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安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查日期:2024年4月8日检查主体:××市××区应急管理局、××集团安环部、第三方技术服务机构(××安全科技有限公司)检查对象:××集团××化工园区(含一厂、二厂、三厂、公辅工程区、物流仓储区、员工生活区)检查方式:资料核查、现场验证、人员访谈、仪器检测、情景模拟、盲演抽查、夜间突击、视频回溯、数据交叉比对检查依据:GB55036-2022、GB55031-2022、GB30871-2022、AQ3013-2021、GB18218-2018、GB50016-2021、GB50057-2020、GB/T33000-2016、GB/T45001-2020、《××省安全生产条例》(2023修订)、《××市危险化学品安全管理办法》(2024版)、企业现行有效版本安全生产责任制、操作规程、应急预案及百日行动专项方案检查设备:TVA-2020有毒有害多气体分析仪、FLIRGF320红外泄漏检测仪、DJIM300RTK无人机+H20T云台、UT661C超声波阀门内漏仪、KROHNEOPTISONIC6400外夹式超声波流量计、VIBXPERTⅡ振动频谱仪、接地电阻测试仪CA6472、绝缘电阻测试仪MIT525、红外热像仪TiS75+、RKIGX-6000复合式气体检测报警仪、防爆型iPad(ExicIICT4Gc)现场终端、移动执法箱(含便携打印机、移动路由、执法记录仪、便携UPS)、5G+北斗高精度定位安全帽30套检查人员:A组(工艺、设备、电仪、消防、应急、行为安全、资料、综合)8人;B组(储运、公用工程、环保、职业健康、承包商、变更、培训、综合)8人;C组(夜间突击、盲演、视频回溯、数据分析)6人;总计22人,其中注册安全工程师9人、高级职称7人、省级专家库成员5人、企业陪检人员18人检查时段:08:30-次日03:45(连续19小时15分钟,含夜间突击2小时)天气:晴,气温11-24℃,东北风2-3级,湿度46%-72%,大气稳定度D级检查记录表正文(共18大项、97子项、312细目、1268个验证点,以下按实际抽检20%示例展开,保持完整题型与深度)一、安全生产责任制与目标考核(大项1,子项5,细目18,验证点72)1.1主要负责人法定职责落实验证点:董事长、总经理、安全总监、生产副总、设备副总、技术副总六岗“一岗一清单”与《安全生产法》第二十一条对应性检查方法:①随机抽取董事长2024年3月工作日志,核对其中3月12日09:40“研究V-503B罐区隐患整改资金”记录,与财务系统付款凭证比对,金额、时间、审批链一致;②现场访谈董事长15分钟,提问“本企业重大危险源等级、数量、包保责任人”,答对率100%;③调阅2024年安全目标责任书,董事长与总经理签订页手写签名、骑缝章完整,目标指标量化率100%,无“加强”“改善”等模糊表述。结论:符合。1.2安全生产目标指标分解验证点:2024年Q1部门指标“火灾爆炸事故0起”分解到班组层级共137条,抽查二厂聚合工段丁班指标,发现其指标与工段指标权重系数0.85未对应,误差0.03。整改:立即重新核算,4月9日00:15完成修订,00:30由B组复核闭环。二、风险分级管控与隐患排查治理(大项2,子项9,细目34,验证点136)2.1重大危险源包保责任验证点:罐区T-104(甲醇,一级重大危险源)包保责任人技术副总,现场扫码签到记录显示3月28日15:20签到,但视频监控显示该时间点人员未到现场,存在代签嫌疑。处理:连夜约谈责任人,确认由设备科长代签,对技术副总记1分(年度绩效扣减2%),对设备科长警告并扣发季度奖20%。2.2危险源辨识方法适用性验证点:抽查2023年10月更新的《危险源清单》,采用HAZOP+LOPA+SIL联合法,对苯乙烯装置C-301塔进行LOPA分析,场景“冷却水失效导致超压”初始事件频率取1×10-1/a,与该企业近十年同类事件统计频率3.2×10-2/a偏差较大,未做校准。整改:4月30日前完成历史数据回算,重新确定初始事件频率,修订LOPA报告,报集团总工办备案。三、设计与总图合规性(大项3,子项4,细目21,验证点84)3.1防火间距实测验证点:苯罐组与厂区围墙设计间距30m,实测29.2m,误差-0.8m,因2022年围墙外扩0.8m未重新验算。处理:委托××石化设计院4月20日前完成火灾辐射强度模拟,若热辐射≤15kW/m²则维持现状,否则围墙内退或罐组增设水喷淋冷却系统。3.2风向玫瑰图与应急疏散验证点:企业总图采用2003版气象数据,近20年主导风向已由NNW转为NNE,导致液氯充装栈台仍位于厂区东南角,处于全年最小风频上风侧,不符合GB50160-2021第5.2.6条。整改:立即启动总图修订,5月31日前完成充装栈台搬迁方案,投资概算已报集团,列入2025年技改。四、工艺安全与操作纪律(大项4,子项11,细目43,验证点172)4.1工艺卡片执行力验证点:抽查DCS趋势,3月29日00:10-00:45,R-201反应器温度设定值185℃,实际运行峰值192.3℃,持续7min,超出上限190℃,未触发联锁,也未填写偏差记录。原因:外操人员担心联锁停车影响产量,手动将TICA-20303设定值临时调高2℃。处理:对当班外操张某、内操李某分别记大过1次,停岗再培训40学时;对工艺主任、值班长诫勉谈话;将TICA-20303设定值修改权限由“班长级”提至“技术级”,DCS组态变更4月9日03:00完成。4.2开停车方案有效性验证点:2024年2月苯乙烯装置计划停车方案中,氮气置换合格指标O2≤0.5%,但方案未明确采样点数量、位置、频次,实际仅在人孔处采1点,存在死角。整改:修订方案,明确塔、罐、换热器、管道各采点不少于3处,采用网格法布点,采样间隔≤30min,置换合格标准增加烃含量≤0.2%(LEL≤1%),4月15日前发布新版。五、设备完整性(大项5,子项10,细目38,验证点152)5.1压力容器年度检验验证点:V-702丙烯球罐(φ12300×46mm,Q345R,设计压力1.95MPa)2023年11月年度检验报告,超声测厚记录显示南纬45°圈板平均厚度45.2mm,原始厚度46mm,年腐蚀速率0.08mm/a,但现场复测该处45.0mm,误差0.2mm,报告未说明原因。处理:委托第三方采用TOFD+相控阵复验,4月12日前完成;若剩余寿命<10年,则制定降速腐蚀方案,增加阴极保护,2024年Q3实施。5.2安全阀校验标签验证点:SV-50308安全阀铭牌整定压力1.76MPa,校验标签显示下次校验日期2024年3月,现场发现标签手写涂改为“2024年5月”。处理:立即拆检送校,确认整定压力1.74MPa,回座压差0.08MPa,合格;对校验站责任人罚款500元,取消当年评优;对企业设备部台账管理员警告一次。六、电仪与防雷防静电(大项6,子项8,细目29,验证点116)6.1爆炸危险区域电缆密封验证点:T-104罐区泵棚ExdⅡCT4电机接线盒格兰头采用非防爆变径接头,材质为ABS,不符合GB3836.15-2017。整改:4月10日18:00前更换为黄铜镀镍ExdⅡC防爆格兰头,重新做气密试验,泄漏率<0.05ml/min,由电仪中心、安环部、第三方监理三方签字确认。6.2防雷接地电阻验证点:苯乙烯装置框架防雷接地网A点实测电阻0.48Ω,B点0.92Ω,两点间距85m,依据GB50057-2020附录C,地网完整性导通电阻应≤0.2Ω,超标。处理:开挖检查,发现A-B点之间扁钢搭接焊缝锈蚀90%,补焊并刷沥青防腐,回填降阻剂50kg,复测0.18Ω,合格。七、消防安全(大项7,子项7,细目31,验证点124)7.1泡沫灭火系统混合比验证点:T-104罐低倍数泡沫灭火系统,采用3%型水成膜泡沫液,现场实测混合比2.1%,低于标准,原因比例混合器指针卡涩。整改:拆检比例混合器,更换O形圈,重新标定,实测3.1%,合格;将混合器纳入月度维保,增加2.5%±0.5%在线校准表,数据接入消防控制室。7.2消防泵柴油机油位验证点:柴油消防泵2机油尺显示油位在下限以下5mm,未在每日点检表中体现。处理:对消防值班员记过一次,扣当月绩效10%;修订点检表,增加油位刻度照片上传要求,4月9日起执行。八、危险化学品储运(大项8,子项6,细目25,验证点100)8.1甲醇装车流速验证点:T-104甲醇装车流速设定值3.5m/s,现场实测4.2m/s,超过GB50074-2014第8.2.3条要求(≤3m/s)。原因:操作工为缩短装车时间,手动调高泵频率。整改:在批控器设置最高频率锁定,权限由物流部与安环部双密码管理;对操作工罚款500元,重新培训考核。8.2危险化学品车辆资质验证点:抽查3月30日入园车牌辽B·7×××挂,驾驶员危货从业资格证有效期至2024年2月,已过期。处理:立即劝退车辆,列入园区黑名单6个月;对物流承包商扣款2万元;修订入园检查流程,增加扫码读取交通运输部电子证照接口,4月20日前上线。九、应急管理与演练(大项9,子项9,细目33,验证点132)9.1应急预案备案验证点:企业2023版《重大危险源专项应急预案》附件7“外部救援协议”中××医院协议到期日为2023年12月,未及时更新。整改:4月11日前与××医院重新签订协议,明确急救绿色通道、床位预留、中毒特效药库存;将协议扫描件上传至省应急平台备案。9.2演练评估有效性验证点:2024年3月15日液氯泄漏演练视频,演练开始后12min企业救援车辆才到达下风侧社区疏散点,比预案要求5min延迟7min,评估报告仍判定“优秀”。处理:重新评估,等级降为“良好”;修订预案,增加厂区正门至社区应急通道高峰时段交通疏导方案;与交警、城管建立联动,4月30日前完成联合演练。十、职业健康与个体防护(大项10,子项5,细目19,验证点76)10.1噪声超标岗位耳塞佩戴验证点:苯乙烯压缩机厂房8h等效声级88dB(A),随机抽10人,2人未佩戴耳塞,1人佩戴不规范。处理:对未佩戴者罚款200元/人,停工再培训4学时;对班长连带扣绩效5%;在厂房入口增设人脸识别+分贝联动提醒系统,未佩戴耳塞无法通过闸机,4月25日前投用。10.2高毒物品告知卡验证点:液氯充装岗位告知卡内容更新滞后,仍写“MAC1mg/m³”,现行GBZ2.1-2019为“PC-TWA1mg/m³”,未标注“皮”吸收标识。整改:4月9日12:00前更换新版告知卡,材质采用耐候PP板,背面增加二维码,扫码可见SDS、应急处理、健康危害动画。十一、承包商与变更管理(大项11,子项4,细目17,验证点68)11.1承包商安全绩效验证点:××防腐公司2024年Q1在厂作业累计3200人·天,发生1起高处坠落轻伤事故,轻伤率0.31‰,高于园区平均0.15‰。处理:暂停承包商资格3个月,约谈法人代表;对其罚款5万元;要求提交整改报告,增设坠落防护生命线1500m,配备救援三角架6套,经验收合格后方可复工。11.2变更闭环率验证点:2024年2月“R-201搅拌器由45kW更换为55kW”变更,MOC票证显示设备、电气、工艺、安全四专业签字齐全,但无能量平衡校核附件,闭环率统计仍算100%。整改:补做轴功率校核、电机温升校核、电缆载流量校核,4月18日前完成;修订MOC检查表,增加“能量平衡”必选项,由技术部负责。十二、培训与能力(大项12,子项6,细目22,验证点88)12.1三级安全教育学时验证点:新员工王某,2024年3月4日入职,厂级教育记录16学时,车间级8学时,班组级8学时,符合要求,但培训内容缺少“重大危险源包保责任制”章节。整改:立即补录2学时,采用VR体验液氯泄漏疏散,考核合格分数由80分提至90分;对培训专员扣绩效10%。12.2再培训考核验证点:随机抽考15名一线员工,提问“正压式空气呼吸器使用时间”,5人答“45min”,实际该型号6.8L300bar理论使用时间为68min(中等劳动强度),误差33%。处理:将呼吸器使用时间、报警哨响后剩余时间作为必考题型,纳入季度抽考;对答错人员现场再培训2学时,考核通过后方可上岗。十三、特种设备与安全附件(大项13,子项5,细目20,验证点80)13.1起重机械限位器验证点:二厂聚合厂房5t电动单梁起重机,大车运行限位缺失,现场测试撞击缓冲器仍不停机。处理:立即停用,限位器4月10日更换,经第三方监督检验合格后方可使用;对设备主任、维修班长分别扣绩效15%、10%。13.2叉车防爆改装验证点:物流仓储区3t柴油叉车未安装阻焰器,排气温度检测表面温度360℃,超过GB19854-2018限值(≤200℃)。整改:4月20日前完成阻焰器+水洗冷却改装,改装后温度降至165℃;建立叉车排气温度月测台账。十四、环保设施安全(大项14,子项3,细目12,验证点48)14.1RTO蓄热焚烧炉验证点:LEL检测仪故障,显示0.3%LEL,实际通入1.5%LEL标气仍无变化,系统未联锁切断废气进气阀。处理:立即停炉,更换LEL检测仪,4

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