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文档简介
如何撰写先进操作法第1页,课件共14页,创作于2023年2月什么是先进操作法
先进操作法是指生产第一线岗位员工(包括参与生产、点检的技术人员),在生产作业过程中,经总结、提炼、形成,并被实践证明具有独创性、先进性、普及推广性价值的操作方法。
先进操作法的推广总结,对增强员工的主人翁意识,激励员工钻研技术,提高员工的操作技能和队伍素质,增强企业的活力,促进企业文化建设等具有深远的意义;对提高产品质量和工作效率,解决生产中的疑难问题,降本增效起到了十分重要的作用。第2页,课件共14页,创作于2023年2月
先进操作法,是现场一线岗位工人在实践中解决现场问题时经不断的进行创新、总结、提炼产生的。现场问题解决包括提高产品质量、提高工作效率、降低消耗、增产增收、新产品开发、设备点检与维护等方面工作。1、先进操作法来源于“问题”第3页,课件共14页,创作于2023年2月
先进操作法是指提出一套完整的操作方法,且原来所没有的,或对原来的操作程序、规程进行科学改进后,形成安全、高效、简易的操作方法,并取得了明显效果。先进操作法在操作上有简易性的特点,易为人掌握。2、先进操作法要操作性强第4页,课件共14页,创作于2023年2月
先进操作法是岗位工人在实践中不断创造发明产生的,并经由专业技术人员进行指导、提炼、加工,使之在实践中不断提高和完善。通过不断推进,引导职工学习技术,提高技能,提高职工整体的操作水平,从而促进企业整体素质的不断提高。3、先进操作法要有指导意义第5页,课件共14页,创作于2023年2月
先进操作法必须是解决生产、工作上的重大实际问题,其结果达到国际先进水平或国内同行领先水平,具有向同类岗位推广的价值,通过技术传播能使受益岗位员工提高业务水平,达到共同提高的目的。先进操作法可包括技术秘密、专利等相关内容。4、先进操作法要体现先进性第6页,课件共14页,创作于2023年2月
先进操作法是指生产第一线岗位员工(包括参与生产、点检的技术人员),在生产作业过程中,经总结、提炼、形成的,并经过实践检验证明是科学、有效的方法。经过实践检验是先进操作法申报基本条件之一。一般检验期要在1年以上。5、先进操作法要得到实践的检验第7页,课件共14页,创作于2023年2月【范文举例】:飞剪剪刃快速更换法一、前言:
一精整分厂横切两条生产线(HM07.1及HM07.2)飞剪原有的导板台吊装操作法,是因操作环境和吊具的限制所采取的被动方法。在实际更换操作中,因导板台一端的传动装置与运输机采用转轴联接、在起吊另一瑞时需斜吊方位角大于90o后才能转至锁定位置(见图1);且行车起吊时易拉过头而损坏导辊(行车仅通过钢丝绳与导板台的导辊连接),欲消除此二项安全隐患和设备隐患、务必进行操作过程及吊具的合理化改进。
余下略.........第8页,课件共14页,创作于2023年2月二、新操作法实施的具体措施:导板台免吊的基本措施:
欲达到导板台免吊的操作效果,必须首先克服导板台免吊后吊具空间位置不足的问题。我们通过多次试验,决定采用简捷的长形螺杆来实现所需目标:
从吊具厚度+吊具与刀架间距离+吊杆的丝杆长度=吊装螺杆的总长度,确定吊装螺杆的总长度为300mm。
据材料抗拉强度条件=N/A净=4N/πd2≤[]计算出吊装螺杆的直径d=42mm。(见图二)(计算过程见附三)
通过以上两项具体措施,我们可以在导板台免吊的同时达到消除三项不安全隐患(斜吊、设备脱螺、坠落)发生的可能。余下略.........第9页,课件共14页,创作于2023年2月三、新操作法标准化及新旧操作法异同点对比:操作程序导板台吊装操作法导板台免吊操作法1
作业准备
共两部分1、工器具准备(共5项)〔1)8mm内六角、24套筒及轮扳手一套〔2〕32寸扳手一把、专用行车吊具并与行车联系〔3)各用新剪刃一套(两把)及所需足寸垫片〔4)钢丝绳(5)长垫木一根及小垫木两决2、作业线相关设备件置状态(共3项)1)飞剪上刀架倾斜角度与专用吊具处于协调配合位置2)钢板置于例导板之前且合并例导扳3)飞剪控制置于镑按状态,供协由与专用吊具的角度配合同左第l部分改为4顷同左同左改为:备用新刀架改为:专用吊装螺钉(见图2)同左余下略。。。。。。。。第10页,课件共14页,创作于2023年2月四、效果对比:项目
效果内容导板台吊装操作法飞剪剪刃快速更换法不安全因素1、下刀架吊装,需起吊导板台锁定后才能进行,存在斜吊不安全因素(见图一)。2、起吊导板台易拉坏导辊或脱焊(发生过多起),存在设备隐患。3、导板台锁定后吊装刀架操作过程中立足困难(导板台下为取样斗),存在人员安全隐患(见图一)。
避免左边三项不安全因素
第11页,课件共14页,创作于2023年2月五、新操作法总结:1)停机换刃时间成倍减少:
单体标准考核时间为原来的120分钟减少至现在的60分钟。从热轧部一精整分厂生产日报的跟踪统计来看,97年1-9月份合计更换次数为151次,平均每月累计更换时间为31.18小时;98年1-9月份,合计更换次数为140次,平均每月累计更换时间为13.66小时;而99年1-9月份,合计更换次数为339次,如果采用老的操作法需要678小时,平均每月累计更换时间为75.33小时;而采用本操作法仅用了238.70小时,平均每月累计更换时间为26.52小时。2)经济效益可观:
98年1-12月份,共减少停机时间201。6小时,平均每月节约16.8小时,而99年仅1-9月份累计减少停机时间就已为439.3小时,平均每月为板线生产节约48.81小时。年经济效益=工序小时产量×减少停机总时间×工序效益系数×吨钢效益×有效作业率=43.03吨/小时×(48.81小时×12)×28.1%×210元/吨×94.34%=1403081.37元
余下略.........第12页,课件共14页,创作于2023年2月是申报厂部级先进操作法厂部命名、推广纳入有关操作规程、岗位规程申报公司
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