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管理归零报告

档号编号:保管期限密级:阶段标志:Z页数:5名称:VVV捕获传感器电路错误质量问题管理归零报告单位:XXXXX有限公司编写:校对:审核:审定:会签:批准:同意:XXXXXXXXXXXXXXXXX2010年12月28日本报告描述了XXXXX有限公司生产的SZ-8、9对接机构中的环位置传感器电路错误的质量问题。问题发生日期为2010年12月24日。本报告旨在分析问题原因并提出改进措施。一、过程叙述:在2010年12月18日,149厂对我厂提交的1004批ER-25Y进行复验时,发现整批产品的2#、3#触点接线线路接反不符合要求。经过调查,我们发现以下问题:1、在工艺设计过程中,工艺在转换设计图纸时,接线原理存在错误,审签中未发现。装配工艺产品压接工序规定的接线原理与内壳体刻字工序标识“3”、“5”对应的一、二级线路存在不一致。按该压接工序生产的产品会出现一级2#插针与二级3#插针线路接反不符合设计要求。2、1004批以前生产的产品均为同一工人装配,在装配时发现了该问题,并向工艺人员进行了汇报,但工艺未予落实。1004批产品更换了装配工人,该工人是按照图1进行接线总装,而工艺对一、二级检测线路要求未明确说明,致使产品线路错误未及时发现。3、装配检验是按照装配工艺要求进行参数检测,检测线路的指示灯无对应标识,检测操作规定不详细,致使产品在检验时未发现该问题。4、在性能试验、环境试验、下厂验收等检测环节,均通过非标检测设备进行检测,该检测设备是通过采集信号触发点的个数,来判定触发位置、行程和全行程力,但对触发点对错,设备未予判断识别。二、原因分析:通过排查分析,我们认为以下管理问题导致了交付产品出现了上述故障:1、工艺人员工作意识不到位,工艺文件编制存在错误,产品检测操作规定不详细,审批不严谨,导致工艺规程对工人、检验操作指导性不强。为解决以上问题,我们将采取以下措施:1、对工艺人员进行培训,提高他们的工作意识和审批严谨性,确保工艺文件编制无误。2、对产品检测操作规定进行修改,增加详细的检测要求和操作指导。3

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