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文档简介

2025年机修钳工(高级)实操技能与职业素养考试试卷及答案一、实操技能考核(共100分,限时180分钟)1.精密V型导轨刮研(25分)【任务描述】现场提供一对HT300铸铁V型导轨,长度1200mm,V角90°,已粗铣留0.08mm刮研余量。要求以A面为基准,配刮B面,接触点≥16点/25×25mm²,直线度≤0.01mm/1000mm,扭曲≤0.02mm/全长。【设备与工具】500×300mm精密平板(00级)、红丹粉、刮刀(三角/柳叶)、0级桥板、0.001mm合像水平仪、M10×300mm调整垫铁、扭矩扳手、无水酒精、无尘纸。【评分细则】①安全文明(2分):正确佩戴护目镜、防割手套;刮削区设围栏;废红丹集中回收。②工艺准备(3分):平板涂布薄而均匀红丹;桥板跨距选250mm;水平仪零位复检并记录。③粗刮(5分):刀花呈45°交叉,每刀重叠1/3,去除机加工刀痕;去除量≤0.03mm。④精刮(8分):采用点刮法,高点准确,无撕痕;接触点分布均匀,边缘减稀;每25×25mm²内点数逐段记录。⑤精度检测(5分):全长直线度0.009mm合格;扭曲0.015mm合格;出具手写检测报告并签字。⑥职业素养(2分):工具摆放“一字型”,操作完毕用酒精擦洗导轨并涂防锈油。【标准答案】①接触点实测18点/25×25mm²;②直线度0.008mm;③扭曲0.012mm;④检测报告编号GC20250501,签字完整;⑤安全零违章。2.大型减速机齿轮副侧隙调整(20分)【任务描述】ZLY56020Ⅳ减速机人字齿轮副,模数m=14mm,齿宽b=220mm,中心距a=560mm。现场测得冷态侧隙0.35mm,要求热态侧隙0.25~0.30mm;轴承为SKF22228CC/W33,已运行8000h,需更换并调整。【关键数据】轴承径向游隙减少量Δe=0.02mm时,侧隙减小约0.04mm;齿轮线膨胀系数α=11×10⁻⁶/℃;稳态温升Δt=45℃。【操作步骤】①拆卸:用液压拉马退下轴承,记录原始位置;加热器110℃保温20min热装新轴承。②计算:热膨胀导致侧隙减小Δj=a·α·Δt·sinαₙ=560×11×10⁻⁶×45×sin20°≈0.04mm;故冷态目标侧隙0.29mm。③调整:选择内隔圈厚度+0.06mm,压铅丝测得侧隙0.28mm。④复检:手动盘车无阻滞;用塞尺90°四点测量差值≤0.02mm。【评分】计算过程4分,轴承安装5分,侧隙达标5分,记录完整3分,安全3分。【标准答案】压铅厚度0.28mm,四点差0.01mm,记录表编号JS20250502,签字确认。3.液压缸孔珩磨修复(15分)【任务描述】Φ125×800mm液压缸,内孔划伤深度0.25mm,圆柱度0.12mm,表面粗糙度Ra3.2μm。要求珩磨后尺寸Φ125⁺⁰·⁰⁴⁰mm,圆柱度≤0.02mm,Ra≤0.2μm。【工艺参数】珩磨头转速120r/min,往复速度12m/min,油石粒度W28,压力0.35MPa,冷却液5%合成酯。【检测】气动量仪校对环规Φ125.02mm,实测五点尺寸125.025/125.028/125.030/125.027/125.024mm;圆柱度0.018mm;Ra0.18μm。【评分】工艺设定3分,操作规范5分,尺寸精度4分,粗糙度3分。【标准答案】尺寸125.026mm,圆柱度0.018mm,Ra0.18μm,记录表编号HC20250503。4.数控龙门铣主轴锥孔BT50接触率提升(10分)【任务描述】主轴转速8000r/min,锥孔7:24,接触率<60%,需研配至≥85%。【操作】①自制铸铁研棒,外锥涂W10研磨膏,预载200N;②分三段正反转各30圈,清洗后涂蓝油检测;③高点再研,直至接触带连续、均匀。【检测】用BT50标准验棒涂色,轴向加载500N,旋转180°,接触率87%,大端接触较重。【评分】研具制作2分,操作规范3分,接触率3分,记录2分。【标准答案】接触率87%,记录编号ZK20250504。5.激光对中仪联轴器对中(10分)【任务描述】电机+泵,转速2980r/min,联轴器外径Φ180mm,要求偏移≤0.05mm,角偏≤0.02mm/100mm。【步骤】①安装激光器,测量三点;②输入跨距650mm;③实时调整电机垫片,前脚+0.18mm,后脚+0.12mm;④复测偏移0.03mm,角偏0.015mm/100mm。【评分】仪器安装3分,调整计算4分,结果3分。【标准答案】偏移0.03mm,角偏0.015mm,报告编号DZ20250505。6.故障诊断与排除(20分)【场景】CNC卧加运行中出现“伺服过载报警”,电流峰值180%,异响低频周期2.3Hz。【排查】①用Fluke435测三相电流不平衡度6.8%;②脱开联轴器,单转电机,电流40%正常;③手摇丝杠,阻力不均匀;④拆检丝杠支撑端轴承,发现NU216内圈滚道剥落0.4×0.2mm²。【修复】更换轴承,预紧力150N,复测电流78%,报警消除。【评分】故障定位8分,更换工艺5分,测试验证4分,记录3分。【标准答案】故障源为NU216剥落,更换后电流78%,报告编号GZ20250506。二、职业素养与安全生产(共50分)1.安全标识识别(5分)图1:黄底黑图,火焰上方有手指被液体溅射。答案:当心腐蚀品。2.动火作业票审批流程(5分)题干:二级动火作业票有效期、审批人、监护人数量?答案:72h、车间安全员+厂级安全科、1人+1人。3.危险源LEC法计算(10分)L=6,E=6,C=15,求D值及风险等级。答案:D=540,重大风险,需立即整改。4.6S现场整改方案(10分)现场图片:工具车混放含油抹布,地面有切屑,通道宽度0.4m。要求:写出整改措施。答案:①工具车定位线100×60mm,黄色;②抹布投入带盖防火桶;③切屑每班清扫,刷漆通道线≥0.8m;④拍照前后对比,责任人签字。5.职业道德案例分析(10分)案例:夜班发现批次轴承外圈裂纹,但任务紧,班长暗示放行。问题:写出正确处理步骤及依据。答案:立即停机→隔离产品→填写《质量异常报告》→通知质量部→依据GB/T1900120168.7不合格品控制条款→拒绝放行并保留证据。6.环保法规(10分)题干:废乳化液HW09,年产生量2.8t,可否直接交园区污水处理厂?答案:否,须交由持有《危险废物经营许可证》单位,转移联单保存5年。三、综合计算与工艺设计(共50分)1.刮研余量计算(10分)已知:导轨长度L=2000mm,中凸量要求0.03mm,材料HT300,每刮一刀去除0.002mm,估算总刀数。答案:中凸量视为三角形分布,最大刮深0.03mm,平均刮深0.015mm,刀数=0.015/0.002≈8刀,考虑返修系数1.5,总刀数12刀。2.齿轮热装配温度(10分)Φ180mm齿轮,孔轴过盈0.08mm,线膨胀系数11×10⁻⁶/℃,室温20℃,求加热温度。答案:Δt=0.08/(180×11×10⁻⁶)=40.4℃,加热温度≥60.4℃,考虑安全取110℃。3.液压系统泄漏量(10分)缸径Φ110mm,杆径Φ80mm,行程500mm,工作压力16MPa,内泄允许0.5mL/min,实测1.2mL/min,判断合格否?若不合格,提出两种修复方案。答案:不合格;方案①更换Φ85mm孔用Y形圈+支承环;②珩磨内孔至Φ110⁺⁰·⁰²mm,配新活塞。4.焊接工艺卡编制(10分)材质Q345D,板厚30mm,对接焊缝,要求全熔透,20℃冲击≥34J。答案:焊条E50181,Φ4mm,电流170A,电压26V,线能量1.0kJ/mm;预热80℃,层间≤200℃;后热200℃×1h;RT检测Ⅱ级合格。5.成本核算(10分)修复一台减速机:轴承6套×480元,密封组件260元,清洗油120L×8元,人工24h×45元,管理费15%,求总成本。答案:材料=6×480+260+120×8=2600元;人工=24×45=1080元;合计3680元;管理费=3680×0.15=552元;总成本4232元。四、情景模拟答辩(共50分,现场口答)1.评委:刮研时刀痕方向为何与导轨轴线成45°?考生:①利于储油;②避免刀痕与运动方向重合产生爬行;③交叉网纹提高贴合均匀性。2.评委:如何证明轴承加热未过热?考生:①用测温笔110℃变色点;②加热时间公式t=δ/(α·ΔT),控制温升速率≤5℃/min;③安装时手感顺滑无冒烟。3.评委:发现同批两台设备同样故障,如何开展质量追溯?考生:①启动《纠正预防措施控制程序》;②核查批次号、供方、加工参数;③5Why分析;④横向展开至库存同批产品;⑤修订FMEA库。4.评委:描述一次“零停机”改善案例。考生:原主轴冷却泵每月烧损1次,改用双泵冗余+在线切换阀,实现MTBF提升6倍,年节约停机损失38万元。5.评委:如何向新员工解释“尺寸链”?考生:用“垫圈厚度决定齿轮侧隙”实物演示,封闭环为侧隙,组成环为垫圈、轴承游隙、壳体深度,通过极值法计算最大最小侧隙。五、实操过程记录样表(现场填写)|序号|工序|实测值|判定|操作者|时间|||||||||1|导轨直线度|0.008mm|合格|张XX|09:12||2|齿轮侧隙|0.28mm|合格|李XX|10:35||3|液压缸圆柱度|0.018mm|合格|王XX|11:50||4|主轴接触率|87%|合格|赵XX|14:05||5|对中偏移|0.03mm|合格|陈XX|15:20|六、评分汇总表(评委用)|考生编号|实操技能|职业素养|综合计算|情景答辩|总分|||||||||20250501|9

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