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文档简介

污水处理站设备维护保养方案通用版一、总则1.1目的通过周期化、标准化、数据化的维护保养手段,使格栅、提升泵、沉砂池、生化池、鼓风机、加药系统、污泥脱水机、消毒装置、仪表自控、配电与在线监测等全链条设备处于“零故障储备”状态,确保出水水质连续稳定优于设计指标,同时把维修费用控制在固定资产原值的2%以内。1.2适用范围本方案适用于城镇及工业园区采用A²/O、氧化沟、MBR、MBBR、SBR、CASS、生物接触氧化等工艺的污水处理站,设计规模500m³/d–50000m³/d,设备品牌不限,进口或国产均可直接引用。1.3编制依据《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60、《室外排水设计规范》GB50014、《泵站设计规范》GB/T50265、《风机空气悬浮轴承应用技术指南》、设备随机资料、PLC程序注释、近三年故障大数据、地方生态环境局在线监测月报。1.4术语定义“一级保养”指由运行班人员实施的清洁、润滑、紧固、调整、防腐等日常性工作;“二级保养”指由维修工实施的拆检、更换易损件、校准、专项检测;“三级保养”指由厂家或专业单位实施的大修、技术改造、转子动平衡、膜离线化学清洗、鼓风机叶轮涂层修复等。二、设备编码与档案2.1编码规则采用“工艺段—设备类别—流水号—关键属性”四位码,如“A2-PU-03-15kW”代表A²/O工段15kW的3号混合液回流泵。2.2档案内容每台设备建立电子+纸质双档案,含铭牌照片、二维码、BOM表、润滑图、故障树、备件安全库存、历年振动速度谱、红外热像图、电流趋势、能耗基线。三、润滑管理3.1油品选型格栅减速机采用VG220矿物油,鼓风机高速轴承采用全合成PAO46,加药计量泵蜗轮箱采用食品级白油,污泥脱水机主轴承采用锂基脂NLGI2,含二硫化钼。3.2五定原则定人:运行甲班李某负责格栅、乙班王某负责鼓风机;定点:在设备本体用不锈钢箭头标出注油孔;定质:不得混用不同品牌油品;定量:减速机首次加注油位到视窗1/2处,补油不超过±5%;定时:每周二白班9:00前完成。3.3废油回收设置5L小桶+200L大桶两级收集,贴危废标签,每季度由有资质单位转运,转移联单存档三年。四、巡检标准4.1路线中控室→配电室→进水在线间→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR膜池→鼓风机房→加药间→污泥脱水机房→紫外消毒渠→出水在线间→中控室,全程1.2km,步行巡检耗时38min。4.2工具防爆手电、点温枪、测振笔、数字万用表、红外热像仪、便携式DO仪、手机APP“设备云巡检”。4.3内容一看:电流、温度、液位、颜色、气泡、泄漏;二听:异响、摩擦、汽蚀、喘振;三摸:振动、温升、紧固;四闻:臭氧、焦糊、油脂酸败;五记:拍照+语音转文字,自动生成缺陷工单。4.4频次运行班每2h一次;维修班每天一次;厂级夜查每周一次;专家诊断每月一次。五、关键设备保养细则5.1格栅除污机每日:冲洗耙齿,检查钢丝绳张紧度,清理导槽塑料袋;每周:减速机油位、链条滴油10滴、安全销完好;每月:测量链条伸长率≤3%,否则截链;每季度:拆检张紧轮轴承,更换润滑脂0.2kg;每半年:油漆破损补刷环氧富锌,电机绝缘≥50MΩ;每年:减速机换油5L,做负载电流曲线,存档。5.2潜污泵(含提升泵、回流泵、剩余污泥泵)每日:观察电流波动≤±5%,出口压力表0.25MPa±0.02;每周:吊起泵体旋转叶轮2圈,应无卡涩;每月:用钳形表测三相不平衡度≤10%,点温枪测轴承≤75℃;每季度:更换机封冷却油,测量绕组对地绝缘≥25MΩ;每半年:吊泵全面清洗,检查叶轮磨损量≤2mm,口环间隙≤0.3mm;每年:做效率试验,若实际流量低于额定90%,做叶轮激光熔覆修复。5.3旋流沉砂池每日:排砂阀开启30s,观察砂量;每周:检查搅拌桨径向跳动≤1mm;每月:测量砂粒粒径d50=0.2mm,若偏离±20%,调整搅拌器转速;每季度:放空清淤,环氧砂浆修补剥蚀面;每年:更换减速机输入轴油封,做动平衡G6.3级。5.4鼓风机(高速离心+磁悬浮)每日:查看HMI振动值≤2.8mm/s,轴承温度≤85℃,冷却水压力0.15MPa;每周:清洗入口滤筒,压差≤500Pa;每月:校验喘振线,放冷却水放空阀3s排渣;每季度:采集润滑油样送检,NAS等级≤8级;每半年:拆检叶轮,做无损探伤,清理流道结垢;每年:更换轴承,做整机性能曲线,与出厂曲线偏差≤3%。5.5MBR膜每日:跨膜压差TMP≤25kPa,若升高1kPa/d,启动维护性清洗;每周:做完整性测试(压力衰减法),气泡点≥0.08MPa;每月:次氯酸钠500mg/L浸泡2h,柠檬酸2%浸泡1h;每季度:吊出膜组件,高压水枪≤0.3MPa冲洗,检查断丝率≤1‰;每年:离线化学清洗,NaClO2000mg/L+NaOHpH12,恢复通量≥90%。5.6加药系统(PAC、PAM、乙酸钠、次氯酸钠)每日:标定计量泵实际流量与设定值偏差≤2%;每周:清洗Y型过滤器,检查背压阀膜片;每月:校准电磁流量计,误差≤0.5%;每季度:拆检隔膜,无裂纹、无冲蚀;每年:更换齿轮箱油、背压阀弹簧,做整机效率试验。5.7带式脱水机每日:冲洗滤带,观察跑泥量≤5%;每周:检查气动张紧压力0.35MPa,调偏气缸动作灵敏;每月:更换高压喷嘴,轴承加脂50g;每季度:拆下减速机,检查蜗轮磨损量≤0.2mm;每年:做整机振动测试,速度值≤4.5mm/s,大修更换滤带。5.8紫外消毒模块每日:查看紫外强度传感器≥70%相对读数;每周:擦拭石英套管,透光率≥90%;每月:更换老化灯管,记录使用时间≥8000h;每季度:校准紫外探头,误差≤5%;每年:更换整流器、密封圈,做生物验定,粪大肠菌群≤1000个/L。5.9配电与自控系统每日:检查UPS电量≥80%,PLC电池≥3.6V;每周:紧固接线端子,清理散热风扇;每月:测试备用泵自动切换≤10s;每季度:校验DO、MLSS、氨氮、总磷在线仪表,相对误差≤5%;每年:做继电保护整定,绝缘电阻高压侧≥300MΩ,低压侧≥50MΩ。六、季节性维保重点6.1春季柳絮高发,鼓风机入口滤筒改为每日清洗;检查防雷接地电阻≤4Ω;厌氧池加热盘管试压0.4MPa,保压30min无渗漏。6.2夏季出水COD、氨氮在线值易超标,提前调低溶解氧设定值至2mg/L,防止亚硝酸盐累积;潜污泵电机绕组温度≤120℃,必要时加设轴流风机冷却;药品仓库温度≤30℃,PAC易水解,缩短库存周期至30d。6.3秋季枯枝落叶增多,格栅负荷升高,耙齿间隙调至5mm;检查室外仪表保温棉完好,防止昼夜温差大导致冷凝;鼓风机房门窗加装防鼠板,高度≥0.5m。6.4冬季最低气温低于0℃,开启管道电伴热,设定温度5℃;MBR膜池加盖保温棚,水温≥12℃,防止膜通量骤降;次氯酸钠储罐移至室内,防止结晶堵塞计量泵。七、故障树与应急处理7.1提升泵突然停机可能原因:空气开关跳闸、热继电器动作、浮球卡死、叶轮缠绕、电缆击穿;处理顺序:复位→切换备用泵→吊泵检查→清理缠绕→测绝缘→送电试车;限时要求:≤15min完成切换并恢复进水液位≤4.5m。7.2鼓风机喘振现象:管道“咚咚”异响,TMP瞬间升高;原因:出口阀误关、水位过高、进口滤网堵、转速设定过高;处理:立即全开出口阀→降低转速至最低频率→清洗滤网→调整液位→重新升速;记录:导出喘振前后30s数据,上传云平台,自动生成故障报告。7.3MBR膜严重污染判断:TMP>45kPa且通量<0.2m³/(m²·d);应急:停止产水→清水反洗→维护性清洗→投加NaClO1000mg/L循环2h→恢复产水;后续:若72h内TMP再次>40kPa,启动离线清洗。八、备件与耗材安全库存8.1计算方法采用“泊松分布+服务水平95%”模型,结合历史消耗λ和采购周期T,安全库存SS=λT+1.65√(λT)。8.2示例潜污泵机封:λ=0.8套/月,T=2月,SS=0.8×2+1.65√(0.8×2)=2.9≈3套;MBR膜丝:λ=12根/月,T=1月,SS=12+1.65√12≈18根;鼓风机轴承:λ=0.2套/月,T=6月,SS=0.2×6+1.65√(0.2×6)=2.4≈3套。8.3仓储管理建立条码系统,出入库扫码,先进先出;每月盘点,误差≤1%;贵重备件加设RFID防盗。九、培训与考核9.1三级培训新员工:入职8h安全+4h工艺+4h设备;老员工:每年复训16h,含VR模拟故障;专家外训:每两年送厂家培训,取证率100%。9.2考核指标巡检漏检率≤1‰;故障平均修复时间MTTR≤45min;设备综合效率OEE≥85%;单位能耗≤0.35kWh/m³;出水达标率100%。9.3奖惩指标达标奖励500元/人/月;因人为失误导致溢流,扣当月绩效50%;全年零非停,团队奖5万元。十、信息化与大数据10.1平台架构感知层:PLC+LoRa无线传感器;传输层:4G/5G+VPN加密;平台层:阿里云IoT+时序数据库;应用层:Web+App+大屏,含AI预测模块。10.2预测性维护利用LSTM神经网络,输入振动、温度、电流、流量、水质参数,提前7d预测故障概率≥70%即触发工单;准确率验证:2023年试运行期间,预测泵轴承故障18次,实际发生17次,准确率94.4%。10.3数字孪生建立1:1三维模型,实时映射设备状态,可远程虚拟拆检,培训新员工减少误操作。十一、能耗基准与优化11.1基准建立以2022年全年数据为基线,单位能耗0.34kWh/m³,鼓风机占比62%,提升泵18%,MBR抽吸泵8%,剩余12%为加药、照明、空调。11.2优化措施鼓风机采用“DO-氨氮串级+前馈”控制,溶解氧设定值动态下调0.5mg/L,年节电8.3%;提升泵加装永磁电机+变频器,效率提升6%;夜间电价低谷时段,加大污泥脱水量,降低白天负荷;MBR抽吸泵采用间歇运行8min开、2min关,膜通量恢复率提升4%,能耗下降5%。十二、环保与安全12.1气体检测格栅、污泥料仓、好氧池顶部设H₂S、NH₃、CH₄探头,报警值10ppm、20ppm、5%LEL;巡检人员佩戴四合一气体仪,数据实时上传。12.2受限空间进入消化池、地下管廊前,必须办理作业票,通风30min,气体合格后方可进入,监护人全程值守。12.3化学品次氯酸钠、硫酸、盐酸储罐区设围堰,容积≥110%单罐容积;现场配3%碳酸氢钠、5%碳酸钠冲洗设施;MSDS上墙,双人双锁管理。12.4职业健康噪声≥80dB区域佩戴耳塞;每年组织职业健康体检,听力、肺功能、电测听;夏季高温发放藿香正气水、冰块,调整高温时段作业。十三、持续改进13.1PDCA循环Plan:年初制定目标,分解到月;Do:按本方案执行,数据实时采集;Check:每月召开设备例会,对标找差;Act:修订SOP,更新润滑图、故障树,形成新的标准。13.2改进案例2023年3月发现紫外套管透光率下降快,原因为清洗刷磨损,改为“海绵棒+酒精”人工擦拭,透光率衰减由每月5%降至1%,年节约灯管更换费3.2万元。13.3技术革新试用石墨烯增强PA66轴承,寿命由8000h提升至16000h;试用超声波在线防垢仪,加药系统碳酸钙结垢速率下降70%;计划2025年试点光伏+储能,日间自发自用,降低外购电12%。十四、现场表单(节选)14.1日常巡检记录表日期:____班次:____巡检人:____天气:____序号设备编码运行电流A轴承温度℃振动mm/s液位m异常描述处理措施签字1A2-PU-0328.5682.14.2无正常张三14.2润滑记录表日期:____设备:____润滑点:____油品型号:___

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