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文档简介

桥台身首件施工总结K98+035.5通道桥右幅1#台身首件施工技术总结经过前期紧张的施工准备,我标段桥通道桥台身工程已经具备开工条件。为确保实现合同文件中的质量目标和工期目标,通道桥台身工程需做首件认可,确定相关的工艺参数后再开展下一步施工。K98+035.5通道桥右幅1#台身首件工程,混凝土浇注开工日期为2012年9月19日9点50分,混凝土浇筑结束日期为2012年9月19日20点55分,总体施工过程比较顺利,现将具体情况做总结以便推广。一、工程概况1.K98+035.5通道桥位于莱西市姜山镇境内,起点桩号为K98+022.980,终点桩号为K98+048.020,全长为25.04m。整桥左右幅分离,全幅宽度2×14.00m,右交角130°,上部采用13m简支梁,单幅布置10片梁,梁高0.60m。桥台采用U型台;扩大基础。桥台混凝土强度等级为C25。2.原材料:水泥采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水化热、含碱量较低,强度等级不低于42.5.粗集料应洁净、质地坚固、级配合格、粒径形状好,堆积密度大于1500kg/m3,压碎值不大于13%,吸水率不大于1%,粗集料组成应符合连续密实级配要求。二、施工组织1、施工人员配置及分工项目部组织精干、高效的工作组专门负责混凝土浇注工作,项目部副经理吴书元担任组长,小组成员包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、试验员、施工队长。施工队伍由多年从事桥梁施工作业的人员组成,作业队人员组合齐全,设备充足,技术过硬,素质较高,特殊工种均持证上岗,能够胜任台身大体积混凝土浇注作业。项目部成立台身混凝土技术指导及质检小组,确保台身混凝土浇注工作保质量、保安全地完成。表1台身劳动力安排表序号工种数量备注1指挥1人根据实际情况统筹安排2施工人员6人满足施工要求3泵车司机1人4放料2人5电工1人6振捣工4人7抹面、拉毛1人罐车司机3人合计19人2、施工机械配置表2障,制定安全保证预案。3)设立与本工程相适应的专职安全员,全面负责本工程的安全工作。4)凡是与其他在建的工程有相互干扰的路段,应做好相应的协调工作。2、质量保证措施在桥台身开工前就做好质量策划,建立质量岗位责任制,从管理、实施和检验三个层次把关,把工程质量目标层层分解到各部门,在人员、设备、材料、工艺、环境五个方面采取一整套切实可行的措施,加强过程控制,确保工程质量。1)质量保证(1)人员保证:选派专业理论强、有丰富现浇桥台施工经验的技术骨干担任技术岗位。(2)技术保证:执行批复的施工方案;按施工图纸进行层层技术交底;认真执行技术规范;做好施工记录,严格遵守施工程序。(3)材料保证:原材料进场必须试验室抽样,检验合格后方可使用。(4)设备保证:确保机械设备的完好和使用率,定期维修、保养,满足施工要求。2)质量控制(1)质量预测,在质量问题出现之前提出有预见性的警告,从而采取相应措施,避免问题发生,实现对质量问题的预防管理。找出对工程质量有较大影响的因素,提前入手采取措施,在质量问题发生之前将其解决,把质量事故消灭在萌芽状态。(2)质量分析,当质量问题出现后,组织进行现场调研或现场描述,找出造成问题的主要原因,制定改进措施,杜绝或减少更严重质量问题的出现。(3)质量问题的处理,坚持质量事故处理“三不放过”原则,具体指:事故原因不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。五、结论(一)通过总结会议认为,现场对首件工程施工技术方案实施检验后取得以下效果:1.桥台施工机械配置的型号与组合较合理,施工效率较高,其他配套机械满足施工要求;证明了大体积混凝土可用混凝土泵车浇注的必要性。2.混凝土拌和机性能正常,但需要加强对混凝土坍落度控制;3.通过此次桥台大体积混凝土施工,检验施工准备比较充分,但混凝土浇注过程中还应做好各方面配合工作;4.通过此次桥台身混凝土施工,检验混凝土浇筑方法比较科学,解决了混凝土表层的水波纹痕迹问题,但仍需改进。5.施工现场管理比较科学,人员组织比较得当;6、用混凝土泵车浇注大体积台身混凝土的速度,应保持在20m3/小时左右的要求可行。7、项目部试验、技术人员应加强学习合同文件、图纸和技术规范,在以后的工作中认真履行自己的岗位责任,加强施工技术服务和监控;及时、认真收集工艺参数,做好首件工程施工总结,为后续大规模施工打下坚实基础。(二)通过会议归纳认为,对台身混凝土首件工程,施工技术方案实施后,还存在取得以下主要问题是:1、表现出混凝土振捣人员首次大体积混凝土技术操作不适应。2、在混凝土运输上还存在管理上的问题;主要表现在混凝土拌合站管理人员,没有按已经编制好的供混凝土程序执行。私自决定增加车辆,造成混凝土报废一车(10m3);中断混凝土浇注时间2.1小时左右,对混凝土上下衔接形成冷缝(穿裙子)。3、施工人员午餐时间轮换就餐,安排处理的不好,都去吃饭直接影响了泵车连续浇注的功能,造成堵管一次,是非常不应该发生的问题。4、现场技术交底时,要求开工前先准备好混凝土的养护设施;但现场只准备了抽水机,没有准备好养生罐和无纺布,造成混凝土养护只能靠人工去洒水。5、可能是首次大体积混凝土浇注,施工人员和现场管理人员在行动和思想意识上都衔接的很不好。给人的总体感觉是施工准备程序合理,人员之间配合不足;原设计用混凝土泵车一次性浇注大体积混凝土能消灭施工冷缝问题,但最后导致的结果还是致结构物下部穿了裙影响其美观。6、拆模后前墙表面有气泡孔,混凝土表面有折变。(三)通过会议总结,大家一致认为以下事项,今后在施工中为确保工程质量应引起特别注意的是:1、后方拌合站混凝土供应必须服从现场要求;相互配合不当的类似情况不能再次发生。2、小体积混凝土尽量不用混凝土泵车浇注,用吊斗浇注为宜。3、对2.0米以上的台身大体积混凝土浇注,最好是分两次浇注为宜;只要把接茬缝处理得当,外侧美观还是有保证的。4、建议今后对承台、肋板、台帽、盖梁等部位的混凝土浇注时最好是采用定型钢模板。六、主要存在的技术问题、原因分析及改进措施1.主要表现:拆除模板后,局部

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