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文档简介

污水处理厂单机试运行调试方案一、编制依据1.1设计文件《××市××污水处理厂扩建工程初步设计说明书》《工艺施工图》《电气自控施工图》《设备厂家技术手册》《仪表选型手册》。1.2规范标准GB50014-2021《室外排水设计规范》、GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、HJ2005-2010《人工湿地污水处理技术规范》、CJ/T51-2018《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》。1.3现场条件厂区临时用电380V±5%,频率50Hz±0.2Hz,压缩空气0.75MPa,自来水0.25MPa,调试药剂(PAC、PAM、乙酸钠、次氯酸钠)已到场并完成报验,厂区道路硬化完毕,夜间照明照度≥50lx,安全围栏及警示标识全部到位。二、调试目标2.1单机性能每台设备在额定工况下连续运行4h,轴承温升≤35℃,振动速度有效值≤4.5mm/s,噪声≤85dB(A),电流波动≤±3%额定电流,无异常渗漏、异响、异味。2.2自控联锁PLC与现场就地盘、中控室上位机信号100%对应,模拟量误差≤0.5%,开关量响应时间≤0.3s,故障报警到画面弹出≤2s。2.3资料交付每台设备形成《单机试车记录表》《缺陷整改闭环单》《润滑油脂更换记录》《保护定值核对单》四套原件,签字齐全,扫描版当日上传至项目云平台。三、组织与职责3.1调试指挥部总指挥:建设单位项目经理;副总指挥:EPC总包生产经理、监理总监;成员:工艺、设备、电气、自控、安全、厂家服务工程师各1名。3.2专业组工艺组:负责清水联动、药剂投加、水质取样检测;设备组:负责启停操作、振动温度测试、缺陷记录;电气组:负责绝缘、耐压、相序、继保、变频、软启;仪表组:负责标定、回路测试、信号对点;安全组:负责能量隔离、动火票、气体检测、应急物资。3.3值班制度每天8:30早会,17:30小结,夜间安排2名设备、1名电气值班,对讲机频道5,备用频道6,确保24h响应。四、调试准备4.1技术交底厂家逐台讲解结构、易损件、润滑点、故障代码,形成《技术交底纪要》,参会人员签字。4.2现场核查(1)核对设备铭牌参数与设计值一致;(2)检查地脚螺栓二次灌浆强度达75%以上;(3)确认润滑油牌号、油位在视镜1/2~2/3;(4)手动盘车3圈,无卡涩;(5)确认旋转方向标识与电机风扇罩箭头一致;(6)电缆绝缘≥200MΩ,相间电阻差≤2%;(7)热继电器整定值=1.05×额定电流,时间10A级10s;(8)变频器参数恢复出厂后重新输入电机额定数据,载波频率4kHz,加减速20s。4.3物资与工器具测振仪(VM-63A)2台、红外测温仪(-50~500℃)2把、钳形电流表(Fluke381)2把、噪声计(AWA5636)1台、兆欧表(500V/1000V)各1台、相序表1套、接地电阻测试仪1套、0.4级压力表4块、秒表4只、对讲机8部、应急灯4盏、A4打印纸1箱、碳素笔20支、档案袋100只。4.4安全准备(1)配电室上锁挂牌12把,钥匙集中管理;(2)池口1.2m安全绳封闭,缺口处设1.1m高临时护栏;(3)配备四合一气体检测仪3台,报警值:O2<19.5%、H2S>10ppm、CH4>10%LEL、CO>24ppm;(4)现场布置25具4kg干粉灭火器、2套35kg推车式灭火器;(5)设置1处临时急救点,含担架、氧气袋、烧伤膏、止血带;(6)所有人员穿戴反光背心、安全帽、防砸鞋,电工加戴绝缘手套。五、调试流程5.1粗格栅及螺旋输送机步骤1:点动电机,确认耙齿与栅条无碰撞,声级差≤5dB;步骤2:空载运行30min,测轴承温度,首轮45℃,第二轮48℃,第三轮50℃,温升稳定≤25℃;步骤3:加载3m深清水,投入5kg尼龙绳模拟栅渣,观察耙齿提升顺畅,无打滑;步骤4:急停按钮测试,从按下到耙齿停止≤0.5s;步骤5:螺旋输送机与格栅联动,螺旋轴转速18rpm,电流6.8A(额定7.2A),无明显的轴向窜动,尾部密封滴水≤5滴/min。5.2提升泵房潜污泵(Q=420m³/h,H=18m,N=30kW)步骤1:吊出泵体,检查叶轮与耐磨环间隙0.4mm(设计0.3~0.5mm);步骤2:装复后注水至泵壳排气孔出水,关闭出口闸阀,点动3次,转向正确;步骤3:微开阀门15%,运行10min,电流28A,无明显振动;步骤4:逐步开阀至100%,观察扬程-流量曲线与厂家型谱图重合度≥95%;步骤5:模拟超低液位0.9m,浮球信号断开,泵自停,延时3s报警上传;步骤6:模拟超高液位4.5m,双泵同启,电流和≤62A,母线压降≤3%;步骤7:停机后反向止回阀关闭瞬时水锤压力≤0.15MPa,管道无剧烈抖动。5.3细格栅及旋流沉砂池步骤1:内进流网板格栅2mm栅隙,空载1h,网板链条张紧度25mm(压下10mm回弹7mm);步骤2:加载200kg细沙(粒径0.1~0.5mm),冲洗水压0.4MPa,喷咀无堵塞,栅渣含水率≤80%;步骤3:鼓风机向沉砂池供气,气水比0.12m³/m³,观察旋流速度25cm/s,砂粒5min内沉降;步骤4:气提排砂3min,砂水混合液浓度≥15%,排砂管无堵塞;步骤5:砂水分离器螺旋轴转速6rpm,溢流含砂≤100mg/L。5.4A²O生化池搅拌器与内回流泵步骤1:厌氧段潜水搅拌器2.2kW,叶片直径320mm,空池运行,电流4.1A,池面流速≥0.15m/s;步骤2:注入清水至有效水深5.5m,投加50kg面粉模拟污泥,全池无死区;步骤3:缺氧段搅拌器3.0kW,电流5.6A,池内ORP值−100±20mV;步骤4:内回流泵132kW,变频35Hz时流量1040m³/h,电流168A,泵出口阀关闭5s模拟憋压,压力0.22MPa,无异常噪声;步骤5:DO仪在线标定,零点0.00mg/L,斜率100%,响应时间30s;步骤6:MLSS取样3点平均,误差≤5%。5.5鼓风机(单级离心,Q=80m³/min,P=80kPa,N=185kW)步骤1:检查齿轮箱润滑油68透平油,油压0.25MPa,油温35℃;步骤2:入口过滤器压差≤250Pa,出口消声器无异常啸叫;步骤3:空载10min,轴承温度42℃,振动1.8mm/s;步骤4:关闭放空阀,压力升至80kPa,电流228A,轴功率152kW,与厂家曲线偏差≤2%;步骤5:喘振测试,快速关阀至40kPa,喘振预测算法2s内报警,防喘振阀自动开启,风机无剧烈振动;步骤6:噪声1m处78dB(A),符合合同要求。5.6二沉池周边驱动刮泥机步骤1:空载运行2h,检查齿轮箱温升≤30℃,扭矩仪显示8kN·m;步骤2:池内注水至4.2m,刮板底缘与池底间隙50mm,误差≤5mm;步骤3:加20kg滑石粉模拟污泥,刮板将沉淀物推至中心泥坑,时间25min;步骤4:过载测试,人为卡住刮臂,扭矩达到15kN·m,限位开关1s断开,驱动停机并报警;步骤5:浮渣漏斗自动提升,限位精度±2mm。5.7高效沉淀池(斜管+污泥循环+絮凝)步骤1:PAM配药0.2%,PAC配药5%,计量泵流量标定,实际/设定≥98%;步骤2:搅拌桨G值50s⁻¹,电流12A,絮体粒径2~3mm;步骤3:斜管区上升流速8m/h,出水SS≤8mg/L;步骤4:污泥循环泵30%回流量,循环比1:1,浓度8000mg/L,无堵塞;步骤5:刮泥机扭矩6kN·m,泥位计4~20mA对应0~2m,线性度0.5%。5.8滤布滤池步骤1:滤盘转速1.2rpm,反抽吸泵15kW,负压−0.05MPa;步骤2:清水过滤2h,水头损失0.15m,无泄漏;步骤3:投加5kg高岭土,进水SS50mg/L,出水SS≤5mg/L;步骤4:反抽吸周期60min,单次30s,耗水量≤1%处理量;步骤5:液位差计4~20mA对应0~1m,误差≤3mm。5.9紫外消毒渠步骤1:灯管320W×64支,紫外强度280μW/cm²,清洗车往复1次/min;步骤2:镇流器室温度≤40℃,电流4.2A/支;步骤3:模拟低流量200m³/h,剂量≥25mJ/cm²;步骤4:模拟高流量1200m³/h,剂量≥22mJ/cm²;步骤5:灯管故障2支,中控画面5s内弹出,声光报警正常。5.10污泥脱水系统(带式浓缩+高压板框)步骤1:浓缩段带宽2m,带速4m/min,进泥含水率99.2%,出泥96%;步骤2:PAM投加量3kg/tDS,絮体结实,滤液SS≤300mg/L;步骤3:板框进料压力0.8MPa,保压45min,隔膜压榨1.2MPa,泥饼厚度25mm,含水率≤60%;步骤4:拉板小车定位精度±3mm,无冲击;步骤5:冲洗水泵7.5kW,0.8MPa,喷嘴无堵塞,冲洗时间30s,耗水量0.8m³/次。5.11加药系统步骤1:三氯化铁卸料泵5m³/h,0.2MPa,无泄漏;步骤2:PAC储罐液位计4~20mA对应0~3m,误差≤5mm;步骤3:PAM自动泡药机1~3‰可调,溶液熟化时间60min,黏度≥0.35Pa·s;步骤4:计量泵0~100%线性调节,实际流量与冲程曲线R²≥0.999;步骤5:安全阀起跳压力0.45MPa,回座压差≤5%。5.12电气与自控步骤1:高压柜继保整定,过流Ⅰ段1.2×Ie0s,过流Ⅱ段1.1×Ie0.5s,零序0.5A0.2s;步骤2:低压母线绝缘≥0.5MΩ,配电柜抽屉插拔3次,温升≤40K;步骤3:UPS切换≤5ms,后备30min;步骤4:PLC冗余切换≤100ms,CPU负载≤50%;步骤5:上位机历史趋势存储1年,查询响应≤2s;步骤6:仪表通道精度:流量±0.5%,液位±1mm,DO±0.1mg/L,SS±2%,氨氮±2%。六、调试记录表(示例)设备名称:提升泵P-01日期:2024-05-10环境温度:26℃介质:清水运行时间:13:30—17:30累计4h测试项目:1.电机绝缘:A-B550MΩ,B-C540MΩ,C-A545MΩ2.空载电流:U22A,V22.1A,W22.2A3.满载电流:U28.5A,V28.6A,W28.4A(额定29A)4.轴承温度:驱动端48℃,非驱动端46℃5.振动:水平2.1mm/s,垂直1.9mm/s,轴向1.5mm/s6.噪声:1m处74dB(A)7.保护验证:过流31A0.5s跳闸,实际0.45s8.液位联锁:低停0.9m,高启3.8m,双高4.5m,误差≤1cm结论:合格,可进入清水联动。签字栏:调试负责人、监理、厂家、业主4方签字。七、异常处置案例案例1:鼓风机轴承温度65℃,超温。处置:停机检查,发现润滑油乳化,更换68透平油18L,清洗油滤,复测48℃,合格。案例2:紫外模块清洗车卡滞。处置:发现导轨有焊渣,使用角磨机清理,涂抹锂基脂,往复10次无卡涩,恢复运行。案例3:PAM计量泵流量不足。处置:拆检背压阀,发现阀球被胶状物包裹,用5%盐酸浸泡10min,复装后流量恢复98%。八、进度计划第1天:粗格栅、提升泵、细格栅;第2天:旋流沉砂池、A²O搅拌器、内回流泵;第3天:鼓风机、二沉池刮泥机;第4天:高效沉淀池、滤布滤池;第5天:紫外消毒、污泥浓缩、板框脱水;第6天:加药系统、电气自控、消防补水;第7天:缺陷整改、复测、资料整理、内部验收。九、质量控制9.1三检制:操作手自检、专业组复检、监理专检,每级签字确认。9.2关键节点旁站:鼓风机首次满载、紫外灯首次点亮、板框首次压滤,监理全程旁站。9.3影像记录:每台设备全程录像,命名“设备编

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