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文档简介
水井处理施工方案(精选合集)一、项目概况本工程位于××市××镇××村,拟对既有老旧水井进行彻底处理,使其水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,出水量稳定在30m³/h以上,满足周边320户居民及两座小学日常用水。既有井深68m,井径300mm,建于1998年,井壁为水泥砾石滤水管,井口标高24.15m,静水位12.8m,动水位18.4m,含砂量28mg/L,锰0.78mg/L,菌落总数1.2×10³CFU/mL,浊度18NTU,铁1.6mg/L,氨氮0.55mg/L,存在明显腥臭味。处理目标:浊度≤1NTU,铁≤0.3mg/L,锰≤0.1mg/L,菌落总数≤100CFU/mL,含砂量≤1mg/L,色度≤5度,无异臭异味,水量衰减系数≤5%/年。二、水文地质补勘1.采用150m大地电磁测深+3眼30m浅层钻孔,查明含水层为第Ⅰ、Ⅱ承压含水组,厚度分别为14m、22m,渗透系数8.7m/d、12.4m/d,补给源为北部山前侧向径流,水力梯度0.8‰,影响半径186m。2.采用多参数水质快速测定仪现场分层取样,第Ⅰ层Fe²⁺0.9mg/L、Mn²⁺0.12mg/L,第Ⅱ层Fe²⁺2.1mg/L、Mn²⁺0.95mg/L,NH₄⁺-N0.62mg/L,H₂S0.18mg/L,判定主要超标因子为铁、锰、氨氮及微量硫化氢。3.采用72h定降深抽水试验,恢复水位94%需5.8h,储水系数2.3×10⁻⁴,降深10m时出水量38m³/h,满足处理需求。三、处理工艺比选1.曝气+锰砂过滤:造价低,但锰砂板结风险高,反冲洗水量大,对氨氮无去除。2.曝气+生物活性炭+超滤:氨氮、铁锰同步去除,占地小,可模块化,但活性炭需定期更换,运行费高。3.跌水曝气+接触氧化+石英砂过滤+紫外消毒:铁锰氧化彻底,氨氮经生物膜同步硝化,反冲洗水可回灌,运行费0.34元/m³,综合最优。最终采用“跌水曝气→生物接触氧化→石英砂过滤→精密过滤→紫外消毒→变频恒压供水”工艺,流程简短,抗冲击负荷强,可实现无人值守。四、主要设计参数1.跌水曝气池:跌水高度1.2m,分三级,单级停留1.5min,总停留4.5min,池顶设50mm多面空心球填料,气水比5:1,DO≥6mg/L。2.生物接触氧化池:两级串联,总停留28min,填料为Ø150mm立体弹性填料,比表面积380m²/m³,填充率55%,气水比8:1,溶解氧4–6mg/L,pH6.8–7.5,水温12–22℃。3.石英砂滤池:D1.2m,滤速8m/h,砂层厚1.0m,粒径0.6–1.2mm,垫层0.3m,反冲洗强度15L/(m²·s),历时6min,周期24h。4.精密过滤器:5µm熔喷滤芯,10支并联,单支40英寸,初始压差0.02MPa,更换周期30d。5.紫外消毒器:30W×12支,腔体304不锈钢,剂量≥40mJ/cm²,寿命9000h,配紫外强度在线监测。6.变频恒压供水:配3kW立式多级泵,Q=30m³/h,H=36m,配隔膜罐300L,恒压精度±0.02MPa。7.反冲洗水回灌:设5m³回收池,经100µm网式过滤器后由回灌泵以2m³/h注入井口以下25m处,回灌压力0.12MPa,防止资源浪费。五、施工准备1.技术准备:完成图纸会审、技术交底、专项方案审批,建立二维码技术档案,BIM建模校核管线碰撞。2.现场准备:围挡2.2m高彩钢+喷淋降尘,出入口设洗车槽,临时道路4m宽C20混凝土硬化200mm厚,设5‰排水坡。3.材料准备:石英砂含泥量<0.5%,盐酸可溶率<1%,锰砂MnO₂≥35%,弹性填料拉伸强度≥50N/cm,紫外灯管提供第三方杀菌报告。4.机械准备:25t汽车吊1台、柴油发电机50kW1台、潜水泵Q=40m³/h2台、空压机0.9m³/min1台、热熔焊机63–160mm各1套、逆循环钻机1台(备用)。5.人员准备:项目经理1人、总工1人、安全员1人、水质化验员2人、高级焊工2人、普工8人、电工1人,全部持证上岗,购买120万元意外险。6.应急准备:设2m×2m×1.5m应急砂池,备20袋活性炭、50包漂白粉、6套防毒面具,现场布设4处消防栓。六、既有井清洗1.抽水洗井:采用30m³/h潜水泵连续抽水8h,每30min测一次含砂量,直至<50mg/L。2.酸化洗井:注入15%食品级盐酸3m³,加入0.5%缓蚀剂,闭井4h,再抽排至pH回升≥6.5。3.二氧化碳脉冲:用液态CO₂钢瓶瞬间释放5次,压力0.8MPa,震荡剥离井壁泥皮,浊度峰值260NTU,抽排至<10NTU。4.高压射流:采用20MPa旋转喷头,自上而下0.5m/min,往返3次,剥离生物膜,出水中絮状物由黑转浅黄。5.多聚磷酸盐:注入2%六偏磷酸钠1m³,静置6h,络合铁锰,再抽排至总铁<0.3mg/L。清洗后水量由26m³/h提升至38m³/h,含砂量降至8mg/L。七、新建构筑物施工1.跌水曝气池:底板250mmC30P6抗渗,双层双向Φ12@150,池壁200mm厚,橡胶止水带,预埋UPVC溢流管DN150,池内壁刷1.5mm聚脲防腐。2.生物接触氧化池:采用地埋式玻璃钢罐体Ø2.6m×4.5m,环向缠绕40MPa,树脂含量55%,罐外100mm厚聚氨酯保温,顶部设600mm检修人孔,配2台0.75kW罗茨风机,一用一备。3.石英砂滤池:采用Q235B碳钢焊接,内外衬4mmEPDM橡胶,上下封头椭圆标准,设400mm侧人孔,进出水管DN100,布水器为ABS爪式,开孔比0.8%。4.紫外消毒器:吊装于50mm角钢支架,支架与池壁用M16化学锚栓固定,前后加100目Y型过滤器,配紫外光强在线仪4–20mA远传。5.反冲洗泵房:砖混结构3.6m×2.4m,高3m,内设2台2.2kW离心泵,配软启动器,地面铺5mm绝缘胶板,设500mm排水沟。6.清水池:半地下式,容积50m³,采用C30P8抗渗,内墙贴1.5mm高分子防水卷材,顶部设800mm检修孔,通气帽加40目防虫网。7.自动化控制:PLC选用西门子S7-200SMART,配7寸触摸屏,DO、浊度、余氯、流量、压力信号全部接入,设云端4G模块,手机APP远程启停,故障短信推送。八、管道及安装1.原水提升:采用DN65SDR11PE100管,1.6MPa,热熔连接,埋深1.2m,穿越道路加钢套管DN150,两端密封。2.曝气池至氧化池:DN80UPVC化工管,胶粘连接,每2m设1只不锈钢支架,坡度2‰,顶部设自动排气阀。3.氧化池至滤池:DN100钢丝网骨架PE复合管,电熔连接,耐负压–0.08MPa,防止风机突然停机虹吸塌陷。4.反冲洗排水:DN150HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插,排至30m外排水沟,出口设600mm沉砂井。5.紫外后清水:采用DN65不锈钢304管,卡压连接,保温30mm厚橡塑,外缠0.5mm铝皮,设取样口2处。6.电缆敷设:采用YJV22-0.6/1kV铠装电缆,穿DN100七孔梅花管,埋深0.8m,每50m设电缆井600mm×600mm,井内做100mm厚细沙垫层。7.防雷接地:构筑物顶部设Φ12热镀锌圆钢避雷带,引下线3处,接地极L50×50×5角钢2.5m长3根,接地电阻≤4Ω。九、调试与试运行1.单机调试:风机空载2h,电流4.2A,温升28K,无异常振动;反冲洗泵扬程0.32MPa,流量42m³/h,轴封滴水3滴/min;紫外灯管启动3s辉光稳定,光强98%。2.清水联动:以自来水替代原水,逐级提升流量至35m³/h,检查各节点压力:跌水池0.02MPa、氧化池0.08MPa、滤池0.15MPa、紫外0.12MPa,无渗漏。3.生物膜培养:投加某污水厂好氧污泥0.8m³,投葡萄糖20kg,尿素2kg,KH₂PO₄0.4kg,连续曝气48h,DO5–6mg/L,pH7.2,水温18℃;第三天开始进原水10%、20%…100%阶梯提升,第七天镜检可见钟虫、累枝虫,生物膜厚1.8mm,氨氮去除率92%。4.反冲洗参数优化:先气洗2min强度12L/(m²·s),再气水联合3min,最后水洗4min,膨胀率35%,排水浊度峰值45NTU,周期由12h延长至24h。5.紫外剂量验证:用枯草芽孢杆菌10⁶CFU/mL挑战,取样3次,杀菌率99.99%,满足《村镇供水工程技术规范》SL310要求。6.恒压供水调试:设定压力0.28MPa,模拟3户同时开6个龙头,压力波动0.26–0.30MPa,稳态误差±0.02MPa,休眠8h无频繁启泵。7.72h连续试运行:累计产水2160m³,平均流量30.2m³/h,出水铁0.12mg/L、锰0.05mg/L、氨氮0.08mg/L、浊度0.3NTU、菌落总数8CFU/mL,设备完好率100%,自动保护0次误动。十、水质监测与验收1.监测点位:原水、跌水后、氧化后、滤后、紫外后、末梢龙头共6点。2.监测频次:试运行期间每4h一次,连续3d;验收阶段每天1次,连续7d;后期每月1次,一年12次。3.监测指标:GB5749-2022全项97项,重点铁、锰、氨氮、浊度、菌落总数、总大肠、色度、臭和味。4.比对检测:委托××市疾控中心、××水文局两家同步盲样,误差<5%。5.验收标准:水量≥30m³/h,水压≥0.28MPa,水质97项全部达标,设备无故障连续运行72h,资料齐全,现场评定得分96分,一次性通过。十一、运行维护要点1.每班2次巡检:看、听、摸、嗅,记录电流、压力、DO、浊度。2.每周1次紫外套管擦拭:用酒精纱布,防止结垢降低光强。3.每月1次滤芯更换:记录压差,>0.08MPa必须更换。4.每季度1次砂滤池大擦洗:打开人孔,人工翻动200mm,补充损失砂5%。5.每半年1次生物膜厚度测定:>3mm时加大反洗,<1mm时补投营养。6.每年1次井壁摄像:检查滤水管缝隙,发现堵塞及时高压冲洗。7.药剂管理:盐酸、漂白粉单独设危化品柜,双人双锁,MSDS上墙。8.冬季防冻:曝气池、清水池加盖50mm厚保温棉,伴热带15W/m,温度<5℃自动启停。9.信息化:PLC数据接入镇级水务平台,故障短信到3人手机,实现“无人值守+定期巡检”模式。10.应急供水:备2套5m³/h便携式超滤设备,停电时由30kW柴油发电机供电,2h内切换,保障6h应急供水。十二、经济分析1.投资:土建18.6万元、设备24.3万元、安装4.2万元、其他2.9万元,合计50.0万元。2.运行:电费0.18元/m³、药剂0.04元/m³、滤材更换0.07元/m³、人工0.05元/m³,合计0.34元/m³。3.维护:年维护费0.6万元,折合0.07元/m³。4.全生命周期15年:静态总成本50+0.34×30×365×15+0.07×30×365×15=50+55.89+11.48=117.37万元,单方水成本0.72元/m³,低于周边水厂1.2元/m³,经济可行。十三、风险分析与对策1.水源不足:设置地下水动态监测井2眼,水位降幅>2m时自动减供并短信预警。2.铁锰突发超标:备用1套2m³/h高锰酸钾应急投加装置,投加量1–3mg/L,24h内达标。3.紫外灯故障:双腔体并联,一用一备,切换时间<30s。4.反冲洗水外排受阻:设20m³应急池,可储存2d反冲洗水,用槽车外运。5.
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