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2025年采油工(中级)特种作业证考试题库模拟操作附答案一、抽油机曲柄销子异响故障排查与处理现场场景:某游梁式抽油机(CYJ10-3-53HB型)运行中,操作人员听到曲柄部位发出周期性“咯噔”异响,停机后检查发现曲柄销子端盖有轻微松动痕迹。需完成故障排查与处理操作。操作步骤:1.停机挂牌:按下停止按钮,切断控制柜电源,悬挂“有人作业,禁止合闸”警示牌,确认刹车锁死。2.初步检查:用扳手轻敲曲柄销子端盖,观察是否有松动;测量销子与销套间隙(使用塞尺),标准间隙应为0.1-0.3mm,若超过0.5mm需重点排查。3.拆卸端盖:使用17-19mm梅花扳手依次拆卸端盖固定螺栓,取下端盖后检查黄油嘴是否堵塞(用黄油枪试注,无阻力为正常)。4.检查销子磨损:用游标卡尺测量销子直径(标准Φ80mm),若磨损量超过2mm或表面出现沟槽、裂纹,需更换;同时检查销套内壁是否有拉伤痕迹。5.处理措施:-若仅为端盖松动,清理接触面后涂抹螺纹胶,按对角顺序紧固螺栓(扭矩80-100N·m);-若黄油嘴堵塞,更换新黄油嘴并注满锂基润滑脂(NLGI2);-若销子或销套磨损超标,使用拉马拆卸旧销子,安装新销子时涂抹二硫化钼润滑脂,确保销子与销套间隙符合标准,重新安装端盖并紧固。6.试机验证:拆除警示牌,缓慢启动抽油机,监听异响是否消失,观察曲柄运转是否平稳,确认无异常后恢复正常生产。答案要点:故障主因可能为销子固定松动、润滑不足或磨损超标;处理关键是精准测量间隙与磨损量,按标准扭矩紧固,确保润滑充分;试机时需重点监听异响是否消除,避免未彻底处理导致设备损坏。二、电动潜油泵井井口流程切换(正常生产转热洗)现场场景:某电泵井(型号YQSB100-2000)当前运行正常,需将生产流程切换至热洗流程,对井内结蜡管柱进行清洗。已知井口为双管流程(生产阀组包括生产总阀、热洗阀、回压阀),热洗介质为85℃热水,设计洗井排量30m³/h。操作步骤:1.安全确认:穿戴防静电工服、护目镜,检查热洗泵车压力(≤25MPa)、管线连接(使用φ62mm高压软管,卡箍无渗漏)、井口阀门完好性(手轮无变形,丝杠无锈蚀)。2.关闭生产流程:缓慢关闭生产总阀(顺时针旋转至手轮吃力,避免突然关闭导致水击),观察回压表(原回压2.3MPa),确认无压力波动后关闭回压阀。3.开启热洗流程:-微开热洗进口阀(先开1/4圈,待压力稳定后全开),观察井口压力表(应逐步升至1.5-2.0MPa,若超过2.5MPa需检查管线是否堵塞);-通知热洗泵车启动,控制排量由10m³/h逐步升至30m³/h(每5分钟增加5m³/h),观察井口返出液温度(应≥75℃,若低于65℃需提高热洗介质温度)。4.过程监控:每10分钟记录一次热洗压力(目标≤20MPa)、排量、返出液含蜡量(用滤网收集,蜡块直径≤2mm为合格);若发现压力突然升高(如>22MPa),立即停泵检查是否憋泵。5.切换回生产流程:热洗2小时后,观察返出液清澈无蜡块,停热洗泵,关闭热洗进口阀;缓慢开启回压阀(控制回压≤2.5MPa),再缓慢开启生产总阀(逆时针旋转至完全打开),确认井口无渗漏,压力表显示正常(回压2.2-2.4MPa),恢复电泵运行。答案要点:切换关键是控制阀门开关顺序(先关生产后开热洗,避免憋压),逐步调节排量防止水击;热洗时需监控压力、温度、返出液状态,确保蜡质充分溶解;切换回生产时需缓慢开启阀门,避免压力突变损坏设备。三、游梁式抽油机刹车系统调整(以CYJ8-3-37HB为例)现场场景:某抽油机运行中发现刹车不灵敏,停机时曲柄滑行距离超过1.2m(标准≤0.8m),需调整刹车系统。已知刹车类型为外抱式,刹车毂直径Φ400mm,刹车片厚度标准为10-12mm(当前测量为8mm)。操作步骤:1.停机准备:将抽油机停在接近上死点位置(曲柄与水平方向夹角15°-30°),切断电源,锁死刹车锁块。2.检查刹车状态:-测量刹车行程(刹车把从松到紧的移动距离,标准1/3-2/5刹车把长度),当前为280mm(标准≤200mm);-检查刹车片磨损(用游标卡尺测量,最薄处8mm,已接近报废标准10mm),观察表面是否有油污(用汽油擦拭干净)。3.调整刹车间隙:-松开刹车连杆调节螺母(位于刹车把与刹车臂连接处),逆时针旋转调节螺杆,使刹车片与刹车毂间隙均匀(用塞尺测量,四周间隙0.3-0.5mm);-调整刹车蹄片回位弹簧(检查弹簧弹性,若拉伸后不能复位需更换),确保刹车松开时刹车片完全脱离刹车毂。4.测试制动力:-缓慢松开刹车锁块,手动盘动皮带轮(需2人配合),确认无卡阻;-拉紧刹车把至2/5行程,启动抽油机点动(时间≤3秒),观察曲柄是否立即停止(滑行距离应≤0.5m)。5.更换刹车片(若磨损超标):-拆卸刹车蹄片固定螺栓,取下旧刹车片,清理刹车毂表面(用砂纸打磨去除毛刺);-安装新刹车片(型号与原配件一致),涂抹耐高温胶水(耐温≥300℃),用夹具固定至胶水固化(30分钟);-重新调整间隙,测试制动力符合要求。答案要点:调整核心是确保刹车间隙均匀(四周差≤0.2mm),行程控制在1/3-2/5;刹车片厚度低于10mm需更换,安装时需清理接触面并使用耐高温胶;测试时要点动验证,避免直接启动导致设备损坏。四、计量站单井量油操作(使用玻璃管量油装置)现场场景:某计量站需对12抽油机井(日产液量约40m³)进行量油,量油装置为Φ50mm玻璃管(刻度0-100cm),分离器工作压力0.3MPa,气液分离时间3分钟。操作步骤:1.准备工具:检查玻璃管是否完好(无裂纹、刻度清晰),关闭分离器排液阀、气平衡阀,打开单井来油阀(12井)、分离器进油阀,确认流程导通。2.气液分离:待分离器液面升至20cm时,关闭单井来油阀,记录时间t₁(精确到秒);观察玻璃管液面上升,当液面从20cm升至80cm(高度差h=60cm)时,记录时间t₂。3.计算产量:-玻璃管截面积S=πr²=3.14×(2.5cm)²=19.625cm²;-量油体积V=S×h=19.625×60=1177.5cm³=1.1775L;-量油时间t=t₂-t₁(假设t=45秒);-日产液量Q=V×(86400/t)×1000=1.1775×(86400/45)×1000=2260800L=2260.8m³(需根据实际油气比修正,若气油比50m³/t,修正系数取0.9,则Q=2260.8×0.9≈2034.7m³)。4.恢复流程:量油结束后,打开气平衡阀(平衡分离器与集输管线压力),缓慢打开单井来油阀(避免压力波动),观察分离器液面稳定在30-50cm,关闭量油阀,记录量油数据。答案要点:关键是准确记录液面上升时间(误差≤2秒),计算时注意单位换算(cm³转m³需×10⁻⁶);量油前需确保分离器内无残留液体(排液至0刻度),气平衡阀关闭以保证分离效果;修正系数需根据该井近期油气比确定,避免产量误差超过±5%。五、抽油机井防喷盒泄漏处理(盘根式防喷盒)现场场景:某抽油机井(光杆直径Φ28mm)运行中,防喷盒压盖处出现原油渗漏(渗漏量约500mL/h),光杆表面有油泥附着,盘根为Φ28×32×5mm(标准尺寸),已使用3个月(设计寿命6个月)。操作步骤:1.停机泄压:将抽油机停在上死点,切断电源,锁死刹车;关闭生产总阀、回压阀,打开套管放气阀(缓慢开启,控制压力降至0MPa),确认光杆无上下运动。2.拆卸压盖:使用30-32mm开口扳手松开压盖固定螺母(对称拆卸,避免偏斜),取下压盖及压帽,观察盘根磨损(最内层盘根已压缩至3mm,标准压缩量≤2mm)。3.清理光杆:用钢丝刷清除光杆表面油泥(重点清理防喷盒接触段,长度≥20cm),用干净抹布擦拭至无油污,检查光杆是否有划痕(深度>0.5mm需更换)。4.安装新盘根:-裁剪新盘根(长度=π×(光杆直径+盘根厚度)=3.14×(28+4)=100.48mm,切口45°斜口);-涂抹密封脂(型号7014,耐温-60℃~200℃),按切口错开120°顺序装入盒内(共装4圈,每圈压实);-安装压帽、压盖,对称紧固螺母(扭矩50-60N·m,每紧固1/4圈检查一次渗漏)。5.试机检查:缓慢开启生产总阀、回压阀,启动抽油机,观察防喷盒处是否渗漏(5分钟内无滴漏为合格),若仍有渗漏,微调压盖螺母(每次紧固1/8圈,避免过紧导致光杆磨损)。答案要点:处理核心是彻底清理光杆表面(影响密封效果),盘根切口错开角度(避免形成直通泄漏通道),压盖紧固扭矩均匀(防止偏压导致盘根变形);试机时需观察渗漏情况,过紧会增加光杆运行阻力(电流升高>5A需调整),过松则密封失效。六、电泵井电流卡片分析与故障判断现场场景:某电泵井(额定电流35A)连续3天的电流卡片如下:-第1天:曲线平稳,电流32-34A(波动≤2A);-第2天:曲线在抽油机上行程时升至42A,下行程降至28A(波动>10A);-第3天:电流持续低于25A(最低18A),且波动无规律。操作要求:分析卡片并判断故障原因,提出处理措施。分析与答案:1.第1天卡片:正常运行曲线(电流在额定值的90%-100%,波动小),说明电泵工作正常,泵效良好(85%-90%)。2.第2天卡片:“尖峰”状波动,上行程电流高、下行程电流低,可能原因为泵内进入气体(气锁),导致上行程液体密度大、电流高,下行程气体膨胀、电流低;或泵吸入口堵塞(部分堵塞),造成排量波动。处理措施:关井憋压(套管打压至3MPa,稳定10分钟),释放井筒内气体;若无效,起泵检查吸入口筛管是否被蜡或砂堵塞。3.第3天卡片:持续低电流(<额定值70%),可能原因为泵轴断脱(电泵空转)、电缆短路(电流异常降低)或地层供液不足(泵抽空)。处理措施:-检查井口动液面(用回声仪测试,若液面<泵挂深度500m,判定为供液不足,需调小电泵频率或实施压裂增产);-测试电缆绝缘(用兆欧表测量,绝缘电阻<20MΩ判定为电缆故障,需更换电缆);-若液面正常、电缆绝缘良好,判定为泵轴断脱,需起泵更换泵轴或机组。七、注水井洗井操作(正洗流程,设计排量30m³/h)现场场景:某注水井(井深1500m,日注量120m³)已连续注水30天,井口压力由5.2MPa升至6.8MPa(超过配注压力1.5MPa),需进行洗井作业,洗井介质为清水,设计洗井时间4小时。操作步骤:1.洗前准备:-连接洗井流程:关闭注水上流阀,打开洗井进口阀(连接洗井泵车)、洗井出口阀(连接污水罐),检查管线连接(φ76mm钢管,法兰无渗漏);-测试洗井泵车(压力≤10MPa,排量0-50m³/h可调),准备取样桶、密度计(测量返出液含砂量)。2.启动洗井:-缓慢开启洗井泵车出口阀(排量由10m³/h逐步升至30m³/h,每10分钟增加5m³/h),观察井口压力(应≤8MPa,若超过9MPa立即停泵检查是否管线堵塞);-记录初始返出液状态(第10分钟:浑浊,含砂量2%;第30分钟:颜色变浅,含砂量0.5%)。3.过程控制:-每30分钟取样一次,测量返出液含砂量(目标≤0.3%)、悬浮物含量(≤10mg/L);-若返出液出现油花(第2小时),可能为洗井液进入油层,需降低排量至20m³/h,观察压力变化(应下降0.5-1.0MPa)。4.洗井结束:-当连续2次取样含砂量≤0.3%、悬浮物≤10mg/L,且井口压力稳定在5.5-6.0MPa(接近配注压力),停泵关闭洗井进口阀;-关闭洗井出口阀,打开注水上流阀,恢复正常注水,记录洗井总液量(120m³)、压力变化(由6.8MPa降至5.6MPa)。答案要点:洗井关键是控制排量逐步增加(防止地层吐砂),监测返出液性质(判断洗井效果);若出现油花需降低排量,避免伤害油层;洗井结束标准为返出液达标且井口压力回落至合理范围,确保注水通道畅通。八、抽油机井调冲次操作(由6次/分调至4次/分)现场场景:某CYJ10-3-53HB型抽油机(原冲次6次/分,电机皮带轮直径Φ200mm,减速箱皮带轮直径Φ400mm),需将冲次降至4次/分,已知电机转速1480r/min。操作步骤:1.计算新皮带轮直径:原冲次n₁=(电机转速×D₁)/(D₂×i),其中i为减速箱传动比(该机型i=31.5);原n₁=(1480×200)/(400×31.5)=(296000)/(12600)=23.49r/min(冲次=23.49/60×60=23.49次/小时?此处需修正:实际冲次计算应为n=(电机转速×D电)/(D减×i)×60(秒),正确公式应为冲次(次/分)=(电机转速×D电)/(D减×i×60)×60=(电机转速×D电)/(D减×i)。原冲次6次/分=(1480×200)/(D减×31.5),解得D减=(1480×200)/(6×31.5)=(2960

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