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液化自然气安全事故案例液化自然气安全事故案例10/2712023.2.19,5613342.6一、企业概况19989128班运转。该公司第三车间位于生产区的东部。三车间共有5#、6#两座玻璃炉窑,4座退火8000源于燃烧系统和电熔化两局部产生的热量。燃烧系统由供风系统和低压自然气〔0.05Mpa〕系统组成,车间用电为常规用电和电熔化用电。车间内在5#、6#炉1.531.235#、15.81.520.961.2*0.73303在第三车间建设前,公司觉察地下有一条中原油田废弃的529毫米自然气管线,距地面0.77米。在做5#炉根底时,该公司将废弃的529毫米管线进展了处理,205#1.25两端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。二、事故经过202321810371050火,随着火势的减弱,观察电缆沟北墙缝隙处有火苗窜出。晚11时58分火被扑加热护炉。2190065#12592三、事故缘由分析5295295295#炉蓄热室墙体的阻挡,喷出的可性事故的发生。因此,事故发生的主要缘由是:三力公司在施工时对地下5296#炉常规电控柜,6#炉常规电控柜内空气开关电热作用引燃自然气,是造成电缆沟着火的直接缘由。由于电缆沟着火,火焰烘烤横穿电缆沟内的废弃的529毫米管线外壁1小时215295#炉蓄热室墙体阻挡,喷出的可直接缘由。现场,是造成这次事故伤亡人数较多的主要缘由。2硫化氢中毒事故分析久,但至今记忆犹,事故惨象历历在目。17:10H2S5458.27”中毒事故是兰州石2023827吸取教训,引以为戒。不当之处,敬请领导和同志们批判指正。一、事故经过:202381998置进展彻底工艺处理。在处理废酸沉降槽〔容-7〕内残存的反响产物过程中,打出报告,申请联系收油单位对槽内的残留反响产物进展回收。202382715安全员锁某,帮助三联公司污油回收队装车。由于从废酸沉降槽〔容-7〕人孔处用蒸汽往复泵不上量,张某等三人打算从废酸沉降槽〔容-7〕底部抽油。在废酸沉降槽〔容-7〕放空管线试通过程中,违反含硫污水系统严禁排放废酸性氢气体,硫化氢气体通过与含硫污水系统相连的观看井口溢出。827171040501715491250二、事故缘由:〔容〔容。缘由。三、事故教训:工作不细,治理不严。事故教训极为深刻。1、安全防范意识差,贪图便捷盲目操作。炼油厂烷基化车间主任张某等人在对可谓不知不会,无知无畏,对作业过程中的危害性生疏不够,后果估量缺乏,贪管线过程中,将含酸废油直接排入含硫污水管线,导致了事故的发生。2不允许排入含硫污水系统,应送出装置综合利用或拉运到工业渣场进展填埋处3、安全监视不到位,不能有效扼止违章。安全员锁某做为车间现场安全监视人员没有力量觉察和订正违章现象。4、生产治理不到位,安全措施不能有效落实。车间主任帮助施工单位进展污油回收时,在蒸汽往复泵抽油不上量,无法按原方案进展污油回收操作的状况下,严,落实不够的问题。同时,公司生产运行处作为废油回收工作的审批单位,没有依据“谁主管,谁负责”的原则,对含酸废油回收处理过程中的安全措施提出收申请。说明公司治理方式粗放,治理上存在漏洞,局部领导干部“安全第一”5、变更治理不到位,不能有效躲避风险。在进展污油回收前,车间编制了处理方案,对存在风险进展辩识,并制订了相应的防范措施。但在作业执行过程中,在蒸汽泵不上量的状况下,转变了处理方案,打算从废酸沉降槽〔容-7〕底部治理制度不完善,缺乏治理的问题。6、报废装置治理不善,为事故发生埋下隐患。报废装置在停车后应当进展彻底1998〔容-7〕内残存反响物未准时处理。同时,调查觉察装置停车后,在装置前期废装置治理上存在严峻的问题。7、隐患治理力度不够,无法确保本质安全。含硫污水硫化氢吸取塔由于设计缘由起足够的重视的问题。8、公司治理存在问题,安全责任制没有落实。事故的发生,暴露出我公司在安在一般性的开会布置、下发文件上,没有将安全工作真正落实到基层。上下同心,全力以赴,做更加扎实和细致的工作。四、事故责任者处理:1、烷基化车间主任、治理工程师、安全员在试通管线过程中违章操作、违章指政处分;工程师、安全员行政降级处分。2、炼油厂副厂长作为该厂主管安全生产的责任人,安全治理不到位,对事故负领导责任。赐予其行政警告处分,责成其在公司主要领导会议上做检查。3赐予生产运行处处长行政警告处分;赐予生产运行处工程师行政警告处分。五、安全措施:组织相关部门在安全生产组织和安全治理上马上实行了以下措施:搞好下一步安全生产工作。面。⑶在事故发生1H2S闭,将含硫污水管线中的气体引入H2SH2SH2SH2S150/50/小时。强酸介质进入含硫污水系统。细则,各单位不得擅自排放碱渣。26订,组织对员工进展安全培训。2、尽管“8.27”事故已经过去将近四年了,但我们始终在对事故进展反思。几HSE断夯实公司的安全根底,使我公司安全环保形势得到了进一步的好转。安全意识、行为安全、安全技能水平,确保人的牢靠。一是我公司坚持“以人为本”抓治理不动摇,扎实推动企业安全文化建设。大力提倡“宠爱生活、珍爱生命、关爱安康”的文化理念,创治理方法,将传统治理方法与现代治理手段有机结合,用先进的理念拓展思路、指导实践。二是进一步加强员工作培训考核。分级考核检查,使培训考核多种手段并驾齐驱,逐步常常化、标准化、标准化。加强员工应知应会培训和考核,开展“双百培训上岗”活动,以激发员工自主学技能牢靠。三是进一步完善反违章的手段,全面推行“停顿作业卡”制度,赐予,自觉遵守制度和规程,约束自身行为,保障个人、他人和企业的安全,确保员工行为牢靠。的责任,全面实现治理牢靠。一是将“谁主管、谁负责”的安全治理理念落实到生产运行、设备检修、工程建设、物资供给等各项生产经营活动中去。严格依据要”的原则,狠抓落实,真正树立起“谁主管,谁负责”的大安全的治理理念,做到治理理念牢靠。二是通过修订完善治理制度,标准和简化流程,使治理制度牢靠。公司依据“理顺流程、简化治理、弱化权利、强化监视”的要求,进一元,以岗位为落脚点,针对各装置特点,结合生产过程各类人员职责分工,分层风,严峻事故治理,重点从险情和未遂事故抓起,做好责任追究;对待违章,要承受“零宽容”的态度。坚持“谁主管、谁负责”的原则,建立车间领导、技术诺,承受员工监视。⑶持续改进QHSE队伍素养提高,治理体系有效运行。50良好的安全环境。52预案》进展细化完善,使其更具可操作性。尤其对涉及周边居民,影响周边环境〔制度共制定、风险共辨识、措施共落实、作业共监视、责任共追究,共同组织开呈现安全生产的长效机制,为“两兰”的和谐进展供给有力保障。3102,19791218147102400化石油气喷出,顺风向北集中,遇明火发生爆炸,引起球罐爆炸。由于该罐爆炸19400450〔3000住宅建筑及拖拉机、车辆也受到损坏,直接经济损失约627万元,死36人,重501815MnVR,920025400于贮存液化石油气。65错边、裂纹、熔合不良、夹渣及气孔等缺陷。〔如咬边〕有关。使裂纹扩展,当罐内压力稍有波动便造成低应力断裂。国务院1980年曾以国发99号文批转《关于吉林市煤气公司液化石油气厂的存在,应当引起各级领导的高度留意。为防止同类事故发生,提出三条措施:球罐投用后,使用单位的领导要提高安全意识,重视球罐的安全。要建立健全必要的规章制度,提高治理人员和操作人员的素养。4硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析202310277人死亡,直接经济损失192万元。这起事故是大庆石化历史上少有的一起重大亡2023代价格外惨痛。事过一年多,我们回忆和反思这起事故,照旧刻骨铭心,终生难忘。一、事故的经过2023102087V402V40310278V402V406扫,随后车间用氮气对该管线进展了吹扫。8308V402V402940,944,V402爆炸着火。13V402二、事故缘由黑龙江省、股份公司事故调查组分别对事故缘由进展了调查。V402DN200V402引起爆炸。“10.27”事故是一起典型的在装置检修过程中发生的由于违章指挥、违章作业造成的重大安全生产责任事故。主要缘由有:V403《V403V402在风险考虑不够,方案不够细致,操作性不强,工作打算不周密。具用火作业票。“三违”行为没有得到有效监视:1、1024V403检修作业预备工作。21027V403V403时超过规定时限。4V403V402。5V402V406事故的间接缘由还有:44%不脱硫剂选取不适宜,与工艺协作不当。责不清。三、事故责任人的处理状况1722751四、事故的深刻教训严峻。集团公司始终格外重视安全生产工作,特别是202312.23”事故以来,加大了安全工作力度。但我们对炼油化工高危行业生疏缺乏,吸取事故教训不够,执行集团公司、股份公司安全稳定生产要求不到位,致使连续发生了“10.27”立“以人为本、安全第一”的思想,安全意识不强、安全思想不严峻的结果。发1020V403罐开裂影响而发生局部损坏的V402罐可能造成的危害和影V403薄弱、安全思想之麻痹。性。2、员工教育不够深入,员工的纪律素养和业务素养不高、安全力量不强。10.27”事故中遇难的车间设备主任、设备员、监火员和操作工,就是安全起码的自我保护力量。事发时,竟然有750001877%、并布满易燃易爆气体的罐顶。近期发生的包装线码垛机砸人事故,操作工工培训中的欠缺。3、规章制度不落实,治理工作不到位,执行力不强。40V403V403在场人员也没有制止这种临时变更。工作不到位。4、工程治理职责不清,工作中存在严峻的漏洞。在制定《V403V402V402V406,安全监视及防范措施不到位。5、工程建设工程存在缺陷,检查验收把关不严。6480V403V402罐顶与排气管线连接处补强板设计选用6毫米厚的钢板,实际使用4.5毫米厚的花纹板;补强板的内环和外环设计焊缝高度为6毫米,而实际焊缝高2.444%不合格。这些都反映出在装置的设计、计、建设和验收过程中,没有觉察并准时进展补救,给安全生产埋下了“祸根,缺少“三老四严”的工作作风,在工程建设及质量检查验收环节上存在严峻的漏洞。6、基层治理队伍不够稳定,基层治理工作薄弱。108一次就调整了76人,而硫磺回收车间就有4人调整。大幅度调整基层干部,给成车间治理、技术人员青黄不接,很多理论及技术业务素养达不到要求的员工,反映出我们在抓基层工作上争论不够深入,工作不够扎实。五、实行的安全措施“10.27”事故的惨痛教训,在大庆石化干部员工中引起了极大震惊。事故发生后,我们在全公司广泛开展了安全生产大整顿活动。主要内容是:整顿思想,加强安全教育培训,进一步强化全员安全意识,提高安全技能;整顿作风,强化各工作,深入开展安全隐患排查活动,召开各层面的座谈会,认真分析安全形势,摸清各单位、各装置的安全状况,制定应对措施;整顿制度,比照标准和标准,对工艺、设备、安全、消防、气防等进展专项检查,对“三违”行为进展整治。安全治理问题,分析现状,探究措施,分步提出实施方案。一年多来,我们虽但“三违”现象照旧没有得到有效遏制,习惯性违章违纪现象时有发生,致使“10.27”事故之后,又相继发生了“3.03”1.16”还有盲区和死角,工作中还存着很多薄弱环节,各专业各层面根底工作不结实;科学治理、制度建设不到位;已有制度执行不好、执行力不强;安全生产没到达持续可控状态。我们要花大力气、下苦功夫,实行有力措施,努力建立安全生产长效机制,实现本质安全。1、加强安全教育培训,提高员工技术业务技能,解决“安全第一”思想不结实、。2、全面推行“四有”工作法,加强工作过程掌握,解决“工作打算性不强、方产受控水平。3、加强安全检查和隐患治理,准时觉察和消退事故隐患,解决“安全生产状况把握不够、预防措施不完善、生产受控治理缺乏深度”等问题。增加工作的预见4、加强根底工作,用《安全要则》标准员工行为,解决“各层次员工安全职责不清楚、标准不明确、执行不到位”等问题。依据总部要求,我公司结合自身实规程和方案,践行“人是关键,人最重要;没有一件事比安全更重要;公司每一项工作都与安全相关;全部安全事故都是可以避开的”安全理念。把公司的工作一线岗位操作层的工作,从责任意识、员工培训、把握装置、人力配置、公正办事、关心员工、装置条件和资料保证等方面标准基层车间治理层行为,从遵章指挥、科学治理、调查争论、效劳基层等方面对两级机关治理层进展要求,进一步提高员工按程序操作、按规定办事、全面落实岗位责任制的力量,使各项工作处于可知、可控的状态。5、加强基层建设,提高车间干部、工程技术人员和班组长的素养,解决“车间的要求。各位领导,同志们“10.27”事故已经发生一年多了。反思这起事故最深的感受就是:安全工作不能有死角,必需坚持以人为本,依靠全体员工,时时刻刻都要工作。前事不忘,后事之师。事故教训是深刻的,对于石油化工企业而言,很多规程和阅历贯彻好、执行好、落实好,从而打牢安全生产的根底,努力营造和谐安全的生产经营环境,为企业持续有效较快协调进展制造有利条件。5硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析2023102764/V402业时,发生了重大爆炸事故,死亡7192“10.27”事故汇报如下:一、事故经过V403一安装公司。该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐修理V406V407V402V403接平台吊下。1027816820V40217825V406V402845吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。920设备员、监火员和操作工也到V402940下,气焊工开头在V4020.8944场死亡、5102913,57人中,34二、事故缘由分析事故的直接缘由是,V402V402DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。“10.27”事故是一起典型的由于“三违”造成的重大安全生产责任事故。通过对事故的调查和分析,大庆石化总厂主要存在以下四个方面的问题:1、违反火票办理程序,执行用火制度不严格。动火人未在火票相应栏目中签字2、违反起重吊装作业安全治理规定,吊装作业违章操作。吊车在施工现场起吊DN200V406V4023、违反特种作业人员治理规定,气焊工无证上岗。在V402DN200识差。4、不重视风险评估,对现场危害因素识别不够。施工人员对V402的风险不清楚,对现场危害生疏缺乏,没有实行有效的防控措施。题。V40317证书,有关治理部门未经审查,就同意上岗。HSEHSEHSE到层层把关,即使是领导签了字,也只不过是履行一下签字手续而已。在V403导致危害因素识别、风险评价、削减措施、应急治理都没有真正落到实处。遇难的3V4021877%5000V402罐顶。V402三、事故相关责任人处理状况175312四、事故的惨痛教训“10.27”事故重大,教训深刻,职工群众的生命财产因事故而付出了巨大的代感担忧、内疚和自责,深感辜负了党组的信任,辜负了集团公司领导的教导,辜生难忘。本,真正把安全工作当作头等大事,做到以人为本,在任何时候、任何状况下,都绷紧安全生产这根弦,绝不能放松,绝不能麻痹。其次,事故教训时刻警示我们,必需以严格治理贯穿全过程、落实到全方位,保作为领导干部,在安全工作上只能加强,不能疏忽;只有补位,没有越位;宁听想要严峻、安全治理要严格、安全制度要严谨、安全组织要严密、安全纪律要严明”的“五严”要求,真正把安全工作做严、做实、做细、做好。动中。必需强化根本素养培训,解决不知不会、无知无畏的问题;必需在基层的细节和小事上严格监视治理,解决心存幸运、习惯违章的问题;必需严格标准工艺技术规程和操作规程,解决马虎大意、操作失误的问题。五、主要整改措施“10.27”事故发生以来,我们严格依据“事故缘由不水落石出不放过,事故教三基、反三违、严达标、除隐患”的主题,实行强有力的措施,做了大量的整改提高工作。主要有以下几个方面:(一)扎实深入地开展安全环保整治工作。依据集团公司开展“安全生产根底年”和“安全环保根底年”活动的总体部署,全面反思“10.27”事故教训,扎实开展了安全环保整治工作。一是制定下发了《反思“10.27”事故,开展安全生产10.27”事故教训大争论。通过大争论,职工提出“10.27”事故应吸取的教训127116319安全教育,增加了职工的安全意识。二是深入开展了“六查、三落实、五整顿”改治理不到位的问题。并将“六查、三落实、五整顿”内容转化为劳动纪律、工30132制大检查,对所属22个二级单位、72个基层单位的安全生产整治工作进展全面检查验收。全厂安全生产整治共查出各类问题和低标准2859个,当期整改2774检查,并对3865名特种作业人员进展了严格培训和考核,培训率达100%,实现安全低标准、老毛病、陈规陋俗宣战”活动,实行逐层、逐项解决问题的方式,602316〔二2822523454钩,与二级单位的经营业绩挂钩,实行安全考核一票拒绝。7023安全监视模式,使化工生产的全过程始终处于受控状态。进一步强化了“三基”工作。紧紧抓住班组、岗位这个安全环保工作的重HSE全行为力量。〔五〕进一步建立健全安全生产长效机制。加强安全文化建设,制定下发了总厂10.27HSE的执行水平。一把手做到“四个亲自层层有人抓的责任体系。19警示,却使我们始终如芒在背、终生难忘,我们肯定会把“10.27”作为总厂安全生产永久的警示日,牢记教训,时刻反思,刻骨铭心,警钟长鸣!620231230合成气装置爆炸事故、20231113双苯厂爆炸事故分析事故,特别是“11.13”爆炸事故及松花江重大水污染大事,给沿江两济效益是政绩,安全生产也是政绩”观念,促进企业实现科学进展、安全进展、环保进展有着重要的意义。下面,依据会议要求,就吉林石化分公司“12.30“11.13”爆炸事故及有关工作状况作以汇报,不当之处,敬请批判指正。12.3011.13”〔一12.30”爆炸事故经过及缘由分析2023123014203273.5吉林省事故调查组对事故责任人处理状况如下:1、依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条和《中华人民共和国刑法》第114条规定,追究合成气车间主操作工赵志刚刑事责任。予追究。3、赐予合成气车间主任行政撤职处分。4、赐予合成气车间生产副主任行政撤职处分。5、赐予合成气车间设备副主任行政记大过处分。6、赐予化肥厂生产副厂长行政记过处分。7、赐予化肥厂厂长行政警告处分。8、赐予公司主管生产副总经理行政警告处分。10由吉林市安全监管局执行。202312308133920超过了允许的最高操作温度〔1380℃11〔1800℃。而在此过程中,赵某连续631420,2号终洗塔突然发生爆炸。度氢气和一氧化碳混合,形成爆炸混合物,发生爆炸。〔二11.13”爆炸事故和引发的重大水污染大事经过及缘由分析20231113859人轻伤,并引发了松花江重大水污染大事,直接经济损失为6908万元。T101E10215150℃1135降至正常值。1321T101150℃量程上限。133426℃粗硝基苯进入超温的进料预热器后,由于T101212短时间内通过装置四周的雨排水口和清净下水井由东10号线进入松花江,引发了重大水污染大事。料时,操作工本应当按操作规程先进料、后加热的挨次进展,结果消灭误操作,先开启进料预热器的加热蒸汽阀,使进料预热器温度再次消灭升温。7150℃量程上限。133426℃粗硝基苯进入超温的进料预热器后,引发硝基苯初馏塔爆炸。5101080其次方面,应吸取的教训两次重大事故的发生,特别是“11.13”爆炸事故及松花江重大水污染大事的发11教训也有了更加糊涂的生疏。主要有以下七个方面:〔一〕治理根底不牢,造成了事故频发,酿成了难以挽回的影响。虽然吉化在5016245〔20231“12.30”事故,20234192023中,先后发生了电石厂“7.04”有机硅二车间单体精馏单元火灾事故;有机合成厂“7.10”芳烃车间员工坠落淹溺死亡事故;炼油厂“9.19”联合芳烃车间员工中毒窒息死亡事故;双苯厂“11.13”爆炸事故和重大水污染大事,同时还发生581大,暴露出了公司在安全治理、环保治理等方面根底不牢、存在漏洞、执行不力等突出问题。〔二起“以人为本,安全第一”的思想,急于求成、急功近利、形式主义的问题比较突出,各级干部抓安全生产的精力不集中,没有认真抓好整个生产过程的掌握,有法不依、违章作业等问题“12.30”爆炸事故,依据规定,岗位正常编制为4人,事故发生时只有21111.13”爆炸事故,从103437安全。程、操作法的审核和监管,没能准时觉察存在的问题。在“12.30”事故中,在作法没有可操作性。人员素养和快速进展的炼化事业不相适应。炼扮装置高温、高压,易燃、3630着进技师、高级技师。但由于受到指标的限制,全公司2.4万名员工到去年年底1245%,过去提倡的“钳工大12.3“11.13”两起事故,直〔五〕吉化是1954年建厂的老企业,一些装置技术落后,污染严峻。由于装置造,但大多数设备都腐蚀严峻,仍旧带病运行,给生产和操作带来极大的隐患。3COD8519.2理厂,实现了公司工业污水、生活污水的集中处理,但在相当长的一个时期内,物,绝大局部干部员工在没有发生污染大事之前,对此习以为常、熟视无睹,没有引起足够的重视。特别是周边的一些民营企业,为了降低生产本钱,至今还存不具备防控重大污染大事的力量的问题相当突出。〔七12.30“11.13”事故都是由于“违章”操作造成的层操作层面,根源在领导、在治理。厂消灭问题不向公司报告,生产指挥严峻失控。在“12.30”事故中,操作工从930123561800℃,而实际上,101386℃,超过了允许的最高操作温度〔1380℃1131548℃、1566℃、1692℃;1231656℃和332为什么觉察特别不报告、操作工做“假记录”呢?座谈中,大家认为,还是与考38020这个单位的“一把手”就要损失65000次违纪,不仅影响当期收入,年终要扣风险抵押金,而且还关系着年终评比、甚至末位淘汰等各个方面,导致了做“假记录”现象的发生。二是追求高速度、超负荷,给安全生产带来了隐患。效益增长的高速度,诱发了修,带病运行12.30”和“11.13”两起事故,在生产消灭特别的状况下都没有准时停车处理。在检修作业中,各个单位为了提前投产、早见效益,在评比中能够取155了,给周期的安全生产带来了巨大的隐患。在工程建设中,工期压得格外紧,给装置的开工埋下了隐患。在座谈争论中,大家全都认为,事故的发生,有客观的缘由,但更重要的是主静设备、1513154控状态,切实增加执行力,就能够避开事故的发生。第三方面,下步实行的主要措施对炼化企业来说,安全稳定是最大的政治,没有安全生产,就没有人心的稳定,安全环保工作的要求和各级领导的重要指示、批示精神,以“安全第一、预防为主、综合治理、强化根底、突出重点、常抓不懈”方针为指导,围绕“四个必需环保进展。1、不欠账还旧帐,抓好安全环保隐患治理。我们在总部的大力支持下,要投资13.6亿元进展隐患治理,其中,用于环保隐患治理11.3亿元,用于安全隐患63062等二级防控措施竣工投用;9308197332023705;20233

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