废纺织纤维再生过程并条机自停装置_第1页
废纺织纤维再生过程并条机自停装置_第2页
废纺织纤维再生过程并条机自停装置_第3页
废纺织纤维再生过程并条机自停装置_第4页
废纺织纤维再生过程并条机自停装置_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

废纺织纤维再生过程并条机自停装置一、废纺织纤维再生加工的技术特性与挑战再生纺织纤维主要来源于废旧衣物、家纺边角料及工业落棉等,经开松、分拣、除杂等工序后重新制成可纺纤维。与原生纤维相比,这类纤维具有强度差异大(断裂强度通常降低20%-30%)、含杂率高(可达3%-5%)、短绒比例高(短纤维含量超过15%)等特点,在并条工序中易引发断条、缠辊、棉结等质量问题。以再生涤纶为例,其加工过程中因纤维表面油剂残留和静电效应,导致皮辊绕花发生率较原生纤维高40%以上,传统并条机的机械接触式自停装置常因响应滞后造成连续跑条,产生大量废条。立达纺织机械公司2023年行业报告显示,再生纤维加工企业的并条工序质量事故率是原生纤维企业的2.3倍,其中85%源于断条未及时停机。温州市鹿腾棉纺有限公司在未改造自停系统前,使用传统并条机加工再生涤棉混纺原料时,每班因断条导致的废条量达120kg,占总产量的6.2%。这些数据凸显了针对再生纤维特性优化自停装置的必要性。二、并条机自停装置的技术演进与分类(一)机械接触式自停装置早期并条机普遍采用杠杆式断条自停机构,通过纤维条对检测杆的持续压力维持机器运转,断条时检测杆下落触发停机。该装置结构简单,如FA306型并条机的机械自停系统,由检测杆、弹簧复位装置和行程开关组成,成本仅为光电式的1/5。但在再生纤维加工中,其响应延迟(通常>0.5秒)和易磨损性(检测杆月更换率达3次)成为主要缺陷。桐乡市永富纺织股份有限公司的生产数据表明,机械自停装置在处理含短绒率18%的再生原料时,断条检测准确率仅为72%。(二)光电感应式自停装置1.常规光电检测技术专利CN202064071U公开的并条机机后断条自停装置,代表了第一代光电检测技术的典型设计。该装置在进棉口通道上方安装对称分布的红外光电开关,纤维条正常通过时遮挡光路,断条时光路导通触发停机。淄博银仕来纺织有限公司应用该技术后,将断条响应时间缩短至0.2秒,废条生成量减少40%。其核心创新点在于采用钢管固定结构,使光电开关与纤维条保持3mm的恒定检测距离,避免了机械振动导致的检测偏差。2.智能图像识别系统立达RSB-D50并条机搭载的OptiStop智能检测系统,采用200万像素高速相机配合AI图像算法,实现对纤维条截面轮廓的实时监测。该系统通过深度学习训练的卷积神经网络,能在0.08秒内识别断条、粗节、细节等异常,较传统光电检测精度提升3个数量级。余姚市舜南纺织有限公司的实践表明,该系统使再生涤纶/落棉混纺加工的断条检测准确率达到99.7%,较光电式提升23%。(三)多参数融合式自停系统针对再生纤维加工中的复杂工况,新一代自停装置开始整合多维度检测数据。立达RSB-D50的复合检测模块同时采集以下参数:光学参数:红外透光率(监测纤维密度)、CCD图像(识别截面形态)力学参数:罗拉压力变化(通过应变片采集)、纤维条张力波动(精度±0.1cN)环境参数:温湿度(精度±1℃/±5%RH)、静电电压(范围0-10kV)通过模糊控制算法对多源数据融合分析,系统可区分真断条与瞬时松弛(如纤维条暂时变细),降低误停率。临沂市伟诚纺织有限公司在加工有色再生涤纶时,该系统将误停次数从每班15次降至3次,有效提升了设备运行效率。三、再生纤维专用自停装置的关键技术创新(一)抗干扰检测技术再生纤维加工环境中的粉尘、飞花和静电是自停装置的主要干扰源。立达RSB-D系列采用双波长光电检测(850nm近红外+1310nm中红外)技术,通过两种波长的透光率比值计算纤维条密度,可消除粉尘附着导致的检测偏差。实验数据显示,在粉尘浓度0.5mg/m³的车间环境中,该技术较单波长检测的准确率提升18%。针对静电干扰问题,淄博银仕来纺织有限公司在专利技术基础上改进的防静电检测通道,采用表面电阻<10⁶Ω的导电塑料材质,配合离子风棒除静电,使纤维条通过时的静电电压控制在500V以下,光电开关误触发率降低90%。(二)自适应阈值调节算法再生纤维的批次波动性要求自停装置具备动态调整检测阈值的能力。立达开发的棉条专家系统内置50000+眼次的工艺数据库,可根据原料类型自动匹配检测参数。例如加工再生棉时,系统将断条判定阈值从原生棉的0.3g/m调整为0.5g/m,同时延长检测延迟时间至0.12秒,避免短绒聚集导致的误停机。温州市鹿腾棉纺应用该算法后,在加工35/65涤棉混纺再生原料时,断条检测的信噪比从15dB提升至28dB。(三)高速响应执行机构为匹配再生纤维的高断条风险,自停装置的执行机构需具备快速制动能力。立达RSB-D50采用伺服驱动制动系统,制动响应时间<0.1秒,较传统电磁离合器制动快3倍。该系统在940米/分钟的出条速度下,断条发生后可将废条长度控制在1.5米以内,较行业平均水平(3.8米)减少60.5%。余姚市舜南纺织通过该技术改造,使再生转杯纱的制成率从88%提升至95.3%。四、工程应用案例与技术经济性分析(一)典型企业应用效果1.温州市鹿腾棉纺有限公司该公司为加工转杯纺用再生纤维(混纺比35%再生棉/65%再生涤纶),在7台立达RSB-D50并条机上配置OptiStop智能自停系统。改造后实现:断条检测响应时间:0.08秒(原为机械自停的0.6秒)废条生成量:从120kg/班降至32kg/班,减少73.3%设备运行效率:有效作业率从82%提升至95%按年产1.2万吨再生纱计算,年节约原料成本约286万元。2.余姚市舜南纺织有限公司针对再生涤纶/落棉混纺原料(短绒率22%),该公司采用RSB-D50的多参数融合自停系统,配合38mm大直径皮辊(降低绕花率),实现:最高出条速度:940米/分钟(行业平均约600米/分钟)挡车工需求:从3人/台降至1人/3台,年节省人工成本45万元厂房空间利用率:单机占地面积减少15%,在原有车间内新增产能30%(二)技术经济性对比自停装置类型初始投资(万元/台)年维护成本(万元)断条检测准确率废条率降低投资回收期(月)机械接触式0.81.272%30%-常规光电式2.50.689%55%14智能图像式8.61.599.7%82%22数据来源:立达纺织机械2024年再生纤维加工设备白皮书智能图像式自停装置虽初始投资较高,但在再生纤维加工中通过降低废条率和人工成本,可在22个月内收回投资。临沂市伟诚纺织有限公司的6台RSB-D26并条机改造案例显示,采用智能自停系统后,综合加工成本下降18.7%,产品合格率从89%提升至98.5%。五、技术发展趋势与未来挑战(一)智能化升级方向AI预测性维护:通过分析自停装置的历史触发数据,建立断条风险预测模型。立达正在测试的LidaPredict系统,可提前2小时预警潜在断条风险,使预防性维护效率提升50%。数字孪生技术:将并条机运行数据与虚拟模型结合,模拟不同原料配比下的自停参数优化方案。鹿腾棉纺通过该技术,将新原料调试周期从3天缩短至4小时。物联网协同控制:多台并条机自停系统联网,实现断条信息共享与全局速度调节。舜南纺织的实践表明,该技术可使车间整体生产效率提升12%。(二)面临的技术挑战超短纤维检测难题:当再生纤维中短绒比例超过30%时,现有光电检测易受纤维蓬松度影响产生误判,需要开发基于微波或X射线的新型检测方法。多组分纤维识别:再生纤维的混纺比例多变(如棉/涤/腈纶混纺),不同纤维的光学特性差异可能导致检测偏差,需研究多光谱识别技术。极端环境适应性:在高温高湿地区(如东南亚再生工厂),自停装置的电子元件故障率显著上升,需要开发-40℃~70℃宽温域的工业级检测模块。六、结论与实践建议废纺织纤维再生过程中的并条机自停装置,已从单一的断条检测工具发展为集多参数监测、智能决策和协同控制于一体的关键工艺节点。实践表明,采用智能图像识别与多参数融合技术的自停系统,能使再生纤维加工的废条率降低80%以上,投资回收期控制在2年以内。对于再生纤维企业,建议从以下维度实施技术改造:设备选型:优先选择具备自适应阈值调节功能的光电式自停装置,如立达RSB-D系列或加装智能检测模块的FA326并条机。工艺匹配:根据原料含杂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论