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文档简介
高架门起重机安装及验收实践案例分析——以XX港集装箱堆场项目为例一、项目背景概述XX港作为区域核心集装箱枢纽,为提升堆场作业效率,拟新增一台额定起重量50t、跨度36m、支腿高度18m的MG型双梁高架门起重机(以下简称“门机”)。该门机需满足集装箱装卸、堆垛及短途转运需求,安装工期45天,由XX起重设备安装公司负责施工,XX特种设备检测院承担验收工作。二、安装实施过程(一)前期准备阶段1.技术交底与方案优化项目团队联合设计单位、设备厂家开展技术交底,重点梳理门机结构特点(主梁采用桁架+箱型混合结构,支腿为刚架式)、安装精度要求(跨度偏差≤±5mm,支腿垂直度≤H/1000)。结合现场地质报告(粉质黏土,承载力180kPa),优化基础施工方案,将原设计的“台阶式基础”调整为“整体筏板基础”,减少不均匀沉降风险。2.设备清点与场地规划设备到场后,对照装箱单逐项清点,重点核查主梁、支腿的焊缝外观(无裂纹、气孔)、高强螺栓扭矩系数(委托第三方检测,偏差≤±10%)。场地规划设置“吊装作业区”“构件堆放区”“临时用电区”,并在支腿安装位置提前放线,误差控制在±3mm内。(二)基础施工与验收基础采用C35混凝土浇筑,预埋16组M36锚栓(材质45#钢,表面镀锌)。浇筑后第14天,采用回弹仪检测混凝土强度(达到设计值的85%,即30MPa),并使用全站仪测量锚栓群平面位置偏差(≤±2mm)、顶面标高偏差(≤±5mm)。验收通过后,进行二次灌浆(采用无收缩灌浆料,强度等级C60),养护7天。(三)主体结构安装1.支腿安装采用250t汽车吊(工况:主臂42m,工作半径12m)吊装支腿,吊装前在支腿底部设置钢垫片(厚度5-20mm)用于垂直度调整。利用全站仪实时监测,支腿垂直度偏差最终控制在15mm(H=18m,H/1000=18mm,满足要求)。2.主梁吊装主梁分为2段(每段重约65t),采用“双机抬吊”工艺(主吊250t,副吊130t)。吊装时风速≤8m/s,主梁两端设置揽风绳(直径22mm,破断拉力≥200kN)。对接时,利用临时铰轴调整接口间隙(≤2mm),高强螺栓终拧扭矩按设计值(650N·m)的1.1倍复拧,采用扭矩扳手逐颗检测。3.运行机构安装大车运行机构(4套台车,每套含2台电机)安装时,严格控制轨道顶面标高偏差(≤±3mm)、轨道接头间隙(≤1mm)。安装后进行空载试运行,台车运行速度(30m/min)与设计偏差≤5%,制动距离≤0.5m(设计值0.4-0.6m)。(四)电气与附属系统安装1.电气系统电缆敷设采用“桥架+穿管”结合方式,动力电缆(YJV-3×120+2×70)绝缘电阻测试≥2MΩ。控制柜安装后,模拟输入信号(如起升高度、运行位置),验证PLC逻辑控制(如“起重量超载时,起升机构断电保护”)。2.安全装置安装起重量限制器(精度±5%)、高度限位器(有效行程≥200mm)、防风铁楔(制动时间≤0.5s)。调试时,起重量达到1.1倍额定载荷(55t)时,限制器发出声光报警并切断起升回路;高度限位器在吊钩距上极限200mm时动作。三、验收流程与结果(一)自检与整改项目团队按《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSGQ7016-2016)开展自检,重点排查:结构尺寸:主梁上拱度(设计值L/1000,L=36m,实测35.8mm,偏差-0.2mm,符合要求);机械性能:起升机构钢丝绳排列整齐,无跳槽;大车运行跑偏量≤50mm/20m;电气安全:控制回路绝缘电阻≥1MΩ,急停按钮动作可靠。针对“主梁与支腿连接螺栓局部扭矩不足”问题,采用“扭矩扳手复拧+标记确认”方式整改,复检合格率100%。(二)第三方检测XX特种设备检测院现场检测:1.静载试验:起升1.1倍额定载荷(55t),悬停10min,主梁下挠值(L/700)实测36m/700≈51.4mm,卸载后残余变形≤2mm(设计允许值5mm)。2.动载试验:起升1.05倍额定载荷(52.5t),连续起升、变幅、运行3个循环,各机构无异常振动,焊缝无开裂。3.安全装置:起重量限制器、限位器动作灵敏,防风铁楔制动可靠。(三)客户验收提交《安装质量报告》《检测合格报告》《特种设备使用登记证》等资料后,客户组织现场验收:空载试车4小时:各机构动作平稳,噪音≤85dB(司机室测量);负载试车2小时:完成20次集装箱(重48t)装卸作业,起升、运行速度与设计偏差≤3%;问题整改:客户提出“司机室视野优化”建议,项目团队调整司机室位置(前移300mm),复检通过。四、问题处置与经验总结(一)典型问题及解决1.支腿垂直度超标安装初期,支腿垂直度偏差达22mm(超设计值4mm),原因是基础锚栓平面偏差(实测3mm)。解决方案:在支腿底部加设“楔形钢垫片”(厚度10mm),配合全站仪微调,最终偏差控制在15mm。2.电气接触器跳闸调试时,大车运行接触器频繁跳闸(电流过载),排查发现动力电缆截面选型偏小(原设计95mm²,实际需120mm²)。更换电缆后,电流稳定在额定值的85%-95%。(二)经验启示1.前期策划是关键:技术交底需“三维可视化”(利用BIM模型展示安装流程),设备清点要“标记化管理”(对关键构件编号、拍照存档)。2.过程控制保质量:吊装作业设置“旁站监督岗”,关键工序(如高强螺栓拧紧、电气接线)实行“双检制”(作业人员自检+质检员复检)。3.验收沟通促优化:提前对接客户需求(如司机室操作习惯),将“验收问题”转化为“服务增值”,提升客户满意度。五、结语本案例通过科学的安装流程、严谨的验收标准,实现了高架门起重机“零事故、零返工”
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