤粉粒度分析炉料的低温复原粉化中,500℃粉化现象最严峻,其强度较低,900℃时,500~900℃8煤粉粒度分析气体成分对炉料低温复原粉化的影响为:在一样温度下,炉料的复原粉化率随H2含量的上升而增大,随CO2含量的上升而降低。废塑料与煤粉热解特性的争论7试验原料的化学成分煤粉82.504.321.460.3811.34(PET)3~7试验原料的化学成分煤粉82.504.321.460.3811.34原料PEWC85.60WH14.21WO WS W灰分0.19PP85.7514.150.10PS92.167.630.21PET3.893.8931.230.1740~100目100~200目>200目30.8240.0729.11试验装置:JA2023N挂于天平下的刚玉坩埚中。温度关系,在一样条件下作热分解的可比性分析。结论在氮气中,废塑料的裂解过程主要分为三个阶段,即缓慢裂解一急速裂解一78%以上;而煤粉的裂解过程比较平缓,没有明显的分界限。塑料。85%~10022%,两者差异极大。120~370kJ/mol12~60kJ/mol间。WH/WC远高于煤粉,而灰分远低于煤粉,且废塑料比煤粉更易于裂解。出渣量,提高高炉热能利用率,节约焦炭。高炉喷吹废塑料技术的环境效益分析CO2排放作为争论的环境指标,计算得出确定性CO2排放的变化。CO2排放系数也往往存在肯定程LCA分析结果对决策者更有实际应用价CrystalBall软件计算单元清单数据的不确定性在系统中的传播,联合企业决策者利用高炉喷吹废塑料技术供给更系统更全面的分析。如下结论:80kg/t9.9%,使钢铁联CO27.7%。80kg/t时,钢铁联合企业产品的节能率为6.1%~10.8%CO24.9%~8.7%。CO2排放等指果。95%2.1%,CO22.1%。高炉喷吹废塑料的堵枪争论至堵枪。21250℃。喷枪直30~40mm0~10mm、0~3mm、3~5mm、5~10mm四个粒级,塑料种类有聚乙烯PE、聚酯PET(PS)、聚丙烯P〕32~40Nm3/h,塑料颗粒与载气的固气比为:1.86~7.90kg/kg。,但少数状况有堵枪现象。温度有关外,还与塑料颗粒的外表性质,喷枪构造,喷枪的内外表性质等诸因素有,合理的喷枪构造和材质以及合理的喷吹工艺参数等是防止堵枪主要措施。2堵枪试验装置5、高炉喷吹废塑料的经济效益把回收的废塑料经过加工处理后用作高炉喷吹燃料所带来的经济效益是显而易见的。由于回收来的废塑料的价格比煤、油等燃料廉价的多,因此喷吹废塑9不同处理废塑料工艺的能量利用率〔%〕处理工艺高炉喷吹废物处理场燃烧发电厂燃烧,高炉喷吹废塑料也优于目前其它废塑料的回收利用技术(发电厂直接燃烧废塑料发电或废物处理燃烧塑料生热),9,其中的碳氧化合物在高炉下2023℃的高温煤气,,尽管反响不能进展完全,但从高炉出来的富化煤气还可以来预热空气或用于发电,50%,其能量的附加利用率大约为27%料量在600万吨左右,其中只有10%左右加以回收再利用,20%~30%被燃烧或掩埋,60%~70%被堆放或任意丢弃,在废塑料的组成中,聚乙烯比例最大,其次是聚氯乙稀和聚丙烯,10所示。这说明目前可用于高炉喷吹的无毒废71%,420万吨以上。按用同等热效率的煤计算,9不同处理废塑料工艺的能量利用率〔%〕处理工艺高炉喷吹废物处理场燃烧发电厂燃烧能量综合利用率化学能利用率能量损失79.652.920.43007040060表10表10我国废塑料的种类构造种类比例/%聚乙烯52聚氯乙烯 聚丙烯22 15聚苯乙烯 聚酯4 1其他66、高炉喷吹的应用国际钢铁业利用废塑料节能始于1980年月德国布莱梅钢铁厂喷入高炉代油。日本原NKK京滨厂4093m3高炉,通过学习德国阅历,于1995年试喷废塑200kg/t1996年出台志愿打算中节能的重要措施。19972023年开头实施的“容器包装再生法”以回收利用废塑料为重点,为扩大废塑料的再利用制造了条件。由于含氯高的PVC等超出2%,JFE钢铁开发成功以回转窑加热脱氯后再供高炉喷吹的技2~3〔1400~2100元著,故很快在NKK的福山厂和神户制钢的加古川厂推广,到2023年共利用废16t/a。2023年开发成功在1%废塑料供炼焦利用的技术,由于在密闭条件下干馏,废塑料的20%40%,使能量利用率高达94%75%PVC等含氯废塑料的使用上限亦放宽到5%2%的2023年废塑料利用量达36t/a202320t16t,甚至JFE0.5t。但由于日本实行塑料袋收费的减量化措施20

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论