集控值班员高级工论述题题库及参考答案_第1页
集控值班员高级工论述题题库及参考答案_第2页
集控值班员高级工论述题题库及参考答案_第3页
集控值班员高级工论述题题库及参考答案_第4页
集控值班员高级工论述题题库及参考答案_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

集控值班员高级工论述题题库及参考答案一、锅炉运行与优化专题1.试论述超临界直流锅炉在35%BMCR以下低负荷运行时,水冷壁发生膜态沸腾的机理、危害及集控值班员可采取的在线调控措施,并结合实例说明如何验证调控效果。(1).低负荷下质量流速降低,工质对管壁冷却能力下降,局部热负荷与含汽率升高,汽泡底部液膜被蒸干导致壁温飞升。(2).膜态沸腾引发管材球化、氧化皮剥落,严重时可造成短期过热爆管;同时汽温波动大,汽轮机热应力增加。(3).值班员可采取:①适度提高给水压力0.3-0.5MPa,增大质量流速;②合理提升运行氧含量至80-120μg/L,增强核态沸腾;③采用“双磨组合”方式上移燃烧中心,降低热负荷峰值;④利用再循环泵将省煤器出口部分给水回注,提高水冷壁入口过冷度15-20℃。(4).验证方法:在水冷壁热负荷最高区域加装壁温测点,记录调控前后壁温分布曲线;若壁温峰值下降30℃以上且波动范围<15℃,可判定膜态沸腾风险解除。2.结合某660MW机组实例,论述“W”火焰锅炉燃用高硫无烟煤时,SO₃生成规律与空预器冷端腐蚀的耦合关系,并提出集控侧全流程控制策略。(1).高硫煤燃烧后SO₂体积分数达0.35%,在SCR催化剂V₂O₅-WO₃/TiO₂作用下,约1.2%的SO₂被氧化为SO₃。(2).SO₃与烟气中水蒸气在200-230℃区间形成硫酸雾,露点升高至145℃,导致空预器冷端壁温低于酸露点时发生冷凝腐蚀。(3).集控侧控制策略:①采用低氧燃烧,控制省煤器出口O₂在2.0%±0.2%,降低SO₂初始浓度;②SCR入口喷氨量采用“前馈+反馈”双闭环,减少氨逃逸<2ppm,抑制SO₂/SO₃转化率;③空预器入口设置热风再循环挡板,将冷端综合温度提高至酸露点+10℃;④在线监测冷端壁温与烟气酸露点差值,若差值<5℃自动提升暖风器出口风温5-8℃。(4).效果评估:连续运行3000h后,空预器冷端厚度减薄速率由0.18mm/年降至0.04mm/年,硫酸氢铵堵塞差压下降45%。3.论述锅炉深度调峰至20%Pe时,再热汽温偏低的主要原因,并提出集控值班员可操作的“烟气侧+汽侧”耦合调温方案,要求给出关键参数整定范围。(1).低负荷炉膛火焰充满度差,再热器辐射吸热比例下降;同时烟气流速降低,对流传热系数减少,导致再热汽温较额定值低30-45℃。(2).值班员可操作措施:①烟气侧——摆动燃烧器下摆-8°至-12°,延长火焰行程,提高再热器入口烟温20-30℃;②汽侧——适度关小再热器减温水调节阀,保持减温水量<5t/h,利用汽温自然提升;③开启再热器微量溢流,将5%主蒸汽经溢流减压后注入冷再管道,提高再热蒸汽流量8-10%,增强管壁换热。(3).关键参数整定:再热器出口汽温目标值540±5℃;再热器减温水调节阀开度维持10-15%;燃烧器摆角反馈与汽温偏差PID参数P=0.8、I=120s、D=15s。(4).运行验证:调峰试验记录显示,再热汽温由512℃升至537℃,汽轮机中压缸效率提高1.2%,煤耗下降1.8g/kWh。二、汽轮机与热力系统专题4.论述660MW超超临界机组高压缸启动过程中,转子热应力峰值出现的位置、影响因素及集控值班员如何通过预暖与升速率优化实现“零寿命损耗”启动。(1).热应力峰值出现在高压缸第一级叶轮根部及调节级前轴封处,因该处蒸汽温度变化率最大且几何突变导致应力集中。(2).影响因素:①主汽温升速率>3℃/min时,转子表面与中心温差>80℃,产生>400MPa热拉应力;②上下缸温差>50℃,引起转子弯曲附加应力;③暖机不充分,转子未均匀膨胀,导致局部压应力叠加。(3).集控优化措施:①预暖阶段维持主汽压力4.0MPa、温度340℃,持续暖机30min,确保转子内外温差<30℃;②升速率采用“阶梯+慢升”模式:0-1200r/min区间升速率<80r/min/min,1200-3000r/min区间<120r/min/min;③通过DEH逻辑引入转子应力在线计算模块,当等效应力>材料屈服极限60%时自动暂停升速并延长暖机10min。(4).效果:启动一次寿命损耗由1.2×10⁻⁴降至<1×10⁻⁵,相当于延寿2年;启动时间仅延长18min,满足电网调峰需求。5.试论述湿冷机组在夏季高背压工况(背压>28kPa)下,低压缸末级叶片颤振的机理、监测手段及集控值班员在线抑制措施,并给出安全背压区间计算模型。(1).高背压导致排汽比容减小,末级根部反动度骤降至-0.05,形成局部回流与脱流,激发叶片自激颤振。(2).监测手段:①在末级动叶出口布置动态压力传感器,采样频率10kHz,频谱分析若出现0.8-1.2倍叶片自振频率峰值且幅值>2kPa,判定颤振;②采用叶尖定时(BTT)系统,测量叶片振幅>0.8mm持续5s触发报警。(3).在线抑制措施:①快速开启低压缸喷水减温,降低排汽温度5-8℃,增大比容,提高反动度至0.1以上;②适当关小末级抽汽供热蝶阀,提高通流流量15%,抑制回流;③降低机组负荷至85%额定,减少末级焓降,降低激振力。(4).安全背压模型:根据试验数据拟合得P_cr=25+0.12×(T_cw-20)+0.08×(Load-300),其中T_cw为循环水温度℃,Load为MW;当背压<P_cr时,颤振风险<5%。6.结合某1000MW机组给水泵汽轮机轴封系统改造案例,论述轴封供汽带水对汽泵转速波动的耦合影响机理,并提出集控侧“温度-压力-转速”三冲量自动补偿方案。(1).轴封供汽若带水,水滴进入汽泵汽轮机调节级,引起瞬时蒸汽流量下降,功率缺额导致转速下跌30-50r/min,电泵联启。(2).水滴冲击叶片产生附加制动力矩,且汽温骤降30℃,转子表面收缩,轴封间隙减小,摩擦扭矩增大,转速波动放大。(3).三冲量补偿方案:①温度冲量——轴封供汽温度<240℃时,自动开启轴封电加热器,将汽温提升至250-260℃;②压力冲量——轴封供汽压力<0.08MPa时,联动辅汽至轴封供汽电动门,提升压力至0.12MPa;③转速冲量——汽泵转速偏差>±20r/min时,DEH前馈补偿高压调门开度±2%,快速平抑波动。(4).实施效果:转速波动标准差由28r/min降至8r/min,电泵年启停次数由120次降至15次,节电率提升0.5%。三、电气与热控保护专题7.论述发电机转子匝间短路在线监测中,采用“探测线圈+气隙磁密谐波”法的原理,并分析集控值班员如何利用二次谐波变化率实现早期故障预警,给出整定公式与实例。(1).原理:在定子铁芯背部安装探测线圈,实时感应气隙磁密波形;转子匝间短路导致励磁磁动势不对称,气隙磁密出现二次谐波分量U2。(2).集控应用:值班员通过PMU装置采集U2,计算变化率ΔU2/Δt;若连续5min变化率>0.8V/min,判定匝间短路进入扩展期。(3).整定公式:U2_set=0.05×U1+0.3V,其中U1为基波幅值;考虑负序电流I2补偿,最终判据U2>U2_set且I2>0.06In。(4).实例:某660MW机组U2由0.4V升至1.2V,变化率1.1V/min,值班员立即降负荷至50%,停机检查确认转子6、7匝短路,避免大轴磁化事故。8.试论述厂用6kV系统发生铁磁谐振过电压的激发条件、集控值班员在线抑制步骤及谐振消除后的复电原则,要求给出操作票式流程。(1).激发条件:系统带空载母线、接地变退出、PT饱和,系统对地电容与PT励磁电感匹配,满足ωL=1/ωC。(2).在线抑制步骤:①立即汇报值长,暂停该段所有操作;②合上该段备用接地变,人为改变零序参数,破坏谐振条件;③若谐振持续,拉开该段母线进线开关,瞬时停电3s后重合,利用断电灭弧。(3).复电原则:确认母线绝缘>200MΩ、PT开口三角电压<5V、消谐器无过热;按“先电源后负荷、先重要后次要”逐级恢复,禁止一次送全段。(4).操作票流程:①记录时间→②合上接地变→③监测开口三角电压→④若>15V持续10s,拉开进线→⑤停电3s→⑥重合进线→⑦分段送电→⑧记录波形。9.论述火电厂DCS控制器“主从切换”过程中,因扫描周期抖动导致汽包水位三冲量控制输出跳变的机理,并提出集控值班员可实施的“无扰切换”改进方案,给出逻辑框图关键参数。(1).机理:主从切换瞬间,新主控扫描周期由50ms抖增至120ms,PID运算时积分项累积误差突增,输出阶跃变化8%,导致给水调门速关,水位波动±80mm。(2).无扰切换方案:①在切换前1s,从控制器实时跟踪主控制器输出,偏差<0.2%;②切换瞬间采用“输出冻结+斜坡”策略,冻结积分项50ms后,以0.5%/s斜坡恢复;③引入水位微分前馈,当水位变化率>5mm/s时,提前补偿调门开度±1%。(3).关键参数:跟踪周期100ms;斜坡时间2s;PID参数切换后暂改为P=0.6、I=80s,稳定30s后恢复P=1.2、I=120s。(4).效果:切换过程水位最大偏差降至±15mm,满足DL/T774-2015标准。四、环保与化学监督专题10.论述在超低排放背景下,湿法脱硫系统“石膏雨”形成的物理化学机理,以及集控值班员如何通过“液气比-除雾器-烟气流场”三维协同调控实现“视觉污染”根治,给出关键运行窗口。(1).机理:吸收塔内液气比过高>18L/m³,浆液滴未充分碰撞聚合即被带出;除雾器局部烟速>4.5m/s,二次携带;烟气流场不均导致局部液滴逃逸。(2).三维协同调控:①液气比——值班员根据SO₂浓度实时调整,目标15-16L/m³;②除雾器——采用三级屋脊+管式,定期冲洗压差<200Pa,冲洗水压力0.15MPa;③流场——在塔入口加装导流板,使塔截面烟速相对标准差<15%。(3).运行窗口:吸收塔pH=5.2-5.6;塔出口烟温>48℃;除雾器冲洗周期2h/次,夜间低负荷时段延长冲洗时间至3min。(4).效果:烟囱出口液滴浓度由85mg/m³降至25mg/m³,视觉污染投诉下降90%。11.结合某1000MW机组凝结水精处理“氨化运行”转型案例,论述高速混床氨化失效后,树脂交叉污染对水汽系统氢电导率影响的链式反应机理,并提出集控值班员在线应急处理“三步法”。(1).机理:氨化失效后,阳树脂释放Na⁺,阴树脂释放SO₄²⁻,Na⁺在凝汽器空冷区浓缩至μg/L级,随给水进入锅炉,蒸发浓缩后Na⁺>20μg/L,导致蒸汽氢电导率>0.3μS/cm。(2).链式反应:Na⁺→汽轮机初凝区沉积→Cl⁻协同腐蚀→酸性侵蚀→转子点蚀。(3).三步法:①立即将混床退出运行,投运备用钠型床,确保出水Na⁺<1μg/L;②提高给水加氨量至1.2mg/L,提升pH至9.3-9.4,抑制酸性腐蚀;③加大连续排污至2%MCR,降低锅炉水杂质浓缩倍率至<5。(4).结果:氢电导率由0.35μS/cm降至0.08μS/cm,避免停机,节约启动费用600万元。12.论述SCR脱硝系统“氨逃逸”与空预器硫酸氢铵(ABS)堵塞的定量关系模型,并给出集控值班员基于“氨氮摩尔比-温度窗口”双参数的动态控制曲线,要求提供公式与运行实例。(1).模型:ABS生成量Q_ABS=k×[NH₃]×[SO₃]×exp(-Ea/RT),其中k=1.2×10⁶,Ea=85kJ/mol;当NH₃>2ppm且空预器冷端温度<230℃,Q_ABS急剧增加。(2).双参数控制:设定氨氮摩尔比α=0.86-0.88;温度窗口T=230-320℃;当α>0.9或T<220℃,自动限制喷氨量至80%设定值。(3).动态曲线:以负荷为横坐标,绘制α与T的二维等高线,安全区为α<0.88且T>230℃。(4).实例:500MW工况下,α由0.92降至0.86,空预器差压由1.8kPa降至1.1kPa,引风机电流下降40A,年节电240万kWh。五、事故处理与应急指挥专题13.论述“全厂失电+汽泵跳闸”叠加工况下,集控值班员如何在60s内完成“汽泵复位-电泵自启-锅炉上水”关键操作,并给出时间轴式操作清单与风险点控制。(1).时间轴:0s——确认汽泵跳闸,立即复位汽泵ETS;10s——检查电泵启允许,按下“紧急启动”按钮;20s——开启电泵出口液动门,调整勺管至35%;30s——开启省煤器再循环,维持水冷壁最低流量30%BMCR;45s——监视汽包水位-150mm,停止下降;60s——水位回升至-50mm,汇报值长。(2).风险点:①电泵启动过流>6kA,控制勺管<40%;②省煤器再循环未开导致水冷壁流量低<250t/h,MFT动作;③汽包水位虚假上升,需延迟30s再调。(3).控制措施:①提前将电泵送电至热备用;②DCS设置“失电后电泵自启”逻辑,减少人为干预;③水位信号采用三取中,屏蔽虚假信号。14.论述汽轮机“水冲击”事故中,集控值班员利用“轴向位移-差胀-上下缸温差”三维判据实现早期预警的原理,并给出各判据整定值与联动保护策略。(1).原理:水冲击时,叶片反动度骤降,轴向推力反向,推力瓦温度升高,轴向位移突增;同时转子收缩,差胀负向增大;上下缸温差>50℃,表明下部进水。(2).判据整定:轴向位移>+0.3mm或<-0.4mm;差胀<-1.5mm;上下缸温差>42℃。(3).联动策略:任一判据超限,立即联动开启高压缸、中压缸疏水电动门,关闭主汽门、抽汽电动门,负荷速降>50%MCR。(4).实例:某厂因加热器满水,轴向位移+0.35mm触发,值班员3s内完成疏水开启,避免推力瓦烧毁,损失减少2000万元。15.论述氢冷发电机“氢爆”风险量化评估模型,以及集控值班员基于“氢纯度-密封油压-机内湿度”三冲量的实时干预阈值,要求给出公式、曲线与演练案例。(1).模型:爆炸风险指数R=(100-H₂)/H₂×(P_oil/0.5)²×(1+RH/50),其中H₂为氢纯度%,P_oil为密封油压MPa,RH为机内相对湿度%。(2).干预阈值:R>8,立即补氢提升纯度>98%;R>12,降负荷至50%,开启氢干燥器;R>16,紧急排氢至CO₂置换。(3).曲线:绘制R与氢纯度关系,当H₂<90%时R陡升。(4).演练:模拟氢纯度降至93%,R=9.2,值班员启动补氢,5min后纯度升至96%,R降至5.5,风险解除。16.论述液氨储罐“泄漏+火灾”双重灾害下,集控值班员启动“水幕-喷淋-稀释”三级防控的决策逻辑,并给出与地方应急联动的信息通报模板,要求模板包含关键数据字段。(1).决策逻辑:①一级——液氨探测器>25ppm,启动水幕隔离储罐;②二级>100ppm,开启喷淋稀释,关闭雨水阀;③三级>400ppm或可见火,启动固定泡沫灭火系统,全厂人员撤离。(2).信息通报模板:时间、地点、泄漏量kg、风向风速、影响半径m、已采取措施、需支援资源、联系人、电话。(3).实例:2023年演练,模拟泄漏量300kg,值班员3min内完成通报,消防10min到场,泄漏点浓度降至30ppm,无人员伤害。17.论述集控中心在“网络攻击”场景下,值班员利用“白名单+物理隔离+应急离线”三道防线确保机组安全运行的操作步骤,并给出网络恢复后的验证清单。(1).防线一:发现异常流量,立即启用工控白名单,阻断未知IP;防线二:切换至独立安全区,物理拔除非关键网线;防线三:启用离线后备硬手操盘,维持机组重要参数。(2).操作步骤:①记录攻击时间→②启用白名单→③切换至安全区→④关键参数人工抄表→⑤汇报电网调度→⑥等待信安部门处置。(3).验证清单:网络流量正常、白名单无异常、控制器无非法指令、历史数据完整、机组参数波动<1%。(4).演练结果:30min内完成切换,机组负荷稳定,无跳闸。18.论述极端台风工况下,集控值班员如何通过“降低循环水液位-开启汽轮机背压保护-切至孤岛运行”三步策略,实现机组“零跳闸”抗台,并给出关键参数窗口。(1).策略:①提前6h将循环水液位降至-1.5m,防止潮水倒灌;②设定背压

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论