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文档简介
2025年生产车间个人上半年工作总结2025年上半年,我在XX车间担任设备运维兼生产协调岗位,主要负责3条自动化生产线(A线:精密齿轮加工、B线:液压组件装配、C线:电机总装)的日常运维、生产排期协调及工艺优化跟进工作。截至6月30日,车间累计完成产值1.28亿元,较去年同期增长11.3%;关键设备综合效率(OEE)从年初的79%提升至85%;产品一次交检合格率稳定在98.6%,超年度目标0.6个百分点。现将具体工作情况总结如下:一、生产任务执行与效率提升上半年车间承接了8个重点项目订单,其中为XX客户定制的新能源汽车减速箱齿轮组件(订单号2025-03-017)交期压缩20%,需在3个月内完成5万套交付。面对设备满负荷运转、人员轮班压力大的情况,我牵头优化了生产排程:首先,通过MES系统分析历史数据,识别出A线数控滚齿机(型号Y3150E)是瓶颈工序,平均单班产能1200件,而需求为1500件/班。针对这一问题,联合工艺组调整了切削参数(进给量从0.3mm/r提升至0.4mm/r,切削速度由80m/min优化至95m/min),并引入涂层刀具(原硬质合金刀具更换为PVD涂层刀具),单工序耗时从45秒/件缩短至38秒/件,产能提升至1650件/班,提前12天完成该订单首批发运。此外,针对B线液压阀装配线因物料齐套不及时导致的停线问题(1-2月累计停线时间87小时),我建立了“日物料预确认+小时级缺料预警”机制:每日16:00前与仓库核对次日物料齐套情况,对欠料物料标注优先级;生产过程中每2小时通过ANDON系统反馈实时消耗,异常物料(如密封圈、O型圈)由专人跟进入库进度。3-6月,B线停线时间降至19小时,生产效率提升18%。二、质量管控与工艺改进上半年质量目标为一次交检合格率≥98%,不良率≤1.5%。通过数据追踪发现,C线电机总装工序的轴承压装不良(占比32%)是主要问题点,表现为压装力波动导致轴承内圈变形。我联合质量部、工艺部进行根因分析,发现原压装设备(型号YZ-200)压力传感器精度不足(±2%),且未与MES系统联动记录过程数据。5月,我们对该设备进行改造:更换为高精度压力传感器(±0.5%),增加位移传感器(精度0.01mm),并开发了压装数据实时上传功能,当压力或位移超出工艺范围(压力15-20kN,位移12-12.5mm)时,系统自动触发报警并锁定设备。改造后,轴承压装不良率从0.8%降至0.12%,6月C线一次交检合格率达99.2%。在日常质量管控中,我负责的3条线严格执行“三检”制度(自检、互检、专检),并将巡检频次从2小时/次调整为1小时/次(关键工序30分钟/次)。1-6月累计发现并纠正质量隐患43项,其中3项为批量性风险(如A线滚齿机夹具定位销磨损导致齿向偏差超差),通过及时停机更换夹具,避免了2000余件不良品产生,直接减少损失约18万元。三、设备管理与维护创新车间现有设备126台(套),其中2018年前购置的设备占比41%(主要为A线、B线部分设备),存在故障率高、维护成本大的问题(1-2月平均故障停机时间42小时/月)。为提升设备可靠性,我主导推行了“分级维护+预知性维修”模式:将设备分为关键设备(23台,如A线滚齿机、C线动平衡机)、重要设备(45台,如B线清洗机、A线热处理炉)、一般设备(58台,如普通钻床、气泵)。对关键设备制定“每日点检+每周深度检查+每月专业保养”计划,使用振动分析仪(型号Fluke810)进行状态监测,提前发现A线滚齿机主轴轴承异常振动(振动值从2.1mm/s升至5.8mm/s),在未发生停机的情况下完成轴承更换,避免了计划外停机16小时。同时,针对设备维修响应慢的问题(原平均响应时间45分钟),建立了“设备运维小组+一线员工”双轨报修机制:一线员工通过手机APP扫码报修(上传故障现象照片+描述),运维小组收到信息后10分钟内到达现场;对于简单故障(如传感器松动、气管漏气),培训30名一线员工掌握基础维修技能(上半年累计自主修复72次,节省维修时间130小时)。1-6月设备平均故障停机时间降至21小时/月,维修成本较去年同期下降14%(从38万元降至32.7万元)。四、团队协作与技能提升上半年车间新增32名新员工(占总人数22%),其中18名为设备操作岗,存在技能不熟练、安全意识薄弱等问题。我负责新员工的设备操作培训,制定了“3天理论+5天跟岗+2天考核”的培训流程:理论部分重点讲解设备操作规程、安全注意事项(如机械伤害防护、电气安全);跟岗阶段由经验丰富的师傅“一对一”带教(每位师傅带2名学员),重点练习换刀、对刀、参数调整等核心操作;考核内容包括实操(完成10件合格产品)和理论(闭卷考试≥80分),未通过者延长跟岗期。截至6月,32名新员工全部通过考核,其中8人因表现优秀提前1周独立上岗。在团队协作方面,参与了车间“降本增效”项目组,提出并实施了2项改进措施:一是A线切削液回收再利用(原每月消耗2000L,现通过过滤设备回收70%,每月节省成本1.2万元);二是B线装配工具定置管理(原工具寻找时间平均5分钟/次,现通过定位标识+形迹管理,缩短至1分钟/次,每月节省工时约60小时)。项目组上半年累计完成降本28万元,超额完成目标(20万元)。五、存在的问题与改进方向尽管上半年工作取得了一定成绩,但仍存在以下不足:一是设备状态监测覆盖不全,目前仅关键设备实现振动监测,重要设备的温度、电流等参数尚未纳入监测体系;二是新员工技能水平参差不齐,部分学员对复杂工艺(如A线齿轮热处理工艺参数调整)掌握不牢固;三是跨部门协作效率有待提升,如与技术部的工艺变更沟通有时存在滞后(平均响应时间从2小时延长至4小时)。针对上述问题,下半年计划采取以下改进措施:7月底前完成重要设备(45台)的温度、电流传感器安装,接入车间设备管理系统(EAM),实现全参数监测;8月起开展“技能提升月”活动,针对复杂工艺组织专项培训(每月2次),邀请外部专家授课;9月与技术部、质量部建立“工艺变更快速响应机制”,明确变更申请-审核-实施的时间节点(一般变更≤2小时,紧急变更≤1小时)。六、下半年工作计划1.生产目标:确保完成全年产值2.6亿元(上半年完成1.28亿元),重点保障XX客户新能源电机订单(8万套)、XX公司液压泵组件订单(3万套)的交付,通过优化排程将平均交期缩短5%(从25天降至23天)。2.质量目标:一次交检合格率稳定在98.5%以上,重点攻克C线电机绕组绝缘不良问题(目前不良率0.3%),计划8月前完成绝缘漆供应商更换及工艺验证。3.设备管理:推进TPM(全员生产维护)试点,9月前完成10名一线员工的TPM培训,10月起在A线推行自主维护(包括日常清洁、润滑、点检),目标将A线OEE从85%提升至88%。4.团队建设:组织2次跨班组技能竞赛(9月、11月),设置“操作能手”“故障排除达人”等奖项
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