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文档简介
工业废水高密度沉淀池施工技术工业废水处理领域中,高密度沉淀池凭借其高效的固液分离能力、紧凑的占地优势及稳定的处理效果,成为煤化工、印染、化工等行业废水深度处理的核心单元。其施工质量直接决定了池体结构强度、水力流态合理性及后续运行稳定性,因此需围绕结构施工、系统安装、防腐防渗等环节建立精细化施工体系。本文结合工程实践,从施工准备、关键技术、质量控制等维度剖析高密度沉淀池的施工要点,为同类工程提供参考。一、施工前期准备工作(一)技术准备施工前需联合设计、监理单位开展图纸会审,重点核对池体尺寸、配水配泥系统布局、设备基础定位等关键参数,确保与工艺要求匹配。针对地质条件复杂区域(如软土地基),需补充地勘资料,优化地基处理方案(如换填法、CFG桩复合地基)。同时编制专项施工方案,明确混凝土浇筑顺序、斜管安装精度控制、设备吊装工艺等技术要点,经专家论证后实施。(二)材料与设备准备1.结构材料:池体混凝土采用抗渗等级P6以上的补偿收缩混凝土,水泥选用低水化热品种(如矿渣硅酸盐水泥),骨料级配连续且含泥量≤1%;钢筋采用HRB400E级,确保抗震及延性要求。2.功能材料:斜管(板)优先选用聚丙烯(PP)或玻璃钢(FRP)材质,需检测其强度、耐腐蚀性及阻燃性;防腐涂料采用环氧煤沥青或聚脲,需提供第三方耐化学品浸泡报告;滤料(如石英砂、无烟煤)需满足粒径级配及含泥量标准。3.设备选型:刮泥机选用桁架式或垂架式,需匹配池体直径及泥渣特性;布水器采用穿孔管或三角堰形式,开孔率及孔径需经水力计算验证;泥渣回流泵选用无堵塞离心泵,扬程需考虑回流阻力及提升高度。(三)现场准备施工场地需进行“三通一平”,设置混凝土搅拌站(或商混供应点)、材料堆场及临时排水系统。针对池体大体积混凝土施工,需提前规划降温措施(如预埋冷却水管);设备安装区域需预留吊装通道,搭建操作平台,确保起重机械作业半径覆盖安装点。二、关键施工技术要点(一)池体结构施工1.模板工程:采用钢模或竹胶板,模板拼缝处粘贴止水胶带防止漏浆,支撑体系采用满堂脚手架,立杆间距≤1.2m,扫地杆距地≤20cm。池壁模板需设置对拉螺栓,外侧加设斜撑控制垂直度(偏差≤5mm/m)。2.钢筋工程:池底、池壁钢筋采用绑扎连接,接头错开率≥25%;预埋件(如设备基础螺栓、管道支架)需定位准确,采用焊接或螺栓固定,防止混凝土浇筑时移位。3.混凝土施工:采用分层连续浇筑,每层厚度≤50cm,插入式振捣器振捣至表面泛浆无气泡。大体积混凝土需控制入模温度≤30℃,浇筑后覆盖麻袋并洒水养护,养护期≥14d,同时监测混凝土内外温差≤25℃。(二)配水配泥系统安装1.布水装置:穿孔管布水器安装前需进行开孔率复核,管道安装水平度偏差≤2mm/m,采用角钢支架固定,与池壁连接部位做柔性防水处理。三角堰布水器需加工成整体模块,现场吊装后调整堰口水平度,确保出水均匀。2.泥渣回流系统:回流管道采用UPVC或不锈钢材质,安装时设置坡度(≥0.02)便于排泥;泵体基础需与池体结构分离,采用橡胶隔振垫减震,管道连接处设柔性接头减少振动传递。(三)斜管(板)安装1.预处理:斜管(板)安装前需浸泡24h,检查有无破损、变形,不合格品严禁使用。2.安装工艺:采用拼装式支架,支架水平度偏差≤3mm/m,斜管(板)安装角度控制在60°±2°,相邻模块拼接间隙≤2mm,防止泥渣淤积。安装完成后,需注水预压24h,检查整体稳定性。(四)设备安装与调试1.刮泥机安装:中心轴与池体中心偏差≤3mm,桁架水平度偏差≤2mm/m,驱动装置与中心轴同轴度偏差≤0.1mm。安装后进行空载试运行,检查运转灵活性,负载试运行时监测电流、噪声及刮泥效果。2.辅助设备调试:搅拌器、回流泵等设备需进行单机试运转,调整转速、扬程至设计值;加药系统需校准计量泵流量,确保药剂投加精度。(五)防腐防渗处理1.池体防渗:池底及池壁采用水泥基渗透结晶型防水涂料,涂刷前基层需平整、洁净,涂层厚度≥1.5mm,分两次施工,间隔时间≥24h。变形缝处设置中埋式橡胶止水带,外侧采用遇水膨胀止水条加强。2.防腐施工:金属构件(如管道、支架)采用喷砂除锈(Sa2.5级)后,涂刷环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆,总厚度≥200μm;混凝土表面防腐采用三布五油玻璃钢衬里,施工时控制树脂含量及固化时间,避免气泡、褶皱。三、质量控制与验收标准(一)材料检验所有进场材料需提供质量证明文件,混凝土、钢筋按规范见证取样送检;斜管(板)需抽样进行强度、耐候性试验;防腐涂料需检测固含量、附着力等指标。(二)过程控制1.结构施工:混凝土坍落度控制在180±20mm,振捣密实无蜂窝麻面;池体尺寸偏差≤±10mm,垂直度偏差≤H/1000(H为池体高度)。2.安装工程:布水器开孔均匀度偏差≤5%,斜管(板)安装角度偏差≤1°,设备基础平整度偏差≤3mm。(三)功能性试验1.满水试验:池体注水至设计水位,24h渗漏量≤2L/(m²·d);2.通水试验:启动配水系统,观测布水均匀性,各点流量偏差≤10%;3.设备联动试运行:连续运行72h,刮泥机无卡阻,出水悬浮物去除率≥设计值的90%。四、常见问题及解决措施(一)池体渗漏原因:混凝土收缩裂缝、施工缝处理不当、止水带安装移位。处理:采用环氧树脂注浆修补裂缝,施工缝处凿毛后涂刷水泥基渗透结晶涂料,止水带移位处重新安装并注浆密封。(二)斜管堵塞原因:进水含泥量过高、斜管间距过小、冲洗系统失效。解决:优化前端预处理工艺(如增设格栅、沉淀池),调整斜管间距至30-50mm,定期启动反冲洗系统(或人工冲洗)。(三)设备运行异常现象:刮泥机异响、回流泵跳闸。排查:检查刮泥机桁架变形(采用全站仪检测)、轴承润滑情况;检测泵体叶轮是否缠绕杂物、电机绝缘电阻是否达标。五、工程应用案例某煤化工园区废水处理工程中,高密度沉淀池设计处理量3000m³/d,池体直径20m,有效水深5m。施工阶段采用以下技术措施:1.地基处理:采用CFG桩复合地基,桩长12m,间距1.2m,经静载试验满足承载力要求;2.混凝土施工:采用泵送商品混凝土,掺加聚丙烯纤维(0.8kg/m³)控制裂缝,养护期内采用智能温控系统监测温度;3.斜管安装:采用FRP斜管(孔径32mm),安装角度60°,模块间采用专用胶黏剂密封;4.防腐处理:池体采用聚脲涂层(厚度2mm),管道采用316L不锈钢材质。工程投运后,出水悬浮物浓度≤20mg/L,泥渣含水率≤85%,系统运行稳定,验证了
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