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文档简介

重大事故隐患治理效果评估报告一、引言

当前,我国安全生产形势持续稳定向好,但重大事故隐患仍时有发生,对人民群众生命财产安全和社会稳定构成严重威胁。为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神,严格执行《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规要求,切实提升重大事故隐患治理工作的科学性、规范性和有效性,特开展本次重大事故隐患治理效果评估工作。

重大事故隐患治理是安全生产管理的核心环节,其效果直接关系到风险防控能力和本质安全水平。通过系统评估治理措施的实施情况、隐患消除程度以及风险降低水平,能够客观验证治理工作的成效,发现存在的问题与不足,为后续隐患治理工作提供科学依据,推动安全生产治理模式向事前预防转型。本次评估旨在通过对治理全过程的分析,判定隐患是否得到根本性消除,风险是否降至可接受范围,治理措施是否符合相关标准要求,并针对评估结果提出针对性的改进建议,形成闭环管理机制。

本次评估工作严格遵循“依法依规、客观公正、科学严谨、注重实效”的原则,以国家及地方安全生产政策法规、标准规范为依据,结合企业安全生产实际情况,构建涵盖治理目标、过程、效果及可持续性的评估体系。评估范围包括但不限于隐患治理方案的落实情况、整改措施的执行效果、风险管控能力的提升程度、相关制度的完善情况以及人员安全意识的改善状况等。通过本次评估,期望能够全面掌握重大事故隐患治理的真实效果,为安全生产决策提供有力支撑,切实防范和遏制重特大事故发生,促进企业安全生产形势持续稳定向好。

本报告主要分为六个章节:第一章引言,阐述评估背景、目的、依据、范围及报告结构;第二章评估概况,介绍评估对象、组织方式、时间安排及人员配置;第三章评估方法与过程,说明评估指标体系构建、数据采集方法、现场检查流程及综合分析方式;第四章治理效果分析,从隐患消除程度、风险降低水平、措施落实情况、制度完善效果及人员意识提升五个维度展开评估;第五章存在问题与改进建议,针对评估中发现的问题提出具体可行的改进措施;第六章结论,总结评估结果,明确治理效果等级及后续工作要求。

二、评估概况

评估对象为某大型化工制造企业,该企业位于华东地区,主要生产基础化工原料,年产值超过50亿元。企业拥有员工2000余人,生产车间覆盖多个高风险区域,包括反应釜区、储存罐区和输送管道系统。近年来,该企业因设备老化和管理漏洞,曾发生过两起一般性安全事故,导致局部停产整改。根据国家《安全生产法》和地方政府要求,企业于2022年初启动重大事故隐患治理项目,涉及设备更新、流程优化和安全培训等内容。本次评估旨在全面检验治理措施的实施效果,确保隐患得到根本性消除。

评估工作由企业安全生产委员会牵头,联合外部专业咨询机构共同开展。评估团队由15名成员组成,包括企业内部安全工程师5名、外部安全专家8名、政府监管部门代表2名。团队分工明确:内部人员负责提供历史数据和现场协调,外部专家主导技术评估,政府代表监督合规性。评估流程采用“三阶段”模式:前期准备阶段收集基础资料,中期实施阶段进行现场检查和访谈,后期分析阶段汇总数据并形成报告。整个过程强调客观公正,避免主观判断,确保评估结果真实可靠。

评估时间安排从2023年3月开始至2023年6月结束,总跨度四个月。准备阶段为3月1日至3月15日,主要完成团队组建、资料收集和方案制定;实施阶段为3月16日至5月31日,分批次进行现场检查和员工访谈;总结阶段为6月1日至6月30日,聚焦数据分析、报告撰写和结果反馈。关键节点包括3月10日的启动会议、5月20日的现场检查完成日、6月15日的报告初稿提交日和6月30日的最终报告发布日。时间安排紧凑有序,确保各环节无缝衔接,避免延误。

2.1评估对象概述

2.1.1企业基本情况

该化工制造企业成立于1995年,占地面积约500亩,生产设施包括10座大型反应釜、20个储存罐和总长30公里的输送管道。企业产品涵盖酸碱类和有机溶剂,客户遍布全国及海外市场。员工结构中,一线操作工占60%,技术和管理人员占40%。安全管理体系虽已建立,但历史记录显示,2019年和2021年分别因管道泄漏和反应釜故障引发事故,造成人员轻伤和财产损失。事故调查指出,设备老化是主要原因,部分设备使用超过15年,维护记录不完整。企业因此被列为省级重点监管单位,需在2022年底前完成隐患治理。治理项目总预算8000万元,用于更换老旧设备、引入智能监控系统和安全培训。

2.1.2隐患治理背景

隐患治理源于政府监管压力和企业自主改进需求。2022年初,地方应急管理局发布《重大事故隐患排查治理指南》,要求企业全面排查高风险区域。企业自查发现,反应釜区存在密封失效风险,储存罐区有腐蚀泄漏隐患,输送管道缺乏实时监测。这些问题可能导致爆炸或中毒事故,威胁周边社区安全。治理方案由企业安全部制定,分三个模块:设备更新(更换50%老旧设备)、流程优化(引入自动化控制系统)和人员培训(覆盖全员的安全操作教育)。治理目标是在2023年底前将隐患发生率降低90%,并通过第三方验收。背景分析显示,治理不仅是合规要求,更是企业可持续发展的关键,有助于提升品牌形象和市场竞争力。

2.2评估组织方式

2.2.1评估团队构成

评估团队采用“内外结合”模式,确保专业性和独立性。内部成员包括企业安全总监、生产经理和车间主任,共5人,负责提供企业历史数据,如事故记录、维护日志和员工培训档案。外部专家来自知名安全咨询公司,涵盖化工安全、风险评估和应急管理领域,共8人,主导现场技术检查,如设备测试和流程模拟。政府代表由区应急管理局选派,2名安全监管员,监督评估过程是否符合法规要求。团队分工清晰:内部人员协调资源,外部专家执行评估,政府代表验证合规性。团队每周召开例会,沟通进展并解决问题,确保信息共享无遗漏。这种构成避免了单一视角,评估结果更全面可信。

2.2.2评估流程设计

评估流程遵循“系统化、可追溯”原则,分步骤实施。第一步是资料收集,从企业获取治理方案、整改记录和员工反馈,为期一周;第二步是现场检查,团队分三组同步进行:一组检查设备状态,如反应釜密封性测试;二组审查流程文档,如操作规程更新情况;三组访谈员工,了解培训效果和安全隐患认知。检查采用随机抽样,覆盖所有高风险区域;第三步是数据分析,汇总检查结果,用对比法评估治理前后变化,如事故率下降幅度;第四步是报告撰写,基于数据形成评估结论和建议。流程设计注重效率,每个环节设定时间节点,避免拖延。例如,现场检查分批次进行,每组每天检查两个区域,确保覆盖全面。整个流程强调透明度,所有记录可追溯,便于后续复查。

2.3评估时间安排

2.3.1阶段划分

评估工作划分为三个阶段,每个阶段有明确任务和交付物。准备阶段从3月1日至3月15日,核心任务是组建团队和制定方案。团队组建包括确定成员角色和职责,方案制定涉及设计评估指标,如隐患消除率和风险降低水平。此阶段输出评估计划书,明确范围和方法。实施阶段从3月16日至5月31日,分三个子阶段:3月16日至4月15日进行现场检查,4月16日至5月15日收集员工反馈,5月16日至5月31日进行数据验证。每个子阶段聚焦不同方面,确保全面覆盖。总结阶段从6月1日至6月30日,主要工作是分析数据、撰写报告和召开反馈会议。阶段划分逻辑清晰,从准备到实施再到总结,形成闭环管理,避免重复工作。

2.3.2关键节点

关键节点设定在评估流程的关键时点,确保进度可控。启动节点为3月10日,召开团队启动会议,明确目标和分工,所有成员签署责任书。现场检查节点为5月20日,完成所有区域检查,包括反应釜区、储存罐区和输送管道,输出初步检查报告。数据分析节点为6月10日,汇总所有数据,进行比对分析,如治理前后事故次数变化。报告提交节点为6月15日,提交评估报告初稿,供企业审核。最终节点为6月30日,发布正式报告并召开总结会议,向管理层反馈结果。节点之间预留缓冲时间,如数据验证阶段有5天缓冲,应对意外延误。这些节点确保评估按时完成,且结果及时应用于改进决策。

三、评估方法与过程

3.1评估指标体系构建

3.1.1指标选取原则

评估指标体系以隐患治理核心目标为导向,遵循全面性、可操作性和动态调整原则。全面性要求覆盖治理全要素,包括技术措施、管理机制和人员能力;可操作性强调指标需量化且数据可获取;动态调整则根据现场反馈实时优化权重。指标设计参考《化工企业重大事故隐患判定标准》及企业历史事故特征,重点突出反应釜密封性、罐体腐蚀度、管道泄漏率等关键参数。每个指标设定基准值和目标值,如反应釜密封泄漏率基准值0.5%,目标值降至0.1%以下,确保评估有明确参照。

3.1.2指标层级设计

指标体系采用三级分层结构:一级指标包含技术措施、管理机制、人员能力三大维度;二级指标细化至具体领域,如技术措施下设设备更新率、监控覆盖率等;三级指标则定义具体测量项,如设备更新率包含反应釜更换数量、管道改造长度等。技术措施指标占比40%,管理机制占比35%,人员能力占比25%,权重分配基于企业历史事故中技术失效占比高的特点。各指标采用百分制评分,80分以上为合格,90分以上为优秀,形成阶梯式评价标准。

3.1.3指标量化标准

量化标准结合行业标准与企业实际,采用"基准值-目标值-实际值"三级对比法。设备更新率基准值60%,目标值90%,实际值通过现场清点设备台账计算;监控覆盖率采用红外热成像仪检测,基准值70%,目标值100%;员工培训合格率通过闭卷考试评估,基准值80%,目标值98%。管理机制指标如隐患排查频次,基准值每月2次,目标值每周1次,通过调取安全会议记录验证。量化过程保留原始数据,如某反应釜温度传感器检测值与标准值的偏差记录,确保可追溯。

3.2数据采集方法

3.2.1文件资料审查

评估组调取2022年至今的治理方案、设备维护日志、培训档案等23类文件。重点审查设备更新台账,核对采购合同与现场设备编号一致性,发现3台反应釜虽列入更换计划但实际未更新;隐患排查记录显示,2023年1-5月共排查出27项次隐患,其中12项未按期整改,整改延迟率达44.4%。文件审查采用交叉验证法,将维修记录与设备运行参数比对,发现某输送管道维修后压力仍超安全阈值,提示治理措施存在漏洞。

3.2.2现场技术检测

现场检测分三组同步进行:设备组使用超声波测厚仪检测罐体腐蚀厚度,发现3个储罐壁厚低于设计值15%;流程组通过DCS系统调取历史数据,分析反应釜温度波动曲线,识别出3次异常升温事件;环境组在管道接口处涂抹检漏液,发现7处微小渗漏点。检测过程全程录像,红外热成像显示某反应釜保温层存在5℃以上温差,可能引发局部过热。技术检测采用盲样复测,对10%的点位二次检测,结果误差率控制在3%以内,确保数据可靠性。

3.2.3人员访谈与问卷

访谈覆盖管理层、安全员、操作工三个层级共87人。管理层访谈发现,安全预算审批流程平均耗时15个工作日,延误紧急隐患处理;操作工访谈揭示,30%员工不熟悉新上线的应急报警系统;安全员反馈,班组交接班隐患描述存在模糊表述。问卷采用李克特五级量表,回收有效问卷215份,结果显示员工对"设备操作规程"认知度仅62%,对"应急处置流程"掌握度58%。访谈记录采用主题分析法,提炼出"培训形式单一""应急演练不足"等高频问题。

3.3综合分析流程

3.3.1数据对比分析

将治理前(2021年)与治理后(2023年)数据对比,发现事故率从0.8次/月降至0.1次/月,降幅87.5%;设备故障率下降65%,但管道泄漏率仅降低32%,未达目标值。横向对比同行业企业,该企业设备更新率(75%)低于行业均值(85%),但员工培训覆盖率(100%)高于行业水平。通过雷达图可视化,技术措施得分78分,管理机制得分69分,人员能力得分85分,暴露管理机制薄弱环节。

3.3.2根因溯源分析

对未达标指标进行根因追溯,采用"5Why"分析法:管道泄漏率未达标→发现渗漏点未及时处理→维护人员技能不足→培训内容侧重理论→培训方案设计缺陷。结合鱼骨图分析,人因(操作失误)、机因(设备老化)、法因(规程缺失)、环因(高温环境)四大因素中,机因占比达58%,验证设备更新是核心短板。根因分析还发现,安全投入中设备更新占比72%,而管理优化投入仅占15%,资源分配失衡。

3.3.3风险等级判定

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》,采用LEC法(可能性-暴露频率-后果严重性)评估风险。反应釜区风险值从治理前的320分(高风险)降至90分(中风险),但罐区风险值仍为180分(中高风险)。判定依据包括:历史事故频率、隐患整改时效、防护措施有效性等。风险等级采用红黄蓝三色标识,红色区域(高风险)已清零,黄色区域(中风险)覆盖罐区及管道接口,蓝色区域(低风险)为办公区。风险判定结果与应急资源调配方案直接挂钩。

四、治理效果分析

4.1隐患消除程度评估

4.1.1设备更新效果

治理项目共计划更换反应釜5台、储罐8个、管道15公里。实际完成更换反应釜4台(完成率80%)、储罐6个(完成率75%)、管道12公里(完成率80%)。未完成更换的设备中,2台反应釜因供应商延期交付,2个储罐因现场空间改造受阻。更换后的设备经第三方检测,密封泄漏率从治理前的0.45%降至0.08%,优于目标值0.1%。某反应釜在更换后连续运行180天未出现温度异常,而同类旧设备平均每30天需停机维护。

4.1.2腐蚀控制成效

储罐区采用阴极保护技术后,罐壁腐蚀速率从每年0.8mm降至0.3mm,低于行业安全标准0.5mm。超声波测厚数据显示,未更换的储罐中仍有3个罐壁厚度低于设计值12%-15%,需纳入下一阶段治理。管道内壁防腐涂层修复后,泄漏点数量从治理前的28处减少至7处,但仍有2处接口在高压测试中出现渗漏,暴露焊接工艺缺陷。

4.1.3监控系统覆盖率

新增的120个智能传感器实现反应釜、储罐、管道关键参数100%监测。DCS系统历史数据分析显示,温度异常报警响应时间从平均45分钟缩短至8分钟。但罐区液位传感器存在3处盲区,导致某储罐液位超限未被及时捕捉,险些引发冒罐事故。红外热成像检测发现保温层破损点12处,修复后温差波动从5℃降至1.5℃。

4.2风险降低水平验证

4.2.1事故发生率变化

治理后6个月内,企业发生一般性事故1起(管道轻微泄漏),较治理前同期(3起)下降66.7%。重大事故风险指数(基于LEC法)从320分降至120分,其中反应釜区风险值降幅最大(从280分降至75分)。但罐区风险值仍维持180分,主要因腐蚀控制不彻底导致。

4.2.2应急响应时效

应急报警系统升级后,员工平均响应时间从12分钟缩短至5分钟。2023年模拟演练中,泄漏处置完成时间从25分钟优化至14分钟。然而,夜间值班人员对系统操作熟练度不足,导致一次真实泄漏事件中误触发警报,延误处置3分钟。

4.2.3本质安全提升程度

自动化控制系统投用后,高危区域人工操作频次减少70%。连锁保护装置成功拦截3次超压运行,避免潜在爆炸事故。但新系统与老旧设备兼容性不足,某反应釜在切换自动模式时出现参数漂移,需手动干预。

4.3管理措施落实情况

4.3.1制度体系完善度

修订《设备维护规程》等12项制度,新增《智能系统操作手册》等3项。制度培训覆盖率100%,但抽查显示30%员工未掌握变更管理流程。隐患排查频次从每月2次提升至每周1次,但记录标准化程度不足,40%描述缺乏量化指标。

4.3.2资源投入有效性

8000万元预算中,设备采购占62%(4960万元),培训占15%(1200万元),管理优化占8%(640万元)。实际设备采购支出超预算12%,因原材料涨价;培训支出结余20%,因部分课程合并开展。安全投入产出比(事故损失减少额/投入额)达1:3.2,高于行业均值1:2.5。

4.3.3考核机制执行效果

将隐患治理成效纳入部门KPI,权重提升至15%。季度考核中,生产部达标率100%,而仓储部因罐区问题连续两次扣分。员工安全绩效奖金与隐患整改率挂钩,推动全员参与度提升,但基层班组反馈考核指标过于侧重结果,忽视过程改进。

4.4人员能力提升效果

4.4.1培训体系覆盖率

开展培训136场,覆盖员工100%。新员工安全培训通过率从78%提升至95%。实操考核中,应急处置流程掌握度从62%升至89%,但设备故障诊断能力仅提升至71%,仍显薄弱。

4.4.2安全意识改善程度

安全行为观察显示,员工佩戴防护装备合规率从85%升至98%。但访谈发现,40%操作工仍存在“凭经验操作”习惯,尤其在非正常工况下。安全建议箱收到的隐患报告数量增加3倍,但质量参差不齐,60%描述模糊。

4.4.3应急技能掌握水平

模拟演练评估显示,班组级响应时间达标率从50%升至85%。但跨部门协同仍存在短板,如消防队与工艺班组在泄漏处置中信息传递延迟8分钟。新入职员工应急知识测试平均分68分,低于目标值80分。

4.5持续改进机制运行

4.5.1问题整改闭环率

评估发现27项问题,已整改18项(整改率66.7%)。未完成整改项中,5项因技术方案待定,4项因预算未批复。整改完成项平均耗时18天,短于计划值25天。

4.5.2风险动态管理效果

建立“红黄蓝”风险动态看板,高风险区域数量从4个减至1个。月度风险评审会议识别新风险点8处,其中3项纳入下季度治理计划。但风险数据库更新滞后,3项已消除风险未及时归档。

4.5.3知识管理沉淀情况

形成《典型隐患案例库》等6份知识产品,在班组推广学习。但经验总结形式单一,85%为文字报告,缺乏可视化案例。老员工带新机制执行率仅40%,导致隐性知识流失。

五、存在问题与改进建议

5.1技术措施执行问题

5.1.1设备更新滞后

评估发现,反应釜、储罐和管道的设备更新完成率分别为80%、75%和80%,未达90%目标值。未完成更换的设备中,2台反应釜因供应商延期交付,2个储罐因现场空间改造受阻。这种滞后导致部分高风险区域仍存在隐患,如未更换的储罐中3个罐壁厚度低于设计值12%-15%,腐蚀控制效果未达预期。

5.1.2监控系统存在盲区

虽然新增120个智能传感器实现关键参数100%监测,但罐区液位传感器存在3处盲区,导致某储罐液位超限未被及时捕捉,险些引发冒罐事故。红外热成像检测还发现保温层破损点12处,修复后温差波动虽从5℃降至1.5℃,但系统稳定性仍需提升。

5.1.3设备兼容性不足

自动化控制系统与老旧设备兼容性差,某反应釜在切换自动模式时出现参数漂移,需手动干预。新系统投用后高危区域人工操作频次虽减少70%,但连锁保护装置在拦截超压运行时存在误判风险,暴露技术集成缺陷。

5.2管理机制薄弱环节

5.2.1制度执行不力

修订的12项制度培训覆盖率100%,但抽查显示30%员工未掌握变更管理流程。隐患排查频次从每月2次提升至每周1次,但40%记录缺乏量化指标,描述模糊。制度体系虽完善,但执行层理解偏差导致落地效果打折。

5.2.2资源分配失衡

8000万元预算中,设备采购占62%,培训占15%,管理优化仅占8%。实际设备采购支出超预算12%,而培训支出结余20%,反映资源投入结构不合理。安全投入产出比虽达1:3.2,但管理优化投入不足制约了整体效果。

5.2.3考核机制不科学

隐患治理成效纳入部门KPI后,生产部达标率100%,但仓储部因罐区问题连续扣分。基层班组反馈考核指标过于侧重结果,忽视过程改进,导致部分员工为达标而隐瞒隐患,形成管理漏洞。

5.3人员能力短板

5.3.1培训实效性不足

136场培训覆盖全员,但实操考核显示设备故障诊断能力仅提升至71%,仍显薄弱。新员工安全培训通过率虽从78%升至95%,但应急知识测试平均分68分,低于目标值80分。培训内容偏重理论,实操演练不足。

5.3.2安全意识参差不齐

安全行为观察显示防护装备合规率从85%升至98%,但40%操作工仍存在“凭经验操作”习惯,尤其在非正常工况下。安全建议箱收到的隐患报告数量增加3倍,但60%描述模糊,反映员工风险辨识能力不足。

5.3.3应急技能协同不足

模拟演练中班组级响应时间达标率从50%升至85%,但跨部门协同存在短板,如消防队与工艺班组在泄漏处置中信息传递延迟8分钟。新入职员工应急知识测试得分偏低,暴露培训体系系统性缺陷。

5.4持续改进机制缺陷

5.4.1问题整改闭环率低

评估发现27项问题,已整改18项(整改率66.7%)。未完成整改项中,5项因技术方案待定,4项因预算未批复。整改完成项平均耗时18天,虽短于计划值25天,但未整改项长期滞留形成新风险。

5.4.2风险动态管理滞后

“红黄蓝”风险动态看板虽使高风险区域从4个减至1个,但风险数据库更新滞后,3项已消除风险未及时归档。月度风险评审会议识别新风险点8处,但转化率低,仅3项纳入下季度治理计划。

5.4.3知识管理形式单一

形成的6份知识产品中85%为文字报告,缺乏可视化案例。老员工带新机制执行率仅40%,导致隐性知识流失。经验总结停留在纸面,未有效转化为组织能力。

5.5针对性改进建议

5.5.1技术措施优化

建立供应商动态评估机制,将交付及时率纳入合同条款,对延期供应商实施分级处罚。针对罐区盲区问题,增设3个冗余液位传感器,开发智能算法自动填补数据空缺。制定新旧设备兼容性测试标准,投用前必须完成72小时联调测试。

5.5.2管理机制完善

推行“制度+案例”双轨培训模式,每月组织1次跨部门制度解读会。调整预算结构,将管理优化投入提升至15%,设立专项改造基金。重构考核指标,增加“隐患发现数量”“流程改进建议”等过程性指标,降低结果指标权重。

5.5.3人员能力提升

开发“故障诊断沙盘”实训课程,每周开展1次场景化应急演练。实施“安全行为积分制”,将防护装备佩戴、规范操作等纳入绩效。建立跨部门应急协同平台,预设信息传递模板,开展联合演练强化默契。

5.5.4持续机制强化

推行“问题整改四步法”:责任到人、方案预审、进度公示、效果验证。开发风险数据库自动更新系统,与DCS系统实时同步。创建“安全微课堂”短视频平台,将典型案例转化为3分钟教学视频,配套知识问答闯关机制。

六、结论

6.1治理效果总体评价

6.1.1目标达成度分析

本次重大事故隐患治理项目总体目标为消除重大事故隐患、降低风险等级、提升本质安全水平。评估结果显示,事故发生率从治理前的0.8次/月降至0.1次/月,降幅达87.5%,超额完成目标值(降低70%)。设备故障率下降65%,员工安全培训覆盖率100%,应急响应时效提升58%,表明核心治理目标基本实现。但罐区风险值仍维持在中高风险区间(180分),未降至目标值150分以下,暴露治理不均衡问题。

6.1.2关键指标对比

技术措施方面,设备更新完成率78%,未达90%目标;监控系统覆盖率100%,但存在3处盲区;自动化投用后高危区域人工操作减少70%,但兼容性问题导致系统稳定性不足。管理机制方面,制度修订完成率100%,执行偏差率30%;安全投入产出比1:3.2,高于行业均值;考核机制虽覆盖全员,但过程指标缺失。人员能力方面,培训覆盖率100%,应急技能掌握度升至89%,但设备诊断能力仅71%;安全行为合规率98%,但“凭经验操作”现象仍存。

6.1.3风险控制成效

反应釜区风险值从280分降至75分,实现高风险清零;管道泄漏率从0.45%降至0.08%,优于目标值;连锁保护装置成功拦截3次超压事件。但罐区腐蚀控制不彻底,3个储罐壁厚低于安全阈值;管道接口渗漏点仍有7处,焊接工艺缺陷未根治。风险动态管理机制初步建立,但数据库更新滞后,新风险转化率仅37.5%。

6.2治理效果等级判定

6.2.1综合评分结果

依据评估指标体系,采用加权计算法得出综合得分86.5分(满分100分)。其中技术措施得分78分,管理机制得分69分,人员能力得分85分,持续改进得分82分。参照《安全生产标准化评定标准》,判定为“良好”等级(80-90分区间),

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