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文档简介

2025年车间个人年终工作总结(3篇)2025年车间个人年终工作总结(一)2025年,我在冲压车间担任A3线主操,全年出勤312天,加班487小时,完成产量118.6万件,一次交检合格率99.42%,比上年提升0.37个百分点。年初车间导入“零缺陷”项目,我被选为线体负责人,牵头把原有的“首检—巡检—末检”三段式改为“首检—过程测量—关键尺寸实时补偿—末检”四段式,并在压力机出口加装激光测厚仪,将0.8mm料厚公差带从±0.05mm压缩到±0.03mm,全年因此减少报废3.1吨,折算节省45.7万元。为了把激光测厚仪的2000组/秒数据变成可执行指令,我自学Python,用午休时间写了270行代码,把超差信号接入PLC,实现模高自动补偿,补偿响应时间由原来人工调节的180秒缩短到11秒,全年因厚度波动导致的停机时间从96小时降到7小时,OEE提升4.6%。5月份,车间推行“一人多机”试点,领导让我带两名99年新员工。我把整条线拆成7个模块,给每人做“技能拼图”:小赵负责模具换型与夹紧力校准,小钱负责油路与气垫压力点检,我保留程序与质量决策权。三人轮值,实现6台压力机无缝对接,换型时间由52分钟降到29分钟,单月多产出2.7万件。为了让新人快速上手,我把过去十年常见的68种压伤、裂纹、起皱缺陷做成“缺陷扑克”,每张牌背面写原因与对策,发给他们随身带,两周内实现“盲抽速答”80分以上。8月份,公司组织多能工认证,两人一次通过,车间奖励我2000元,我拿来请整条线吃夜宵,团队凝聚力肉眼可见地提升。设备管理方面,我给自己定了“三三制”:每天三次巡检,每次三分钟,重点听、看、摸。年初至今,提前发现主电机轴承跑外圈、平衡缸密封老化、送料机同步带齿形磨损等隐患17起,全部在计划停机时间内解决,全年无一起故障停机。为了降低备件资金占用,我把过去“整台拆旧换新”改为“部件级再生”:伺服驱动器主板只是电容鼓包,花30元买电容自己换,比外委维修节省2800元;废料传送带链板断裂,用废旧链板拼出“错位搭接”,再用氩弧焊加固,延长寿命八个月,节省采购费4200元。全年班组备件费用比预算下降18.4%,我被设备部评为“金扳手”之星。质量方面,我坚持“数据不落地”。每天下班前把当班3000组测量数据拷进U盘,回家用ExcelPowerQuery做清洗,再导入PowerBI做控制图,第二天早会前就能拿出趋势分析。6月份,我发现左前门内板回弹量呈周期性漂移,周期刚好与原材料卷号切换同步,顺着线索追到钢厂精整工序,发现矫直机支撑辊磨损,导致屈服强度波动。我把数据发给供应商,对方免费更换支撑辊并赔偿200吨材料,折合36万元。车间因此把我报为“质量先锋”,奖励1500元。我把奖金全数分给班组成员,告诉大家“数据值钱,眼睛更值钱”,鼓励所有人把隐性经验变成显性数据。安全管理上,我给自己定了一条铁律:任何新人未经“危险源手绘”考试,不得独立上岗。所谓“危险源手绘”,就是给一张空白A3纸,要求把本工位所有危险点用红笔标出,并写出对策。我亲自打分,90分及格。有人觉得形式主义,但7月份就因此避免一起事故:小钱画出了“机械手换模区光电被油污遮挡”的隐患,当天我们就把光电移到清洁侧,晚上隔壁线就因同类隐患打碎了模具,大家这才服气。全年班组零事故、零工伤,安全绿十字奖我们拿了第一。个人成长方面,我利用夜班后22:30—24:00的两小时,完成大连理工《机械工程基础》线上课程,拿到92学分;报名省技能鉴定,考取冲压高级技师证;在《锻压技术》期刊发表论文《高速伺服压力机厚度闭环补偿实践》,被EI收录。车间主任拍着我肩膀说:“工人也能发EI,咱们厂头一份。”我知道这是鼓励,更是压力。为了把论文里的实验继续深入,我打算明年申请公司级课题,把激光测厚闭环推广到全车间6条线,预计再降本200万元。2025年,我最大的收获是“把经验算法化”。过去靠耳朵听模具异响,现在用加速度传感器+FFT,把异响频率特征做成预警模型;过去靠手感摸毛刺,现在用视觉检测+深度学习,把毛刺像素当特征值,准确率96%。我知道自己离“数字化工匠”还有距离,但已经看见路。明年,我准备报考华南理工在职工程博士,课题方向就是“小样本条件下冲压缺陷迁移学习”。我相信,只要保持好奇与饥饿,车间也能长出参天大树。2025年车间个人年终工作总结(二)2025年,我在涂装车间B线做喷房工段长,全年处理车身38.4万台,消耗油漆456吨,比上年节省油漆21.3吨,价值109万元。年初公司下达“VOC减排15%”硬指标,我牵头成立“绿涂”攻关组,把原来的“三喷一烘”改为“两喷一烘”,取消中涂,采用高遮盖力色漆,并在机器人轨迹里增加“跳枪”算法,让每台车少喷120克。为了验证遮盖力,我用报废车门做梯度板,在LED标准光源箱里比对ΔE,最终确定15μm膜厚即可盖住底材,比原来降低8μm。工艺部担心附着力下降,我拿出ASTMD3359胶带实验结果:0级,无脱落。数据面前,疑虑消散,新工艺5月份上线,VOC排放从45g/m²降到28g/m²,降幅37.8%,远超总部目标。能耗方面,我把烘房四元体燃烧器做了“小气量富氧”改造,用制氮机废气管路接一根φ32不锈钢管到燃烧器风机入口,把氧含量从21%提到23%,天然气消耗下降7.4%。为了回收烘房排出的120℃废热,我在排口加装板式换热器,把前处理喷淋水从常温升到55℃,每天节省蒸汽2.1吨,全年省蒸汽费38万元。夜班后,我留在喷房用红外热像仪找漏点,发现输送链轨道因磨损产生缝隙,热风外溢,我用耐高温硅胶重新密封,烘房保温效率提升3%,单台能耗下降0.12m³天然气,累计节费26万元。公司把我报为“节能明星”,奖励5000元,我拿来给班组买了十把德国Wera起子,大家干活更顺手,故障率也降了。质量端,我给自己定了“零颗粒”目标。喷房最大的敌人是灰尘,我把FFU高效过滤器更换周期从90天提前到60天,并在机器人手臂上加装微型离子风棒,消除静电吸附,颗粒缺陷从年初的52DPPM降到年底的4DPPM,全年减少返工1840台,节省人工费55万元。为了找到颗粒来源,我用显微镜+SEM对缺陷切片,发现50%以上是聚丙烯纤维,顺藤摸瓜查到员工内衣材质,于是把工服面料改为涤纶长丝,并加设粘尘滚筒,一周后颗粒降到个位数。总部审核员来抽查,摸完车顶摸车门,白手套依然雪白,当场竖起大拇指。我知道,质量不是检查出来的,是源头消灭的。设备维护上,我推行“5+2”点检法:每天5次常规点检,2次“黑暗巡检”——关灯用手电照,灰尘和漏油在黑暗里最显眼。7月份,我发现旋杯轴承有异响,拆检发现是润滑脂结焦,原因是厂家推荐的长效脂不耐170℃高温,我换成全氟聚醚脂,问题消失。为了降低备件成本,我把报废旋杯拆成零件,发现只有轴承和密封圈损坏,其余转子、杯头可再用,于是建立“零件级”更换清单,全年节省备件费32万元。机器人示教器电缆因频繁弯折断芯,我用弹簧护套+电缆拖链双重保护,寿命从6个月延长到30个月,一条电缆省1.8万元,全车间24台机器人,累计省43万元。人员培养方面,我总结了一套“喷漆九式”:手腕角度、走枪速度、重叠距离、扇幅大小、触发时机、距离控制、油漆粘度、喷房温湿度、闪干时间,每式配一张动图,存在班组共享盘。新人先模拟喷涂3D打印样板,色差ΔE<0.5才能上车身。今年带出高级喷涂工6人,其中2人在总部技能竞赛拿银奖。我把获奖选手的轨迹数据导出,做成“金手指”模板,导入机器人后,同款车型色差稳定性提升30%。年底,总部让我做线上直播分享,我用手机+支架,在喷房现场讲“如何用大数据调枪”,观看人数破三万,弹幕刷屏“涂装原来这么酷”。那一刻,我知道自己不只是工段长,还是知识节点。安全环保上,我给自己定“三不”原则:不闻到溶剂味、不看到地面残漆、不听到员工抱怨。为此,我把喷房正压从8Pa提到12Pa,溶剂外溢减少;把废溶剂桶加装液位计,快满就泵送危废站,地面再无残迹;给员工配发硅胶半面罩+滤毒盒,每月称重记录,发现增重超过5%就更换,全年无一人职业健康体检异常。6月份,省环保厅突击检查,非甲烷总烃排放浓度稳定在8mg/m³,远低于20mg/m³标准,领导当场表扬“B线可以作为行业标杆”。我知道,环保不是成本,是竞争力。2025年,我最大的体会是“把浪费可视化”。我用PowerBI做了“涂装驾驶舱”,油漆消耗、能耗、VOC、颗粒缺陷、设备故障全部实时跳动,红黄绿灯预警。每天早会,大家围着大屏找“最红”的指标,立刻立项,24小时内给对策。全年累计立项187项,关闭183项,闭环率97.8%。明年,我准备把AI视觉接入驾驶舱,让算法自动识别车身膜厚分布,实时调整机器人轨迹,目标再省油漆5%,颗粒降到1DPPM。我相信,数字化的尽头不是无人化,而是让每一微克油漆都去到它该去的地方。2025年车间个人年终工作总结(三)2025年,我在装配车间C线负责发动机总成装配,全年下线41.7万台,故障返修率0.08%,比上年下降0.05个百分点,创事业部十年最低。年初,总部导入“智能制造三级跳”项目,要求关键工位实现“状态感知—实时分析—自主决策—精准执行”,我被选为线体数字化专员,牵头把26个工位全部接入工业互联网平台,采集点位从原来的380个扩展到1240个,数据上行频率从1Hz提到10Hz,全年积累数据2.7TB。为了把数据变成生产力,我用R语言写了12个算法模型:螺栓扭矩衰减预测、垫片选型推荐、涂胶轨迹补偿、冷试异响识别……其中扭矩衰减模型提前14天发现第7工位主轴承盖螺栓疲劳,避免了3000台发动机召回,折算价值4500万元,总部直接给我记特等功,奖励3万元,我拿出其中1万元请团队吃了顿火锅,剩下的给每人买了一套《数据科学实战》,鼓励大家把经验写成代码。质量管控方面,我推行“零缺陷”自働化:在缸盖螺栓工位加装伺服拧紧轴+角度传感器,把扭矩—角度曲线实时上传到云端,用CNN模型与标准模板比对,偏差超过±3%立刻停线。上线首月,捕捉到操作工误用M8×35螺栓代替M8×40的案例,避免批量错装800台。为了降低误报率,我把历史10万条曲线做数据增强,训练样本扩充到100万条,误报率从2.1%降到0.3%。年底,总部把这套方案复制到全球15个工厂,我的名字出现在集团技术月报首页,工段里的小兄弟开玩笑说:“哥,你现在是国际名人。”我知道,这只是开始,算法还要持续迭代。设备端,我主导开发“预测性维护”系统。过去换刀、换工装按固定周期,现在用振动+电流+温度三合一传感器做特征提取,再用XGBoost预测剩余寿命。以第14工位珩磨机为例,模型显示主轴轴承剩余寿命7天,我们提前安排周末换轴承,避免了一次周日夜班停机,节省产量1200台。全年系统预警关键部件失效38次,全部在计划窗口内更换,故障停机时间从112小时降到9小时,OEE提升6.7%。为了降低传感器成本,我把单价1200元的工业加速度计换成改装的MEMS芯片+不锈钢壳,成本降到180元,精度满足需求,全车间推广后节省采购费84万元。工艺优化上,我带领团队把“涂胶—压装—拧紧”三道工序合并为“涂胶拧紧一体轴”,用中空伺服电机集成胶阀,胶量与拧紧深度实时耦合,胶线宽度从2.2mm降到1.4mm,单台节省密封胶0.8克,全年省胶31吨,价值120万元。为了验证密封性,我设计“氦质谱+负压法”在线检测,节拍只增加3秒,泄漏率从1200PPM降到45PPM。德国总部专家来审核,竖起大拇指:“Thisisworldclass.”我把工艺参数开源到集团知识库,三天内被下载900次,后台留言“中国人也能写顶级工艺”,那一刻,心里比拿奖还爽。人员培养方面,我开发“AR眼镜+数字孪生”培训系统,新人戴上眼镜就能看到螺栓拧紧顺序、扭矩值、角度值浮动在真实工件上方,培训周期从两周缩短到三天。为了提升沉浸感,我用Unity3D重建整条线体,连地面的黄色警示线都不差一毫米。今年新招的22名应届生,全部在三天内独立上岗,上岗后首月装配缺陷率低于老员工的平均水平。我把这套系统共享给技校,学生来厂参观,戴上眼镜就能“拆装”发动机,招生办老师反馈:“报名率提高40%。”知识的价值,在于分享,更在于点燃下一代。物流方面,我用AGV+视觉导航替代传统拖车,路线算法自研,基于A+时间窗,实现“零碰撞、零等待”。为了降低AGV空驶率,我把工单数据与MES实时对接,提前30分钟预测下料需求,AGV空驶率从28%降到6%,全年节省电费19万元。为了验证可靠性,我连续72小时住在车间,用GoPro记录AGV运行,回家用PR剪辑成“AGV72小时不NG”视频,在年会播放,全场鼓掌。我知道,物流不是搬运,是节拍的艺术。安全管理上,我给自己定“安全积分”制度:每发现一条隐患积1分,积满50分可换200元礼品卡。全年员工主动上报隐患437条,整改率100%,班组零事故、零工伤。为了把隐患消灭在萌芽,我用FLIR红外热

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