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文档简介

污水处理厂水污染治理设施扩容改造项目实施方案(仅供参考)一、项目背景与必要性1.1现状诊断厂区位于城市下游,服务面积42km²,人口当量38万。现有处理规模6×10⁴m³/d,采用A²O+深度过滤+紫外消毒工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A。2023年日均进水量已达5.8×10⁴m³/d,峰值7.2×10⁴m³/d,水力负荷率97%,污泥龄缩短至9.2d,SVI值152mL/g,冬季NH₃-N偶发超标。配套3条DN1200进厂干管,高峰时段液位雍高0.85m,存在污水冒溢风险。1.2扩容紧迫性(1)城市排水专项规划预测2030年旱季平均流量8.6×10⁴m³/d,2035年10.4×10⁴m³/d;(2)省生态环境厅2024年3月下达的总量减排责任书要求COD、NH₃-N年削减量分别提升18%、22%;(3)国家长江经济带指导意见提出“到2025年县级及以上城市建成区基本消除生活污水直排口”,厂区收水范围内尚有3处混接排口待消除;(4)现有氧化沟池容不足,反硝化段TN去除率仅63%,无法满足地方标准(TN≤10mg/L)。1.3改造目标扩容至10×10⁴m³/d,出水水质在一级A基础上,TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L、SS≤8mg/L,雨季峰值流量13×10⁴m³/d时仍稳定达标;污泥实现深度脱水至含水率≤60%,臭气浓度(无量纲)≤500;工程投资控制在2.8亿元以内,单位经营成本增幅≤0.15元/m³;施工期不停产,厂区无溢流事故。二、设计水质与水量2.1进水水质基于2021—2023年1095组实测数据,采用90%保证率取值:COD420mg/L,BOD₅200mg/L,SS280mg/L,NH₃-N42mg/L,TN55mg/L,TP6.5mg/L,水温12—28℃,pH6.8—7.6。2.2出水水质执行一级A并叠加地方补充要求:COD≤30mg/L,BOD₅≤6mg/L,SS≤8mg/L,NH₃-N≤1.5mg/L(水温≤12℃时≤3mg/L),TN≤10mg/L,TP≤0.3mg/L,粪大肠菌群≤1000个/L,色度≤15倍。2.3设计流量旱季平均10×10⁴m³/d,旱季峰值13×10⁴m³/d,雨季合流制截流倍数n=3,校核流量18×10⁴m³/d(用于沉淀池及深床滤池水力核算)。三、工艺路线比选3.1方案A:原位扩容——延长污泥龄+MBR利旧A²O池,新增膜格间,设计MLSS8g/L,SRT25d,膜通量18L/(m²·h)。出水优质,占地省,但需拆除紫外消毒渠,膜更换费用高,吨水经营成本1.25元,投资3.1亿元。3.2方案B:侧向扩容——新建五段Bardenpho+深床反硝化滤池保留现有构筑物作为6×10⁴m³/d平行系列,新增4×10⁴m³/d系统,采用预缺氧—厌氧—缺氧—好氧—后缺氧—后好氧流程,后置化学除磷+深床滤池+紫外消毒。投资2.75亿元,经营成本0.98元/m³,但占地需新增38亩,征地难度大。3.3方案C:泥膜耦合扩容——MBBR嵌套+原位提标在现有A²O好氧段投加30%填充率HDPE载体,池容不变,污泥负荷降低28%;新增后置反硝化滤池及高效沉淀池,共用现有污泥系统。投资2.68亿元,经营成本0.93元/m³,施工期可不停产,占地仅增12亩。经技术经济加权评分(投资30%、经营成本25%、占地20%、工期15%、运行风险10%),方案C得分87.4,确定为推荐工艺。四、详细工艺设计4.1总体流程进水→粗格栅及曝气沉砂池(利旧)→细格栅及膜格栅(新增2台1mm内流式)→A²O生化池(好氧区投加MBBR载体)→新建二次沉淀池(周进周出,D=42m)→新建高效沉淀池(PAC投加15mg/L,PAM0.3mg/L)→新建深床反硝化滤池(石英砂d₁₀=1.2mm,L=2.4m)→紫外消毒(利旧,灯管增排30%)→出水泵房(新增3台1300L/s轴流泵)。4.2MBBR设计好氧区分为3个廊道,每廊道分4格,格内设置5×5mm穿孔曝气管及25×10mm圆柱形载体,填充率30%,比表面积500m²/m³,DO控制2.5—3.5mg/L,载体拦截筛网缝隙≤8mm,水头损失≤0.25m。4.3反硝化滤池滤速6.1m/h,空床停留时间24min,C/N比按3.5:1投加30%乙酸钠溶液,冲洗周期24h,先气冲(12L/(m²·s))3min,后气水联合8min,最后水冲5min,冲洗废水排至反冲洗废水池,经离心脱水后回流至前端。4.4污泥系统现有带式脱水机3台(单台180m³/h)保留,新增2台板框高压脱水机,进泥含水率97%,投加生石灰8%、FeCl₃5%,脱水至58%,泥饼外运至垃圾焚烧厂协同处置。4.5臭气治理对粗格栅、沉砂池、污泥料仓加盖,总加盖面积2650m²,收集风量12万m³/h,采用“化学洗涤(NaClO+NaOH)+生物滤池(空床停留35s)+活性炭吸附”三级工艺,排放口高度25m,NH₃≤0.2mg/m³,H₂S≤0.03mg/m³。五、关键设备选型5.1鼓风机采用4台磁悬浮离心鼓风机(3用1备),单台Q=120m³/min,P=85kPa,比传统罗茨风机节电18%,年节电216万kWh。5.2紫外消毒利旧渠道加长4m,灯管由240支增至312支,采用低压高强汞齐灯,单根功率320W,剂量≥25mJ/cm²,TSS在线监测与灯管清洗联动。5.3自控系统新建PLC主站1套、远程I/O站6套,采用PROFINET环网,设置进水在线仪表(COD、NH₃-N、TN、TP、SS、流量)、过程仪表(MLSS、DO、ORP、污泥界面)、出水仪表(COD、NH₃-N、TN、TP、粪大肠菌群)。建立“数字孪生”平台,集成SCADA、BIM、GIS数据,实现碳排放实时核算,碳排强度目标≤0.38kgCO₂/m³。六、厂区平面与竖向6.1平面布置新建构筑物布置在厂区东侧预留空地,距最近居民楼85m,满足卫生防护距离;MBBR池与高效沉淀池之间设置6m宽巡检通道,深床滤池与紫外渠采用叠建方式,节省占地12%;污泥料仓靠近厂外道路,方便外运。6.2竖向设计厂区地面标高4.2m(黄海高程),进水干管管底2.1m,新建二沉池池顶4.5m,采用半地下式,减少土方1.8万m³;反冲洗水池埋深6.5m,池底坡度1%坡向排空泵坑;所有构筑物均按抗震烈度7度设防,抗浮稳定系数≥1.05。七、配套管网改造7.1厂外截流井在3条主干管末端新建3座智能截流井,设置可调堰门(宽度2.5m)及超声波流量计,旱季全截流,雨季当流量>13×10⁴m³/d时溢流至调蓄池(2万m³,地下式),调蓄池出水经1mm转鼓格栅后泵送至厂区。7.2管网清淤对12km管径DN800—1500管道进行机器人检测+高压冲洗,清除淤泥4600m³,修复37处3级结构性缺陷,减少外水入渗12%,年削减COD进水负荷420t。八、施工组织与不停产措施8.1阶段划分第一阶段:新建细格栅、高效沉淀池、深床滤池,施工6个月;第二阶段:新建二沉池、污泥脱水机房,施工5个月;第三阶段:MBBR投加、系统联调,施工2个月。8.2不停产保障(1)在厂区南侧修建2条DN800钢管临时超越管,最大输水能力3×10⁴m³/d,确保施工期进水不溢流;(2)生化池分2组运行,单组检修时另一组负荷提升15%,通过投加50%载体、提高DO至4mg/L实现;(3)设置800m³应急加药池,储备PAC、乙酸钠10d用量,应对施工期水质波动。8.3交通组织厂区东侧新建7m宽施工便道,与市政道路接口设2名交通协管,高峰期禁止15t以上车辆进出;夜间22:00—6:00禁止高噪作业,噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》夜间55dB(A)。九、投资估算与资金筹措9.1估算范围包括建筑工程、设备购置、安装、工器具、建设用地、预备费、建设期利息、铺底流动资金,不含征地拆迁。9.2主要指标新建构筑物11800m²,设备286台套,电缆46km,自控点2100个。9.3投资构成建筑工程1.12亿元,设备1.05亿元,安装0.31亿元,其他0.32亿元,合计2.80亿元。9.4资金筹措申请中央预算内投资1.0亿元,地方专项债1.2亿元,银行长期贷款0.6亿元,自筹0.2亿元,贷款年利率3.8%,建设期2年,宽限期1年,还款期10年。十、运行成本与效益10.1成本测算电费0.32元/m³,药剂0.18元/m³,人工0.11元/m³,污泥处置0.13元/m³,维护0.08元/m³,合计0.82元/m³,较现状增加0.14元/m³。10.2减排效益年新增削减COD4380t、NH₃-N511t、TN803t、TP73t,按地方排污权交易价格(COD1.2万元/t、NH₃-N8万元/t)测算,年环境效益7650万元。10.3碳排放工程实施后,吨水电耗由0.41kWh降至0.38kWh,年减少碳排放2200tCO₂;污泥焚烧发电替代填埋,年额外减排1500tCO₂,合计年减排3700tCO₂。十一、风险分析与对策11.1进水水质冲击风险:上游工业企业偷排,COD>600mg/L。对策:安装在线水质预警仪,与生态环境局联网,2min内触发应急投加粉末活性炭30mg/L,同时开启调蓄池稀释。11.2MBBR载体流失风险:拦截筛网破损,载体进入二沉池。对策:筛网材质改为316L,缝隙≤8mm,每月水下摄像检查,设置载体回收器,流失率<1%/年。11.3资金到位滞后风险:专项债发行延迟。对策:与两家银行签订备用授信0.8亿元,允许先贷后补,利率上浮不超过10%。11.4公众投诉风险:施工期臭气扰民。对策:厂界安装4套电子鼻,实时数据接入市城管平台,超标即暂停施工并启动喷淋+生物除臭应急系统。十二、运行调试大纲12.1清水联调各构筑物完工后,先采用自来水循环72h,检查渗漏、振动、仪表信号,排除37项缺陷。12.2污泥接种从邻近污水厂运入400t浓缩污泥,MLSS接种至3.5g/L,投加葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾,闷曝48h后逐步提升负荷。12.3载体挂膜控制进水COD200mg/L,DO2mg/L,温度20℃,第7天载体生物膜厚度达120μm,镜检观察到钟虫、累枝虫,标志挂膜成功。12.4参数优化采用响应面法,以TN、TP为响应值,优化内回流比(250%)、乙酸钠投加量(25mg/L)、PAC投加量(15mg/L),经28组正交试验,TN稳定9.2mg/L,TP0.22mg/L。12.5性能考核连续30d出水达标率100%,水量、水质、电耗、药耗、臭气浓度均优于合同要求,通过环保验收。十三、人员培训与制度建设13.1培训计划运行人员48人,分6批赴设备厂家实习2周;邀请高校教授开展MBBR、深床滤池专题培训40学时;组织应急演练4次,包括进水水质突变、突然停电、氯片泄漏。13.2制度修订新增《MBBR载体运行维护规程》《深床滤池反冲洗作业指导书》《碳源投加操作细则》,完善《安全生产责任制》,将碳排放指标纳入班组绩效考核,占比10%。十四、项目实施进度第1—2月:初步设计、施工图、清单编制;第3—4月:设备招标、临时设施搭建;第5—10月:土建主体;第11—13月:设备安装;第14月:单机调试;第15月:联调、试运行;第16月:性能考核、环保验收、正式投运。十五、质量、安全、环保管理体系15.1质量执行ISO9001,关键材料进场报验率100%,焊缝射线探伤比例10%,混凝土抗渗等级≥P8,设备空载运行4h、负载运行72h无故障。15.2安全建立“双控”机制,危险源分级管控156项,专项方案专家论证7次,高危作业票审批

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