2025年煤气化操作工考试经典试题及答案_第1页
2025年煤气化操作工考试经典试题及答案_第2页
2025年煤气化操作工考试经典试题及答案_第3页
2025年煤气化操作工考试经典试题及答案_第4页
2025年煤气化操作工考试经典试题及答案_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年煤气化操作工考试经典试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.德士古水煤浆气化炉正常运行时,燃烧室温度控制范围通常为()A.800-1000℃B.1200-1400℃C.1500-1700℃D.1800-2000℃答案:B(解析:德士古气化炉采用气流床加压气化,燃烧室需维持1200-1400℃以确保煤完全反应,温度过低易导致碳转化率下降,过高则加剧耐火砖损耗)2.水煤浆制备过程中,添加剂的主要作用是()A.提高热值B.降低灰熔点C.改善流动性D.增加含碳量答案:C(解析:添加剂多为分散剂或稳定剂,通过改变煤粒表面电荷特性降低浆体粘度,提升流动性和稳定性,确保输送和雾化效果)3.气化炉激冷室液位过低可能导致的最严重后果是()A.合成气带水B.下降管烧损C.黑水流量减小D.锁斗无法排渣答案:B(解析:激冷室液位过低时,下降管失去水膜保护,高温合成气直接冲刷会导致下降管超温变形甚至烧穿,引发重大设备事故)4.氧煤比(氧气与干煤质量比)调节的主要依据是()A.煤气成分B.气化炉压力C.煤浆流量D.烧嘴压差答案:A(解析:通过分析合成气中CO+H₂含量、CH₄含量及残碳量调整氧煤比,氧煤比过高会导致过度燃烧,过低则碳转化率下降)5.气化炉停车后进行氮气置换时,置换合格的标准是()A.氧气含量<0.5%B.可燃气体<0.5%C.氮气纯度>99%D.温度<50℃答案:B(解析:置换目的是消除可燃气体(CO、H₂等)爆炸风险,通常要求可燃气体体积分数<0.5%且氧气含量<0.5%,但主要控制指标为可燃气体)6.锁斗系统排渣周期过长的可能原因是()A.渣口压差小B.激冷室液位高C.煤质灰分低D.排渣阀内漏答案:D(解析:排渣阀内漏会导致锁斗无法有效充压,延长排渣时间;灰分低会减少排渣量,缩短周期;渣口压差小说明排渣顺畅)7.气化炉耐火砖侵蚀最严重的区域是()A.燃烧室顶部B.烧嘴周围C.渣口区域D.激冷室入口答案:C(解析:渣口区域受高温熔渣冲刷、化学侵蚀及热应力交变影响,是耐火砖最易损坏的部位)8.水煤浆浓度控制在60%-65%的主要原因是()A.降低输送能耗B.提高反应效率C.防止管道堵塞D.减少氧气消耗答案:B(解析:浓度过低(<58%)会增加水分蒸发能耗,降低火焰温度;过高(>68%)则浆体粘度增大,雾化效果差,碳转化率下降,60%-65%为综合最优区间)9.气化炉开车时,建立煤浆循环的主要目的是()A.预热管道B.排除空气C.检查泵性能D.稳定流量答案:C(解析:通过循环测试煤浆泵出口压力、流量稳定性及管道泄漏情况,确保投料时能稳定输送)10.合成气中H₂/CO比调节的常用方法是()A.调整氧煤比B.改变煤种C.增设变换反应D.提高气化压力答案:C(解析:通过部分变换反应将CO+H₂O→CO₂+H₂,是最直接调节H₂/CO比的手段;调整氧煤比主要影响有效气含量)11.气化炉压力波动大的可能原因是()A.煤浆流量稳定B.氧气流量波动C.激冷室液位稳定D.锁斗处于排渣状态答案:B(解析:氧气流量波动会直接影响燃烧反应强度,导致炉内压力波动;锁斗排渣时压力应短暂下降后恢复)12.黑水闪蒸系统的主要作用是()A.回收热量B.降低悬浮物C.调节pH值D.浓缩渣水答案:A(解析:通过多级闪蒸回收黑水余热,产生低压蒸汽供系统使用,同时分离部分溶解气体和固体颗粒)13.烧嘴冷却水系统的联锁值通常设置为()A.流量低低跳车B.压力高高跳车C.温度低低跳车D.电导度高高报警答案:A(解析:烧嘴冷却水流量低于联锁值时,无法有效冷却烧嘴头部,会导致烧嘴超温损坏,必须触发停车)14.煤的灰熔点(ST)对气化的主要影响是()A.影响成浆性B.决定操作温度C.改变煤气成分D.降低碳转化率答案:B(解析:气化操作温度需高于灰熔点100-150℃以确保熔渣流动,灰熔点过高会增加能耗和耐火砖损耗)15.气化炉投料前进行氧气吹扫的目的是()A.预热烧嘴B.置换管道空气C.测试阀门密封性D.建立氧压答案:B(解析:氧气管道内若残留空气,与后续通入的氧气混合可能形成爆炸气体,吹扫可置换出空气,确保安全)二、判断题(每题1分,共10分)1.水煤浆制备时,煤的粒度越细,成浆性越好。(×)解析:粒度太细会增加比表面积,需更多水分润湿,反而可能降低浓度,最佳粒度分布为<200目占50%-60%,>325目占15%-25%2.气化炉升压速率过快会导致耐火砖热应力过大。(√)解析:升压过快伴随温度骤变,耐火砖内外层温差大,易产生裂纹3.锁斗收渣时,气化炉与锁斗连通阀应处于关闭状态。(×)解析:收渣时需开启连通阀,使气化炉内渣水流入锁斗4.合成气中CH₄含量升高说明气化温度过高。(×)解析:CH₄是甲烷化反应产物,温度过高会抑制该反应,CH₄含量升高通常是气化温度偏低或煤中挥发分高5.烧嘴压差(煤浆侧与氧气侧压差)过低易导致烧嘴回火。(√)解析:压差过低时,氧气可能倒流入煤浆通道,与未反应的煤浆混合引发回火6.黑水过滤器压差增大主要是因为悬浮物含量降低。(×)解析:悬浮物含量高会堵塞滤芯,导致压差增大7.气化炉停车后,应立即关闭烧嘴冷却水。(×)解析:需持续冷却至烧嘴温度降至安全范围(通常<80℃),防止热变形8.煤的内水含量高有利于提高水煤浆浓度。(×)解析:内水是煤内部吸附水,制备时需额外加水,内水高会降低可添加的自由水比例,反而限制浓度9.气化炉渣口堵塞时,渣口压差会减小。(×)解析:渣口堵塞导致排渣不畅,渣口前后压差(燃烧室压力-激冷室压力)会增大10.气化系统长期低负荷运行会加剧设备磨损。(√)解析:低负荷时煤浆和氧气流量波动大,烧嘴雾化效果差,熔渣分布不均,易造成局部冲刷磨损三、简答题(每题8分,共40分)1.简述水煤浆气化过程中“氧煤比”调节的原则及异常情况处理方法。答案:调节原则:以合成气中有效气(CO+H₂)含量最高、CH₄和残碳最低为目标,结合气化炉温度(控制在灰熔点以上100-150℃)动态调整。异常处理:①氧煤比过高(炉温超1450℃):降低氧气流量或提高煤浆流量,检查煤质是否变化;②氧煤比过低(炉温<1200℃):提高氧气流量或降低煤浆流量,分析煤浆浓度是否过低,必要时适当提压增加反应强度。2.气化炉激冷室“带水”的现象、原因及处理措施。答案:现象:合成气出口温度骤降,洗涤塔液位异常升高,后续工序(如变换)分离器排水量大增。原因:①激冷室液位过高(超过下降管下口);②合成气流量波动大(如氧气/煤浆流量突变);③下降管磨损导致气液分离效果差;④激冷水流量过大。处理措施:①降低激冷水流量,控制液位在设计值(通常为下降管下口以上300-500mm);②稳定氧气/煤浆流量,避免大幅波动;③停车检查下降管磨损情况,必要时更换;④若因系统负荷过高,适当降低气化炉负荷。3.分析锁斗无法充压的可能原因及解决方法。答案:可能原因:①充压阀故障(卡涩、内漏);②锁斗与气化炉连通阀未关严(内漏导致压力无法建立);③充压氮气阀前压力不足(氮气总管压力<6.0MPa);④锁斗内渣量过多(固体堵塞充压通道);⑤压力变送器故障(显示假值)。解决方法:①手动开关充压阀,若卡涩则拆检;②检查连通阀关闭状态,必要时更换密封;③联系调度提高氮气压力;④延长收渣时间或降低气化炉负荷减少排渣量;⑤校验压力变送器,更换损坏部件。4.简述气化炉耐火砖日常维护的关键要点。答案:①严格控制操作温度(不超设计值±50℃),避免温度骤升骤降;②监控渣口压差(正常0.1-0.3MPa),压差异常增大时检查排渣情况,防止熔渣堆积侵蚀砖体;③定期分析合成气中H₂S含量(正常<1000ppm),过高时调整煤种或添加剂,减少酸性气体对砖的化学腐蚀;④停车后检查砖缝及磨损情况(重点关注渣口、烧嘴周围),记录砖厚变化(剩余厚度<原厚度30%时需更换);⑤控制入炉煤灰分(<15%为佳),灰分过高会增加熔渣量,加剧冲刷。5.煤气化系统开车前需进行哪些关键确认?答案:①工艺确认:煤浆浓度(60-65%)、粘度(<1200mPa·s)合格;氧气纯度(>99.6%)、压力(>气化炉压力1.0MPa)达标;激冷水、锁斗水流量正常。②设备确认:煤浆泵、氧泵试运正常(电流、振动<4.5mm/s);烧嘴冷却水系统投用(流量>15m³/h,压力>0.6MPa);所有阀门开关灵活(特别是安全联锁阀校验合格)。③安全确认:系统置换合格(可燃气体<0.5%,氧气<0.5%);消防器材、气防工具(空气呼吸器、CO检测仪)在位;联锁系统投用(如烧嘴冷却水流量低低、氧气压力低低等联锁测试通过)。四、综合分析题(每题10分,共20分)1.某气化装置运行中突然出现“合成气中CO₂含量升高,H₂/CO比上升,炉温下降”的异常现象,试分析可能原因及处理步骤。答案:可能原因:①煤浆浓度降低(水分增加):水分蒸发吸热导致炉温下降,同时水煤气反应(C+H₂O→CO+H₂)增强,H₂提供量增加,CO₂因变换反应(CO+H₂O→CO₂+H₂)增加;②氧气流量波动(如氧泵打量不足):供氧不足导致燃烧反应减弱,炉温下降,未完全反应的碳与水蒸气反应提供更多H₂和CO₂;③煤质变化(挥发分降低、灰分升高):挥发分低则燃烧放热少,灰分高会稀释可燃物,均导致炉温下降,反应效率降低;④烧嘴雾化效果差(喷头磨损):煤浆雾化不良,反应不充分,未反应碳与水蒸气进一步反应提供H₂和CO₂。处理步骤:①立即核对煤浆浓度(取样检测,正常60-65%),若偏低则调整磨煤机给煤量/水量;②检查氧气流量(与DCS显示对比,确认氧泵出口压力、电流是否正常),若泵故障切换备用泵;③分析入炉煤工业分析(灰分、挥发分),若煤质变化联系调度切换煤种;④观察烧嘴压差(正常0.8-1.2MPa),若压差下降(<0.6MPa),可能烧嘴磨损,准备停车更换;⑤适当提高氧煤比(增加氧气流量或降低煤浆流量),维持炉温在1250-1350℃,同时密切监控合成气成分变化,防止炉温进一步下降导致堵渣。2.气化炉停车后进行大检修,需重点检查哪些设备及部位?请说明检查标准。答案:①烧嘴:检查头部磨损情况(喷口直径偏差<1mm)、冷却水通道结垢(用通径规测量,堵塞面积<5%)、外套管变形(弯曲度<2mm/m),不合格需更换。②耐火砖:测量各区域砖厚(燃烧室顶部剩余厚度>200mm,渣口区域>150mm),检查砖缝宽度(<3mm)、裂纹长度(<砖长1/3),严重磨损或裂纹砖需拆除重砌。③下降管:观察内壁磨损痕迹(减薄量<原厚度20%)、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论