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文档简介
2025年管工技师实操试题及答案一、管道系统测绘与放样1.题目某乙烯装置急冷区需新增一条DN350、材质20G的蒸汽凝液回收管线,设计压力1.6MPa,温度280℃,保温厚度80mm。装置区已建管廊宽度2.2m,梁底标高6.500m,下方有DN200消防水管(中心标高5.200m,保温后外径273mm)与DN150低压火炬气管(中心标高4.800m,保温后外径219mm)。请完成:(1)用全站仪测定并绘制1:50轴测草图,标注所有障碍物的三维坐标;(2)计算该管段最小热补偿量,并确定π型补偿器展开长度;(3)在草图上放出π型补偿器定位尺寸,并给出两端第一个导向支架的坐标;(4)列出放样后需复测的三项关键形位公差及允许偏差值。答案(1)草图(略,现场手绘,比例1:50,坐标系以管廊立柱①西南角为原点,X向东、Y向北、Z向上)。障碍物坐标:消防水管中心(X=11.200,Y=7.500,Z=5.200),火炬气管中心(X=11.200,Y=9.300,Z=4.800)。(2)热补偿量ΔL=α·L·ΔT=13.2×10⁻⁶×72m×(28020)=0.269m;π型补偿器展开长度Lπ=√(ΔL·E·D/σb)=√(0.269×2.0×10⁵×0.355/130)=6.48m,取6.5m。(3)π型补偿器中心坐标(X=14.800,Y=11.000,Z=6.500),两臂分别向东、西各1.625m;导向支架①(X=13.175,Y=11.000,Z=6.500),导向支架②(X=16.425,Y=11.000,Z=6.500)。(4)复测项目:①π型平面度≤2mm/m;②两导向支架中心线平行度≤1mm/m;③补偿器中心标高偏差±3mm。解析第(2)步中α取碳钢在20~280℃区间平均线膨胀系数13.2×10⁻⁶℃⁻¹;σb取20G在280℃下许用应力130MPa;E取2.0×10⁵MPa。第(3)步导向支架距补偿器臂端距离按0.5Lπ确定,可减小固定点推力。第(4)项形位公差依据GB/T20801.42020及SH/T30122019综合选取,确保补偿器工作变形对称。2.题目在已运行装置内对一条DN100不锈钢酸洗管线进行局部更换,更换段长8m,材质316L,焊接后需做20%HNO₃钝化处理。请写出测绘→拆除→预制→复位→试压五阶段中,各阶段必须使用的专用测绘工具及精度等级,并说明为何运行装置内禁用钢卷尺直接量管。答案测绘:防爆激光测距仪(±1mm,ExdⅡCT6)、304不锈钢尺带(Ⅰ级精度);拆除:记号笔(低氯<50ppm)、数字温度计(±0.5℃);预制:数控切管机(切割垂直度≤0.5°)、坡口机(30°±2.5°);复位:防爆手拉葫芦(2t,CE认证)、扭力扳手(±3%);试压:数字压力传感器(0.25级,4~20mA输出)。禁用钢卷尺原因:运行区含酸雾,普通钢带易引入铁污染,导致316L钝化膜点蚀;钢卷尺拉伸变形大,封闭空间测量误差累积超过0.3%,无法满足短管高精度对口要求。解析防爆激光测距仪避免火花;不锈钢尺带防磁防腐蚀;低氯记号笔防止Cl⁻应力腐蚀;0.25级传感器保证水压试验压力读数误差<4kPa,满足GB502352019泄漏量计算要求。二、管道预制与焊接工艺3.题目某高压加氢装置需预制一条φ219×28mm12Cr2Mo1管道,设计压力18MPa,运行温度420℃,焊接工艺评定编号PQR2025H2。现场提供逆变焊机、氩弧焊丝ER90SB3、手工焊条E9018B3。请完成:(1)写出完整焊接顺序及层道布置图;(2)计算根部焊道最小冷却时间t8/5,并给出冬季(5℃)环境下的预热温度修正值;(3)列出层间温度范围及硬度控制指标;(4)若RT检测发现一处条形缺陷,长14mm、自身高度2mm,按NB/T47013.22023Ⅱ级评定是否合格,并计算最大允许缺陷长度。答案(1)焊接顺序:①定位焊3点,每点长15mm,对称分布;②GTAW根焊,ϕ2.4mmER90SB3,电流90A,电压12V;③SMAW填充2层,ϕ3.2mmE9018B3,电流110A;④SMAW盖面3道,ϕ4.0mmE9018B3,电流150A;层道布置:根焊1层1道,填充2层4道,盖面1层3道,总厚28mm。(2)采用Rykalin2D传热模型,t8/5=(0.950.005T₀)(E/500)¹·⁵·(1/δ1/2R)·F,取E=18kJ/cm,δ=28mm,R=0,F=1,得t8/5=21s;冬季5℃,预热温度Tp=2250.25T₀=225+1.25=226℃,取230℃。(3)层间温度250~300℃;焊后硬度≤225HB10/3000,热影响区≤250HB。(4)壁厚28mm,Ⅱ级允许条形缺陷长Lmax=0.2T=5.6mm,实测14mm>5.6mm,不合格;最大允许长度5.6mm。解析t8/5计算确保避免冷裂;硬度指标依据SH/T35012021表8.3;缺陷评定采用NB/T47013.22023Ⅱ级条形缺陷0.2T公式,T为焊缝厚度。4.题目现场需对φ48×5mm304H炉管进行全位置自动氩弧焊,管内充氩保护。请设计一套可拆卸的内部充气密封装置,要求:①单面焊双面成形;②氩气节约率≥50%;③可重复使用100次。绘出结构简图并给出关键尺寸及密封材料选型。答案装置由堵头、薄壁橡胶套、快速接头组成。堵头外径φ38mm,长30mm,材料316;橡胶套厚1.5mm,长度60mm,选用氟橡胶VitonA,耐温250℃;快速接头为PC601。使用时将装置塞入管内距坡口150mm处,外部氩弧焊枪启动同时,内部以6L/min流量背氩,焊接结束瞬间断气。经对比试验,传统整体充氩需25L/min,本装置仅需10L/min,节约60%;氟橡胶套经100次热循环,压缩永久变形<15%,满足重复使用要求。解析堵头外径小于管内径10mm,留出橡胶膨胀间隙;氟橡胶耐高温老化;150mm距离可保证根部保护效果且不影响熔池流动;快速接头实现焊工单人操作。三、阀门与管件安装调试5.题目某LNG接收站低温罐根阀为DN200Class1500三偏心蝶阀,阀体材质LCB,密封面STL堆焊,运行温度162℃。安装前需做壳体强度及低温动作试验。请写出:(1)壳体水压试验压力及保压时间;(2)低温动作试验装置流程图并标注各段管路材质;(3)试验后阀座密封泄漏等级及判定方法;(4)若发现内漏超标,列出三项可能原因及对应处理措施。答案(1)水压强度试验压力Pt=1.5×PN=1.5×25.5MPa=38.25MPa,保压时间≥10min,无可见泄漏。(2)流程:液氮储罐→真空绝热软管→低温过滤器→被测蝶阀→低温回收罐→放空。管路材质:液氮储罐出口至阀前为0Cr18Ni9无缝管,阀后短管为316L,回收罐入口为304L,软管为不锈钢波纹管。(3)按API598,低温试验后阀座泄漏量≤DN×0.42mL/min(气泡法),DN200允许84mL/min;判定:将阀下游充162℃氮气至0.6MPa,保压1min,收集气泡≤84个(1mL≈1气泡)。(4)原因①阀板与阀座结冰卡阻:用干燥氮气吹扫除水;②STL堆焊层微裂纹:研磨密封面,重新堆焊;③阀杆填料收缩不均:更换低温填料Graflex,预紧螺母对角均匀压紧。解析Class1500对应PN25.5MPa;低温动作试验在162℃下开关3次,扭矩≤正常1.5倍;API598气泡法1mL≈1气泡为行业惯例;Graflex填料耐250℃,收缩率小。6.题目现场需对一台DN80Y型过滤器进行在线清洗,介质为氢气,压力6MPa,不允许停车。设计一套带双隔断排放(DBB)的旁通装置,要求:①清洗时间≤15min;②氢气排放总量<0.5kg;③无火花作业。绘出系统图并给出关键阀门选型及操作顺序。答案系统图:主管→阀1(DBB球阀)→阀2(DBB球阀)→Y型过滤器→阀3(DBB球阀)→阀4(DBB球阀)→主管;旁通支路:阀1上游→阀5(针阀)→阀6(单向阀)→阀4下游。阀门选型:阀1~4为防火防静电球阀,阀体316L,阀杆防爆设计,ISO5211平台;阀5为316L针阀,Cv=0.8;阀6为316L弹簧式单向阀,开启压力0.05MPa。操作顺序:①确认阀5、阀6关闭;②全开旁通针阀5,建立旁通流,观察压差≤0.02MPa;③同步关闭阀1、阀4,形成双隔断;④开启阀2、阀3的排放阀,将过滤器内氢气排至火炬,排放时间3min,流量0.1kg/min,总量0.3kg;⑤拆过滤器盲盖,插入湿式清洗刷,氮气置换3次,完成清洗;⑥复位盲盖,关闭排放阀,开启阀1、阀4,关闭针阀5,恢复流程。总耗时12min,排放0.3kg<0.5kg。解析DBB球阀提供双隔断+排放口,满足API6DDIB2要求;针阀控制旁通流量,防止压降过大;单向阀防止氢气倒流;湿式清洗刷材质为防静电尼龙,避免火花;氮气置换降低氢气浓度至<1%LEL。四、系统试压与泄漏性试验7.题目某化工厂苯酚装置新建一条DN150316L工艺管线,设计压力4.0MPa,温度180℃,采用氦检漏做最终密封性试验。请完成:(1)计算氦检漏灵敏度要求(Pa·m³/s)并给出选取理由;(2)设计抽真空喷氦法试验流程,标注泵组选型及响应时间;(3)若本底漏率1×10⁻⁹Pa·m³/s,试验测得总漏率5×10⁻⁹Pa·m³/s,判定是否合格;(4)列出氦检漏后必须进行的两项清洁工作,防止苯酚聚合堵塞。答案(1)按GB504842020,极度危害介质泄漏率≤1×10⁻⁸Pa·m³/s;苯酚为高度危害,取1×10⁻⁸Pa·m³/s。(2)流程:①粗抽:旋片泵TRP90,抽速90m³/h,极限5Pa;②精抽:分子泵FF160,抽速600L/s,极限1×10⁻⁴Pa;③检漏仪:氦质谱仪L300,最小可检1×10⁻¹⁰Pa·m³/s;④响应时间τ=V/S=0.015m³/600L/s=0.025s,满足快速扫描。(3)总漏率5×10⁻⁹<1×10⁻⁸,合格。(4)①用异丙醇擦拭法兰密封面,去除氦气吸附层;②通180℃热水循环30min,溶解微量苯酚,防止低温聚合。解析氦检漏灵敏度需高于允许漏率一个数量级;分子泵高抽速缩短检测周期;苯酚在150℃以下易聚合,热水清洗可溶解低聚物。8.题目一条DN600循环水碳钢管道,设计压力1.0MPa,长度2km,采用水压强度试验。现场仅有一台流量20m³/h、扬程120m的电动试压泵,水池容积30m³。请计算:(1)最短充水时间;(2)试验压力及稳压时间;(3)若稳压30min压降40kPa,计算允许压降并判定是否合格;(4)提出两项减少压降误差的现场措施。答案(1)管道容积V=π/4×0.6²×2000=565m³,水池30m³,需阶梯充水,最短充水时间=565/20=28.25h。(2)试验压力Pt=1.5×1.0=1.5MPa,稳压时间≥10min。(3)允许压降ΔP=0.05Pt=75kPa,实测40kPa<75kPa,合格。(4)①在管道高点加装临时放气阀,彻底排尽空气,避免气体压缩导致虚假压降;②试验前保持环境温度恒定,覆盖裸管防止日晒,温度变化<2℃。解析阶梯充水需设置中间水池或移动水罐;允许压降按GB502682008取5%Pt;气体未排尽时,气体体积分数1%即可引起压降约30kPa;温度每变化1℃,水体积变化0.02%,2km管段温升2℃可产生压降约90kPa,必须遮阳。五、机泵找正与管道应力调整9.题目某P101A离心泵(电机功率110kW,转速2950rpm)检修后,采用单表法找正。测量数据:A点(电机前脚)0.45mm,B点(电机后脚)0.62mm,C点(泵侧联轴器)0.00mm,D点(电机侧联轴器)0.38mm,表架固定在泵侧。已知电机前脚到联轴器距离200mm,电机前后脚间距800mm。请计算:(1)径向偏差、角向偏差;(2)前、后脚垫片调整量;(3)若把角向偏差控制在0.05mm/m以内,重新计算后脚调整量;(4)找正合格后,管道法兰应力仍超标,列出两项管道应力消除措施。答案(1)径向偏差δ=0.38mm;角向偏差α=(0.380)/200=0.0019rad=1.9mm/m。(2)前脚调整量ΔF=δα·L1=0.380.0019×200=0mm;后脚调整量ΔR=δ+α·(L2L1)=0.38+0.0019×600=1.52mm,需加垫1.52mm。(3)目标α≤0.05mm/m,取α=0.05mm/m,则后脚调整量ΔR=0.38+0.00005×600=0.41mm。(4)①切割部分立管,加π型弯,释放热胀推力;②采用弹簧支吊架重新分配荷载,使泵口受力≤API610标准值:Fx,Fy,Fz≤1.3kN,Mx,My,Mz≤325N·m。解析单表法公式:ΔF=δα·L1,ΔR=δ+α·(L2L1);角向偏差单位换算1rad=1000mm/m;API610第11版表3给出泵口允许力和力矩;π型弯吸收热胀量ΔL=α·L·ΔT≈30mm,显著降低应力。10.题目一台往复式氢气压缩机出口管道振动烈度实测18mm/s,超过API618限值7mm/s。请完成:(1)计算该管道一阶气柱固有频率(两端开口,声速1370m/s,管长6m);(2)若压缩机激发频率为24Hz,判断是否存在气柱共振;(3)提出两项改气柱频率措施并给出新频率值;(4)现场临时降低振动至7mm/s以下的一项应急方法。答案(1)一阶气柱频率f₁=a/2L=1370/(2×6)=114Hz。(2)激发频率24Hz,与114Hz不重合,但114/24=4.75,接近5倍频,存在高阶激励可能,需查频谱。(3)①加设φ600×1200mm缓冲罐,等效管长增至8m,f₁=1370/16=85.6Hz;②在管段中间加孔板,孔径比0.5,等效长度修正系数1.4,新L=6×1.4=8.4m,f₁=1370/16.8=81.5Hz。(4)临时在管卡与支撑间插入10mm丁腈橡胶垫,阻尼比由0.01增至0.05,振动衰减系数提高至5,实测振动降至6mm/s。解析气柱频率公式适用于两端开口;缓冲罐增加声学长度;孔板改变边界条件;丁腈橡胶垫提供阻尼,降低振幅约60%,满足临时运行要求。六、装置运行故障诊断与处理11.题目某硫磺回收装置克劳斯反应器顶部温度计TI205显示异常波动,范围从280℃跳变到420℃,伴随装置负荷稳定。经查热偶为K型,套管材质316L,插入深度200mm,保护管外径16mm,反应器内气体流速15m/s,含SO₂8%、H₂S2%、硫蒸气饱和。请分析:(1)给出两种可能故障原因;(2)计算保护管共振频率,判断是否存在涡激振动;(3)提出一种在线更换热偶不停车的方法;(4)若确认是硫蒸气冷凝导致短路,给出套管材质升级方案并说明理由。答案(1)①硫蒸气在保护管表面冷凝,形成导电硫膜,导致热偶短路;②高速气流引发涡激振动,保护管疲劳断裂,测量端接触反应器壁。(2)保护管一阶共振fₙ=(1.875²/2π)·√(EI/mL⁴)=1.875²/(2π)·√(2×10¹¹×π×0.008⁴/4)/(7850×π×0.008²×0.2⁴)=42Hz;斯特劳哈尔数St=0.2,涡脱频率fᵥ=St·v/D=0.2×15/0.016=187Hz,fᵥ/fₙ=4.45,在锁定区间,存在共振。(3)采用带压堵漏开孔技术:①安装DN50高压球阀与开孔机;②开孔贯穿反应器壁,带压插入新热偶套管;③退出开孔刀,关闭球阀,密封完成;④旧热偶断电隔离,信号切换至新热偶,全程30min,装置不停。(4)升级套管为Inconel625,表面喷涂Cr₃C₂NiCr涂层。Inconel625耐酸性气体腐蚀,Cr₃C₂涂层表面能低,硫蒸气不易润湿,冷凝膜电阻>10MΩ,避免短路
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